齊劍平 ,王 華 ,程 穩(wěn)
(1.湖北汽車工業(yè)學院 機械工程系,湖北 十堰442002;2.東風商用車公司,湖北 十堰442040)
底漆磷化線作為汽車生產(chǎn)中的重要涂裝線,專為確保駕駛室表面外觀質(zhì)量設計的,在整車質(zhì)量的控制中占有舉足輕重的地位。車身涂裝底漆線是車身生產(chǎn)流水線的瓶頸,具有工藝生產(chǎn)不可迂回、工作環(huán)境惡劣、噪音大、腐蝕性氣體濃度高、能耗大等特點。東風公司車身廠底漆磷化線是20世紀80年代從英國全套引進的流水線,該線設備一直被視作“精、大、稀、關”設備加以維護、保養(yǎng)。但是由于服役年限較長,加之汽車產(chǎn)量的不斷攀升,車型的不斷變化,加劇了設備的老化程度,導致該線設備故障率居高不下,嚴重制約了車身的生產(chǎn),為穩(wěn)定涂裝線設備開動率,在現(xiàn)有條件下,改進增加一套行之有效的監(jiān)控系統(tǒng),使其具有人機的交互性,這就必須完成上位機與各設備的通信連接。
底漆線1樓為預處理和電泳設備,2套設備以水泵為主,共計52臺。其中部分水泵需全天候開機,而為確保每臺水泵的良好運行,需運行工、維修工不停的巡檢每臺泵,以便及時發(fā)現(xiàn)隱患、及時消除隱患。在沒有狀態(tài)監(jiān)控設備的前提下,設備的老化程度加大、故障點多而廣、人員的不定因數(shù)都極易造成設備事故或工件批量質(zhì)量事故。
底漆線2樓主要設備是5條懸鏈,其中1條為儲存鏈,4條為工藝鏈。磷化懸鏈作為東風公司的重要設備,尚無法實現(xiàn)上位機與PLC的通信連接,更無法實現(xiàn)狀態(tài)監(jiān)控,懸鏈一旦出現(xiàn)異常,由于整線范圍大、區(qū)域廣,排除故障較耗時,無形中延長了設備停工。每年磷化懸鏈故障所占全廠流水線的設備停工臺時的比例較大(約占20%),嚴重影響了正常生產(chǎn)。
1.2.1 提升懸鏈控制部件的性能
磷化2樓懸鏈的控制部件是基于Omron C200H系列的PLC控制組件,控制核心CPU01模塊功能單一,不具備最基本的串口通訊能力。程序維護采用手持編程器,顯示屏小,操作繁瑣?,F(xiàn)將PLC升級為C200HE系列CPU42型[1],它具有標準的串口通訊能力,掃描周期更快,同時配合Omron系列 PLC 專用工具軟件 CPT、SSS[2]等。極大的方便了日常軟件維護工作,并可以動態(tài)、人機大屏幕交互方式顯示I/O各點的變化,同時也為上位機提供強大完善的監(jiān)控基礎。
1.2.2 開發(fā)全線的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)
利用上位機及電視畫面實現(xiàn)底漆線的動態(tài)監(jiān)控。系統(tǒng)采用工業(yè)控制微機為主導的控制方法,兼顧PLC、視頻矩陣控制為輔的集成控制方式,完成全線設備多畫面的實時監(jiān)控。另外采用電視機完成懸鏈上9個關鍵故障點的動態(tài)顯示任務,9個畫面可轉換為4個、1個畫面,并可設置滾動顯示、任意切換畫面。
1.2.3 實現(xiàn)開關量的數(shù)據(jù)采集
上位機加裝I/O板,主要針對未使用PLC的預處理系統(tǒng)中,無法通過PLC的通訊能力實現(xiàn)與上位機的聯(lián)系,通過增設4塊I/O板,對中控臺內(nèi)現(xiàn)有的開關量進行數(shù)據(jù)采集,使電泳預處理設備的狀態(tài)能很直觀的反映在終端顯示器上。
