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水平井是定向井鉆井技術(shù)的延伸和發(fā)展,是20世紀(jì)80年代國際石油界迅速發(fā)展并日臻完善的一項(xiàng)綜合性配套技術(shù),它包括水平井油藏工程和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、井眼軌跡控制技術(shù)、鉆井液與油層保護(hù)技術(shù)、測井技術(shù)和完井技術(shù)等一系列重要技術(shù)環(huán)節(jié),綜合了多種學(xué)科的一些先進(jìn)技術(shù)成果。
華北分公司大牛地氣田水平井配套技術(shù)初步完成了從引進(jìn)發(fā)展到消化吸收的過程,并實(shí)現(xiàn)了部分核心技術(shù)的自主創(chuàng)新。目前已擁有水平井優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、軌跡控制技術(shù)、優(yōu)快鉆井技術(shù)、水平井鉆完井液儲(chǔ)層保護(hù)技術(shù)、欠平衡鉆井技術(shù),正在研究攻關(guān)分支井技術(shù)、全過程欠平衡水平井鉆完井技術(shù)和水平井壓裂增產(chǎn)技術(shù)。通過這些先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用,為提高大牛地氣田儲(chǔ)量動(dòng)用率提供了有力的支持。
華北分公司注重水平井鉆井工程設(shè)計(jì)的研發(fā)工作,多次派專業(yè)技術(shù)人員到兄弟油田和水平井施工現(xiàn)場跟蹤調(diào)研取經(jīng),結(jié)合大牛地氣田低滲透薄差儲(chǔ)層及長水平段軌跡控制困難等地質(zhì)和工藝難點(diǎn)進(jìn)行攻關(guān)。通過優(yōu)化水平井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、軌跡設(shè)計(jì),形成了三級井身結(jié)構(gòu)、靶前位移由原來的350米調(diào)整為500米井身剖面,這樣降低了增斜率,利于井身軌跡控制和機(jī)械鉆速的提高。
以往所施工的水平井,都是事先施工一個(gè)導(dǎo)眼,以一定的井斜直接穩(wěn)斜鉆入油層,探得油層深度之后回填到一定深度,再側(cè)鉆進(jìn)行著陸施工。這種方法主要適合對油層的確切深度把握不準(zhǔn),且在油層上部無合適的標(biāo)準(zhǔn)層可做參考的水平井。為確保水平井順利著陸于目的層,該法不失為行之有效的最直接的方法。
2009年,為進(jìn)一步壓縮水平井鉆井周期,華北分公司大膽創(chuàng)新,運(yùn)用不打斜導(dǎo)眼實(shí)施水平井工藝。由于沒有任何參考項(xiàng)目,準(zhǔn)確進(jìn)入目的層難度非常大,對地質(zhì)、工程要求非常高。地質(zhì)設(shè)計(jì)人員通過堅(jiān)持開發(fā)地質(zhì)和三維儲(chǔ)層預(yù)測全過程、高度緊密結(jié)合原則,在相控儲(chǔ)層預(yù)測基礎(chǔ)上進(jìn)行局部的精細(xì)預(yù)測、精細(xì)跟蹤、及時(shí)調(diào)整,采取精細(xì)標(biāo)定技術(shù)、巖性曲線重構(gòu)技術(shù)、地質(zhì)統(tǒng)計(jì)多參數(shù)反演技術(shù)及電阻率反演技術(shù),達(dá)到精細(xì)儲(chǔ)層預(yù)測和準(zhǔn)確入窗的目的層。
