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      樹根樁及灌漿加固技術(shù)在紫蘭壩水電站GIS樓基礎(chǔ)加固中的應用

      2010-07-03 10:23:58胡德春
      大壩與安全 2010年1期
      關(guān)鍵詞:樹根漿液套管

      胡德春

      (華電四川寶珠寺水力發(fā)電廠,四川廣元 628003)

      0 概述

      紫蘭壩水電站位于四川省廣元市境內(nèi),是白龍江干流開發(fā)規(guī)劃中的最后一個梯級電站。電站裝機3×34 MW,水庫庫容 0.392 億 m3,電站以發(fā)電為主,兼有改善下游航運等綜合效益。電站為河床徑流式電站,屬中型Ⅲ等工程,樞紐主要建筑物級別為3級??拐鹪O防烈度為6度。紫蘭壩水電站工程樞紐由5孔泄水閘、右岸河床式電站廠房及左右岸混凝土副壩等建筑物組成。

      電站工程于2003年10月正式開工建設,2006年7月28日首臺機組投產(chǎn),2007年5月第三臺機組順利并網(wǎng)發(fā)電。2007年12月通過四川省電力公司組織專家組的樞紐竣工安全鑒定。歷經(jīng)近兩年的運行,各建筑物運行狀況良好。

      GIS樓布置在安裝間下游側(cè),為三層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),采用鋼筋混凝土片筏基礎(chǔ),坐落于回填砂礫石地基上。施工期間曾經(jīng)因地基問題出現(xiàn)過不均勻沉降,設計針對沉降也提出了處理方案。專家組咨詢后認為:GIS樓沉降趨于穩(wěn)定,可暫不進行處理,但應加強變形監(jiān)測。根據(jù)咨詢意見,采用靜力水準結(jié)合表面式兩向測縫計對GIS樓進行沉降變形監(jiān)測,并將監(jiān)測項目引入電站自動化監(jiān)測系統(tǒng)。根據(jù)首臺機發(fā)電至2008年5月地震近兩年的監(jiān)測資料分析,沉降變形值較小,地基變形已趨于穩(wěn)定。

      在“5·12”汶川特大地震及余震的作用下,砂礫石地基受到震動擾動,又產(chǎn)生不均勻沉降變形,導致基礎(chǔ)和上部結(jié)構(gòu)局部構(gòu)件出現(xiàn)裂縫,最大沉降量為18.7 cm。對GIS樓A軸及4軸進行傾斜觀測,D軸向A軸傾斜3 cm;4軸向1軸傾斜3.6 cm。由于地震作用,鋼筋混凝土片筏基礎(chǔ)出現(xiàn)不規(guī)則裂縫,最大裂縫寬度5 mm,且有兩條貫穿裂縫。為確保電站運行安全,必須盡快對GIS樓地基和上部結(jié)構(gòu)采取措施進行加固處理。

      1 加固處理方案的選擇

      經(jīng)湖北武大珞珈工程結(jié)構(gòu)檢測咨詢有限公司對GIS樓進行檢測,綜合評定等級為三級。

      根據(jù)GIS樓施工情況以及目前現(xiàn)狀,原因均是砂礫石地基沉降引發(fā)上部結(jié)構(gòu)變形受損,因此GIS樓加固處理的重點是對地基進行加固。地基加固處理主要是改善地基的力學性能,提高地基的承載力,使建筑結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。

      考慮本工程地基填土的實際情況、場地情況、方案的可實施性等因素并借鑒類似工程處理的經(jīng)驗,GIS樓基礎(chǔ)加固采用壓力注漿結(jié)合樹根樁方案進行:對GIS樓地基進行壓力注漿,充填地基砂礫石中的孔隙,并使松散土體膠結(jié)硬化,另外利用鉆孔形成樹根樁,從而增強地基的固結(jié)度,提高其強度和抵抗變形的能力,同時對GIS樓上部梁、板、柱結(jié)構(gòu)粘貼碳纖維或鋼板進行加固補強處理。

      1.1 壓力灌漿方案

      在GIS樓下游通風廊道內(nèi)以及右側(cè)回車場布設 3 排注漿孔,間距 1.5 m,排距 0.75 m,孔深至基巖面(約18~20 m),共64個孔。在GIS樓基礎(chǔ)范圍內(nèi)電纜廊道頂部設兩排灌漿孔,孔深為1.2 m,穿透筏板進入碎石層內(nèi)。灌漿孔間排距均為1.5 m,共26個孔。1~3軸、B~D軸部位樹根樁孔之間設置5排深入基巖面的注漿孔,間排距1.3~1.4 m,共24個(詳見圖 1)。

