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      撈渣機鏈條張緊裝置改造

      2010-05-31 00:58:54覃小光李建波黃榮山
      電力安全技術(shù) 2010年1期
      關(guān)鍵詞:斷鏈張緊蓄能器

      覃小光,李建波,黃榮山

      (大唐桂冠合山發(fā)電有限公司,廣西 合山 546501)

      合山發(fā)電公司330MW機組1號、2號爐系東方鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的1004t/h亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,型號為DG1004/18.5-Ⅱ1。鍋爐底渣輸送系統(tǒng)包括1臺撈渣機,1臺碎渣機、2臺皮帶輸渣機。其中撈渣機型號為GBL12 AX26,由青島四洲電力設(shè)備有限公司生產(chǎn),驅(qū)動電機設(shè)有變頻和工頻控制,機械保護設(shè)有斷鏈保護裝置,當撈渣機發(fā)生斷鏈、卡鏈、掉鏈時發(fā)出報警信號并跳閘停機。鏈條張緊機構(gòu)設(shè)有張緊極限報警、張緊壓力低報警。煤粉在爐膛燃燒后,灰渣落入0m層的撈渣機,由撈渣機撈進碎渣機粉碎,再由2臺皮帶輸渣機把灰渣送至渣倉。

      1 故障現(xiàn)象

      由于當時設(shè)計水平的限制,自2004年投產(chǎn)以來,撈渣機故障頻繁,撈渣機刮板、鏈條磨損嚴重;張緊架剛性不足導(dǎo)致其變形;鏈條張緊機構(gòu)可靠性低、不能正常工作,嚴重影響鍋爐的安全、經(jīng)濟運行。如:2008-09-30,2號爐負荷為240MW,10:15,因爐膛吹灰,掉焦渣量增多,撈渣機電機轉(zhuǎn)速從1000r/min提升1350r/min;10:47,發(fā)現(xiàn)撈渣機監(jiān)視屏畫面晃動大,立即降撈渣機轉(zhuǎn)速至零,就地檢查撈渣機發(fā)現(xiàn)大齒輪已裂開成兩半。從DCS上查歷史曲線得知,撈渣機齒輪裂開前電機最大電流為21.79A,電機額定電流為24.8A。10:52,降負荷至180MW;11:00,關(guān)閉爐底關(guān)斷門,拉開撈渣機系統(tǒng)電源進行搶修;17:03,因煤渣過多導(dǎo)致關(guān)斷門無法關(guān)斷,爐底漏風(fēng)大,負荷降至150MW。23:00,從動輪斷裂搶修工作結(jié)束,負荷升至240MW運行。期間投油穩(wěn)燃,共計用油10.01t,損失電量約80萬KW.h。

      2 原因分析

      (1) 由于撈渣機鏈條張緊裝置投產(chǎn)不久就存在只能升不能降,液壓桿不能回位的問題。2006年改用千斤頂調(diào)整鏈條松緊度,取消撈渣機的張緊極限報警和張緊壓力低報警信號。當2根鏈條松緊度不一致時,撈渣機所受到的力矩發(fā)生變化,當撈渣機的負荷突然加大,撈渣機鏈條拉力加大,造成撈渣機過載,最終導(dǎo)致齒輪崩裂。

      (2) 原設(shè)計斷鏈檢測不精確、不合理,存在保護死區(qū),不能真正起到保護作用。因為撈渣機有2根鏈條,原設(shè)計只有1個檢測點安裝在尾導(dǎo)輪處,尾導(dǎo)輪2個輪是同步的,當有1根鏈條斷裂后,另1根鏈條仍然帶動尾導(dǎo)輪運行,只有2根鏈條同時斷開才能跳閘。

      3 改造方案

      (1) 將撈渣機張緊裝置改造為單向機械逆止機構(gòu)的液壓自動張緊裝置。把原張緊輪架及張緊輪拆除;在原位置重新放樣、劃線、定位鉆孔,將單向機械逆止的輪架焊裝在殼體上;安裝好張緊輪并連接好液壓管路。

