0 引言
脫硫脫硝系統(tǒng)是一種高效的環(huán)保技術(shù)裝備,主要用于減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)燃燒過程中產(chǎn)生的硫氧化物mathrm
,主要是
和氮氧化物
排放。這些氣體是造成大氣污染、酸雨和光化學(xué)煙霧等環(huán)境問題的主要原因。通過脫硫脫硝系統(tǒng)的處理,可以顯著減少這些有害氣體的排放,有效保護(hù)環(huán)境和人類健康不受侵害[1]。
某大型鋼鐵企業(yè)增設(shè)了一條新的燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)線,并為其配備了兩臺(tái)雙室四電場(chǎng)的靜電除塵器,以確保燒結(jié)過程中產(chǎn)生的煙氣得到有效凈化。經(jīng)過這一步驟處理后,煙氣會(huì)被送入脫硫脫硝系統(tǒng)中進(jìn)行進(jìn)一步的處理。本文所述的脫硫脫硝系統(tǒng)結(jié)合了循環(huán)流化床半干法脫硫、低壓旋轉(zhuǎn)反吹式布袋除塵以及SCR脫硝等工藝,雙機(jī)(主抽風(fēng)機(jī))單塔布置,以實(shí)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)外排煙氣二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、氨逃逸達(dá)標(biāo)排放,且無(wú)廢水排放。
系統(tǒng)的脫硫效率受多個(gè)因素影響,其中關(guān)鍵因素有2:1)脫硫劑投加量;2)脫硫塔床層壓差和物料循環(huán);3)脫硫塔出口溫度。目前正在運(yùn)行的大多數(shù)半干法脫硫系統(tǒng)均為人為手動(dòng)控制,通過操作員手動(dòng)控制給料機(jī)的頻率來(lái)調(diào)整投藥量,手控返料閥門的開度來(lái)調(diào)整床層壓差,手控變頻水泵的頻率來(lái)調(diào)整噴水量進(jìn)而影響溫度,最終綜合監(jiān)控系統(tǒng)中的各個(gè)因素以使排放達(dá)標(biāo)。本文探討在以上脫硫工藝關(guān)鍵環(huán)節(jié)引入自動(dòng)控制的思想,以減輕操作員工作強(qiáng)度,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。系統(tǒng)的控制界面總貌如圖1所示。
1脫硫劑制備系統(tǒng)和投加系統(tǒng)自動(dòng)控制
1.1 脫硫劑制備系統(tǒng)
脫硫塔配置一套三級(jí)石灰干式消化系統(tǒng),吸收劑消化系統(tǒng)采用臥式雙軸三級(jí)攪拌式干式消化器。系統(tǒng)的主要設(shè)備有生石灰倉(cāng)、秤入口給料機(jī)、輸送秤給料機(jī)、秤出口給料機(jī)、一/二/三級(jí)消化器、消化器后給料機(jī)和輸送風(fēng)機(jī)。主要生產(chǎn)流程:生石灰由粉罐車運(yùn)至廠內(nèi),通過氣力輸灰進(jìn)入生石灰倉(cāng),經(jīng)過輸送秤給料機(jī)送至三級(jí)干式消化器,反應(yīng)完成的消石灰通過氣力輸送風(fēng)機(jī)輸送至消石灰倉(cāng)。系統(tǒng)的自動(dòng)控制分為兩個(gè)方面:一是整個(gè)系統(tǒng)的順控流程及保護(hù)聯(lián)鎖自控,二是消化器的水料配比。
消化器控制系統(tǒng)程序能夠?qū)崿F(xiàn)整個(gè)流程的一鍵啟停,無(wú)須人為干預(yù)。根據(jù)實(shí)際工藝情況提前設(shè)好的各設(shè)備之間的延時(shí)時(shí)間,系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)由下游設(shè)備至上游設(shè)備一鍵啟動(dòng),具體步序?yàn)椋簡(jiǎn)?dòng)氫氧化鈣輸送風(fēng)機(jī) → 啟動(dòng)消化器后給料機(jī) → 啟動(dòng)倉(cāng)頂排氣閥 → 啟動(dòng)倉(cāng)頂除塵器 → 啟動(dòng)三級(jí)消化器 → 啟動(dòng)二級(jí)消化器 → 啟動(dòng)一級(jí)消化器 → 啟動(dòng)消化器入口給料機(jī) → 啟動(dòng)皮帶秤 → 啟動(dòng)秤入口給料機(jī) → 啟動(dòng)消化水泵。