      1.2 樹根樁方案

      在GIS樓基礎(chǔ)范圍內(nèi),沿A軸、1軸、2軸、3軸布設樹根樁,鉆孔孔徑220 mm,孔深至基巖面以下1.0 m。 樹根樁間距 A 軸為 0.8 m,1 軸~3 軸為 1.0 m,共52個(詳見圖1)。

      1.3 樹根樁方案的確定

      方案Ⅰ:樹根樁的鉆孔孔徑為220 mm,孔深至基巖面以下1.0 m。先灌漿后灌注C25細石混凝土形成樁體,樹根樁鋼筋主筋選用4φ14(Ⅱ級),箍筋為 φ6@200。 混凝土碎石粒徑為 0.2~1 cm。

      方案Ⅱ:若方案Ⅰ進行過程中鉆孔難以成孔,就采用壁厚10 mm、直徑219 mm的無縫鋼管作為套管下入鉆孔內(nèi),直接在鋼管內(nèi)拋入碎石,采用注漿管壓入砂漿成樁。

      選擇165號孔作為樹根樁生產(chǎn)性試驗孔,共注入水泥201.8 t。 第一次掃孔(φ219 mm)至5 m左右塌孔,注入0.5∶1水泥漿液待凝,第二次掃孔至8 m左右塌孔,注入0.5∶1水泥漿液待凝,第三次掃孔至12 m左右塌孔。GIS樓地基砂礫石層由于地下水的沖掏及地震震動形成部分空洞,灌漿吸漿量極大。由于地下水、砂礫石粒徑大小、待凝時間、鉆進方法等因素影響,水泥漿液與地基砂礫石膠結(jié)并不好,導致生產(chǎn)性試驗孔掃孔多次塌孔,樹根樁方案Ⅰ無法實施,只能選擇樹根樁方案Ⅱ。

      圖1 灌漿孔、樹根樁平面布置圖Fig.1 Layout of the root pile holes and grouting holes

      2 壓力注漿施工

      本工程的灌漿處理不同于常規(guī)的帷幕灌漿和固結(jié)灌漿,因此在進行灌漿施工時,必須控制好如下技術(shù)要點:(1)無水鉆孔;(2)有序鉆孔灌漿;(3)嚴控灌漿壓力;(4)盡量減小灌漿施工對GIS樓的影響。

      2.1 灌漿生產(chǎn)性實驗

      灌漿前選取GIS樓右側(cè)475.5 m高程的53號孔作為先導孔進行生產(chǎn)性鉆灌試驗施工,并取樣做密實度測試,分段壓漿,進行鉆孔、漿液灌注試驗,及時整理分析試驗資料,確定地基砂礫石土的灌漿參數(shù)。通過試驗尋找適合的漿液配合比、灌漿壓力、鉆孔施工工藝等,為后續(xù)施工提供決策參數(shù)依據(jù)。該孔共鉆孔 18.7 m,灌注水泥漿 124.33 t。 試驗證明采取套管跟進成孔,自下而上、孔口封閉、孔底循環(huán)跟管灌漿工藝在本工程是可行的。

      2.2 施工工藝及方法

      灌漿采取“自下而上、孔口封閉、孔底循環(huán)跟管灌漿”的施工工藝。

      灌漿的施工順序為:孔位、鉆機校正→成孔→鉆孔驗收→灌漿管路安裝→制漿→分段灌漿→灌漿結(jié)束及封孔。

      2.3 灌漿孔分序

      按先外圍封閉后內(nèi)部灌注的施工順序進行施工。灌漿孔統(tǒng)一編號,并嚴格按照分排分序加密的原則進行。除1.2 m注漿孔分Ⅱ序施工外,其余部位分Ⅲ序施工,施工順序為Ⅰ序→Ⅱ序→Ⅲ序。同一排相鄰的兩個次序孔之間,以及后序排的一序孔與其相鄰部位前序排的最后次序孔之間,巖層中鉆孔灌漿的高差不小于15 m。下一孔序的鉆孔必須等上一孔序的鉆孔灌漿結(jié)束后方可開始施工。對于同序孔,仍應按照逐孔加密的原則進行施工。

