姚利平,史新學(xué)
(河北馬頭發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 邯鄲 056044)
河北馬頭發(fā)電有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“馬電”)200 MW機(jī)組循環(huán)流化床煙氣脫硫(CFB-FGD)系統(tǒng)由消石灰制備系統(tǒng)、吸收塔、脫硫灰循環(huán)系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、脫硫后除塵器(ESP2)、氣力輸送系統(tǒng)等設(shè)備組成,其系統(tǒng)示意見圖1。
圖1 馬電CFB-FGD系統(tǒng)示意
系統(tǒng)的基本工作流程為:從鍋爐空氣預(yù)熱器出來的煙氣經(jīng)過預(yù)除塵器處理,進(jìn)入吸收塔內(nèi)脫除SO2,凈化后的含塵煙氣從吸收塔排出,進(jìn)入脫硫后除塵器進(jìn)行氣固分離,再經(jīng)引風(fēng)機(jī)排入煙囪;由脫硫除塵器收集未完全反應(yīng)的脫硫灰再進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)重復(fù)利用,返回吸收塔繼續(xù)參加反應(yīng),如此循環(huán),多余的少量脫硫灰渣通過氣力輸送系統(tǒng)輸送至脫硫灰?guī)焱膺\(yùn)。該脫硫系統(tǒng)脫除煙氣中SO2的主要設(shè)備是吸收塔,吸收塔的運(yùn)行情況,不僅影響機(jī)組脫硫效率和SO2排放是否符合環(huán)保要求,還直接影響鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
馬電脫硫除塵裝置投運(yùn)以來,由于工藝水噴槍異常、床層壓降過低、吸收塔底大量積灰等原因,多次發(fā)生吸收塔床層壓降大幅波動(dòng),引起吸收塔塌床(循環(huán)流化床內(nèi)大量固體顆粒回落至吸收塔底部),瞬間堵塞煙氣流通,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)故障,退出運(yùn)行。以下對(duì)馬電CFB-FGD系統(tǒng)吸收塔床層壓降大幅波動(dòng)造成塌床的原因進(jìn)行總結(jié)和分析。
工藝水噴槍是利用航空噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)原理制成的高壓回流式水噴嘴,噴出的霧滴均勻且粒徑較小,霧化效果好。水噴嘴安裝在物料湍動(dòng)能和顆粒密度最大的文丘里擴(kuò)散段,將水泵提供的高壓水通過噴槍霧化并噴入吸收塔,使細(xì)小的液滴附著在單個(gè)循環(huán)脫硫灰粒表面,在高速煙氣流作用下水霧快速蒸發(fā)吸熱,使煙氣降低到所需要的溫度。若工藝水噴嘴頭部積灰,將噴嘴擴(kuò)散面裹住,會(huì)造成噴水霧化效果差,最終導(dǎo)致局部灰抱團(tuán),形成灰塊,如果較大灰塊脫落,將造成文丘里和吸收塔入口煙道部位積灰,影響床層的穩(wěn)定。2008年10月,該機(jī)組脫硫系統(tǒng)曾2次發(fā)生吸收塔床層無規(guī)律的大幅波動(dòng)現(xiàn)象,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)工藝水噴槍噴嘴口有積灰,噴嘴出口處有水柱現(xiàn)象,霧化效果差。
由于水噴嘴旋流片的安裝設(shè)計(jì)與緊固螺紋旋向相反,導(dǎo)致旋流片在運(yùn)行中松動(dòng)、脫落,高壓工藝水沒有經(jīng)過旋流片破碎,而且由于旋流片松動(dòng)、脫落后旋流腔的空間減小,惡化了噴嘴對(duì)水的霧化效果,使水滴不能充分蒸發(fā),進(jìn)入吸收塔的水量增大,部分循環(huán)灰顆粒潮濕,粘性增加,造成濕灰粘于吸收塔壁。隨著粘灰厚度的增加,噴槍噴出的霧滴距離塔壁距離越來越近,在還沒有蒸發(fā)時(shí)即粘在塔壁上,如此惡性循環(huán),當(dāng)積灰質(zhì)量超過其與塔壁的粘附力時(shí),突然發(fā)生塌灰,吸收塔床層壓降大幅波動(dòng),引起塌床事故。2008年9月,該機(jī)組脫硫系統(tǒng)由于噴嘴旋流片松動(dòng),造成噴槍的進(jìn)水壓力達(dá)不到設(shè)計(jì)值,使噴槍的霧化效果惡化,大量的水滴附著在脫硫灰顆粒表面,使灰的濕度增大、粘性增加,部分灰粒團(tuán)聚、結(jié)塊,掉落塔底或粘于塔壁,最終導(dǎo)致塌床事故的發(fā)生。
