摘要:貨車減振器銷軸在研發(fā)階段路試試驗,出現(xiàn)早期斷裂失效,通過對銷軸材料的理化、力學(xué)性能測試及斷口宏觀、微觀形貌觀察,分析了減振器銷軸斷裂主要原因。結(jié)果表明:斷裂形式為雙向彎曲疲勞斷裂,斷口呈現(xiàn)低應(yīng)力高軸疲勞特征,銷軸材料為45鋼,基體硬度未達到設(shè)計要求,心部金相組織為珠光體+鐵素體,非回火索氏體,說明材料調(diào)質(zhì)處理過程中心部并未淬透,致使銷軸基體硬度偏低,疲勞強度下降,加之焊接時焊渣濺落銷軸表面,導(dǎo)致表面二次加熱組織轉(zhuǎn)變硬度降低,形成軟點,疲勞源在此形成。后結(jié)合45鋼與40Cr淬透性及焊接性的對比,確定銷軸選材不合適,銷軸材料更換為40Cr后,未出現(xiàn)斷裂故障。
關(guān)鍵詞:雙向彎曲疲勞;45鋼;淬透性;40Cr;疲勞強度;二次加熱
某純電廂式貨車試驗階段,在石塊路況進行車輛強化路循環(huán)試驗時,左后減振器上固定點發(fā)生撕裂,拆解發(fā)現(xiàn)減振器上端固定銷軸發(fā)生斷裂,導(dǎo)致固定點撕裂,車輛累計行駛里程4480km。此車減振器銷軸為新開發(fā)零部件,研發(fā)人員急需確認(rèn)銷軸斷裂模式及銷軸質(zhì)量狀況。
斷裂件檢測及失效原因分析
1.設(shè)計技術(shù)要求
減振銷軸材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理,硬度32~39HRC,表面無涂層及特殊處理,綜合性能及顯微組織符合國標(biāo)要求。另外,銷軸裝配時與材質(zhì)為10鋼的其他部件焊接。
2.宏觀斷口
圖1a所示為斷裂銷軸一部分,圖1b所示為斷口宏觀形貌,圖1c所示為完整銷軸示意圖,斷裂位置在φ20mm桿部上靠近焊接部位。斷口上分兩個區(qū)域,A區(qū)平坦光滑占整個斷口的絕大部分,有一處明顯的臺階;B區(qū)臺階較多,表面存在較多應(yīng)力集中點。兩個區(qū)域內(nèi)均可以清晰看到貝紋線,疲勞源位于表面,開裂始于A區(qū),后B區(qū)疲勞開裂。
3.微觀斷口
圖2所示分別為A區(qū)疲勞源形貌、疲勞源高倍形貌、A區(qū)擴展區(qū)形貌及B區(qū)擴展區(qū)形貌,疲勞源未見材料缺陷,A、B區(qū)擴展區(qū)微觀形貌均可見疲勞輝紋。結(jié)合宏觀形貌分析,A區(qū)表面先開裂向內(nèi)部擴展,隨著開裂面積增大,銷軸承受外力的面積減小,導(dǎo)致B區(qū)外圓表面承受應(yīng)力增大,B區(qū)表面開始開裂,最后兩側(cè)裂紋匯合銷軸完全斷裂。
4.材料化學(xué)成分分析
在銷軸無螺紋桿部取樣,采用直讀光譜儀進行化學(xué)成分分析,材料為45鋼,符合設(shè)計材料規(guī)定(見表1)。
5.硬度測試
在銷軸三處部位取樣,如圖1c位置1、位置2、位置3處分別為M12mm×1.25mm螺紋處端面、φ12mm光桿處橫截面及φ20mm光桿處橫截面,用洛氏硬度計在圓柱形試樣橫截面的1/4直徑位置測試洛氏硬度 ,結(jié)果見表2。設(shè)計硬度要求32~39HRC,螺紋處端面硬度符合,其余部位硬度均低于設(shè)計要求。
6.金相分析
