摘 要 為解決某石化公司離心式壓縮機(jī)的振動(dòng)故障問(wèn)題,分析其工作時(shí)的頻譜圖與工況參數(shù),判斷該故障屬于喘振,并結(jié)合壓縮機(jī)工作參數(shù)及振動(dòng)幅值,給出壓縮機(jī)性能曲線(xiàn)和進(jìn)口溫度變化曲線(xiàn)。研究結(jié)果表明,壓縮機(jī)停機(jī)時(shí)有部分工作點(diǎn)位于喘振區(qū),對(duì)應(yīng)時(shí)刻進(jìn)口溫度驟增、振動(dòng)劇烈,分析可知,工質(zhì)分子量減小、進(jìn)口溫度驟升、轉(zhuǎn)速降低過(guò)快是引起喘振的主要原因。最后提出安裝防喘振閥和安全閥、增加回流管、降低停機(jī)時(shí)的轉(zhuǎn)速降低速率、安裝防喘振系統(tǒng)等解決措施。
關(guān)鍵詞 離心式壓縮機(jī) 喘振 壓縮機(jī)性能曲線(xiàn) 解決措施
中圖分類(lèi)號(hào) TQ051.21" "文獻(xiàn)標(biāo)志碼 B" "文章編號(hào) 0254?6094(2025)02?0315?07
離心式壓縮機(jī)具有輸出平穩(wěn)均勻、供氣充足及運(yùn)行效率高等優(yōu)點(diǎn),是石化行業(yè)廣泛應(yīng)用的動(dòng)力機(jī)械設(shè)備[1,2]。但離心式壓縮機(jī)易受工作介質(zhì)溫度、質(zhì)量流量、進(jìn)出口壓力及分子量等參數(shù)變化的影響,引起入口質(zhì)量流量減小的問(wèn)題,當(dāng)入口質(zhì)量流量減小,壓縮機(jī)排氣壓力隨之改變,當(dāng)?shù)陀诠芫W(wǎng)壓力時(shí),極易引起出口處的工質(zhì)向進(jìn)口處倒流,此過(guò)程壓力與質(zhì)量流量循環(huán)波動(dòng),出現(xiàn)喘振[3~7]。喘振嚴(yán)重時(shí)將造成設(shè)備緊急停機(jī),導(dǎo)致設(shè)備損壞[8]。
針對(duì)離心式壓縮機(jī)的喘振問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量相關(guān)研究。賀秋梅對(duì)離心式壓縮機(jī)喘振原因、機(jī)理及特征判斷做了詳細(xì)闡述,并從設(shè)計(jì)參數(shù)、壓力、雙參數(shù)及質(zhì)量流量控制工藝等方面提出防喘建議[9]。TOYAMA K等研究了離心式壓縮機(jī)的不穩(wěn)定性,測(cè)量了壓縮機(jī)內(nèi)部不同位置在喘振時(shí)的壓力變化[10]。史云昊等建立了一氣腔模型,模擬了不同工況下壓縮機(jī)出口處壓力和質(zhì)量流量變化情況,進(jìn)而分析喘振的影響因素及其規(guī)律[11]。ABDULKAREEM A W A和RASHA H H建立了變轉(zhuǎn)速的離心壓縮系統(tǒng)模型,研究了壓縮機(jī)各部件的能量損失,推導(dǎo)出了壓縮機(jī)的變速特性,進(jìn)而研究了變轉(zhuǎn)速下喘振的主動(dòng)控制問(wèn)題[12]。
然而,大多數(shù)學(xué)者對(duì)失速和喘振的描述和判斷均基于理論分析和模擬,而對(duì)于工程實(shí)踐中壓縮機(jī)失速喘振案例分析探討卻很少,也極少將工程中壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)的工作點(diǎn)直接與性能曲線(xiàn)結(jié)合在同一走勢(shì)圖中進(jìn)行協(xié)同對(duì)比分析。筆者采用測(cè)振動(dòng)法和壓力波動(dòng)法[13]對(duì)某石化公司的離心式壓縮機(jī)進(jìn)行測(cè)試,將其各工作點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)直接與壓縮機(jī)性能曲線(xiàn)協(xié)同分析;通過(guò)研究進(jìn)口溫度、轉(zhuǎn)速、工質(zhì)分子量和進(jìn)出口壓力對(duì)壓縮機(jī)的影響規(guī)律,將理論知識(shí)運(yùn)用到工程實(shí)踐中,并結(jié)合實(shí)際提出解決壓縮機(jī)喘振問(wèn)題的方法,為壓縮機(jī)故障檢測(cè)與診斷提供一定的指導(dǎo)。
1 壓縮機(jī)振動(dòng)原因分析