一鍵停止功能為由上游設(shè)備至下游設(shè)備依次停止,也需提前設(shè)定好各設(shè)備之間的延時(shí)時(shí)間,以保證設(shè)備內(nèi)無(wú)存料。同時(shí),各上下游設(shè)備之間的保護(hù)聯(lián)鎖齊全,下游設(shè)備故障可自動(dòng)跳停上游設(shè)備,輸送系統(tǒng)故障(包含各級(jí)消化器、消化器后給料機(jī)、輸送風(fēng)機(jī)的設(shè)備故障和電流超限)能夠自動(dòng)觸發(fā)給料系統(tǒng)(包含消化器前給料機(jī)、皮帶秤和消化水泵)聯(lián)鎖保護(hù)停機(jī),防止發(fā)生堵料事故。因此,系統(tǒng)在運(yùn)行過程中無(wú)須操作員實(shí)時(shí)監(jiān)控,大幅降低了操作員的工作強(qiáng)度。
消化器的加水量采用PID控制,首先根據(jù)進(jìn)料生石灰的品質(zhì)設(shè)置合適的水料比,根據(jù)生石灰皮帶秤的實(shí)時(shí)反饋計(jì)算出加水量,再對(duì)變頻泵采用PID控制,加水量計(jì)算值為設(shè)定值,現(xiàn)場(chǎng)流量計(jì)瞬時(shí)值為反饋量,輸出值控制頻率。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)加水量的實(shí)時(shí)控制與水料比的實(shí)時(shí)跟蹤,PID流程如圖2所示。由此保證消化器中加水和加料的配比穩(wěn)定,保證消石灰成品的質(zhì)量和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定。控制界面和控制效果如圖3所示,頻率及流量跟蹤效果良好。
1.2 脫硫劑投加系統(tǒng)
脫硫塔配備3T和6T兩套消石灰投加系統(tǒng),主要設(shè)備包括消石灰倉(cāng)、稱前變頻給料機(jī)、消石灰螺旋稱重給料機(jī)、稱后工頻給料機(jī)和氣力輸送風(fēng)機(jī)。系統(tǒng)的自動(dòng)控制主要包含系統(tǒng)順控和加藥量自控兩個(gè)方面。
消石灰投加系統(tǒng)設(shè)備由上游到下游順序依次為:消石灰變頻給料機(jī) → 螺旋稱重給料機(jī) → 工頻給料機(jī) → 輸送羅茨風(fēng)機(jī)??刂葡到y(tǒng)程序能夠?qū)崿F(xiàn)由下游至上游的一鍵啟動(dòng)和由上游至下游的一鍵停止,各設(shè)備間延時(shí)時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況提前設(shè)好,無(wú)須人為操作。各上下游設(shè)備之間的保護(hù)聯(lián)鎖齊全,下游設(shè)備故障觸發(fā)上游設(shè)備聯(lián)鎖保護(hù)停機(jī),無(wú)須操作員實(shí)時(shí)監(jiān)控。
投藥量控制除了手動(dòng)輸入投加量控制外,還可以根據(jù)設(shè)定的出口 濃度標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)控制消石灰的投加量??刂颇P蜑楣接?jì)算和PID結(jié)合的串級(jí)PID模型[3]。
首先根據(jù)系統(tǒng)的于標(biāo)煙氣量、消石灰純度、鈣硫比、出口 控制濃度和測(cè)量濃度計(jì)算出消石灰的理論消耗量,計(jì)算公式為:
式中: m 為消石灰計(jì)算耗量 , Q 為干標(biāo)煙氣量,16% 基準(zhǔn)氧
;
為煙肉出口
控制濃度
(標(biāo)準(zhǔn):干基, 16% 氧含量);
為煙肉出口
測(cè)量濃度
(標(biāo)準(zhǔn):干基, 16% 氧含量);b 為鈣硫比;
為消石灰純度。
在此基礎(chǔ)上引入PID控制,以出口 控制濃度為設(shè)定值,出口
測(cè)量濃度為反饋值,輸出范圍
,以達(dá)到增減調(diào)節(jié)的目的。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,通過調(diào)整PID調(diào)節(jié)值系數(shù)
和理論值權(quán)重系數(shù)
,以達(dá)到最佳的控制效果。消石灰總量計(jì)算公式為:
式中: M 為消石灰消耗總量 為消石灰計(jì)算耗 量
.