      為了減少施工對建筑物的影響,建筑物內(nèi)同時灌漿施工的同序孔數(shù)不能超過2個,孔間距應大于5 m,相鄰注漿孔的注漿時間要間隔2 d以上。

      2.4 鉆孔

      根據(jù)施工控制點,將每個灌漿孔的孔位都測放出來,利用手提電鉆鉆φ18 mm的孔標注各孔位,同時用紅油漆在邊墻上注明其樁號、孔號等,然后鉆機就位,校正鉆機,進行鉆孔施工。

      灌漿鉆孔,室內(nèi)及通風廊道采用YG-60錨固鉆機,配φ110 mm套管及偏心沖擊鉆頭風動造孔,孔徑為110 mm。室外回車場采用SM3000A移動式潛孔鉆機,配φ146 mm套管及偏心沖擊鉆頭風動造孔,孔徑為146 mm。穿越建筑物基礎(chǔ)筏板、廊道底板以及回車場表面的鋼筋混凝土或混凝土結(jié)構(gòu),采用直柄鉆頭施鉆。

      經(jīng)設計同意,GIS樓電纜廊道頂部1.2 m灌漿孔采用手風鉆鉆孔,孔徑42 mm,純壓式灌漿,以減少對結(jié)構(gòu)的損壞及縮短工期。

      鉆孔的孔位誤差不超過5 cm,角度誤差不超過0.5°,鉆機應停放水平、穩(wěn)定,鉆進過程中不出現(xiàn)移動錯位現(xiàn)象,鉆孔深度至基巖(約18~20 m)。鉆孔達到設計孔深時,對孔斜、孔深進行檢查驗收。為防止擾動塌孔,鉆孔完畢后不進行沖洗,采用空壓機送風洗孔排渣。

      2.5 灌漿

      2.5.1 灌漿分段及壓力

      室內(nèi)以及廊道內(nèi)鉆孔鉆穿混凝土底板后,再鉆進1.5m左右為第一段;其余灌漿分段段長采用3 m。

      室外回車場、建筑物內(nèi)鉆孔第一段灌漿壓力為0.2 MPa(指孔口處回漿壓力),最后一段灌漿結(jié)束壓力為 0.5 MPa。 其余灌段灌漿壓力為 0.3 MPa。

      2.5.2 漿液以及漿液變換

      灌漿材料采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比采用 1∶1、0.8∶1 以及 0.5∶1 三個配合比, 開灌漿液水灰比為1∶1。當吸漿量超過200L/m,且注入率大于30L/min,灌漿壓力及注入率均無明顯變化時,或當注入率大于 30 L/min,孔口壓力<0.1 MPa,且壓力無明顯上升時,應加濃一級漿液灌注。

      2.5.3 灌漿

      灌漿采取“自下而上、孔口封閉、孔底循環(huán)跟管灌漿”的施工工藝,即采用套管護壁鉆至設計孔深,安裝射漿管及花管,漿液通過花管深入巖層的一種灌漿方法。灌漿時使用拔管機自下而上拔出套管和射漿管,分段進行孔底循環(huán)、孔口封閉壓力灌漿施工。施工程序為:套管護壁終孔→安裝灌漿管→拔起套管(3 m)→安裝灌漿塞→制漿灌漿→再拔套管及灌漿管(3 m)→灌漿至上部段完畢→灌漿結(jié)束及封孔。

      灌漿前,應對灌漿設備進行檢查,確認運轉(zhuǎn)正常后再制漿。將原料按配合比定量加入到灌漿機的攪拌桶內(nèi)。每桶漿液攪拌時間不少于3 min,然后經(jīng)濾網(wǎng)放入儲漿桶,邊灌邊攪,連續(xù)作業(yè)。灌漿記錄采用三參數(shù)自動記錄儀記錄。

      利用布設在GIS樓478.50 m層的靜力水準對灌漿過程中建筑物的抬動、沉降量進行監(jiān)測。變形數(shù)值不應超過±3 mm,施工中如發(fā)現(xiàn)測點變形異常,應立即調(diào)整灌漿壓力或暫停施工。

      2.5.4 結(jié)束標準

      在規(guī)定的灌漿壓力條件下,當注入率≤1 L/min時,持續(xù)灌注30min即可結(jié)束灌漿。灌漿完畢后,應及時采用“壓力灌漿封孔法”進行封孔,并將孔口抹平。