觀(guān)察某石化公司離心式壓縮機(jī)的運(yùn)行工況記錄,發(fā)現(xiàn)自該壓縮機(jī)啟動(dòng)以來(lái),以氮?dú)鉃榻橘|(zhì)啟動(dòng)時(shí),壓縮機(jī)出口壓力可達(dá)1.1 MPa,運(yùn)行正常,壓縮機(jī)未見(jiàn)較大振動(dòng)。當(dāng)工作介質(zhì)改為混合氣體時(shí),壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端x方向振動(dòng)幅值最高達(dá)到了132.97 μm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常工作時(shí)的最大振幅25.98 μm,壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端y方向同樣振動(dòng)劇烈,振幅最高達(dá)到了219.80 μm。為了找到振動(dòng)原因并解決該問(wèn)題,針對(duì)這一不正常運(yùn)行工況進(jìn)行分析計(jì)算。
振動(dòng)是一個(gè)復(fù)雜的運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致振動(dòng)的原因有很多種,喘振是常見(jiàn)原因之一,同時(shí)喘振還會(huì)伴隨軸承異常振動(dòng),壓縮機(jī)入口質(zhì)量流量、溫度與壓力異常波動(dòng)等變化[14,15]。DAY I認(rèn)為,喘振前壓縮機(jī)內(nèi)部壓力會(huì)突然下降,進(jìn)而引起倒流,可以作為判斷喘振的指標(biāo)。故筆者對(duì)該壓縮機(jī)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析[16]。
1.1 頻譜圖及物性參數(shù)分析
以混合氣體為工質(zhì)的離心式壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)頻譜圖如圖1所示??梢钥闯?,除了在工頻處存在明顯的振動(dòng)峰值外,壓縮機(jī)具有較為嚴(yán)重的亞異步振動(dòng),振動(dòng)頻率復(fù)雜;最大振動(dòng)幅值出現(xiàn)在0.2~0.4倍頻(14.36~28.72 Hz)處,且振動(dòng)幅值大于工頻(71.80 Hz)處的幅值。
將壓縮機(jī)不同工況下的相關(guān)參數(shù)及各工質(zhì)氣體分子量參數(shù)列于表1、2。
由表1可以看出,當(dāng)工質(zhì)為混合氣體時(shí),進(jìn)氣溫度為33 ℃,以氮?dú)鉃楣ぷ鹘橘|(zhì)時(shí),進(jìn)氣溫度為20 ℃,混合氣體的進(jìn)氣溫度明顯大于氮?dú)?,氣體溫度增加將引起密度降低,進(jìn)而造成入口質(zhì)量流量減小,導(dǎo)致管網(wǎng)中的氣體向離心壓縮機(jī)倒流,該過(guò)程引起機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,最終造成喘振[17]。由表2可知,使用氮?dú)鈫C(jī)時(shí),工質(zhì)的平均分子量為28.01,在標(biāo)準(zhǔn)操作條件下,混合氣體工質(zhì)的平均分子量為22.82,可見(jiàn)使用混合氣體工質(zhì)的平均分子量較氮?dú)鉁p小了18.53%。
多變變壓縮能量頭h的計(jì)算式如下:
式中 m——多變變指數(shù);
M——工質(zhì)氣體分子量;
p、p——壓縮機(jī)的進(jìn)、出口壓力,Pa;
R——?dú)怏w常數(shù);
T1——進(jìn)氣溫度,℃。
同一離心式壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)壓縮氣體的工質(zhì)容積和流量是恒定的,耗費(fèi)的壓縮機(jī)能量頭h不變,多變變指數(shù)m也不變,由式(1)可知,當(dāng)工質(zhì)氣體其他參數(shù)恒定,分子量M減小時(shí),氣體常數(shù)R將增大,因此將引起出口壓力p降低,壓縮機(jī)性能曲線(xiàn)下移,導(dǎo)致壓縮機(jī)的喘振極限流量增大進(jìn)而引起喘振[18,19]。
1.2 振動(dòng)數(shù)據(jù)分析
離心式壓縮機(jī)啟動(dòng)工況部分?jǐn)?shù)據(jù)見(jiàn)表3,可以看出,在開(kāi)機(jī)升速過(guò)程中,轉(zhuǎn)速增加較平穩(wěn),最高每秒增加31.6轉(zhuǎn),整體比較穩(wěn)定,振動(dòng)幅值不大,屬于壓縮機(jī)安全工作范圍之內(nèi)。
