趙希坤
作者通聯(lián):濟南鋼鐵集團有限公司冷軋板廠自動化部 濟南市工業(yè)北路21號 250101
E-mail:xiqzhao@163.com
濟南鋼鐵集團有限公司冷軋板廠酸再生工藝采用直接焙燒法,將來自酸洗線的廢酸液預濃縮后,從焙燒爐頂噴入爐內(nèi)加熱脫水,經(jīng)高溫產(chǎn)生化學反應(yīng)分解成Fe2O3(粉狀)和HCL氣體。其中HCL氣體和燃燒廢氣經(jīng)預濃縮器到達吸收塔,吸收塔頂部噴灑的漂洗水和HCl氣體反應(yīng)生成再生酸。焙燒爐溫度控制相當重要,實際生產(chǎn)中爐溫要保持在650℃時進行酸操作,溫度過高會嚴重損壞爐體保溫材料,反之化學反應(yīng)不充分,生成的氧化鐵粉殘存氯離子、水分超標、鐵紅潮濕結(jié)塊,堵塞輸送系統(tǒng)管道。
焙燒爐溫度控制模型采用單閉環(huán)PID控制(圖1)。系統(tǒng)假設(shè)煤氣管道壓力恒定,則管道閥門開度對應(yīng)一定煤氣流量,因此只需測量實際爐溫并和爐溫設(shè)定值進行比較,利用兩者偏差以PID控制規(guī)律調(diào)節(jié)煤氣管道閥門開度,保持爐溫恒定。單閉環(huán)PID控制系統(tǒng)硬件連接見圖2。
圖1 單閉環(huán)PID 控制框圖
圖2 單閉環(huán)PID控制系統(tǒng)硬件連接
由于酸再生焙燒爐投運以來始終和退火機組共用一根煤氣管道,而退火區(qū)域罩式爐數(shù)量較多,點爐和停爐動作頻繁,煤氣管網(wǎng)壓力和流量經(jīng)常出現(xiàn)大幅波動。TC只控制煤氣調(diào)節(jié)閥,對于流量沒有任何控制措施,實際上對于同樣閥位,隨著煤氣壓力變化,煤氣流量必然發(fā)生變化,最終引起爐膛溫度改變。由于系統(tǒng)只有檢測出爐溫偏離設(shè)定值,才能進行控制,但此時已經(jīng)控制滯后[1],造成爐內(nèi)溫度大幅波動,生產(chǎn)狀態(tài)不穩(wěn)定,嚴重影響酸再生機組正常生產(chǎn)。
采用串級溫度控制系統(tǒng)(圖3),副環(huán)起粗調(diào)作用,主環(huán)實現(xiàn)細調(diào),最終保證被調(diào)量滿足工藝要求。主、副環(huán)均有各自的調(diào)節(jié)對象、測量變送元件和調(diào)節(jié)器。主調(diào)節(jié)器具有獨立設(shè)定值,其輸出作為副調(diào)節(jié)器設(shè)定值,副調(diào)節(jié)器的輸出信號則送到調(diào)節(jié)器去控制生產(chǎn)過程[2]。
圖3 串級控制框圖
串級控制比單閉環(huán)控制多1個測量變送元件和1個調(diào)節(jié)器,儀表投資不多但控制效果顯著。冷軋板廠焙燒爐溫度控制,主環(huán)為溫度控制系統(tǒng),副環(huán)為流量控制系統(tǒng),兩套系統(tǒng)均可采用原設(shè)計的西門子PLC提供的PID調(diào)節(jié)功能塊實現(xiàn)主調(diào)和副調(diào),不必增加新控制器,節(jié)約成本。
焙燒爐溫控系統(tǒng)硬件連接見圖4。為及時檢測、控制氣體壓力、流量、熱值等可能引起被控量變化的因素,爐溫控制系統(tǒng)保留溫度主控制回路,增加煤氣流量副控制回路。為獲得良好燃燒效果,提高焙燒爐熱效率,增加空氣流量副控制回路,使操作人員可根據(jù)不同的煤氣熱值設(shè)置不同的空煤比K(HMI界面給定),調(diào)節(jié)空氣流量,保證煤氣充分燃燒。
圖4 改造后的爐溫控制系統(tǒng)
