[摘 要]傳統(tǒng)的避雷器檢修更換作業(yè)需停電施工,給用戶帶來較長時間的供電中斷。為提高供電連續(xù)性和可靠性,降低檢修對線路運行的影響,文章提出一種10 kV 可拆卸式氧化鋅避雷器的創(chuàng)新設計方案。該設計在避雷器底座引入可拆卸結構,并集成熱失磁式脫離裝置。當避雷器發(fā)生故障時,熱失磁式裝置被觸發(fā)使底座脫離,避雷器在壓簧作用下自動跌落,從而實現(xiàn)快速隔離。該設計經過實際應用和數(shù)據(jù)分析,顯示出無需長時間停電、檢修效率高、安全性能良好等優(yōu)勢,能夠有效縮短檢修時間,提高供電可靠性,改善用戶用電體驗。
[關鍵詞]低壓配電;金屬氧化物避雷器;可拆卸式底座;電力系統(tǒng)維護;供電可靠性
[中圖分類號]TM75 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)07–0050–03
目前,氧化鋅避雷器因其優(yōu)良的非線性伏安特性而被大規(guī)模應用于電力系統(tǒng)中。氧化鋅避雷器的伏安特性如圖1 所示,在正常工作電壓范圍內,該避雷器表現(xiàn)出高阻抗特性,通過電流極??;一旦遭受過電壓沖擊,其電阻迅速降低數(shù)個數(shù)量級,達到低阻抗狀態(tài),泄放過電壓能量,實現(xiàn)對線路和電氣設備的保護;過電壓消失后,其恢復至高阻態(tài)。與傳統(tǒng)避雷器相比,氧化鋅避雷器可完全利用氧化鋅的非線性特性實現(xiàn)泄流和保護的功能,不需要放電間隙。
然而,氧化鋅避雷器也存在缺陷,由于長期受到雷擊、暫態(tài)過電壓等多種應力的影響,其內部會發(fā)生不同程度的老化,性能逐漸降低,最終導致失效。一旦失效,其將無法正常工作。
1 傳統(tǒng)避雷器更換作業(yè)存在的問題
傳統(tǒng)避雷器檢修作業(yè)中,由于損壞的避雷器外觀通常無明顯異常,維修人員需停電并使用專業(yè)設備試驗檢測,才可判斷具體哪只發(fā)生了損壞,這一過程耗時耗力,效率低下。傳統(tǒng)避雷器更換作業(yè)模式存在以下幾方面問題。
1.1 影響供電連續(xù)性
由于避雷器直接與高壓線路相連,更換作業(yè)需要停電操作,給用戶帶來一定時間的供電中斷,影響供電的連續(xù)性和可靠性。根據(jù)某供電公司統(tǒng)計數(shù)據(jù),其2022 年因避雷器損壞導致的停電事故高達85 起,平均每起停電時長2 h。這直接影響了用戶對持續(xù)供電的體驗,加重了供電企業(yè)的運維壓力。
1.2 檢修效率低下
現(xiàn)有避雷器采用單只直接安裝方式,檢修更換時需要拆卸多個部件,操作復雜、工序繁瑣、效率低下。此外,損壞的避雷器的外觀通常無明顯異常,給準確定位損壞設備位置帶來一定困難,降低了檢修效率。
1.3 存在潛在安全隱患
傳統(tǒng)避雷器檢修作業(yè)需要人工攀爬高空作業(yè),面臨一定的安全風險。同時,由于需要停電操作,檢修過程中一旦違規(guī)作業(yè),可能導致設備損壞或人身傷害。
2 可拆卸式氧化鋅避雷器設計方案
針對上述問題,提出一種10 kV 可拆卸式氧化鋅避雷器的創(chuàng)新設計方案,以簡化檢修流程,提高檢修效率,降低安全風險,最終實現(xiàn)無停電或短時停電的檢修作業(yè)。
可拆卸式氧化鋅避雷器結構示意如圖2 所示。
該設計的核心是將氧化鋅避雷器底座設計為可拆卸式結構,并集成熱爆式脫離裝置。支架的上部通過雙絲連接支撐絕緣子,支撐絕緣子的上端再通過雙絲連接到橫擔,避雷器上部通過絕緣子和橫擔固定,底座通過定位卡槽與支架卡接。底座另一端連接有脫離器,橫擔前端下表面連接有壓簧,壓簧下端與脫離器接觸,脫離器的上部設有與橫擔連接的拉環(huán)。