離心式壓縮機(jī)穩(wěn)定工況部分?jǐn)?shù)據(jù)見(jiàn)表4,可以看出,穩(wěn)定工作時(shí)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速約4 310 r/min,此時(shí)振動(dòng)數(shù)據(jù)變化較為平緩,沒(méi)有突變的現(xiàn)象,壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端x方向振動(dòng)幅值穩(wěn)定在18~29 μm之間,y方向振動(dòng)幅值穩(wěn)定在15~23 μm之間;壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端x方向振動(dòng)幅值基本維持在20~37 μm之間,最大可達(dá)37.34 μm,y方向振動(dòng)幅值穩(wěn)定在20~38 μm之間,最大可達(dá)37.25 μm。由設(shè)計(jì)參數(shù)可知,壓縮機(jī)振幅在50 μm處報(bào)警,100 μm處聯(lián)鎖,根據(jù)表4可知壓縮機(jī)此時(shí)屬于正常工作范圍內(nèi)。
離心式壓縮機(jī)停機(jī)工況部分?jǐn)?shù)據(jù)見(jiàn)表5,可以看出,當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速下降到1 800~3 263 r/min時(shí),振動(dòng)發(fā)生了突變,壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端x方向振動(dòng)幅值最高甚至達(dá)到132.97 μm,遠(yuǎn)超工作轉(zhuǎn)速時(shí)的最大振幅25.98 μm,振幅增大了411.8%,驅(qū)動(dòng)端y方向振動(dòng)幅值最高達(dá)145.64 μm,較穩(wěn)定工況時(shí)的最大振幅(22.99 μm)增大了533.5%;壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端x、y方向最大振幅分別為215.56、219.80 μm,與穩(wěn)定工況時(shí)的最大振幅(37.34、37.25 μm)相比各增長(zhǎng)了477.3%、490.1%。由表5可知,停機(jī)過(guò)程中,在振幅達(dá)到219.80 μm的這段時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)速降低過(guò)快,每秒降低444轉(zhuǎn),管路壓力偏高導(dǎo)致介質(zhì)發(fā)生湍流脈動(dòng)。
根據(jù)頻譜及停機(jī)過(guò)程中的振動(dòng)突變,可初步判斷為機(jī)組發(fā)生了喘振。為了證明該振動(dòng)屬于喘振,分析壓縮機(jī)連續(xù)兩日的相關(guān)工況參數(shù),包括進(jìn)氣溫度、進(jìn)出口壓力、入口質(zhì)量流量及壓縮機(jī)各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幅值等。
1.3 進(jìn)氣溫度
離心式壓縮機(jī)進(jìn)氣溫度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖2所示,可以看出,進(jìn)氣溫度在15:52:37開(kāi)始出現(xiàn)急劇上升,由式(1)可知,因同一臺(tái)壓縮機(jī)工作時(shí)功率恒定,做功不變,即h和m不變,則進(jìn)氣溫度T1增大,工質(zhì)氣體分子量M減小,都會(huì)使得壓縮機(jī)出口壓力降低,導(dǎo)致其性能曲線(xiàn)下移,造成壓縮機(jī)工作點(diǎn)更易進(jìn)入喘振區(qū)發(fā)生喘振[20,21]。
1.4 壓縮機(jī)性能曲線(xiàn)
為便于采集、分析機(jī)組振動(dòng)信息,對(duì)比分析了壓縮機(jī)工作參數(shù)變化趨勢(shì),如圖3所示。可以看出,當(dāng)轉(zhuǎn)速快速降低時(shí),隨著出口壓力快速降低,入口壓力快速增大,此階段質(zhì)量流量急劇減少,壓縮機(jī)振動(dòng)幅值異常升高。結(jié)合壓縮機(jī)振動(dòng)幅值和入口壓力變化情況可知,壓縮機(jī)進(jìn)口處發(fā)生了氣流倒流現(xiàn)象,且隨著倒流現(xiàn)象消失,振動(dòng)恢復(fù)正常,應(yīng)為典型的壓縮機(jī)喘振或者旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象[22]。
為驗(yàn)證診斷結(jié)果,將壓縮機(jī)工作點(diǎn)繪制到性能曲線(xiàn)圖中,如圖4所示。由于正常工作時(shí)的介質(zhì)是混合氣體,故選擇以吸入壓力為1.1 MPa、分子量為22.85的回收氣體啟動(dòng)的性能曲線(xiàn)作為參考。其中,實(shí)線(xiàn)是壓縮機(jī)正常工作時(shí)的性能曲線(xiàn),點(diǎn)線(xiàn)是通入介質(zhì)以后壓縮機(jī)的各工作點(diǎn)。由圖4可知,當(dāng)質(zhì)量流量小于喘振邊界點(diǎn)即進(jìn)入喘振區(qū),壓力超過(guò)性能曲線(xiàn)即進(jìn)入喘振區(qū),只有工作點(diǎn)位于性能曲線(xiàn)下方壓縮機(jī)才能正常工作。