系統(tǒng)中工控機承擔了現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、故障分析、動態(tài)圖形顯示、視頻顯示、數(shù)據(jù)處理、與PLC間的數(shù)據(jù)通訊等任務(圖1)。這里選用上位機配置為研華、P3/1G、21顯示器。
圖1 拓撲結構圖
2.1.1 接口實現(xiàn)
懸鏈升級后使用的PLC(Omron C200HE)具有標準的 RS-232 通訊端口[3],可以與上位機的通訊端口 RS-232、RS-422 (RS-232<-->RS422 適配器)。由接口標準的差異比較如表1所示。
表1 接口標準的差異比較
由此可知,RS232總線的工作方式為非平衡,在干擾和長距離時,傳輸數(shù)據(jù)不準確,從而速率下降,對于擴展性來說,RS232只能點對點傳輸,而RS422就更加靈活,多點傳輸。
為實現(xiàn)更高的穩(wěn)定性,更長的傳輸距離,更好的可擴展性,更大的傳輸率,同時滿足未來發(fā)展的需要,RS422總線方式更合適,而PLC提供的是RS232接口,由RS232與RS422的電氣特性比較如表2所示。
表2 RS232與RS422的電氣特性比較
雖然RS422是RS232的升級版,但存在很多不相兼容的地方,所以實現(xiàn)PLC的RS232與上位機 RS422 的通信,就必須使用 RS-232<-->RS-422適配器相連接,以完成PLC與上位機的互通。
2.1.2 數(shù)據(jù)通訊實現(xiàn)
系統(tǒng)對通訊方式?jīng)]有過多的要求,所以采用一種既優(yōu)化又經(jīng)濟的通訊方式,即Hostlink系統(tǒng)[4],該系統(tǒng)是將上位機鏈接通信通過在上位機和PC之間交換命令和應答實現(xiàn)的,一次交換傳輸?shù)拿罨驊饠?shù)為一幀,最多包含131個數(shù)據(jù)字符,其命令格式如圖2所示。
圖2 上位機和PC之間的交換命令格式
Hostlink系統(tǒng)允許一臺上位機通過上位機鏈接命令向Hostlink系統(tǒng)的PLC發(fā)送命令,PLC處理來自上位機的每條指令,并把結果傳回上位機。
上位機監(jiān)控:上位機可對PLC的程序進行傳送或讀取,并可對PLC數(shù)據(jù)區(qū)進行讀寫操作。
雙重檢查系統(tǒng):所有通信都將作奇偶檢驗和幀檢驗,從而能估計出通信中的錯誤。
2.1.3 上位機與視頻信號的實現(xiàn)
一方面由現(xiàn)場9路攝像頭采樣懸鏈9個視頻關鍵點,由9路畫面分割器輸出在TV上,作為主要監(jiān)控
另一方面將9路采樣視頻關鍵點由10路畫面轉換矩陣器輸入到上位機的視頻卡中,通過視頻播放軟件進行輔助監(jiān)控,其圖像控制由矩陣器提供的控制接口RS-485與上位機的RS-232來完成的,由于接口特性的差別如表3所示。
表3 RS-485與RS-232的電氣特性比較
這里使用(RS-232<-->RS-485 適配器),以達到電氣特性匹配。
上位機的圖形顯示是經(jīng)過計算機處理的,反映底漆線現(xiàn)場設備的畫面,著重反映“面”。而電視監(jiān)視系統(tǒng)是直接反映2樓現(xiàn)生產(chǎn)的狀況懸鏈運行的狀況,著重反映“點”。在懸鏈關鍵點及設備故障多發(fā)點安裝了9個攝像頭,來直觀的反映設備現(xiàn)狀。如4#鏈2個驅(qū)動站、懸鏈與懸鏈間的轉掛點、4#積放段拐彎處、4#鏈護網(wǎng)大下坡處等幾個關鍵點。通過九畫面分割器來隨意選擇、切換畫面,九畫面、四畫面、單畫面均可滾動顯示。
