摘 要:根據(jù)上海某污水處理廠二期擴建工程的要求,研究開發(fā)LW850 X 3700型臥式離心機,設備污水處理量達到150.6 m3/h,污水處理能力高于國外同水平進口機器。并針對進泥濃度的變化,對絮凝劑制備投加設備及流程、離心機主體結構和控制系統(tǒng)進行優(yōu)化改進設計?,F(xiàn)場調試與數(shù)值測試結果表明,優(yōu)化后的臥螺離心機機組運行穩(wěn)定,污水處理能力和分離效果均達到設計要求。
關鍵詞:臥螺離心機;污泥脫水;國產化設計;污水處理;現(xiàn)場調試
中圖分類號:X741 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2024)34-0035-05
Abstract: According to the requirements of the second phase expansion project of a sewage treatment plant in Shanghai, the LW850 X 3700 horizontal centrifuge was developed. The sewage treatment capacity of the equipment reaches 150.6 m3/h, and the sewage treatment capacity is higher than that of imported foreign machines of the same level. In view of the change of inlet sludge concentration, the flocculant preparation and dosing equipment and process, the main structure and control system of the centrifuge were optimized and improved. On-site debugging and numerical test results show that the optimized horizontal screw centrifuge unit operates stably, and the sewage treatment capacity and separation effect meet the design requirements.
Keywords: horizontal screw centrifuge; sludge dewatering; domestic design; sewage treatment; on-site debugging
中國的污水處理行業(yè)起步較晚,新中國成立以來,我國對污水處理的需求較小,只在國防和工業(yè)領域表現(xiàn)較為突出。改革開放之后,隨著國民經濟的快速發(fā)展,人民生活水平及生活質量有了明顯的提升,對污水處理的需要也就變得越來越迫在眉睫。在市政污水的處理過程中,為避免污泥產生的二次污染,污泥的處理與處置成為了非常重要的一環(huán)。上海市某污水處理廠污泥處置二期工程,選址位于浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)長江口南岸,占地面積約15.92 hm2。處理對象為提標到一級A后280萬m3/d污水處理產生的污泥,采用離心脫水的工藝對進入01地塊和02地塊儲泥池的污泥進行處理。設計規(guī)模為378 tDS/d,其中01地塊設計規(guī)模為150 tDS/d,02地塊設計規(guī)模為228 tDS/d。出于簡化工藝流程的考慮,綜合考慮某污水處理的實際需求,需要使用大處理量的臥螺離心機以減少設備數(shù)量。然而由于我國臥螺離心機起步較晚,現(xiàn)階段高性能-大處理量的臥螺離心機尚需進口,為了降低生產成本,需要對臥螺離心機進行優(yōu)化設計,實現(xiàn)關鍵技術國產化迫在眉睫。
另一方面,由于工藝的調整,離心機的進口污水濃度由1.4%提高到了4%,加大了脫水難度。再加上實際使用過程中污水進泥濃度不穩(wěn)定,增加了工藝控制的難度。
基于上述問題,筆者針對臥螺離心機的絮凝劑制備投加設備及流程、機組主體結構和控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化設計,經現(xiàn)場試驗驗證,達到設計要求。
1 優(yōu)化對象介紹
1.1 臥螺離心機的介紹
臥螺離心機主要部件有:轉鼓、螺旋輸送軸、進料管、差速器、主電機、副電機、機座和機罩等,如圖1所示。
