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    搖床分選法回收煤矸石中的黃鐵礦

    2010-09-13 08:25:32李曉華
    山西煤炭 2010年4期
    關鍵詞:高硫煤煤矸石粒級

    李曉華

    (晉城煤業(yè)集團 長平煤業(yè)有限責任公司,山西 晉城 046000)

    搖床分選法回收煤矸石中的黃鐵礦

    李曉華

    (晉城煤業(yè)集團 長平煤業(yè)有限責任公司,山西 晉城 046000)

    重力選礦是回收煤矸石中黃鐵礦的有效方法,采用實驗室搖床對-2mm經跳汰初步富集的煤矸石樣品進行黃鐵礦可選性試驗,研究。表明,晉城王臺礦區(qū)的高硫煤矸石,通過搖床粗選加掃選流程,可從高硫煤矸石中分選出品位大于32%的合格硫精礦,其總產率為50%左右,硫的回收率達75%以上。

    煤矸石;黃鐵礦;搖床;可選性

    煤矸石是我國最大的工業(yè)固體廢棄物。山西晉城煤業(yè)集團王臺礦選煤廠洗選的9號和15號煤均為高硫煤種,經重力分選后,其中的黃鐵礦在洗矸中得到富集;直接堆棄于矸石山,不僅造成資源浪費,還因其極易發(fā)生風化自燃而對環(huán)境產生嚴重威脅。因此,高硫煤矸石的綜合治理利用勢在必行。本文以王臺礦高硫煤矸石為研究對象,采用實驗室搖床對其進行可選性試驗研究,旨在進一步富集黃鐵礦,使硫精礦品位達到工業(yè)利用的要求。

    1 試驗準備及方法

    1)試驗樣品:采自晉城煤業(yè)集團王臺礦選煤廠,并經跳汰選初步富集。樣品全硫含量18.30%,其中硫酸鹽硫和有機硫含量很少,絕大多數(shù)是以黃鐵礦形式存在的硫鐵礦硫。

    2)試驗方法:將采集的煤矸石樣品破碎至-2 mm,采用 LYN(S)-1100×500 型實驗室搖床,沖程17mm,沖次 280~460 次 /min,床面傾角 0~10°進行試驗。樣品用量每次1kg,橫沖水量0.3~10L/min,根據(jù)產品分帶情況隨機調節(jié),試驗目標是獲得品位不低于32%的硫精礦。

    2 試驗結果與討論

    硫鐵礦的分選方法與礦石的賦存狀態(tài)、嵌布特征含硫品位等有關。我國高硫煤選煤廠的選硫車間多采用跳汰機、搖床、水介旋流器、螺旋溜槽等設備。

    2.1 搖床粗選試驗

    0~1mm粒級煤矸石樣品的搖床粗選試驗結果示于表1。由表看出:分選時,不宜采用大傾角,應控制在2°以下。一次粗選后的精礦品位均達到目標要求,最高為44.3%;但尾礦含硫較高,其原因可能是:破碎粒度不均勻,試驗用的顎式破碎機過粉碎現(xiàn)象比較嚴重,導致碎后產品細泥含量過高,細泥混入尾礦,提高了尾礦的全硫含量。為此,對試驗樣品篩除-200目粒級再進行試驗,其結果見表2,表中顯示,篩除-200目粒級后,分選尾礦的硫分仍然偏高。

    表1 0~1mm粒級的試驗結果

    表2 0.074~1mm粒級的試驗結果

    為進一步改善效果,采用了分級分選的方案,床面傾角1.3°,試驗結果詳見表3,可以看出,采用分級分選方案后,尾礦硫分有所降低,且其中包含部分沸騰煤產品,灰分分別為46.50%和49.42%。

    2.2 流程試驗

    選擇0.25~1 mm和+1 mm粒級煤矸石樣品為代表,分別進行流程試驗;原則是保證精礦品位和產率,同時得到含硫量盡量低的尾礦。

    (1)0.25~1mm粒級流程試驗:從其煤矸石樣品的流程優(yōu)化試驗結果顯示,欲得品位不低于32%的硫精礦,可選擇圖1流程。從流程可看出,經過搖床粗選和掃選后,可以得到硫品位32.36%的合格硫精礦,產率達到46.65%,回收率78.94%;中礦含硫量為9.7%,產率36.13%,可以形成閉路循環(huán)進行再選;尾礦含硫量3%左右,應歸為低硫中礦,這部分低硫中礦可直接廢棄。

    表3 分級分選的試驗結果

    圖1 煤矸石樣品中0.25~1mm粒級搖床分選流程

    (2)+1mm粒級流程試驗:它的流程優(yōu)化試驗結果示于圖2,該粒級樣品經過搖床粗選和掃選,可以得到硫品位34.46%的合格硫精礦,產率達到50.25%,回收率大于80%,效果良好;中礦含硫9.51%,產率40.22%,可以形成閉路循環(huán)進行再選,以取得更高的回收率;尾礦硫含量為3.5%,但產率較低。

    圖2 煤矸石樣品中+1mm粒級搖床分選流程

    圖3 全粒級分選流程

    (3)全粒級分選試驗:根據(jù)0.25~1mm和+1mm兩個粒級的流程試驗結果,可將尾礦并入中礦(即高、低硫中礦合并),視為沒有尾礦(尾礦已在初步富集過程中拋掉),這樣可以得到更為簡化的分選流程,見圖3,其硫精礦的品位能達到32%以上,產率約50%左右,中礦可返回系統(tǒng)進行再選。

    3 結束語

    重力選礦是回收煤矸石中黃鐵礦的有效方法。對晉城王臺礦區(qū)的高硫煤矸石,通過跳汰初步富集、搖床粗選加掃選流程,可從高硫煤矸石中分選出品位大于32%的合格硫精礦,其總產率為50%左右,硫的回收率達75%以上。

    Abstract:Gravity separation is an effective method to retrieve pyrite from coal gangue.The study is a pyrite washability experiment using laboratory shaking table on coal gangue samples which have been enriched after jig.The results show in high-sulfur gangue of Wangtai Mine,Jincheng,qualified sulfur concentrate(>32%)can be separated by shaking table's roughing and tailing process.Its total yield rate is around 50%and sulfur recovery rate is more than 75%.

    Keywords:Coal gangue;Pyrite;Shaking table;Washability

    編輯:徐樹文

    Retrieving Pyrite from Coal Gangue through Shaking Table Separation

    LI Xiao-hua
    (Changping Coal Co.,Ltd.of Jingcheng Coal Group,Jincheng Shanxi,046000,China)

    TD946.22

    A

    1672-5050(2010)04-0076-02

    2010-02-18

    李曉華(1968—)男,山西永濟人,大學本科,工程師,從事礦物加工工程研究。

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