夏日炎炎,暑氣逼人。6月11日,《科學導報》記者來到山西焦煤山西焦化焦油加工廠,在焦油萘蒸餾車間看到一個身著藍色工裝、頭戴紅色安全帽的身影,他時而駐足觀察換熱器封頭密封狀態(tài),時而俯身傾聽設備運轉(zhuǎn)聲,他就是山西焦煤山西焦化焦油加工廠焦油萘蒸餾車間設備技術(shù)員、公司2024年度“青年崗位能手”郝俊峰。
設備技術(shù)員的崗位價值在緊急時刻尤為凸顯,其核心在于通過快速響應、精準判斷與技術(shù)攻堅,最大程度減少生產(chǎn)損失、保障系統(tǒng)安全。2024年6月的一個晚上,焦油萘蒸餾車間班組人員在日常巡檢過程中發(fā)現(xiàn)重油循環(huán)泵在運轉(zhuǎn)過程中突然發(fā)生泄漏,由于該設備為車間關鍵主要設備,若不及時處理,有較大安全隱患。郝俊峰接到通知后,當即組織對備用泵進行加熱,待備用泵盤車靈活后立即倒泵,對泄漏設備放空交出后檢修。通過對泄漏位置觀察,郝俊峰又立刻判定為機械密封泄漏,他迅速沖進車間暫存庫將機封、軸套、密封墊片等備件拿至現(xiàn)場。就在這些比別人多想一步、多快一點的分秒必爭中,原本需要3小時的維修任務,在郝俊峰的快速反應、大家的密切配合下,僅用了不到1.5個小時。當設備重新完整備機后,郝俊峰雖已汗透工裝,但心里卻是無比踏實的。
初到焦油萘蒸餾車間,面對車間種類繁多的設備和復雜的結(jié)構(gòu),郝俊峰沒有被技術(shù)壁壘嚇退,反而將學習視為突破的“利器”。他充分利用各種碎片時間進行學習,無數(shù)次深入現(xiàn)場觀察情況、比對圖紙、測量數(shù)據(jù)、了解工況……在日復一日的學習中,他深刻領悟到:唯有將理論轉(zhuǎn)化為實操能力,才能干好設備檢維修工作。這也是大家總能看到他“泡”在生產(chǎn)現(xiàn)場的緣由。
在焦油加工系統(tǒng)2022年、2023年停車檢修過程中,改質(zhì)瀝青裝置軟瀝青循環(huán)泵、滯留塔循環(huán)泵、改質(zhì)瀝青泵由于介質(zhì)粘度大,配合間隙小等原因沒辦法進行解體拆卸,如果選擇返廠維修,需要耗時7~14天,嚴重影響檢修進度和系統(tǒng)的正常開車。面對這一棘手的問題,這位愛琢磨的“技術(shù)控”開啟了攻堅模式。他第一時間聯(lián)系廠家分析問題,并與車間人員一同展開技術(shù)研究,經(jīng)過不斷測量軸與葉輪之間的間隙,爬上爬下增配閃蒸油置換管線,最終通過優(yōu)化工藝開停泵、改進放空流程、創(chuàng)新制作專用拆卸工具、適當加大配合間隙“組合拳”,有效緩解了“拆泵難”的問題,使檢修效率提升了60%,為后續(xù)相關瀝青泵的拆卸提供了有力支持,同時也減少了瀝青泵頻繁返廠檢修,年節(jié)約返廠維修費用20余萬元。
郝俊峰以“趕”的勁頭,不斷追求更高的設備維護標準,將傳統(tǒng)“被動維修”升級為“預防性維護”,他嚴格落實公司要求的“巡檢+定檢”制度,采用“視、聽、觸、嗅+儀器儀表”巡檢法,提升對設備運轉(zhuǎn)狀態(tài)判斷的準確率。建立設備保養(yǎng)檔案,通過振動、溫度、壓力、聲響等多維度數(shù)據(jù)交叉分析預測故障。
2024年5月,郝俊峰現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)一臺萘油泵擋油環(huán)螺栓松動,機封輕微滲漏,預判該設備O型密封圈存在隱患,即便常規(guī)檢查認為“狀態(tài)正常”,他仍堅持提前拆解,果然發(fā)現(xiàn)擋油環(huán)螺栓缺失、密封圈老化磨損失去彈性。此次成功預警使設備停機時間大幅縮短,設備故障預警提前了20小時,避免了重大損失。2024年,郝俊峰進行現(xiàn)場安全隱患排查52次,發(fā)現(xiàn)問題14項,有效減少了設備故障率,降低設備停機時間約30小時。
聚焦公司“強基、穩(wěn)產(chǎn)、降本、增效”目標,郝俊峰結(jié)合自身工作實際,將“一切成本均可降,一切費用皆可控”“省下的就是賺下的,能修的堅決不換”理念深深地植根于內(nèi)心。
通過對閑置設備尺寸、規(guī)格、形狀的記錄,將閑置的洗油換熱器替代為溫水冷卻器,換熱效果明顯改善;在密封環(huán)無破損、裂紋的前提下,將萘油泵機封石墨環(huán)研磨后再利用;加強檢修期間保溫鋁皮保護性拆除、編號、檢修后重復再利用的利舊管理,將現(xiàn)場廢舊高溫管線拆除后降級再利用為酚水管線、廢舊高壓管線法蘭割除、防腐后再次利用至低壓管線……“小郝腦子里節(jié)支降耗的點子不知道有多少,真是一個節(jié)約小能手?!泵鎸ν碌馁澴u,郝俊峰總是謙遜地說:“我不過是做了設備技術(shù)員該做的事。”
由郝俊峰建立的可修復再利用閑置設備臺賬有效減少了資源的浪費,大幅提升了現(xiàn)場廢舊利用率。2024年,他完成修舊利廢設備6臺、管線100余米,回收再利用法蘭24片、閥門38臺和機封6套,累計節(jié)約費用22.2萬元。
從青澀學徒到技術(shù)骨干,郝俊峰用7年時光在設備叢林中書寫青春答卷。如今,這個用雙手托舉設備高效運轉(zhuǎn)的技術(shù)尖兵,正以“比學趕超”為槳,在平凡的崗位上以夢為馬,用青年一代的智慧和擔當,為公司發(fā)展貢獻力量,書寫著自己的不凡篇章。