2.1.4 開關量采集實現(xiàn)
對于現(xiàn)有中控室內(nèi)的開關量進行采集,終端板卡為PLCD-880,該卡為數(shù)據(jù)采集提供方便可靠的信號配線,而采集卡選用PCL-733,不僅其具有32個2500VDC隔離保護的輸入通道,在工業(yè)應用上運行非常穩(wěn)定,同時對每個通道都預留電壓保護。將開關量分段接入在終端板卡上。
本系統(tǒng)成功的解決了多種信號組織和傳遞,最終由計算機統(tǒng)一處理,并集中顯示、報警、控制,實現(xiàn)了全方位、動態(tài)的、可視化的集中處理方式。為中控臺提供了提前發(fā)現(xiàn)故障,顯示了故障的形成、發(fā)展、停機的全過程,為設備的快速維護修復,提供了有利保證。通過PLC與上位機直接通訊,使得上、下位機貫通一體,從而實現(xiàn)遠距離監(jiān)控,由于內(nèi)部的程序存儲空間增加,也為進一步的懸鏈同步系統(tǒng)開發(fā),在硬件上創(chuàng)造了條件。懸鏈PLC程序的在線編程及輔助維修的功能。
上位機可讀取PLC完整的程序,并可進行在線編輯修改,還可利用在線的程序梯形圖迅速排查懸鏈的電氣故障。在梯形圖上,哪一個輸入條件不滿足導致無輸出,一目了然。
中控臺的中央監(jiān)控功能得到加強,在中控臺實現(xiàn)了底漆車間懸鏈、電泳、預處理3套主要設備系統(tǒng)的集中動態(tài)監(jiān)視(圖3)。操作人員在中控臺足不出戶即可全覽車間設備的運行狀況及生產(chǎn)現(xiàn)狀,由于消除人為誤操作的可能和巡檢的不及時,電泳預處理設備的故障下降60%以上。懸鏈系統(tǒng)采用關鍵畫面(圖4)的索取,亦可通過電視畫面和計算機圖形顯示及時掌握設備信息,及時發(fā)現(xiàn)故障,防止故障的擴大化,利于發(fā)現(xiàn)設備隱患以便及時維護。如:1)高空驅(qū)動站的電機、減速機的運行狀況;2)停止器及行程開關動作是否異常;3)積放段的記數(shù)與實際是否相符等等。畫面為排除故障提供了科學有效的依據(jù)。
圖3 主要設備系統(tǒng)的集中監(jiān)視
圖4 懸鏈系統(tǒng)界面
通信系統(tǒng)的完成打好了監(jiān)控系統(tǒng)的基礎,使得監(jiān)控系統(tǒng)能夠完成一系列的外圍集信號采集、故障診斷、圖形處理。系統(tǒng)通過上位機即工業(yè)控制計算機結合其他外圍設備的具體應用,以簡單,多方面的設計,來真實表述底漆線在生產(chǎn)中的全部動態(tài)過程。系統(tǒng)投入運行后,可以實現(xiàn)了設備及生產(chǎn)的動態(tài)管理。監(jiān)控系統(tǒng)的應用,是對傳統(tǒng)的事后維修的管理模式的重大改革。
[1] 可 編 程 序 控 制 器 編 程 手 冊 [K].C200H/C200HG/C200HE1997.
[2] 廖常初.PLC編程及應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.
[3] 王永華.現(xiàn)代電氣控制及PLC應用技術[M].北京:北京航空航天大學出版社,2003.
[4] 俞忠厚,陳一民.工業(yè)過程控制計算機系統(tǒng)[M].北京:北京理工大學出版社,1995.
[5] 林 華,宋世發(fā).一類上下位機控制系統(tǒng)的仿真設計[J].湖北汽車工業(yè)學院學報,2008,22(11):48-50.