      2.5.5 特殊情況的處理

      (1)鉆孔過程中發(fā)生串漿時,立即停止鉆進并起拔護壁套管,同時封堵已成孔。然后對串漿孔采取降壓限流或間歇灌漿的方法進行處理,待該孔灌漿結(jié)束后再進行串漿孔的鉆進。

      (2)灌漿段吸漿量大,灌漿難于結(jié)束時,應采用低壓、濃漿、限流、限量、間歇灌漿、灌注水泥砂漿以及加水玻璃等措施,經(jīng)處理后仍應掃孔,重新按照技術(shù)要求進行灌漿。灌漿過程中,發(fā)現(xiàn)冒漿、建筑物或回車場路面抬動時,立即停灌進行間歇灌漿。

      (3)灌漿施工過程中,GIS樓基礎(chǔ)情況較原設計有所變化,基礎(chǔ)的可灌性好、吸漿量大,造成投資增加,工期延長。由業(yè)主組織設計、監(jiān)理和施工單位召開了白龍江紫蘭壩水電站GIS樓基礎(chǔ)灌漿咨詢會,對前期基礎(chǔ)灌漿資料進行了分析,設計方中國水電顧問集團西北勘測設計研究院提出了《白龍江紫蘭壩水電站工程GIS樓地基加固灌漿成果分析及控制灌漿措施》,此后的基礎(chǔ)加固灌漿均按此措施進行控制性灌漿。經(jīng)過最后的檢查驗收,控制性灌漿效果較好,滿足GIS樓地基加固的要求。

      2.6 檢查及驗收

      本工程壓力灌漿的檢查驗收包括:鉆孔取芯結(jié)石情況檢查、密度測試、復灌效果及灌漿資料檢查等。

      復灌孔根據(jù)施工情況現(xiàn)場確定檢測孔6個。復灌漿量小于鄰近孔平均灌漿量的30%即為合格,復灌壓力為 0.3~0.5 MPa。 檢查孔復灌結(jié)果、密度測試及資料分析表明,壓力灌漿質(zhì)量合格。

      3 樹根樁施工

      3.1 施工設備

      樹根樁成孔采用YG-60錨固鉆機,配φ219 mm鋼套管及偏心沖擊鉆頭風動造孔?;炷涟柚撇扇娭茢嚢铏C進行,拌制能力滿足細石混凝土澆筑進度高峰期所有需要。由于本工程混凝土量小,單根樁混凝土量不到1 m3,采用室外拌和人工手推車運輸澆筑。

      3.2 施工材料

      鋼套管:鋼套管采用φ219 mm、壁厚10 mm的無縫鋼管。

      水泥:采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥。水泥細度要求通過80 μm方孔孔篩的篩余量不大于5%。必須符合規(guī)定的質(zhì)量標準。

      砂石骨料:混凝土澆筑采用天然砂,砂子粒徑小于 2.5mm,碎石粒徑為 0.2~1cm,滿足 DL/T5144-2001《水工混凝土施工規(guī)范》要求。

      3.3 施工工藝流程

      施工測量樁孔定位→鉆機就位→鉆孔→鋼套管跟進成孔→終孔驗收→細石混凝土澆筑→樁頭處理。

      3.4 施工方法

      3.4.1 樁孔定位

      根據(jù)施工控制點,將每個樹根樁的孔位都測放出來,用紅油漆在邊墻上注明其樁號、孔號等,然后鉆機就位,校正鉆機,進行鉆孔施工。

      3.4.2 鉆孔

      采用YG-60錨固鉆機,配φ219 mm鋼套管及偏心沖擊鉆頭風動造孔,孔徑為220 mm。達到設計孔深后,對鉆孔進行驗收并利用風壓將孔內(nèi)殘渣吹出孔外。樹根樁設計孔深為深入基巖1 m,孔位平面允許偏差±20 mm,鉆孔垂直度和斜度偏差不得大于1%。

      3.4.3 細石混凝土澆筑

      (1)本工程混凝土標號為C25,施工前,通過室內(nèi)試驗成果進行混凝土配合比設計,并報送審批后施工。

      (2)混凝土的坍落度:20~25cm。

      (3)混凝土取樣試驗:混凝土澆筑過程中,按照規(guī)范規(guī)定,在澆筑現(xiàn)場進行混凝土取樣試驗。

      (4)混凝土拌和

      ①用磅秤稱量混凝土所需砂石骨料、水泥和水后,用強力攪拌機拌制混凝土,拌制過程中配料必須嚴格遵守混凝土配料單,嚴禁擅自更改配料單。

      ②設備生產(chǎn)率必須滿足本工程高峰澆筑強度的要求,所有稱量、指示、記錄及控制設備都應有防塵措施。設備稱量應準確,偏差不應超過相關(guān)規(guī)范的規(guī)定。

