賈寧
(唐山礦業(yè)公司安監(jiān)部,河北 唐山 063000)
所謂設(shè)備點(diǎn)檢制度,即以點(diǎn)檢為核心的全員生產(chǎn)維修管理體制,按照制訂的標(biāo)準(zhǔn)定期、定點(diǎn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,準(zhǔn)確掌握設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、設(shè)備故障的初期信息和劣化趨勢(shì),及時(shí)采取對(duì)策,將故障消滅在萌芽階段,以提高設(shè)備工作效率,延長(zhǎng)設(shè)備壽命,確保企業(yè)生產(chǎn)正常進(jìn)行。
開(kāi)灤集團(tuán)唐山礦業(yè)公司主扇風(fēng)機(jī),擔(dān)負(fù)著全礦井安全供風(fēng)的重任,是煤礦生產(chǎn)“一通三防”工作的重要環(huán)節(jié)。運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)一旦出現(xiàn)事故,將直接威脅井下作業(yè)人員的生命及整個(gè)礦山的安全,影響煤礦的正常生產(chǎn),給公司造成不可估計(jì)的經(jīng)濟(jì)損失。
我公司自推行以點(diǎn)檢制為核心的設(shè)備管理模式,加強(qiáng)了對(duì)主扇風(fēng)機(jī)的設(shè)備管理,采用了科學(xué)的設(shè)備管理方法,借用了一定的手段按照制定的標(biāo)準(zhǔn),定期、定點(diǎn)對(duì)設(shè)備檢查,提高了主扇風(fēng)機(jī)工作效率,延長(zhǎng)了主扇風(fēng)機(jī)的使用壽命。經(jīng)過(guò)幾年的摸索和積累,形成了一套比較成熟的主扇風(fēng)機(jī)管理體系,主扇風(fēng)機(jī)管理工作實(shí)現(xiàn)了制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
主扇風(fēng)機(jī)自推行以點(diǎn)檢制為核心的設(shè)備管理模式后,把設(shè)備管理變事后管理為事前管理,變靜態(tài)管理為動(dòng)態(tài)管理,實(shí)施了走動(dòng)式管理制度、設(shè)備壽命期管理制度、設(shè)備定期檢驗(yàn)制度、設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)等一系列的制度,打破了傳統(tǒng)的維修體制,形成了相對(duì)獨(dú)立的三方,各負(fù)其責(zé)。我公司具體的三方為:點(diǎn)檢方——主管工程技術(shù)人員;檢修方——制修廠、機(jī)采科;使用方——主扇司機(jī),但真正起重要作用和指導(dǎo)作用的是主管工程技術(shù)人員即點(diǎn)檢方。
我公司對(duì)主扇風(fēng)機(jī)安裝了微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),并采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的遙感測(cè)量技術(shù)和微機(jī)監(jiān)控技術(shù),對(duì)主扇風(fēng)機(jī)的溫度、噪音、振動(dòng)、位移、風(fēng)壓及安全平穩(wěn)運(yùn)行進(jìn)行有效的監(jiān)控。在最短的時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)事故的隱患,避免重大事故的發(fā)生,微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施后,對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,采集的風(fēng)機(jī)參數(shù)進(jìn)入風(fēng)機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng),并將所采集的信號(hào)通過(guò)WEB發(fā)布的方式上傳至礦局域網(wǎng),以便礦領(lǐng)導(dǎo)和點(diǎn)檢人員對(duì)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況實(shí)施監(jiān)測(cè),同時(shí)另一路信號(hào)至礦調(diào)度室網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),便于礦調(diào)度室指揮。
主扇風(fēng)機(jī)自安裝微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)以來(lái),實(shí)現(xiàn)了主扇風(fēng)機(jī)24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)控和報(bào)警,提前預(yù)報(bào)主扇風(fēng)機(jī)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的微小變化,最大限度的降低和避免了惡性事故的發(fā)生,其發(fā)現(xiàn)的主要事故隱患如下:
5.1 北臺(tái)風(fēng)機(jī)2#軸承位基礎(chǔ)變化
2007年6月,微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)顯示北臺(tái)主扇風(fēng)機(jī)2#軸承位振動(dòng)參數(shù)、位移參數(shù)、噪聲參數(shù)均發(fā)生明顯變化,并且超過(guò)預(yù)先設(shè)定的警示參數(shù),報(bào)警系統(tǒng)報(bào)警。工程技術(shù)人員當(dāng)即調(diào)出一年來(lái)的有關(guān)參數(shù)和運(yùn)行曲線,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員根據(jù)其歷史數(shù)據(jù),多方論證,判斷是主扇風(fēng)機(jī)2#軸承位基礎(chǔ)大底松動(dòng)造成的,經(jīng)組織檢查,確定是其基礎(chǔ)大底松動(dòng)造成的上述報(bào)警。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研究,拿出了具體的實(shí)施方案,采用制造橫梁二條并將其用錨桿加固的方法將基礎(chǔ)大底加固,加固后風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
5.2 北臺(tái)風(fēng)機(jī)3#軸承位溫度變化
2007年9月,微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)顯示,北臺(tái)主扇風(fēng)機(jī)3#軸承溫度發(fā)生變化,由平時(shí)正常的25℃左右直線上升至43℃左右,該軸承溫度上下起伏,變化明顯,上限快接近報(bào)警溫度(45℃)。經(jīng)調(diào)出該軸承一年來(lái)的溫度運(yùn)行曲線、數(shù)據(jù)及檢修時(shí)存儲(chǔ)的該軸承的檢驗(yàn)參數(shù),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員根據(jù)其一年的歷史數(shù)據(jù)和檢修數(shù)據(jù)進(jìn)行了研究、討論和分析,認(rèn)為該滾動(dòng)軸承的溫度一直保持在25℃左右,溫度運(yùn)行曲線平直,沒(méi)有突變和起伏,但檢驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示其工作游隙0.27mm,所以判定應(yīng)當(dāng)是軸承工作游隙發(fā)生了變化,當(dāng)時(shí)制定了更換軸承的預(yù)案。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)組織查驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該滾動(dòng)軸承工作游隙0.31mm,超過(guò)了更換標(biāo)準(zhǔn)(其工作游隙最大不準(zhǔn)超過(guò)0.30mm)當(dāng)時(shí)按照提前做的預(yù)案組織了更換滾動(dòng)軸承工作。更換滾動(dòng)軸承后風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、正常,軸承溫度又保持在25℃左右。
5.3 北臺(tái)風(fēng)機(jī)2#軸承噪聲變化
2008年3月,微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)顯示,北臺(tái)主扇風(fēng)機(jī)2#軸承位噪聲參數(shù)發(fā)生變化,由平時(shí)的100分貝上升至118分貝,滾動(dòng)軸承溫度同時(shí)也發(fā)生變化,由平時(shí)的25℃左右上升至30℃,并在其范圍內(nèi)反復(fù)變化。當(dāng)時(shí)調(diào)出一年來(lái)的噪聲、溫度參數(shù)、曲線數(shù)據(jù)及檢修存儲(chǔ)的該軸承的檢驗(yàn)參數(shù)(其工作游隙0.20mm)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員根據(jù)其歷史數(shù)據(jù)和檢修數(shù)據(jù),進(jìn)行了分析、研究和討論,造成上述原因的不是軸承工作游隙超差,應(yīng)當(dāng)是滾動(dòng)軸承內(nèi)外滑道發(fā)生了變化,因?yàn)樵肼晜鬟_(dá)室感器提供的數(shù)據(jù)變化大,溫度傳感器提供的數(shù)據(jù)變化不太明顯,只有滾動(dòng)軸承內(nèi)外滾道出現(xiàn)問(wèn)題才可能造成噪音變化大,并且根據(jù)分析的結(jié)果制定了預(yù)案,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢修查驗(yàn),證明分析正確,滾動(dòng)軸承內(nèi)外滾道均發(fā)現(xiàn)點(diǎn)蝕,最嚴(yán)重的是滾動(dòng)軸承外套正下方有一處重皮,該重皮就是造成噪聲變化的主要原因,當(dāng)時(shí)按預(yù)案組織更換了滾動(dòng)軸承。更換軸承后風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲、溫度正常。