為PID調(diào)節(jié)值權(quán)重系數(shù);
為理論值權(quán)重系 數(shù);
為PID調(diào)節(jié)輸出,范圍
o
將消石灰總量作為投加系統(tǒng)的設(shè)定值,通過稱重皮帶給料秤控制消石灰的實(shí)時(shí)投加量。實(shí)際運(yùn)行已能夠?qū)⒊隹? 濃度自動(dòng)控制到設(shè)定值附近,控制
范圍波動(dòng)在 左右,滿足用戶要求。實(shí)際控制界面和控制效果如圖4所示。
2 床壓自動(dòng)控制與灰斗自平衡
2.1 床壓自動(dòng)控制
脫硫塔床壓是系統(tǒng)運(yùn)行過程中的重要指標(biāo),可以有效反映脫硫塔內(nèi)的固體顆粒量。合理控制床壓有助于維持脫硫塔內(nèi)適當(dāng)?shù)墓腆w顆粒濃度,這對(duì)于提高脫硫效率至關(guān)重要4。本系統(tǒng)通過控制返料閥門的開度來(lái)控制脫硫塔壓差的變化。
返料閥門的控制方式分為三種:手動(dòng)控制、同操控制和自動(dòng)控制。
1)手動(dòng)控制:在此種條件下可以人工設(shè)置六個(gè)返料閥門各自的開度。
2)同操控制:在此種條件下參與同操返料閥門開度為統(tǒng)一人工設(shè)定的同操值。可以通過偏差值的設(shè)定來(lái)微調(diào)各個(gè)返料閥門的開度。
3)自動(dòng)控制:在此種情況下參與同操返料閥門將接受床壓控制自動(dòng)調(diào)節(jié)程序的設(shè)定。
床壓自控的控制邏輯如下:首先,床層壓差 總壓差-基礎(chǔ)床壓?;A(chǔ)床壓根據(jù)煙氣量Q作對(duì)應(yīng),由40% 至 110% 標(biāo)量,每 5% 做一級(jí)。由于返料閥門的頻繁調(diào)節(jié)會(huì)造成床壓的跳動(dòng),嚴(yán)重時(shí)可能造成塌床或退床,因此在自動(dòng)控制條件下,閥門開度設(shè)定受床層壓差的柔性階梯控制。輸入床壓控制設(shè)定值,高限、上上限、上限、下限、下下限和低限六個(gè)偏差值,對(duì)應(yīng)區(qū)間的開度變化值,對(duì)應(yīng)動(dòng)作的等待時(shí)間。每次閥門同操值輸出變化后,計(jì)時(shí)器開始計(jì)時(shí),同時(shí)實(shí)時(shí)掃描床壓,當(dāng)床壓處于相應(yīng)區(qū)間且計(jì)時(shí)器大于對(duì)應(yīng)的等待時(shí)間時(shí),閥門同操值進(jìn)行相應(yīng)幅度的變化,并進(jìn)入下一個(gè)掃描周期,邏輯如圖5所示。
在此種控制模式下,既可以通過設(shè)置不同的床壓控制限定值來(lái)劃分不同的控制區(qū)間,又可以通過設(shè)置閥門動(dòng)作幅值來(lái)控制床壓的變化速率,同時(shí)還可以通過設(shè)置等待時(shí)間來(lái)避免短時(shí)間內(nèi)閥門多次動(dòng)作,維持床壓的穩(wěn)定,防止床壓發(fā)生驟變。從生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際效果看,在工況穩(wěn)定的情況下,可將脫硫塔床壓偏差控制在 ±100Pa 以內(nèi)。控制界面及效果如圖6所示。
2.2 灰斗自平衡控制
脫硫塔后布袋除塵裝置布置的前后位置和連通關(guān)系,必然導(dǎo)致各個(gè)灰斗積灰速率的不同,靠近脫硫塔的灰斗積灰更快,遠(yuǎn)離的更慢。為了保證各個(gè)灰斗返料過程更加均勻、無(wú)突變,并防止灰斗長(zhǎng)期料多造成板結(jié),引入灰斗自平衡控制是很有必要的。
在自動(dòng)調(diào)節(jié)條件下需要設(shè)定一個(gè)偏差系數(shù),根據(jù)六個(gè)灰斗的總重進(jìn)行調(diào)節(jié),重量大的多開一點(diǎn),重量小的少開一點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)各灰斗內(nèi)灰量相對(duì)平衡。平衡系數(shù)為:
由于脫硫塔內(nèi)物料濕度及煙氣流速等工況因素影響,有時(shí)僅憑自平衡系數(shù)仍然無(wú)法平衡各灰斗重量,此時(shí)需要引入一個(gè)調(diào)整系數(shù),即當(dāng)灰斗重量大于平均值1.1倍(可調(diào)整)時(shí),在當(dāng)前開度基礎(chǔ)上再乘以1.08(調(diào)整系數(shù),可調(diào));當(dāng)灰斗重量小于平均值時(shí),取消調(diào)整系數(shù),以此達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡的效果。
因此,灰斗開度輸出值的表達(dá)式為:
灰斗開度 同操值 × 平衡系數(shù) ×100%
3 工藝水系統(tǒng)自動(dòng)控制
脫硫塔內(nèi)部溫度是脫硫效率的重要影響因素。溫度過低,脫硫劑的活性降低,反應(yīng)速率減慢,從而影響脫硫效果;溫度過高,則可能導(dǎo)致脫硫劑的分解和氧化,同樣會(huì)降低脫硫效率5。因此,合理控制脫硫塔內(nèi)部溫度,可以確保脫硫劑在最佳活性狀態(tài)下工作,是脫硫控制的關(guān)鍵。工藝水系統(tǒng)包括工藝水箱、工藝水泵、霧化噴槍、噴水量調(diào)節(jié)裝置等。本系統(tǒng)配備三臺(tái)工藝水泵(二用一備),為上下兩層霧化噴槍供水,通過調(diào)整變頻水泵頻率控制霧化噴槍的噴水量,從而達(dá)到控制脫硫塔出口溫度的目的]。
工藝水系統(tǒng)同樣采用類似于床壓控制的柔性階梯控制,設(shè)置脫硫塔出口溫度設(shè)定值,上上限、上限、下限和下下限四個(gè)偏差值,對(duì)應(yīng)區(qū)間的開度變化值,對(duì)應(yīng)動(dòng)作的等待時(shí)間。每次頻率輸出變化后,計(jì)時(shí)器開始計(jì)時(shí),同時(shí)實(shí)時(shí)檢測(cè)出口溫度,當(dāng)溫度處于相應(yīng)區(qū)間且計(jì)時(shí)器大于對(duì)應(yīng)的等待時(shí)間時(shí)頻率進(jìn)行相應(yīng)幅度的變化,并進(jìn)入下一個(gè)掃描周期。從生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際效果看,在工況穩(wěn)定的情況下,可將脫硫塔出口溫度偏差控制在 以內(nèi)??刂平缑婕翱刂菩Ч鐖D7所示。
4控制系統(tǒng)構(gòu)成
5 結(jié)論
本套系統(tǒng)選用了西門子S7-416H穴余PLC控制系統(tǒng),每套PLC系統(tǒng)均采用控制主站 + 分布式I/0的形式,主站與遠(yuǎn)程站采用PROFINET通信方式,具有高速網(wǎng)絡(luò)傳輸、硬件熱插拔功能和完善的穴余結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)編程軟件為STEP7V5.7,系統(tǒng)上位機(jī)組態(tài)軟件采用西門子當(dāng)前主流版本W(wǎng)INCCV8.0。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用西門子X200系列管理型交換機(jī)組成環(huán)網(wǎng),保證了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的冗余穩(wěn)定。
某大型鋼鐵企業(yè)新建燒結(jié)機(jī)配套煙氣脫硫脫硝系統(tǒng),在脫硫工藝的脫硫劑制備系統(tǒng)和投加系統(tǒng)、床壓自動(dòng)控制與灰斗自平衡、工藝水溫控系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)引入自動(dòng)控制,降低了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了脫硫效率,節(jié)約了物料消耗,為脫硫脫硝的精益化生產(chǎn)、生產(chǎn)能耗的降低及設(shè)備的智能控制都提供了強(qiáng)有力的保證,具有廣泛的應(yīng)用前景和深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。
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