      (5)澆筑:由于本工程樹根樁混凝土工程量不大,約為52 m3,單根為1 m3,采用手推車入倉、導管法澆筑。筏板內(nèi)樁孔在澆筑混凝土前應鑿毛處理,保證樁頭混凝土澆筑密實。澆筑前下入φ32mm塑料管,用高壓風將孔內(nèi)積水吹出,保持孔內(nèi)清潔。混凝土澆筑導管采用直徑108mm無縫鋼管,壁厚5mm。單節(jié)長度分為1.0 m。導管連接采用絲扣連接。

      導管下至距孔底50 cm處,上部連接在漏斗出料管上。C25細石混凝土用手推車推入,經(jīng)漏斗、導管直至孔底,根據(jù)澆筑量逐級提升導管直至孔口。導管下放和提升采用三腳架、手拉葫蘆、卡瓦托盤配合使用。

      3.5 檢查及驗收

      本工程樹根樁的檢查內(nèi)容包括:鉆孔取芯結(jié)石情況檢查、密度測試及資料檢查等。根據(jù)施工情況,現(xiàn)場確定取芯檢查孔2個。通過樹根樁的取芯檢查及密度測試,證明施工效果良好。

      4 結(jié) 語

      (1)在“5·12”特大地震中,紫蘭壩水電站 GIS樓與以基巖為地基的建筑物相比,受損程度更為嚴重,說明以基巖為地基的建筑物抗震性能更好。因此,對GIS樓基礎(chǔ)采用樹根樁深入到基巖進行加固處理的方案是可行的。同時采用壓力灌注水泥漿來改善地基的工程地質(zhì)條件,進一步提高基礎(chǔ)的強度和穩(wěn)定性。

      (2)應選取合適的孔作為先導孔進行壓力灌漿和樹根樁的生產(chǎn)性試驗,并取樣做密實度測試,分段壓漿,進行鉆孔工藝、漿液灌注、灌注細石混凝土等試驗,及時整理分析試驗資料,確定地基砂礫石土的灌漿參數(shù)、樁體的施工工藝。通過試驗尋找出適合的漿液配合比、灌漿壓力、鉆孔施工工藝等,為后續(xù)的壓力灌漿和樹根樁施工提供決策參數(shù)依據(jù)。

      (3)GIS樓地基加固工程開始采用壓力灌漿,由于可灌性好,吸漿量大。根據(jù)這一現(xiàn)象,在滿足GIS樓地基加固要求的基礎(chǔ)上,設計單位提出了控制灌漿的具體方案。通過檢查孔的資料分析,發(fā)現(xiàn)控制灌漿的效果很好,完全滿足地基加固的要求。

      (4)經(jīng)設計同意,GIS樓電纜廊道頂部1.2 m灌漿孔采用手風鉆鉆孔,孔徑42 mm,純壓式灌漿,以減少對結(jié)構(gòu)的損壞及縮短工期,根據(jù)檢查孔的資料判斷,其效果很好。GIS樓內(nèi)的樹根樁采用地質(zhì)鉆對88 cm厚的鋼筋混凝土筏板打孔,以減小對原結(jié)構(gòu)的破壞,然后采用偏心鉆機打孔,套管跟進的施工工藝,采用人工澆筑細石混凝土,通過樹根樁的取芯檢查,發(fā)現(xiàn)施工效果很好。

      (5)GIS樓內(nèi)地基條件復雜,有廢棄的吊車梁、鋼筋、大孤石等,在施工場地狹小、原有設備保護及環(huán)保等因素影響下,施工難度較大,應選擇合適的施工機具設備,科學合理地組織施工,并加強施工安全管理。施工過程中,參與各方均嚴格按設計、規(guī)范要求進行施工及工程管理,施工質(zhì)量得到了保證,確保了GIS樓基礎(chǔ)加固的實現(xiàn)。

      (6)經(jīng)過對GIS樓地基加固處理開始到施工結(jié)束5個月后(共9個月)的沉降觀測資料分析,GIS樓的地基變形趨于穩(wěn)定,說明GIS樓地基加固工程的施工工藝、參數(shù)滿足設計要求,達到了設計目的,確保了GIS設備的安全可靠運行。

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