摘要:某大功率高速發(fā)動(dòng)機(jī)在臺(tái)架試驗(yàn)過程中,個(gè)別氣缸排溫異常升高,排查發(fā)現(xiàn)排氣閥橋?qū)еl(fā)生斷裂。通過建立故障樹,圍繞零部件制造質(zhì)量、裝配過程、運(yùn)行使用等方面進(jìn)行故障逐項(xiàng)排查,找出閥橋?qū)е鶖嗔压收鲜怯砷y橋組件裝配不當(dāng)引起;圍繞故障原因制定了解決方案,同時(shí)優(yōu)化了閥橋?qū)е惭b工藝要求。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);閥橋?qū)е划惓嗔?/p>
0 前言
氣缸蓋閥橋搖臂組件是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要零部件之一。在發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行過程中,氣缸燃燒室所需的進(jìn)排氣需要通過搖臂組件驅(qū)動(dòng)氣閥的開啟與關(guān)閉來輸送,以確保燃燒室的正常工作。其中,閥橋?qū)е饕鸬綄?duì)搖臂組件上下運(yùn)動(dòng)的導(dǎo)向作用,確保2 組進(jìn)氣或排氣閥能夠同時(shí)開啟或關(guān)閉。在正常情況下,導(dǎo)柱自身并不受力。然而,若閥橋在上下運(yùn)動(dòng)過程中出現(xiàn)不平衡狀態(tài),則會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)柱產(chǎn)生偏磨和異常受力。閥橋周期性地上下運(yùn)動(dòng)會(huì)逐漸導(dǎo)致閥橋?qū)еl(fā)生異常斷裂的情況[1]。
1 故障現(xiàn)象
某發(fā)動(dòng)機(jī)為船用V 型高速大功率柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(以下簡稱“發(fā)動(dòng)機(jī)”)。發(fā)動(dòng)機(jī)在開展臺(tái)架試驗(yàn)運(yùn)行至高工況時(shí),A1 缸排溫為450 ℃,超出各缸平均排溫130 K。隨即停機(jī)勘驗(yàn)排查。停機(jī)后,現(xiàn)場(chǎng)拆檢發(fā)現(xiàn)A1 缸進(jìn)氣閥橋?qū)е诟咨w安裝過渡部位發(fā)生斷裂(如圖1 所示),閥橋掉落在缸蓋內(nèi)部。
閥橋?qū)еb配示意圖如圖2 所示。B6 缸進(jìn)氣閥橋?qū)е鶖嗫谖恢镁嚯x導(dǎo)柱頂端約130 mm,位于導(dǎo)柱在缸蓋孔的安裝根部附近,斷口從J1 側(cè)至J2側(cè)斜向上,導(dǎo)柱表面閥橋下端運(yùn)行范圍內(nèi)J1 側(cè)和J2側(cè)有磨痕。
2 原因分析和排查
根據(jù)故障現(xiàn)象和閥橋?qū)е墓ぷ鳁l件進(jìn)行分析,認(rèn)為導(dǎo)致A1 缸閥橋?qū)е鶖嗔训脑蚩赡苡校?/p>
(1) 零部件質(zhì)量問題。例如閥橋?qū)е挠捕?、化學(xué)成分、尺寸等不滿足要求,導(dǎo)致閥橋無法承受工作環(huán)境,產(chǎn)生疲勞斷裂。
(2) 氣閥間隙及閥橋間隙不滿足裝配技術(shù)要求。異常間隙導(dǎo)致閥橋組件兩側(cè)受力不平衡,從而造成導(dǎo)柱斷裂。
(3) 氣閥彈簧問題。氣閥彈簧剛度不足、裝配不到位等均會(huì)造成閥橋兩側(cè)受力不平衡,進(jìn)而產(chǎn)生異常彎矩,導(dǎo)致導(dǎo)柱斷裂。
(4) 閥座異常磨損。閥座異常磨損導(dǎo)致閥橋兩側(cè)間隙不一致,從而造成導(dǎo)柱斷裂。
(5) 缸蓋加工質(zhì)量問題。缸蓋閥橋?qū)е准皻忾y導(dǎo)套孔尺寸超差,導(dǎo)致閥橋受力不平衡而斷裂。
根據(jù)上述分析建立故障樹,如圖3 所示。
2. 1 初步排查及原因分析
經(jīng)排查,結(jié)合故障樹,從零部件制造質(zhì)量、發(fā)動(dòng)機(jī)裝配及使用、清潔度等方面對(duì)故障進(jìn)行排查。排查發(fā)現(xiàn)相關(guān)零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,制造質(zhì)量滿足要求。然而,在檢查過程中發(fā)現(xiàn),故障件閥橋的閥頂座在初始時(shí)未裝配到底。在柴油機(jī)運(yùn)行過程中,閥頂座受到敲擊后沉入閥橋,從而導(dǎo)致產(chǎn)生了異常的氣閥間隙。隨著柴油機(jī)的持續(xù)運(yùn)行,閥橋?qū)е饾u發(fā)生斷裂。
2. 2 力學(xué)仿真分析
為驗(yàn)證上述故障排查及分析結(jié)論,對(duì)本次故障現(xiàn)象開展力學(xué)仿真計(jì)算分析。
2. 2. 1 異常間隙下導(dǎo)柱斷裂受力分析