臥螺離心機可用于固-液或固-液-液物料的脫水、濃縮和分離的工藝,對經絮凝處理的物料進行脫水或濃縮脫水。分離的目的是使混合液中的固體從液體中分離出來,或者是把2種互不相溶且比重不同的混合液分離開。當混合液體進入離心機轉鼓并隨轉鼓高速旋轉起來后,這個分層過程的速度由于離心力場的作用會比重力作用下分層過程的速度大幾千倍加快進行(分離因數(shù)是向心加速度與重力加速度的比值)?;旌弦褐械墓腆w顆粒比重較大,受到的離心力也大,迅速沉降到轉鼓內壁,而液體則被擠向轉鼓中心,液體若是有輕、重二相,則重相靠近轉鼓壁,輕相靠近轉鼓中心,在二相分離機中設置了液相溢流口和固餅出口,在三相分離中設置了輕相液體和重相液體排出口和固餅出口,并設置了進料口、螺旋推料器,使整個分離過程連續(xù)進行。
在市政污泥的處理過程中,臥螺離心機自身的性能、絮凝劑制備與混合程度以及臥螺離心機系統(tǒng)在不同工況下的精準調控是十分重要的。但是國產設備在這類關鍵問題上的解決有待提高,大多數(shù)優(yōu)質臥螺離心機尚依賴進口,因此對臥螺離心機設備及系統(tǒng)的優(yōu)化改進是十分重要的。
1.2 污泥脫水工藝流程的介紹
脫水系統(tǒng)主要由LW850 X 3700型臥式離心機、全自動絮凝劑制備投加裝置、污泥切割機、進泥泵、稀釋裝置、加藥泵、污泥螺桿泵、流量計和全自動控制系統(tǒng)等構成。
待處理的污泥由管道接入污泥進料系統(tǒng)輸入端,經污泥切割機切碎雜質和長纖維,由污泥進料泵進料,流量變頻無級可調,通過流量計計量后輸入污泥脫水機,高速旋轉,沉降分離,達到最佳進料量;絮凝劑(粉劑)在配藥箱中按照比例配制并充分溶解攪拌均勻后,進入儲藥箱,由加藥泵根據(jù)脫水工藝要求確定的流量進入脫水機與待處理污泥混合,絮凝成礬花;污泥經脫水機離心分離后,澄清的污水由濾液管道排出;而泥餅則源源不斷地從主機排渣口排出,再由泥泵輸送至指定的料倉;待處理的污泥連續(xù)不斷輸入,澄清液及脫水污泥源源不斷連續(xù)排出、輸送是一個全自動處理過程。上海某單機工藝流程圖如圖2所示。
2 采取的優(yōu)化方法及措施
2.1 全自動絮凝劑制備投加裝置的優(yōu)化
2.1.1 提高絮凝劑的配置效率與效果的措施
針對污泥進料濃度高,影響絮凝劑與污泥的充分混合與充分絮凝反應,增加藥劑消耗量等情況。從藥劑入水、混合、分散和溶脹等環(huán)節(jié)著手,制定相應的針對措施,提高絮凝劑的配置效率與效果,其措施包括以下內容。
1)改變傳統(tǒng)絮凝劑制備投加裝置粉劑入水的方式,采用真空強制吸入絮凝劑藥粉,使得粉末藥劑入水前得到充分分散,不凝結、不凝連;其表面得到充分的浸潤。
2)溶解箱采用特別設計的攪拌裝置,該裝置在攪拌過程中很少產生剪切力,不會破壞已經溶脹伸展的藥劑高分子鏈,同時充分地攪拌而使得未能充分溶脹的藥劑不會沉淀。
3)藥劑溶脹后進入熟化階段,為保證藥劑溶脹的時序性,在熟化箱內安裝了全自動絮凝劑制備投加裝置,使藥劑按進入“熟化箱”時先后排成隊列,這樣保證了藥劑配置的熟化程度,還保證了藥劑的品質。
2.1.2 全自動絮凝劑制備投加裝置的特點
1)藥液配比濃度恒定:0.2%~0.4%,雖然流量不斷變化,但配比濃度保持不變。
2)粉不結塊,在干粉定量系統(tǒng)中配備了螺旋管道加熱器,可定時自動加熱,從而防止干粉受潮結塊而卡住傳動齒輪,造成設備損壞。
3)整個進料、進水、混合攪拌過程均為全自動運行,無需人工,省時省力,節(jié)約高效。整套裝置內設有流量計,液位和料位傳感器,在液位和料位低時輸出報警信號,防止設備和使用現(xiàn)場出現(xiàn)不必要的損壞和損失。
4)系統(tǒng)為連續(xù)配置,即外輸泵工作時,系統(tǒng)仍可啟動配藥過程,保證外輸泵連續(xù)工作不間斷。
5)藥液的熟化時間可達到30 min。
2.2 泥藥混合的優(yōu)化
項目初期設計脫水系統(tǒng)進泥平均含水率為98.6%,后經前端工藝改進,平均含水率降低至96%。為應對進泥濃度不穩(wěn)定,活性污泥占大部分等問題,做出先稀釋再絮凝、在進料管中加入混合器等措施,使污泥能夠與絮凝劑充分混合,從而讓污泥固相和液相分離后更易于脫水。如圖3所示,進料管內腔設置了螺旋葉片加速器,實現(xiàn)絮凝劑等添加物的充分預混合,結合側向出料口,給予物料一定離心加速度,提高分離效率。通過分析應用分離物料特性的研究,并設計了進料管可移動機構和多個螺旋體筒體進料腔,實現(xiàn)進料管在筒體各進料腔的定點移動,滿足不同物料沉降分離所需投料點,提高離心機處理能力。
為驗證藥泥混合優(yōu)化后的流場情況,基于優(yōu)化前后的進料管內腔真實三維結構,開展數(shù)值模擬研究,將原有結構與優(yōu)化后結構的流場情況作對比分析,探究優(yōu)化后臥螺離心機進料管的結構合理性。
圖4為有無添加螺旋葉片加速器的進料管的流場湍流強度對比情況圖。由該圖可知,添加螺旋葉片后的局部湍流強度更大,湍流強度提高了流場的紊亂性,進而使絮凝劑的混合更充分。
