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    乙烯壓縮機組轉子彎曲故障診斷

    2010-06-11 08:42:30王胤龍郭九梅畢德龍
    中國設備工程 2010年6期
    關鍵詞:啟機停機乙烯

    王胤龍,郭九梅,畢德龍,趙 海,郭 斌

    (沈陽鼓風機集團有限公司,遼寧 沈陽 110869)

    乙烯壓縮機是乙烯生產中的關鍵設備,由于乙烯壓縮機故障導致停產而引起的經濟損失可以數(shù)百萬元每天計,因此對出現(xiàn)的故障準確、及時做出判斷,并采取相應措施是必要的。

    一、運行描述

    某乙烯廠乙烯壓縮機工作轉速6 400r/min,臨界轉速3 700r/min,由汽輪機拖動,機組結構及測點如圖1所示。此壓縮機運行到檢修期,檢修后重新啟機,當轉速接近工作轉速時,由于出口壓力過高連鎖停機。排除儀表、壓縮機性能的原因后,確定是氣管路造成的。為了排查管路故障進行了數(shù)十次啟停機操作,最后通過改造管路解決了壓力過高連鎖停機的問題。壓縮機在工況下運行2h后,由于管路冷卻器故障導致再次停機,冷卻器修復后再次開機,過臨界時壓縮機低壓缸后軸承側(測點11、12) 振動幅值陡增至90μm以上連鎖停機。壓縮機檢修后在排除管路故障時,初始時期過臨界振動幅值15μm以下,后突增至60μm,但過臨界后振動幅值降至24μm,對壓縮機的正常運轉無影響,為了盡早投入生產,未采取任何措施,直至過臨界連鎖停機,不能再啟機。

    二、故障分析

    圖2a是壓縮機初期某次啟停機的Bode圖,圖2b是過臨界幅值增加到60μm后某次啟停機的Bode圖,對比兩圖可看出,振動幅值發(fā)生了明顯變化,停機曲線基本與啟機曲線重合。

    圖1 機組結構及測點布置圖

    圖2 低壓缸啟停機Bode圖

    低壓缸振動幅值達到臨界轉速時的軸心軌跡和頻譜圖如圖3、圖4所示,后軸承測點11、12合成軸心軌跡接近橢圓,具有很好的重復性,頻率以一倍頻為主,幅值約40μm,且自始至終頻率都以一倍頻為主,幅值隨轉速增加而增大。

    圖3 低壓缸前后軸軸心軌跡

    圖4 低壓缸振動頻譜

    由此認為壓縮機低壓缸轉子存在不平衡的跡象,由于短時期內啟停機次數(shù)頻繁,很有可能是轉子彎曲引起的。由彈性支撐的轉子不平衡響應曲線(圖5)可看出,轉子在過臨界時,阻尼越小,幅值越大;如果沒有阻尼,幅值無窮大??梢娺^臨界的瞬時對轉子的影響很大,短時期內頻繁過臨界,轉子不斷處于彎曲、伸直狀態(tài),使轉子產生塑性變形,發(fā)生彎曲。

    圖5 轉子不平衡響應曲線

    圖6 為壓縮機排除管路故障達到工作轉速后,連續(xù)運轉的啟停機Bode圖,可看出停機時轉子的臨界轉速比啟機時增大了約600r/min,隔離裕度變寬,停機時的振動幅值明顯增加,此外軸心軌跡為橢圓,頻率主要以一倍頻為主。

    上述現(xiàn)象表明,低壓缸轉子的剛度發(fā)生了變化。由于此壓縮機工況時乙烯氣體的溫度為-120℃,使轉子溫度發(fā)生較大變化。轉子溫度下降會使轉子剛度增加,臨界轉速也會有少許增加,但臨界轉速增大600r/min是不可能的,這說明轉子發(fā)生了彎曲,從而使得停機振動幅值高出啟機很多,Bode圖停機與啟停機曲線不重合。由壓縮機最后一次啟停機的Bode圖(圖7) 可看出,隨著轉速增加,振動幅值也隨之增加,直至再次連鎖停機,這也是轉子不平衡的一個突出表現(xiàn)。

    三、處理措施

    鑒于以上分析,決定對壓縮機進行拆機檢查,轉子返廠打表,打表位置如圖8所示,發(fā)現(xiàn)a5、a6、a9在180°位置,a10、a4在90°位置有50~60μm的徑向跳動,轉子彎曲并不嚴重,通過高速平衡校正,重新安裝后,振動幅值低于20μm,運行良好。

    四、總結

    壓縮機頻繁啟停機是引起轉子彎曲故障的主要原因,頻繁過臨界、轉子溫度大幅度變化最終使轉子彎曲。目前關于離心壓縮機的標準(如API617)未對連續(xù)啟停機的時間間隔加以規(guī)定,因此壓縮機制造廠商或相關部門有必要對連續(xù)啟停機制定相關規(guī)范,以確保壓縮機安全順利運行。

    圖6 低壓缸后期啟停機Bode圖

    圖7 低壓缸最后一次啟機Bode圖

    圖8 轉子打表位置圖

    [1]馬雷.離心式壓縮機故障原因分析及處理措施 [J].風機技術,2007(1).

    [2]張韜,孟光.具有初始彎曲和剛度不對稱的轉子碰磨現(xiàn)象分析 [J].上海交通大學學報,2002 (6).

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