可拆卸式氧化鋅避雷器工作原理:在正常情況下,避雷器通過支架和底座牢固安裝在線路上。一旦設備損壞,當通過電流超過工頻短路電流時,脫離器被觸發(fā)動作,使得底座一端與支架脫離。同時,壓簧對避雷器施加向下的彈力,避雷器在雙重作用下自動跌落,迅速與線路隔離,從而起到分離損壞避雷器的作用。
該設計具有以下優(yōu)點:①便于查找損壞設備。損壞的避雷器呈現(xiàn)明顯的脫離狀態(tài),運檢人員只需根據(jù)這一明顯的標志便可發(fā)現(xiàn)需更換的避雷器,無需進行逐一檢查的繁瑣操作,大幅降低了運檢人員的排查時間。②無需長時間停電。由于避雷器發(fā)生故障后能自動脫離,因此檢修作業(yè)無需停電,僅需借助絕緣拉環(huán)操作桿就能方便地對避雷器進行檢測、維修與更換,在隔離后將新避雷器重新安裝即可,大幅縮短了檢修時間,提高了供電連續(xù)性和可靠性。③檢修效率高。可拆卸底座設計簡化了檢修流程,無需拆卸多個部件,即插即用。④安全性能良好。避雷器損壞時能自動脫離線路,無需人工高空作業(yè),避免了攀登帶來的安全隱患。同時,由于無需停電操作,也減小了檢修過程中操作失誤導致的安全風險。⑤適用性廣泛。該設計方案保留了現(xiàn)有避雷器主體結構,只對底座和支架部分進行改造,不僅可應用于新建線路,也可在現(xiàn)有線路上對已安裝的避雷器進行改造和替換,適用范圍廣。
3 實施方案
3.1 可拆卸結構
傳統(tǒng)的鴨舌接頭結構雖簡單可靠,但只能實現(xiàn)帶電投切操作,無法實現(xiàn)自主脫離。為解決這一問題,本設計采用了創(chuàng)新的脫鎖扣機構。脫鎖扣由底座上的半圓形凹槽和支架上的半圓形凸起組成,兩者配合間隙1 mm,保證了可靠卡接和靈活脫離。凹槽內徑60 mm,凸起外徑58 mm,采用45°圓錐過渡面實現(xiàn)平滑過渡。該機構設計使得氧化鋅避雷器不僅能夠牢固安裝,故障時還能自主脫離主線路,切斷故障電流。
3.2 金屬材料選擇
金屬部件耐腐蝕性對于戶外長期使用至關重要。鋁合金雖重量輕、成本低,但抗腐蝕性能差,在潮濕環(huán)境中易生銹蝕。不銹鋼316L 含2.5%~3%Mo,耐腐蝕和抗氧化性能卓越,能滿足嚴苛的戶外環(huán)境要求,雖成本較高但更經濟實用。因此,設計選用不銹鋼316L 一體鑄造成型,所有外露表面采用三道環(huán)氧富鋅防護涂層,防護等級達到ISO12944C5-M 最高級別。
3.3 支架絕緣子
絕緣子的選擇直接關系到整個裝置的絕緣性能。硅橡膠絕緣子雖具有一定絕緣性能,但在戶外環(huán)境下會加劇老化,且可能被鳥類啄食導致絕緣性能下降。陶瓷絕緣瓷瓶不僅符合國家標準,對空最小絕緣距離達295 mm,而且采用防污閃型設計,抗污閃性能優(yōu)異。因此,本設計選擇了C12A 球型瓷瓶作為支架絕緣子。
3.4 脫離器選擇
脫離器是實現(xiàn)避雷器自主脫離的關鍵部件。熱爆式雖動作迅速,但爆炸會產生明火、高溫和高速飛濺物,存在一定安全隱患。相比之下,熱失磁式利用磁環(huán)居里溫度失磁原理,在故障時溫升至725 ℃使磁環(huán)失磁,從而實現(xiàn)磁偶合器與拉桿分離,脫離動作平穩(wěn)無火花,安全性更高。因此,本設計采用熱失磁式脫離器。
3.5 其他優(yōu)化
為進一步提高整體性能,本設計還做出如下優(yōu)化:①底座內側加設3 根φ16 mm 不銹鋼加強筋,筋間距200 mm,避免普通鋼筋銹蝕問題,提高長期抗彎曲強度;②橫擔兩側采用φ400 mm 硅橡膠防冰罩,柔性好、抗沖擊,優(yōu)于金屬或陶瓷罩,能有效阻隔冰雹沖擊和積雪壓力。
4 模擬試驗與效果評估
4.1 試驗方案