串級控制系統(tǒng)以焙燒爐溫度為主控參數(shù),以煤氣流量、助燃空氣流量為副控參數(shù),閥門開度為調(diào)節(jié)量。TC控制器的輸入為爐膛溫度設(shè)定值(HMI界面給定),F(xiàn)C1的輸出直接控制煤氣比例閥。煤氣實際流量與空煤比的乘積作為FC2的輸入,F(xiàn)C2的輸出直接控制空氣比例閥。
實際應(yīng)用中,當壓力、溫度變化時氣體體積亦會發(fā)生變化,造成氣體密度變化。由于孔板流量表只檢測流過氣體的體積,這樣會出現(xiàn)在不同壓力、溫度條件下,同樣氣體流量對應(yīng)氣體質(zhì)量不同,導致檢測信號與真實值存在偏差。為此必須對檢測值進行補償計算,在檢測回路增加2個熱電阻和壓力表,分別測量煤氣和助燃空氣的溫度和壓力,PLC程序?qū)崿F(xiàn)計算功能。根據(jù)氣體流量方程,采用如下補償公式。
式中F——補償后的實際流量,m3/min
F1——儀表檢測流量,m3/min
p1——氣體實際壓力,Pa
t1——氣體實際溫度,℃
p0——孔板設(shè)計時的基準壓力,Pa
t0——孔板設(shè)計時的基準溫度,℃
主控制系統(tǒng)采用西門子S7-400系列PLC,主要硬件見表1,硬件組態(tài)見圖5。上位監(jiān)控站是DELL臺式機,配置軟件為SIMATIC WinCC V6.0 SP3,用于全線生產(chǎn)管理,如設(shè)定和顯示工藝參數(shù),顯示流程畫面,打印報表,記錄日產(chǎn)量和故障等,上位機采用以太網(wǎng)接口,通過西門子CP443網(wǎng)卡和PLC通信。遠程控制站由西門子ET200及相應(yīng)的DI、DO、AI及AO模塊構(gòu)成,遠程站與PLC之間通信網(wǎng)絡(luò)采用開放式通信協(xié)議Profibus-DP,通信速率為1.5Mbps,保證系統(tǒng)高速實時進行數(shù)據(jù)采集傳輸,精確實現(xiàn)爐溫自動調(diào)節(jié)。
表1
利用S7的功能塊編寫程序,實現(xiàn)主、副回路之間溫度串級控制。為提高CPU運行效率,系統(tǒng)采用模塊化編程,并將PID運算程序放在循環(huán)中斷組織塊OB32中,程序設(shè)計結(jié)構(gòu)見圖6。在定義中斷時間間隔時,必須保證兩次循環(huán)中斷之間有足夠時間處理循環(huán)中斷程序,根據(jù)現(xiàn)場測試此處將中斷間隔設(shè)置為1500ms。
圖5 控制系統(tǒng)硬件組態(tài)
圖6 程序結(jié)構(gòu)
PID控制在操作模式改變時,為使控制器輸出值不會突變,增加手動到自動的無擾切換功能[3]。當系統(tǒng)處于自動模式時,將手動設(shè)定值MAN設(shè)置為PID的輸出值LMN,即手動設(shè)定值一直跟隨PID輸出,這樣系統(tǒng)由自動切換為手動時,手動設(shè)定值與輸出值一致,不會出現(xiàn)擾動;同理,當系統(tǒng)在手動模式時,令自動設(shè)定值SP_INT跟隨實際反饋值PV,這樣系統(tǒng)由手動切換到自動時,自動設(shè)定值與實際值相等,系統(tǒng)也不會出現(xiàn)擾動。
改造后的焙燒爐溫度控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,生產(chǎn)節(jié)奏加快,機組事故率減少。
1 于海生.微型計算機控制技術(shù)[M].北京:清華大學出版社,1999
2 殷紅.采用串級控制系統(tǒng)可有效地提高調(diào)節(jié)品質(zhì)[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟,2002(8)
3 廖常初.S7-300/400PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005