不打斜導(dǎo)眼實(shí)施水平井,是一項(xiàng)縮短水平井鉆井周期的重要舉措。實(shí)施此項(xiàng)工藝,水平井鉆井周期由110天縮短至80天以內(nèi),鉆井周期可縮短近40%。水平井DP17井、DP19井采取此項(xiàng)技術(shù),鉆井周期分別壓縮為75天和81天。這項(xiàng)技術(shù)的推廣應(yīng)用,對進(jìn)一步推進(jìn)大牛地氣田經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)起到了重要作用。
大牛地氣田天然氣儲(chǔ)層屬河流狀分布,儲(chǔ)層展布方向難以確認(rèn),儲(chǔ)層垂深位置會(huì)有變化,在實(shí)施水平井水平段鉆井中,常常會(huì)發(fā)生井筒軌跡脫離含氣儲(chǔ)層而進(jìn)入泥巖層的現(xiàn)象。進(jìn)入非含氣的泥巖,不但造成無效進(jìn)尺,井壁還極易坍塌引發(fā)卡、埋鉆具事故,這是非常危險(xiǎn)的。在運(yùn)用常規(guī)鉆井液體系施工的水平井,一般都采取打水泥塞封堵無效的泥巖層井段,重新側(cè)鉆,使鉆頭回到含氣儲(chǔ)層鉆進(jìn)。
氣田在施工水平井DP19井時(shí),選用的是氮?dú)馀菽菲胶忏@井工藝技術(shù)。在發(fā)生井筒軌跡脫離含氣儲(chǔ)層的情況下,如果采用打水泥塞的方法封堵無效井段,就會(huì)造成對儲(chǔ)層的重新污染而失去欠平衡鉆井的意義。遇到這種狀況,必須采取退出無效井段,在鉆頭懸空狀態(tài)下,利用單彎螺桿和地質(zhì)導(dǎo)向儀器重新向其他方位側(cè)鉆出新井筒。這種方法既可避免儲(chǔ)層污染,時(shí)效又高。
DP19井在水平段長500米和800多米處,井筒軌跡兩次發(fā)生脫離含氣儲(chǔ)層時(shí),施工單位詳細(xì)分析實(shí)鉆巖樣和隨鉆數(shù)據(jù)的變化情況,優(yōu)選側(cè)鉆點(diǎn),制定了切實(shí)可行的側(cè)鉆技術(shù)措施,均采取懸空下切定向技術(shù)一次成功,豐富了氮?dú)馀菽菲胶鈼l件下懸空側(cè)鉆經(jīng)驗(yàn),為施工水平分支井奠定了基礎(chǔ)。
大牛地氣田水平井優(yōu)快鉆井技術(shù)經(jīng)過了實(shí)驗(yàn)探索、逐步提高和優(yōu)化改進(jìn)三個(gè)階段,形成了水平井優(yōu)化鉆頭程序,優(yōu)化鉆具組合,防止鉆具中擾動(dòng)疲勞失效,井壁穩(wěn)定技術(shù),優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)、剖面等配套優(yōu)快鉆井技術(shù),為大牛地氣田水平井提速發(fā)揮出重要作用。
鉆井施工單位根據(jù)鉆井工程設(shè)計(jì)、充分考慮剖面類型、地層、巖性、地層可鉆性等因素,確定合適的鉆頭類型。目前大牛地氣田水平井基本解決了一開、二開上直井段PDC鉆頭優(yōu)選問題。
一開采用適應(yīng)上部地層的PDC鉆頭,單只鉆頭連續(xù)使用了9口井,總進(jìn)尺4520米,平均機(jī)械鉆速每小時(shí)11.49米,比牙輪鉆頭提高幅度達(dá)31%,其中在水平井DP3井使用的PDC鉆頭,機(jī)械鉆速高達(dá)每小時(shí)33.375米。
進(jìn)入二開造斜段,各施工水平井單位都嘗試了PDC鉆頭的應(yīng)用,但由于PDC鉆頭定向時(shí)工具面不穩(wěn)、造斜率低、滑動(dòng)鉆進(jìn)多,基本上都沒有成功。2009年8月以后,水平井設(shè)計(jì)將靶前位移由350米增至500米,這樣就為造斜段PDC鉆頭的應(yīng)用提供了使用條件。在DP21井造斜段又進(jìn)行了PDC鉆頭試驗(yàn),一種新型號(hào)的PDC鉆頭進(jìn)尺157.36米,機(jī)械鉆速相對牙輪鉆頭提高130%,同時(shí)也為下步在造斜段推廣應(yīng)用PDC鉆頭提供了依據(jù)。