金相組織檢測位置與洛氏硬度檢測位置相同,圖3a所示為螺紋端面(位置1)橫截面金相組織,圖3b為φ12mm光桿處(位置2)橫截面金相組織,圖3c為φ20mm斷裂處縱截面金相組織,圖3d為斷口A區(qū)疲勞源處縱截面金相組織。螺紋端面金相組織從表面到芯部均為回火索氏體,是調(diào)質(zhì)處理正常組織。φ12mm光桿處靠近表面金相組織為為回火索氏體+鐵素體,芯部金相組織為珠光體+鐵素體+回火索氏體,為調(diào)質(zhì)不良組織。A區(qū)斷裂源處存在約0.2mm深度二次加熱區(qū),二次加熱區(qū)組織從表及里為珠光體+鐵素體" "鐵素體+回火索氏體。A區(qū)其它部位距表面2mm 范圍內(nèi)為回火索氏體+少量鐵素體,距表面大于2mm的金相組織為珠光體+鐵素體。說明整個銷軸在調(diào)質(zhì)熱處理過程中均未完全淬透,且直徑越大淬透深度越小。
7.總結(jié)及結(jié)論
1)減振銷軸斷裂類型為低應(yīng)力高周雙向彎曲疲勞斷裂,受力狀態(tài)符合正常服役受力狀態(tài)。疲勞源位于銷軸表面焊渣濺落處,焊渣溫度較高,濺落銷軸表面造成表面局部區(qū)域二次加熱,局部組織再次奧氏體化,自然冷卻形成珠光體+鐵素體組織,而非原來的回火索氏體組織,致使此區(qū)域硬度降低,形成表面軟墊,疲勞源在此形成。
2)減振銷軸材料符合設(shè)計要求,而斷裂部位心部硬度遠低于設(shè)計要求。斷裂部位橫截面從表面往芯部金相組織依次是:回火索氏體→珠光體+鐵素體+回火索氏體→珠光體+鐵素體,說明材料在調(diào)質(zhì)處理過程中心部并未淬透,導(dǎo)致硬度低。根據(jù)ISO18265-2013標(biāo)準(zhǔn),抗拉強度與硬度呈線性關(guān)系,硬度下降,材料強度隨之下降,珠光體與鐵素體組織相比回火索氏體組織粗大,組織越細疲勞強度越高,因此銷軸珠光體+鐵素體的組織形態(tài)導(dǎo)致銷軸疲勞強度下降。且已有研究表面,在一定范圍內(nèi)材料的硬度、抗拉強度和疲勞強度幾乎呈線性關(guān)系,硬度低則疲勞強度下降。
結(jié)論:焊接時焊渣濺落點造成銷軸表面組織轉(zhuǎn)變硬度下降,形成局部軟點,疲勞開裂源在此形成;銷軸熱處理組織異常、基體硬度低導(dǎo)致疲勞強度降低,兩方面原因造成銷軸早期斷裂失效。
改進措施
疲勞起源于焊渣濺落處,因此焊接過程對銷軸表面做防護措施,避免焊渣濺落到銷軸表面造成表面軟點。另一方面,45鋼是中碳結(jié)構(gòu)鋼,冷熱加工性能都不錯,機械性能較好,但它的最大弱點是淬透性低,貨車減振銷軸斷裂處直徑達20mm,使用45鋼,做調(diào)質(zhì)處理,零件硬度無法達到設(shè)計要求。
對比40Cr與45鋼淬透性(見表3),直徑20mm的零件,用40Cr做調(diào)質(zhì)處理,其硬度、金相完全可以滿足設(shè)計要求。因銷軸需要與其他零件做焊接處理,需考慮材料焊接性能,材料碳當(dāng)量越高,焊接開裂風(fēng)險越大,40Cr與45鋼碳當(dāng)量接近,更換材料對焊接質(zhì)量幾乎無影響。設(shè)計更換材料至今(近一年時間),未發(fā)生銷軸斷裂故障。
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