在正常工作時(shí),閥橋?qū)е鳛殚y橋上下運(yùn)動(dòng)的導(dǎo)向,不受側(cè)向力。結(jié)合故障現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)情況,在閥橋J2 側(cè)與閥桿間發(fā)現(xiàn)有1.49 mm 的間隙,閥橋兩端存在異常高度差,可能使閥橋工作過程中出現(xiàn)傾斜。閥橋?qū)е惺墚惓5膫?cè)向力而引發(fā)疲勞斷裂,如圖4 所示。
為證實(shí)以上推論,對(duì)閥橋?qū)еM(jìn)行仿真計(jì)算,分析當(dāng)閥橋兩側(cè)出現(xiàn)高度差時(shí)導(dǎo)柱的受力情況,如圖5 所示。
由圖5 可以看出:
(1) 當(dāng)閥橋J2 側(cè)與氣閥出現(xiàn)0.3 mm 間隙時(shí),閥橋?qū)е诎踩禂?shù)為2.66,滿足設(shè)計(jì)要求;這與擴(kuò)大拆檢發(fā)現(xiàn)的2 號(hào)機(jī)組柴油機(jī)A7 缸排氣閥橋兩端間隙差異0.3 mm 現(xiàn)象吻合。
(2) 當(dāng)閥橋J2 側(cè)間隙增加至1.5 mm 時(shí),導(dǎo)柱疲勞安全系數(shù)僅為0.81,已不滿足疲勞判據(jù)。最小疲勞安全系數(shù)的位置位于J1 側(cè),與本次故障裂紋源方位一致。過盈安裝根部位置的最大應(yīng)力為545 MPa,位于J1 側(cè),為拉應(yīng)力,即閥橋?qū)е贘1 側(cè)萌生裂紋,會(huì)在拉應(yīng)力的作用下向J2 側(cè)擴(kuò)展,最終因疲勞而斷裂。
(3) 當(dāng)閥橋J2 側(cè)間隙為1.5 mm 時(shí),閥橋防轉(zhuǎn)凸臺(tái)位置的位移量達(dá)到2.21 mm,遠(yuǎn)大于防轉(zhuǎn)凸臺(tái)與氣閥桿單邊最大間隙(1.1 mm,考慮零件公差)。這會(huì)導(dǎo)致閥橋防轉(zhuǎn)凸臺(tái)內(nèi)壁在工作過程中不斷地與氣閥桿發(fā)生接觸,進(jìn)而形成磨損痕跡,與拆檢現(xiàn)象一致。
2. 2. 2 閥頂座運(yùn)行過程中被敲入力分析
根據(jù)《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè) 第五版(第2 卷)》過盈連接壓入法裝配計(jì)算方法,根據(jù)該發(fā)動(dòng)機(jī)閥橋-閥頂座的零件材料和結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)閥頂座的壓入力為4 543 N。
根據(jù)該發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣凸輪型線動(dòng)力學(xué)的計(jì)算結(jié)果,進(jìn)氣閥橋兩端單側(cè)受力的最大值為5 109 N,已超出裝配壓入力,因此氣閥敲擊能夠使未裝配到位的閥橋下陷。
3 裝配工藝優(yōu)化改進(jìn)
為避免后續(xù)類似問題再次發(fā)生,立即進(jìn)行裝配工藝優(yōu)化,細(xì)化了閥橋部件裝配工藝規(guī)程,并增加了閥橋安裝檢驗(yàn)措施。設(shè)計(jì)了專用檢查工裝(圖6),利用專用工裝壓裝工具將閥橋閥頂座安裝到位。在閥橋總成恢復(fù)至室溫后,為了確認(rèn)閥頂座被壓裝到位,新增了檢驗(yàn)環(huán)節(jié),利用檢查工裝來檢測(cè)閥頂座到閥橋端面的高度尺寸(要求為(17±0.2) mm,如圖7 所示),以確認(rèn)閥頂座是否壓裝到位。
4 結(jié)語
本文通過建立故障樹,并依此針對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行逐一排查。結(jié)果表明:此次故障的直接原因?yàn)殚y橋兩側(cè)存在1.49 mm 間隙高度差,根本原因?yàn)殚y橋組件J2 側(cè)閥頂座未裝配到位。在運(yùn)行過程中,閥橋兩側(cè)受力不平衡產(chǎn)生異常力矩使閥橋?qū)еa(chǎn)生彎曲變形,閥橋位置發(fā)生偏移,進(jìn)而受到氣閥頂部撞擊產(chǎn)生異常磨損。隨著敲擊深度增加,閥橋?qū)е芰M(jìn)一步惡化,伴隨連續(xù)高工況運(yùn)轉(zhuǎn),最后導(dǎo)致疲勞斷裂。
基于對(duì)故障的詳細(xì)剖析以及原因的精準(zhǔn)定位,提出了優(yōu)化閥橋?qū)еb配檢查的工藝方案。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際驗(yàn)證,該方案切實(shí)可行,成功地解決了發(fā)動(dòng)機(jī)閥橋?qū)е惓嗔压收稀?/p>
參考文獻(xiàn)
[ 1 ] 孫智,江利,應(yīng)鵬展. 失效分析[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.
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