三開水平段使用有三種型號(hào)PDC鉆頭,經(jīng)過現(xiàn)場應(yīng)用分析,一種新型適合于水平段鉆進(jìn)的PDC鉆頭,使用效果最好,該鉆頭在水平井DP16井、DP18井、DP20井都使用得非常好,平均單只鉆頭進(jìn)尺165米,平均機(jī)械鉆速每小時(shí)4.35米。
PDC鉆頭的成熟應(yīng)用為大牛地氣田水平井提速起到了關(guān)鍵作用,具備水平井PDC鉆頭使用效果最好指標(biāo)。
早在2007年,大牛地氣田在施工水平井DF2井、DP3井中,初期采用的鉆具組合為塔式鉆具組合,由于井眼和鉆具之間存在較大的間隙,鉆進(jìn)過程中鉆鋌中和點(diǎn)位置存在鉆具擾動(dòng)現(xiàn)象,施工中入井的新鉆鋌頻頻出現(xiàn)疲勞斷裂,其中DF2井出現(xiàn)鉆具失效3次,DP3井出現(xiàn)鉆具失效2次。
他們以此為教訓(xùn),總結(jié)分析鉆具失效的原因,自2008年,在施工水平井DP5井開始,通過在中和疲勞點(diǎn)處加裝一只直徑308毫米的扶正器,消除了鉆具擾動(dòng)現(xiàn)象,解決了鉆具早期失效的問題,當(dāng)年除DP11井出現(xiàn)1次鉆具失效,至今未出現(xiàn)鉆具失效問題。
大牛地氣田氣藏地層壓力具備典型的低壓低滲裂縫性砂巖,該區(qū)儲(chǔ)層具有孔隙度低、滲透率低或致密、儲(chǔ)層壓力低、儲(chǔ)層孔喉細(xì)小、毛管壓力高以及儲(chǔ)層裂縫和微裂縫發(fā)育等特征。儲(chǔ)層損害以儲(chǔ)層裂縫損害、儲(chǔ)層液鎖損害、應(yīng)力敏感損害以及酸堿敏、水敏、鹽敏損害等為主,必須采取切實(shí)可行的保護(hù)措施。
欠平衡鉆井是保護(hù)儲(chǔ)層最有效的手段。2006年,大牛地氣田從DF1井開始使用氮?dú)馀菽M(jìn)行欠平衡施工,截至目前共施工7口欠平衡工藝水平井。
欠平衡鉆井技術(shù)是準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和評價(jià)油氣資源的方法之一,尤其適合評價(jià)和開發(fā)低壓低滲油氣層。在大牛地氣田施工的欠平衡水平井大多數(shù)采用兩相流注入氮?dú)夥犹坠荛y的工藝。
通過欠平衡工藝的實(shí)施,取得了以下效果:
鉆井機(jī)械鉆速大幅度提高。欠平衡鉆井降低了井底壓力,減少了井底巖屑的壓持效應(yīng),能夠較大程度地提高機(jī)械鉆速,DP4井三開欠平衡段平均機(jī)械鉆速每小時(shí)6.03米,創(chuàng)造了本區(qū)塊鉆井速度最快的指標(biāo)。
防止了地層傷害,提高了產(chǎn)量,有利于發(fā)現(xiàn)低壓產(chǎn)層,擴(kuò)大勘探區(qū)塊。測試結(jié)果表明,欠平衡鉆井地層表皮系數(shù)為0,屬于完善完井。DP4井水平段由于采用了充氣全過程欠平衡鉆井技術(shù),完全消除了常規(guī)鉆井液鉆井的正壓差,加之充氣鉆井液遲到時(shí)間短,極其有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)油氣層。三開充氣全過程欠平衡鉆井地層油氣顯示良好,自井深3377.25米后均能實(shí)現(xiàn)后效著火,持續(xù)著火時(shí)間長達(dá)140分鐘,火焰最高11米,首次在本區(qū)塊盒一段地層見到良好的顯示,很好地實(shí)現(xiàn)了保護(hù)油氣層效果。