根據(jù)圖4可驗(yàn)證,壓縮機(jī)從啟機(jī)到停機(jī)這段時(shí)間內(nèi),有一部分工作點(diǎn)的流量小于喘振極限流量值1 261 000 kg/h,對(duì)比可知這部分工作點(diǎn)是由于停機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)速下降過(guò)快流量過(guò)小造成的。根據(jù)該壓縮機(jī)近日工作參數(shù)和性能曲線(xiàn)可得出:該壓縮機(jī)的振動(dòng)屬于喘振,壓縮機(jī)在停機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)速降低過(guò)快,導(dǎo)致入口質(zhì)量流量減小,而管網(wǎng)容積很大,壓力變化很慢,管網(wǎng)壓力仍高于其排氣壓力,在巨大壓差的作用下使得氣體向著離心壓縮機(jī)入口
處倒流,該過(guò)程循環(huán)從而引起機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致喘振。
2 壓縮機(jī)喘振常見(jiàn)解決措施
針對(duì)該離心式壓縮機(jī)的喘振現(xiàn)象,提出以下解決措施:
a. 安裝防喘振閥和安全閥。由于該機(jī)組未安裝防喘振閥,建議安裝防喘振閥和安全閥,在壓縮機(jī)因喘振引起異常振動(dòng)時(shí),可以及時(shí)報(bào)警和調(diào)節(jié)防喘振閥的開(kāi)閉。
b. 增設(shè)工藝旁路。若機(jī)組未設(shè)置防喘振閥,可在壓縮機(jī)出口安裝回流管連接到進(jìn)口處,當(dāng)管網(wǎng)壓力過(guò)高時(shí),可通過(guò)回流管將氣體向進(jìn)口抽走一部分,從而增大進(jìn)口流量[23]。
c. 增加入口質(zhì)量流量。壓縮機(jī)入口質(zhì)量流量的減小是引發(fā)其喘振的根本原因,根據(jù)性能曲線(xiàn)可知,增加壓縮機(jī)入口質(zhì)量流量,使工作點(diǎn)向穩(wěn)定工作區(qū)偏移,可以有效避免喘振的發(fā)生。
d. 停機(jī)時(shí)緩慢降低轉(zhuǎn)速。由測(cè)得數(shù)據(jù)可知,在振幅達(dá)到219.80 μm的過(guò)程中轉(zhuǎn)速降低過(guò)快,每秒降低444轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速的快速降低造成進(jìn)口質(zhì)量流量迅速減小,壓縮機(jī)出口壓力大幅下降,導(dǎo)致氣體在壓差作用下倒流發(fā)生喘振。因此可以緩慢降低轉(zhuǎn)速,例如由每秒444轉(zhuǎn)減小到每秒100轉(zhuǎn)。
e. 安裝防喘振系統(tǒng)。如果壓縮機(jī)的工作轉(zhuǎn)速范圍小,為了節(jié)約投資可以減小防喘流量裕度,選用固定極限流量法控制;如果壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)較大,負(fù)荷經(jīng)常變化,可以采用可變極限流量法防喘振控制;當(dāng)進(jìn)入壓縮機(jī)的氣體物性參數(shù)(例如壓力、溫度、分子量)經(jīng)常變化時(shí),建議使用通用性能曲線(xiàn)防喘控制系統(tǒng)[24]。
3 結(jié)論
3.1 通過(guò)頻譜圖和振動(dòng)幅值可以發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)最大振動(dòng)幅值出現(xiàn)在0.2~0.4倍頻之間,且振動(dòng)幅值大于工頻(71.80 Hz)處的幅值。啟動(dòng)和穩(wěn)定工作時(shí)振幅正常,停機(jī)時(shí)壓縮機(jī)各端振動(dòng)發(fā)生了突增,各端振動(dòng)最大增幅均達(dá)到80%以上。
3.2 分析壓縮機(jī)性能曲線(xiàn),確定該異常振動(dòng)為喘振引起的。對(duì)工質(zhì)工況分析發(fā)現(xiàn),分子量降低、入口溫度增大、轉(zhuǎn)速降低過(guò)快導(dǎo)致負(fù)荷變化劇烈是引起喘振的主要原因。
3.3 結(jié)合該離心式壓縮機(jī)現(xiàn)狀,建議采取安裝防喘振閥、安裝回流管、增大入口質(zhì)量流量、減小停機(jī)時(shí)的轉(zhuǎn)速降低速率、安裝防喘系統(tǒng)等措施,從而避免喘振的發(fā)生。
參 考 文 獻(xiàn)
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