圖5為有無添加螺旋葉片的進料管的優(yōu)化前后絮凝劑體積分數(shù)對比。由圖可知,添加螺旋葉片前,絮凝劑在進入進料管后,其在中心處濃度大,在管程中流動時,絮凝劑在向前流動的同時向管壁擴散,直至結束,但是由于管程長度不足,絮凝劑的混合度尚不理想。絮凝劑在進料管末尾底部濃度高于頂部是由于重力作用絮凝劑有所沉降導致的。在添加螺旋葉片后,絮凝劑在進入進料管時的分布情況與優(yōu)化前的分布情況是相同的。但是在經過添加螺旋葉片加速器時,絮凝劑被打散。在混流元件的作用下,絮凝劑被打散、混流直至分布均勻。在絮凝劑流過螺旋葉片后,其基本已經均勻分布于進料管中。這與圖4分析所得的結論相同。
2.3 離心機內部結構優(yōu)化
2.3.1 出料口優(yōu)化
設計了螺旋體直筒體水滴形出料口,如圖6所示,出料口繞直筒體呈螺旋狀流線型分布,即沿徑向等角度分布,并沿軸向等節(jié)距分布。轉鼓高速旋轉出料時,形成旋轉流線型出料,減小原正圓形出料口直噴出料時對沉降分離區(qū)域流體的擾動影響,提高離心分離效果。
2.3.2 擋泥板結構優(yōu)化
轉鼓的堰板高度(液池深度h)越高,離心機的固體回收率越高,液相含固率越低,效果越好。大錐角加擋泥板結構可使堰板高度增高,大大提高了分離效果及離心機的處理能力。在轉鼓直筒段與錐形段間的螺旋體直筒體上設置圓環(huán)擋泥板,如圖7所示,旋轉時擋泥板外輪廓呈阿基米德螺旋線式增大,阻擋懸浮液并對污泥進行擠壓,降低含水率,其優(yōu)點如下。
1)更大的處理量。
2)更長的澄清段,上清液更清。
3)更高的液池深度,物料停留時間長且對沉降層沖擊小,絮凝團不易破碎,上清液更清。
4)更高的液池深度,加大了對濾餅的壓榨力,排出的固體渣更干。
5)增加離心機轉鼓的當量沉降面積,提高了處理量。
2.4 實時調節(jié)離心機參數(shù)應對污泥濃度的變化
2.4.1 恒扭矩控制系統(tǒng)
污泥濃度的變化直接導致螺旋扭矩的變化,副電機變頻器自動連續(xù)測量計算螺旋推料扭矩,該扭矩信號送到模塊處理中心,將實際測量值和設定值進行比較,得到誤差,該誤差按預先編制好的程序運行。模塊處理中心輸出控制信號,該信號輸入被控制的副電機變頻器,改變其輸出頻率,從而調整了離心機的運行差轉速,利用差轉速的變化,從而改變離心機內部的存積物料的多少,使推料螺旋相對穩(wěn)定地工作在一定的扭矩上,最終離心機會工作在一個相對穩(wěn)定的工況上,從離心機出渣口排出的物料的含水率也會相對穩(wěn)定在一個數(shù)值上。在系統(tǒng)調試時,可以相對應地提高副電機的工作扭矩,就會得到一個相對較低且穩(wěn)定的含水率的物料。
恒扭矩控制系統(tǒng)(圖8)的運行,使螺旋推料扭矩始終保持穩(wěn)定,使轉鼓內沉泥不產生任何堆積現(xiàn)象,避免了堵料、拉稀的現(xiàn)象發(fā)生。
2.4.2 藥劑精確控制系統(tǒng)
離心機入口的污泥濃度的變化及污泥流量的變化,會導致污泥跟絮凝劑的配比發(fā)生改變,使配比達不到最理想的狀態(tài),產生了浪費藥劑或藥劑不夠的現(xiàn)象。為了解決此問題,增加了藥劑精確控制系統(tǒng),利用污泥濃度計實時采集離心機進出口的污泥濃度,傳送至控制中心,進行數(shù)據(jù)比較、運算,計算出絮凝劑的實時需求數(shù)據(jù),并控制絮凝劑添加泵,對絮凝劑的添加量進行控制,以達到最理想的藥劑配比狀態(tài),使脫水系統(tǒng)得到相對理想的產品及藥劑損耗。
3 效果及應用情況
3.1 現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)及分析
由表1可知,進泥含水率在96%左右的條件下,每臺機組的處理能力在87~90 m3/h;每噸絕干基藥劑消耗為3.36~3.56 kg,出泥含水率小于80%等,各項指標均滿足設計要求,設備性能穩(wěn)定,運行良好。
3.2 處理量的標定
經浙江省機電產品質量檢測所有限公司檢測/標定,在進料濃度1.4%時,機器穩(wěn)定運行,振動小,噪聲小,固相含水率77.2%,排液含固率787 mg/L,處理能力150.6 m3/h。
4 結束語
國產大型LW850 X 3700臥式離心機組在上海市某污水處理公司的優(yōu)化調試過程表明,經自主改良設計,優(yōu)化后機組的污水處理能力與在惡劣工況下的性能有顯著提高,基本滿足了設計需求,為上海某污水處理廠的穩(wěn)定高效運行提供了有力保障,其優(yōu)化設計過程可為同類設備提供借鑒。
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基金項目:浙江省“領雁”研發(fā)攻關計劃項目(2023C03146)
作者簡介:周凌峰(1973-),男,高級工程師。研究方向為環(huán)保裝備的研發(fā)設計。