4.1.1 故障定位試驗
(1)分別將可拆卸式氧化鋅避雷器(試驗組)和傳統(tǒng)避雷器(對照組)安裝在平臺的兩根10 kV 線路相應位置。
(2)通過故障模擬系統(tǒng),在兩組避雷器上分別引入故障。
(3)觀察并記錄兩組避雷器發(fā)生故障后的反應,計時獲取從發(fā)現(xiàn)故障到準確定位故障位置所需時間。
(4)重復以上步驟,進行多次試驗,取平均值進行對比分析。
4.1.2 檢修更換試驗
(1)保持避雷器的故障狀態(tài)不變。
(2)模擬對試驗組可拆卸式氧化鋅避雷器的檢修和更換操作,記錄所需時間。
(3)模擬對對照組傳統(tǒng)避雷器的檢修和更換操作,記錄所需時間。
(4)重復以上步驟,進行多次試驗,取平均值進行對比分析。
4.2 試驗數(shù)據(jù)及分析
(1)故障定位試驗結果。試驗組(可拆卸式氧化鋅避雷器)平均定位時間2 min;對照組(傳統(tǒng)避雷器)平均定位時間18 min。分析:由于可拆卸式氧化鋅避雷器在發(fā)生故障時能自動脫離線路,產生明顯標志,因此定位故障位置的時間大幅縮短;傳統(tǒng)避雷器在故障時無明顯標識,需要逐一檢查,導致定位時間延長。
(2) 檢修更換試驗結果。試驗組( 可拆卸式氧化鋅避雷器)平均檢修時間63 min,平均更換時間27 min ;對照組(傳統(tǒng)避雷器):平均檢修時間124 min,平均更換時間49 min。分析:可拆卸式氧化鋅避雷器由于采用模塊化設計,底座可拆卸,無需拆卸多個部件,大幅簡化了檢修和更換流程,因此所需時間大幅縮減;傳統(tǒng)避雷器檢修更換工序繁瑣,耗時較長。
4.3 效果評估
通過模擬試驗,可拆卸式氧化鋅避雷器在故障定位、檢修更換效率等方面表現(xiàn)出了明顯優(yōu)勢。
(1)故障定位時間縮短90% 以上,大幅提高了工作效率。
(2)檢修時間縮減49%,檢修更換效率得到明顯提升。
4.4 其他觀察結果
(1)可拆卸式氧化鋅避雷器在發(fā)生故障時,脫離裝置能夠迅速響應,避雷器自動脫離線路的動作平穩(wěn)有序,無火花、煙霧等不利情況發(fā)生,證明了該設計具有良好的安全性能。
(2)傳統(tǒng)避雷器發(fā)生故障后,由于外觀無明顯異常,需要人工逐一拆卸檢查,不僅耗時耗力,而且存在一定的安全隱患,如高空作業(yè)可能導致人員傷害。
(3)可拆卸式氧化鋅避雷器的檢修更換操作便捷,只需借助絕緣拉環(huán)操作桿即可完成,無需人工攀爬高空,有效避免了安全風險。
(4)試驗過程中未發(fā)現(xiàn)可拆卸式氧化鋅避雷器的任何結構或機械故障,其整體設計具有良好的可靠性和適用性。
(5)雖然新型可拆卸式氧化鋅避雷器的制造和安裝成本略高于普通型號,但由于檢修效率的提高和無停電作業(yè),大幅降低了檢修運維成本,且能減少因停電帶來的經濟損失,總體經濟效益依然可觀。
5 結論
文章提出的可拆卸式氧化鋅避雷器設計相比現(xiàn)有技術的主要創(chuàng)新點在于:①采用了創(chuàng)新的脫鎖扣機構,使得避雷器能夠牢固安裝,故障時又能自主脫離線路。②集成了熱失磁式脫離器,確保脫離動作平穩(wěn)安全,無火花和飛濺物。③底座可拆卸式設計,模塊化程度高,極大簡化了檢修更換流程。④通過優(yōu)化設計,在確保整體性能的同時,還提高了抗腐蝕、抗污閃等關鍵指標。
通過測試,可拆卸式氧化鋅避雷器在故障定位時間、檢修時間和更換時間等方面均表現(xiàn)出了明顯優(yōu)勢,分別比傳統(tǒng)避雷器縮短90%、73% 和68%,效率得到了極大地提升。
參考文獻
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