楊 平
(山西大學商務(wù)學院,山西 太原 030031)
正交試驗設(shè)計法早先由日本質(zhì)量管理專家田口玄一提出,在日本得到大力推廣,對日本的經(jīng)濟騰飛起到了巨大的作用。該方法可以廣泛地運用在企業(yè)的質(zhì)量攻關(guān)、提高產(chǎn)量、降低成本等活動中。該方法的特點是:實驗次數(shù)少,優(yōu)化方案快,節(jié)約大量人力、物力、財力和時間。一般不需要投資,不影響生產(chǎn),不會給企業(yè)帶來任何損失,能很快找出最優(yōu)方案,然后按照最優(yōu)方案控制生產(chǎn),提高企業(yè)經(jīng)濟效益,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗。
山西大學商務(wù)學院王天保教授以其深厚的技術(shù)功底及在企業(yè)和高校多年工作的實踐經(jīng)驗,在多個中小企業(yè)實施正交試驗法取得了成功,救活了多家企業(yè),獲得了多項科技成果。
娘子關(guān)雙氰胺廠從江蘇引進雙氰胺生產(chǎn)技術(shù),建成設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)500 t雙氰胺。建廠當年雙氰胺在國際市場上走俏,產(chǎn)品供不應(yīng)求,售價高達15 000元/t。市場雖好,但該廠生產(chǎn)不景氣,年產(chǎn)量僅達380 t,產(chǎn)量少、成本高,虧損嚴重,于是該廠廠長請王天保教授對企業(yè)進行診斷。進廠調(diào)研后,王天保教授發(fā)現(xiàn)該企業(yè)管理混亂,工藝控制不嚴,未找到最佳工藝條件,于是雙方簽訂了校企聯(lián)合立項攻關(guān)協(xié)議,由王天保教授帶領(lǐng)8名大學生利用學生畢業(yè)實習的機會,針對全廠存在的問題進行了技術(shù)攻關(guān)。實驗方案如下:
2.1.1 提高石灰氮質(zhì)量和產(chǎn)量的正交試驗
雙氰胺產(chǎn)品是煤炭深加工項目,生產(chǎn)工藝流程為:煤——焦炭——電石——石灰氮——雙氰胺。
石灰氮是生產(chǎn)雙氰胺的主要原料,當時該廠石灰氮的有效含氮量僅為18%,這樣指標的石灰氮只能算二級品(一級品有效含氮量應(yīng)為18%以上,優(yōu)級品有效含氮量應(yīng)為20%以上)。石灰氮的生產(chǎn)原理為,電石在高溫下進行氮化反應(yīng),生成石灰氮。
經(jīng)診斷發(fā)現(xiàn),當時該廠的工藝規(guī)定:900℃加料,820℃停止加料。冷料加入氮化爐內(nèi),因吸熱反應(yīng)而溫度下降,且加料層過厚,氮氣很難進入料層內(nèi)部,致使這層料中間不能徹底氮化,結(jié)果造成大批有效含氮量僅為15%以下的廢品堆積如山,前后約200余t廢品。
王天保教授在遵循生產(chǎn)工藝要求的前提下,設(shè)計了正交試驗方案:把加料溫度作為一個因素,加料溫度仍然定為900℃,而把原來停止加料的溫度由820℃提高到880℃,這就把溫差由原來的80℃減少到20℃,使得冷料入爐后,也能夠保持正常爐溫。另外,針對原來加料過厚,層料中間不能徹底氮化的問題,王天保教授縮短了加料的時間間隔,勤填少加,使料層變薄,氮氣很容易進入料層內(nèi)部,使中間料層能夠徹底氮化。
王天保教授從當年5月1日按照新方案開始控制,經(jīng)過努力,5月份石灰氮的產(chǎn)量就達到376 t,比該廠4月份石灰氮的產(chǎn)量200 t提高了88%。這批石灰氮不僅產(chǎn)量高,質(zhì)量也特別好,376 t石灰氮的有效含氮量均在22%以上,全部達到優(yōu)級品。后來又在很短的時間內(nèi),把原來廠內(nèi)堆積的200余t廢品全部搭配用完,僅回收利用廢品一項,就節(jié)省了40多萬元(1 t廢品價值2 200元)。在完成氮化工序攻關(guān)的基礎(chǔ)上,緊接著又優(yōu)化了雙氰胺的聚合和結(jié)晶工序。
經(jīng)過正交試驗法優(yōu)化了工藝以后,從5月份開始至年底,當年優(yōu)級品雙氰胺產(chǎn)量就達到554 t,超過了該廠的設(shè)計生產(chǎn)能力500 t。
2.1.2 擴大雙氰胺產(chǎn)量,降低雙氰胺生產(chǎn)成本的工藝優(yōu)化
產(chǎn)量提高以后,針對產(chǎn)品烘干機的烘干能力僅為500 t,不能適應(yīng)高產(chǎn)要求的問題,王天保教授指導該廠于第二年就又開始對烘干工序進行了技術(shù)改造,增加了一條烘干線,達到了年產(chǎn)1 000 t雙氰胺的能力,比設(shè)計生產(chǎn)能力年產(chǎn)500 t提高了整整1倍,使企業(yè)扭虧為盈。