      (2) 液壓系統(tǒng)由油箱裝置、外掛蓄能器、電控箱組成。動力源由電機齒輪泵對蓄能器供油。蓄能器、開關(guān)電磁閥和油缸組成液壓彈簧。正常時蓄能器充氮氣壓力至0.8MPa,蓄能器工作壓力達到5MPa,張緊壓力達到4MPa以上,可保證鏈條處于長時間張緊狀態(tài)。當齒輪泵壓力小于2MPa時,撈渣機張緊壓力低報警。

      (3) 工作鏈與回程鏈采用滑動運行結(jié)構(gòu)的可靠張緊裝置,保持張緊力恒定,并及時吸收撈渣機拖動鏈條磨損后的增長量,保證鏈條、刮板全程張緊,使撈渣機運行平穩(wěn),降低刮板與底板的摩擦阻力,防止撈渣機掉鏈、卡鏈,張緊行程達400mm。

      (4) 液壓油缸為雙套管結(jié)構(gòu)并設(shè)手動加壓泵,雙套管夾層為儲油腔。正常工作時,油缸由張緊液壓站電動油泵供給壓力油,蓄能器在一段時間內(nèi)保壓并補充壓力油。當液壓站系統(tǒng)故障時,可切換加油回路,油缸加壓泵直接為油缸加壓張緊尾輪。油缸檢修回縮時,油缸桿腔進油,形成手動回縮。

      (5) 更換撈渣機鏈條及機首鏈輪。

      (6) 張緊裝置改造為單向機械逆止機構(gòu)的液壓自動張緊裝置后,斷鏈檢測點改為2個,分別檢測2個張緊輪。因為2個張緊輪不是同步的,當1根鏈條斷開時,該鏈條帶動的張緊輪隨之停止,從而達到無論哪一側(cè)的鏈條發(fā)生斷鏈、卡鏈、掉鏈時均能及時發(fā)出報警信號并跳閘停機。

      (7) 斷鏈檢測開關(guān)分2路檢測,分別裝設(shè)獨立的啟動跳閘回路。增設(shè)的撈渣機斷鏈保護原理見圖1。

      (8) 圖1中的KA01中間繼電器,可以用原來的AK13代替,即把KA13的線圈從回路中斷開,按圖1接線,其常開、常閉接點不變。

      (9) 跳閘回路裝設(shè)SA1旋鈕開關(guān)。撈渣機啟動運行正常后投入,撈渣機系統(tǒng)故障或檢修調(diào)試時也可退出跳閘保護。

      (10) 正常運行時投斷鏈跳閘SA1開關(guān),運行中斷鏈跳閘后退出SA1開關(guān)才能再次啟動撈渣機。

      (11) 為躲過檢測接近開關(guān)正常檢測時的脈沖間隔,保護回路中的時間繼電器整定為5s。

      (12) 恢復(fù)撈渣機張緊極限報警及撈渣機張緊壓力低報警信號。

      4 改造效果

      (1) 改造后,撈渣機鏈條張緊力恒定,鏈條、刮板全程張緊,能及時吸收鏈條磨損后的增長量,有效地降低刮板與底板的摩擦阻力,防止了撈渣機掉鏈、卡鏈。

      (2) 張緊裝置加設(shè)單向機械逆止機構(gòu),防止張緊滑塊因撈渣機負載加大而回落,杜絕液壓張緊系統(tǒng)突然失壓或泄漏引發(fā)的張緊軸下滑。該機構(gòu)設(shè)置的輔助脫鏈裝置大大減輕檢修時的勞動強度。

      (3) 斷鏈跳閘分別檢測2個張緊輪,無論哪一側(cè)的鏈條發(fā)生斷鏈、卡鏈、掉鏈均能及時發(fā)出報警信號并跳閘停機。

      (4) 分別模擬SQ1、SQ2檢測開關(guān),能檢測到撈渣機是否發(fā)生斷鏈、卡鏈、掉鏈,KA01動作靈敏可靠。

      (5) 張緊架有足夠的剛度和強度,滿負荷運行時沒有發(fā)生變形現(xiàn)象,撈渣機運行平穩(wěn)。

      通過以上改進,提高了機組可靠性、經(jīng)濟性,確保機組長周期經(jīng)濟穩(wěn)定運行。

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