建立以點(diǎn)檢為核心的主扇風(fēng)機(jī)維修管理體制后,點(diǎn)檢方、維修方、使用方三方分工明確,職責(zé)清晰、點(diǎn)檢方即主管工程技術(shù)人員根據(jù)主扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行的狀況和比較準(zhǔn)確的異常信息,提出預(yù)制維修計(jì)劃,減少事故搶修,維修方即礦制修廠根據(jù)維修計(jì)劃,提出處理設(shè)備異常的具體意見(jiàn),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須完成檢修任務(wù),使用方即主扇司機(jī)應(yīng)根據(jù)班中巡視標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定的時(shí)間、路線、內(nèi)容每小時(shí)巡視一次,并詳細(xì)記好記錄,按照主扇風(fēng)機(jī)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),定期、定量對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和加油及調(diào)試,通過(guò)三方的共同努力,全部參加與管理,使主扇風(fēng)機(jī)經(jīng)常處于一種最佳狀態(tài)。
通過(guò)實(shí)施以點(diǎn)檢制為核心的設(shè)備管理模式,企業(yè)設(shè)備管理工作實(shí)現(xiàn)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,克服了傳統(tǒng)設(shè)備管理方式的敝端,使設(shè)備管理更科學(xué)、更經(jīng)濟(jì)。
7.1 主扇風(fēng)機(jī)安全平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),保障井下安全通風(fēng),安全生產(chǎn)
主扇風(fēng)機(jī)的安全平穩(wěn)運(yùn)行,為井下的作業(yè)人員的人身安全和礦井的安全生產(chǎn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的保障。主扇風(fēng)機(jī)一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn),礦山馬上就要停止生產(chǎn),自主扇風(fēng)機(jī)推行點(diǎn)檢制以來(lái),設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、安全,沒(méi)有出現(xiàn)一次停風(fēng)、停產(chǎn)事故,事故率為零,企業(yè)綜合效益顯著。
7.2 延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,提高設(shè)備完好率
主扇風(fēng)機(jī)推行點(diǎn)檢制以來(lái),按照設(shè)備的狀態(tài)決定設(shè)備的檢修內(nèi)容,安排檢修時(shí)間,提出備件計(jì)劃,有效的防止設(shè)備失修或過(guò)剩檢修。實(shí)現(xiàn)了定檢定修,延長(zhǎng)了主扇風(fēng)機(jī)使用壽命,提高了設(shè)備的完好率,設(shè)備完好率保持100%,有效的預(yù)防惡性事故的發(fā)生。
7.3 降低設(shè)備運(yùn)行成本,維修成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益
實(shí)驗(yàn)證明:一年來(lái)主扇風(fēng)機(jī)的維修成本從原來(lái)每年的21萬(wàn)元減少到6萬(wàn)余元,為企業(yè)節(jié)省資金15萬(wàn)元左右。點(diǎn)檢、維修、使用三方相對(duì)獨(dú)立,維修方平時(shí)集中使用,減少了平時(shí)維修人員,每年可節(jié)省固定維修人員工資30萬(wàn)元。
7.4 提高主扇風(fēng)機(jī)素質(zhì),夯實(shí)企業(yè)發(fā)展后勁
主扇風(fēng)機(jī)自推行點(diǎn)檢制以來(lái),主扇司機(jī)過(guò)去只能用耳朵聽(tīng)、眼睛看,用手摸,對(duì)設(shè)備狀況的了解很大程度依賴于經(jīng)驗(yàn),檢測(cè)手段簡(jiǎn)單落后,現(xiàn)在主扇司機(jī)在參與管理的過(guò)程中逐步學(xué)到和掌握了一些新的技術(shù),新的方法,司機(jī)本身的素質(zhì)也有了提高,職工的素質(zhì)提高了,企業(yè)發(fā)展后勁也將更加強(qiáng)勁。