企業(yè)盈利后,該廠借助大好時機,開始引進外資。王天保教授代表中方與日本商家進行談判,順利實現(xiàn)中日合資,成立了“正欣雙氰胺有限責任公司”。日本商家注入資金,王天保教授指導該廠對生產(chǎn)線改造后,該廠竟達到年產(chǎn)2 000 t的生產(chǎn)能力。
之后,王天保教授又進行了降低石灰氮耗量的實驗。原來每噸雙氰胺耗石灰氮7 t,優(yōu)化后,噸耗降低至4 t以下。每噸雙氰胺的成本降低了6 000多元。對于年產(chǎn)2 000 t雙氰胺的該廠,一年僅降低成本一項就節(jié)約了1 200萬元??梢娬辉囼灧ㄊ遣灰度耄梢姶笮?,一本萬利、長期獲益的好方法。
該項成果經(jīng)省科委組織的專家鑒定,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,并且獲省科技進步獎。
榆次市鋇鹽化工廠當時花18萬從天津化工研究所購買了用毒重石(碳酸鋇)生產(chǎn)八水氫氧化鋇的專利,工藝流程為:碳酸鋇礦石(經(jīng)過煅燒)——氧化鋇(浸泡)——氫氧化鋇——結(jié)晶(八水氫氧化鋇)
因該項專利僅僅能夠用毒重石(碳酸鋇)生產(chǎn)出八水氫氧化鋇,但未經(jīng)過工業(yè)中試,仍然停留在實驗室的技術(shù)狀態(tài),不能用于工業(yè)批量生產(chǎn)。當時山西有5家購買了此項專利,結(jié)果均因嚴重虧損而倒閉,僅剩榆次鋇鹽廠一家。該廠經(jīng)過一年試生產(chǎn),虧損90多萬元,也瀕臨倒閉轉(zhuǎn)產(chǎn)的狀態(tài)。情急之下,該廠廠長慕名邀請王天保教授進廠診斷。雙方簽訂了合作攻關(guān)協(xié)議,并在省科委立項。
王天保教授利用正交試驗法,對碳酸鋇煅燒工藝進行攻關(guān),把原來的轉(zhuǎn)化率20%~30%(且很不穩(wěn)定)一舉提高到90%以上,并用在煅燒罐內(nèi)添加有機物的辦法解決煅燒罐破裂問題;加真空吸濾收回廢渣中的成品;用真空結(jié)晶解決成品質(zhì)量不過關(guān)問題。通過一系列的改進,使得該廠產(chǎn)量由原來的75 t/月提高到310 t/月。未加入投資,產(chǎn)量提高了3倍。該廠不僅沒有倒閉轉(zhuǎn)產(chǎn),還進行了擴建,已成為全國最大的鋇鹽生產(chǎn)基地和榆次地區(qū)利稅大戶。
該項成果經(jīng)省科委組織的專家鑒定,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,并且獲省科技進步獎。
王天保教授還對評定金屬鎂廠的金屬鎂生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化,使該廠的煅燒活性度由24%以下提高到34%以上,超過了部頒標準,獲得QC成果獎。
王天保教授幫助曾被通知停業(yè)整頓的榆次安華滅火器材有限公司生產(chǎn)的EBM氣溶膠滅火器進行技術(shù)攻關(guān),獲得發(fā)明專利和實用新型專利各一項。這是正交試驗法在產(chǎn)品開發(fā)發(fā)明運用的成功案例。
山西省中小企業(yè)發(fā)展迅速,數(shù)量較大,在國民經(jīng)濟中占有及其重要的地位。一部分中小企業(yè)經(jīng)營成功,但還有相當一部分中小企業(yè)由于經(jīng)濟實力弱,缺乏人才,管理混亂,工藝管理不嚴,未在最佳狀況運行,經(jīng)濟效益差。這些中小企業(yè)往往資金緊張、融資困難、發(fā)展緩慢、生存艱難,急需走出困境,盡快良性發(fā)展。而正交試驗法正是解決企業(yè)生存發(fā)展的一劑良藥。
建議中小企業(yè)技術(shù)人員掌握正交試驗法,結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝或新產(chǎn)品開發(fā),運用正交試驗法進行優(yōu)化,改進產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)量,而且好的項目可以廠校聯(lián)合立項攻關(guān)。實踐證明這是可行的,王天保教授推廣應(yīng)用正交試驗法是高校和企業(yè)結(jié)合的一個典范,他的“改革畢業(yè)實習,闖產(chǎn)學研結(jié)合之路”的課題曾獲山西省優(yōu)秀教學成果一等獎,企業(yè)獲利、師生獲益。