劉 洋
新疆新鋼集團(tuán)雅滿蘇礦業(yè)公司,新疆哈密 839000
哈密球團(tuán)高低硅精粉搭配實(shí)踐及結(jié)圈控制
劉 洋
新疆新鋼集團(tuán)雅滿蘇礦業(yè)公司,新疆哈密 839000
八鋼哈密球團(tuán)鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線生產(chǎn)所用精粉全部外購,精粉原料條件品質(zhì)參差不齊,后經(jīng)高低硅精粉搭配使用后,成品球團(tuán)二氧化硅降低了20%,對(duì)控制結(jié)圈和提高產(chǎn)品質(zhì)量起到了促進(jìn)作用
哈密球團(tuán);高低硅搭配;結(jié)圈
八鋼哈密球團(tuán)60萬t/年鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線是新疆八一鋼鐵集團(tuán)公司為了擴(kuò)大其原料生產(chǎn)基地而投資興建的,工程總投資9千余萬元,主體工程從2004年7月19日破土動(dòng)工建設(shè)于2005年4月19日竣工試生產(chǎn),經(jīng)過8個(gè)月的工藝?yán)眄樅蜕a(chǎn)設(shè)備的改進(jìn),已于2005年12月完全達(dá)到了設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年產(chǎn)60萬t的水平。因哈密球團(tuán)廠沒有自己的選廠來供給精粉,所有精粉全部外購周邊礦山選廠,精粉質(zhì)量差,且各廠家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊,水分、粒度波動(dòng)大,對(duì)生球質(zhì)量造成很大的影響,破壞了鏈蓖機(jī)的干燥預(yù)熱制度,入窯球團(tuán)粉末多,造成窯內(nèi)頻繁結(jié)圈,嚴(yán)重制約了球團(tuán)礦的產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的提高。經(jīng)化驗(yàn)分析和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合,公司決定在有限的資金內(nèi)加大料場(chǎng)硬件設(shè)施投資,擴(kuò)大料場(chǎng)面積,按精粉中硅的含量分類堆放,在配料中按高低硅精粉按比例搭配使用,在08年的9月份開始搭配使用,取得了窯內(nèi)41天無結(jié)圈,成品球團(tuán)質(zhì)量穩(wěn)步提高,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
1)2#煙罩:850℃-900℃;2#風(fēng)箱:300℃-450℃;10#風(fēng)箱應(yīng)不低于100℃;窯尾溫度:830~880℃之間;
2)煙罩、風(fēng)箱整體溫度偏低,則應(yīng)該減少布料量和料厚、加大回轉(zhuǎn)窯噴煤量、降低鏈篦機(jī)轉(zhuǎn)速、減少工藝抽風(fēng)風(fēng)量、增加工藝鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量,待溫度達(dá)到工藝要求后逐步調(diào)整以上參數(shù)穩(wěn)定操作;整體溫度偏高則按反方向操作。
出現(xiàn)粉末的原因:1)成球效率低,大量粉末參與布料,生球強(qiáng)度低,經(jīng)倒運(yùn)后破裂;2)布料不均,忽高忽低,風(fēng)機(jī)出現(xiàn)偏抽,料層較厚部位熱氣流通過少,下部球進(jìn)入預(yù)熱段未干燥好,破裂后造成粉化;3)鏈篦機(jī)溫度控制不合理,生球未干燥完全即進(jìn)入預(yù)熱段;4)預(yù)熱段溫度低,干球固結(jié)不好,強(qiáng)度低,進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯,在運(yùn)動(dòng)過程中破碎。
出現(xiàn)沾球產(chǎn)生原因:1)噴煤槍火焰造成局部高溫;2)煤粉過粗,沉落入物料中,產(chǎn)生二次燃燒。
遇見沾球,及時(shí)聯(lián)系中控室,了解原料配比;看火操作要保證系統(tǒng)溫度的前提下,適度移動(dòng)噴煤槍位置或略微降低窯尾溫度,待所沾紅球自行脫落,禁止對(duì)其局部高溫煅燒,以防熔融,造成窯皮凸起。
由于使用精粉廠家多達(dá)40家,且品質(zhì)相差很大。見表1,使用時(shí)不知精粉質(zhì)量狀況,無法實(shí)現(xiàn)配料功能。并且在前期的生產(chǎn)過程中對(duì)球團(tuán)結(jié)圈的原因分析不夠透徹,經(jīng)多方面咨詢和考察學(xué)習(xí),結(jié)合內(nèi)地鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)氧化球團(tuán)廠家的控圈經(jīng)驗(yàn),充分意識(shí)到造成結(jié)圈的關(guān)鍵因素是原料的問題。
表1
干球強(qiáng)度差,料層透氣性差,氧化率低,F(xiàn)eO含量高(一般在15%以上),在窯內(nèi)高溫下與SiO2形成低熔點(diǎn)化合物。表2所示為鐵礦球團(tuán)窯內(nèi)可能出現(xiàn)的各種易熔化合物的熔化溫度。
表2 各種易熔化合物的熔化溫度
因此,經(jīng)綜合分析,造成結(jié)圈的原因首要因素就是消除窯內(nèi)粉末和粘球,從根本上將就是消除原料內(nèi)部的硅和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的FeO,那么如何去除原料內(nèi)部硅的含量繼而減少在焙燒過程中產(chǎn)生的低溫熔融化合物。
1)首先要了解來料的性質(zhì),提高來廠原料的化驗(yàn)工作,明確按照粒度和精粉中硅的含量實(shí)現(xiàn)有序堆放,進(jìn)行土建施工,加大料場(chǎng)面積,為實(shí)現(xiàn)有序分類堆放提供場(chǎng)地條件,并再此基礎(chǔ)上通過與供貨廠家通過合同約束,保證來廠精粉能夠控制我在方要求之下;
2)加強(qiáng)配料操作,生產(chǎn)期間值班長(zhǎng)根據(jù)化驗(yàn)室每小時(shí)化驗(yàn)的原料樣子,按照其粒度組成和硅的組成,充分利用原料3個(gè)料倉3個(gè)配料圓盤的優(yōu)勢(shì)將精粉按照規(guī)定比例進(jìn)行合理搭配;
3)根據(jù)每小時(shí)化驗(yàn)室化驗(yàn)的成品球團(tuán)的硅含量來反推上個(gè)時(shí)間段生產(chǎn)配料的準(zhǔn)確性,如若發(fā)生問題(因?yàn)樵诹蠄?chǎng),夜間來廠車輛有誤倒現(xiàn)象,將高低硅精粉摻雜在一起),立即對(duì)配料進(jìn)行調(diào)整,改變上料地點(diǎn)。
經(jīng)過上述工作的實(shí)踐,哈密球團(tuán)回轉(zhuǎn)窯的生產(chǎn)情況發(fā)生了根本性的變化,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期延長(zhǎng)至45~60d的范圍,大大縮短了結(jié)圈周期,減少了回轉(zhuǎn)窯耐材的損耗,有效提高了生產(chǎn)效率,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。
[1]楊曉東.回轉(zhuǎn)窯的解勸分析及處理方法.鐵礦球團(tuán)論文選.
TF321
A
1674-6708(2010)24-0176-01
劉洋,助理工程師,從事機(jī)械專業(yè)和球團(tuán)生產(chǎn)管理