干法脫硫工藝要求循環(huán)物料床層壓降為800~1 300 Pa,保持床層壓降即可保證吸收塔內(nèi)穩(wěn)定的顆粒濃度,即壓降越大顆粒濃度越高,反之壓降越小顆粒濃度越低。工藝水在噴入吸收塔后,與一定濃度的循環(huán)物料充分混合、蒸發(fā),避免了工藝水直接沖至塔壁的可能性。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,脫硫系統(tǒng)在正常運(yùn)行中,按要求控制床層壓降,工藝水被物料完全攜帶的臨界點(diǎn)在距離塔壁約1.6 m處,可以保證不會(huì)發(fā)生吸收塔壁粘灰現(xiàn)象。
脫硫系統(tǒng)投運(yùn)初期,控制床層壓降為600~1 000 Pa,略低于該工藝要求的數(shù)值。進(jìn)入冬季后,機(jī)組負(fù)荷較低,煙氣量相對(duì)減少,煙氣速度下降,為保證物料的正常循環(huán),被迫降低床層壓降,當(dāng)床壓降低,其顆粒濃度低至一定程度后,塔內(nèi)物料濃度相對(duì)噴水量偏少,致使部分噴水穿透物料層,發(fā)生塔壁粘灰。2008年11月,該機(jī)組在50%額定負(fù)荷左右運(yùn)行時(shí),吸收塔經(jīng)常發(fā)生床層壓降瞬間突增,每3 h掉灰1次,嚴(yán)重影響脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
脫硫系統(tǒng)循環(huán)灰中含有CaO、Ca(OH)2、CaSO3·1/2H2O、CaSO4·1/2H2O等化學(xué)成分,而且有一定的水分,因此該灰具有粘性強(qiáng)、容易板結(jié)的特點(diǎn)。運(yùn)行中,落入吸收塔底的循環(huán)灰在塔底空氣吹掃的作用下由煙氣攜帶重新進(jìn)入循環(huán)過程,但在低負(fù)荷工況下落灰的次數(shù)增多,灰量也較大,致使部分循環(huán)灰積存于吸收塔底,而其進(jìn)口煙道均流板垂直方向與塔底的距離只有400 mm。當(dāng)積灰至一定厚度后,堵塞均流板,影響煙氣的均勻分布,使煙氣對(duì)循環(huán)灰和消石灰的攜帶能力受到影響,嚴(yán)重時(shí)可影響文丘里上部的流場(chǎng),使物料出現(xiàn)偏流、貼壁,加劇了床層的波動(dòng)和塌床。
機(jī)組降負(fù)荷過程中,煙氣再循環(huán)擋板未及時(shí)打開或開度過小,物料循環(huán)量未及時(shí)減少,容易使塔內(nèi)氣固比失衡,造成循環(huán)灰大量下落,引起吸收塔床層壓降波動(dòng)。
a. 加強(qiáng)對(duì)噴槍、工藝水系統(tǒng)的定期巡檢。每周對(duì)噴槍進(jìn)行1次定期檢查,從噴槍的響聲、供水回水壓力、工藝水泵壓力、吸收塔檢查孔周邊粘灰、塔內(nèi)循環(huán)灰距離塔壁的深度等方面判斷噴槍的運(yùn)行狀況是否正常;每月對(duì)噴槍進(jìn)行1次塔外霧化效果檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。在吸收塔進(jìn)口煙道的合適位置加裝檢查孔,定期檢查進(jìn)口煙道和文丘里上部的粘灰情況。
b. 機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),將脫硫系統(tǒng)床層壓降維持在800~1 300 Pa,吸收塔出口溫度維持在70~75 ℃,防止塔內(nèi)物料過多,引發(fā)大量落灰,或者塔內(nèi)物料過少,使噴水蒸發(fā)不良,導(dǎo)致物料粘壁發(fā)生塌床。
c. 嚴(yán)格執(zhí)行定期排灰制度,防止塔底積灰板結(jié),特別是在床層有明顯波動(dòng)時(shí)(超過300 Pa),應(yīng)增加塔底排灰次數(shù),防止塔底積灰過多,影響煙氣均流分布。
d. 在機(jī)組降負(fù)荷過程中,保持引風(fēng)機(jī)出力與機(jī)組80%額定負(fù)荷時(shí)的出力相當(dāng),確保吸收塔內(nèi)氣固比正常,床層壓降穩(wěn)定。按規(guī)定及時(shí)開啟再循環(huán)擋板,在機(jī)組負(fù)荷低于80%額定負(fù)荷時(shí),投入煙氣再循環(huán)擋板。
吸收塔床層壓降大幅波動(dòng),可能會(huì)引起吸收塔塌床,直接影響脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。馬電通過對(duì)吸收塔塌床現(xiàn)象的分析和研究,針對(duì)性地實(shí)施了多項(xiàng)設(shè)備治理工作,優(yōu)化了系統(tǒng)的運(yùn)行方式,解決了吸收塔床層壓降不穩(wěn)和塌床的問題,保證了機(jī)組的脫硫效率和SO2達(dá)標(biāo)排放,取得了較好的社會(huì)和環(huán)保效益。