白璐
(新疆油田公司陸梁油田作業(yè)區(qū),新疆 克拉瑪依 834000)
陸梁油田作業(yè)區(qū)機采系統(tǒng)占總耗電的59.5%,為油田第一耗電大戶。對陸梁油田作業(yè)區(qū)1121口抽油機井進行了機采系統(tǒng)效率現(xiàn)場測試,并收集了相關(guān)地質(zhì)參數(shù)、高壓物性參數(shù)、生產(chǎn)參數(shù)。測試正常井平均系統(tǒng)效率為19.59%,平均單井電機輸入功率5.71kW,平均單井日耗電137.04kWh,平均單井年耗電為45223kWh,電價按0.679元/kWh計,平均單井年耗電費30706元。作業(yè)區(qū)抽油機井的平均系統(tǒng)效率低于油田公司,與股份公司水平相比還有較大的差距。
抽油井系統(tǒng)效率低是陸梁油田作業(yè)區(qū)機采系統(tǒng)存在的主要問題,造成抽油井系統(tǒng)效率低的原因,主要有以下幾個方面。
(1)舉升參數(shù)還有優(yōu)化空間。6型、8型抽油機最佳沉沒度在150~350m(當前平均576m),10型、12型抽油機最佳沉沒度在300~600m(當前平均813m),目前舉升參數(shù)存在較大優(yōu)化空間。
(2)抽油機負載率低。經(jīng)統(tǒng)計陸梁油田作業(yè)區(qū)抽油機負載率偏低,平均46.8%,低于50%的井占63.2%,隨著機型的增大負載逐漸降低,其中12型抽油機負載率低于50%的占68.7%。大馬拉小車的現(xiàn)象比較嚴重,從而導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏低。
(3)電機負載率低。測試了陸梁油田1121口抽油井,電機平均功率利用率為23.4%,其中電機平均功率利用率低于20%有389口,占總測試井數(shù)的34.7%,形成了大馬拉小車的現(xiàn)象。
(4)偏磨現(xiàn)象突出。油田開發(fā)要達到長沖程,低沖次的目標,但受制于目前抽油機最小沖次4次/min的限制,抽汲參數(shù)已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需求,形成了“快馬拉小車”。沖次越高,抽油桿疲勞周期越短,同時加劇桿管偏磨,導(dǎo)致檢泵周期的縮短。
陸梁油田抽油機井平均沖次4.57次/min,偏磨導(dǎo)致檢泵占影響因素的22.6%,偏磨現(xiàn)象比較明顯。
通過對抽油機采油系統(tǒng)的分析,我們可以將其劃分為地面和井下兩部分,并使用光桿懸繩器來進行區(qū)分。在功率傳遞過程中,地面?zhèn)鲃酉到y(tǒng)由電機、傳動帶、減速器和四連桿機構(gòu)構(gòu)成;而井下系統(tǒng)則由盤根盒、抽油桿、抽油泵和管柱等構(gòu)件組成。根據(jù)抽油機系統(tǒng)效率分析的節(jié)點理論,在整個傳動過程中,各個節(jié)點處均存在不同程度的功率損耗。
抽油機的能耗損失主要源自其負載率過低,從而導(dǎo)致“大馬拉小車”現(xiàn)象的出現(xiàn)。當電機負荷水平較低時,它的性能也較差,這不僅會導(dǎo)致裝機容量的浪費,還會降低其經(jīng)濟性。相反,如果電機負荷水平較高,它可能會減少使用壽命,甚至損壞。因此,為了節(jié)約和延長其使用壽命,電機必須處于適當?shù)呢摵伤健?/p>
當抽油機平衡失調(diào)時,會導(dǎo)致大量電能損失。當抽油機的平衡性變差時,電機的輸出功率會增加,導(dǎo)致消耗更多的電能。經(jīng)過實際測試,當平衡率處于80%~110%時,抽油機的消耗量將達到最低水平。當平衡率超過120%時,耗電量會增加0.25kW·h,而當平衡率低于70%時,耗電量會增加約0.15kW·h。顯然,抽油機具有良好的平衡性,有助于提升電動機的運行效率。
現(xiàn)場建議:(1)根據(jù)抽油機工作特點及機型大小匹配電機,提高電動機的負載率(大于35%)和功率因數(shù)(大于0.4);(2)調(diào)好抽油機平衡,減少電機損耗。
皮帶的傳動效率在理想情況下高達98%。皮帶的損耗可以分為兩類:(1)不受負載影響的損耗;(2)由于負載的不斷增加,導(dǎo)致的損耗也會發(fā)生改變。第一類損失是由于皮帶輪的彎曲而產(chǎn)生的,這種損失取決于皮帶的類型、結(jié)構(gòu)和直徑;摩擦損失在輪槽中的變化主要取決于拉力、皮帶輪的安裝位置和尺寸,這些因素都會影響輪槽的性能;風(fēng)阻損失;當使用多條皮帶傳動時,由于皮帶長度的不一致性,導(dǎo)致負載分布不均,從而導(dǎo)致功率損失。第二類損失包括:由于彈性滑動而產(chǎn)生的影響;打滑導(dǎo)致?lián)p失?;瑒幽Σ翐p失是由于輪槽與皮帶之間的徑向接觸造成的。
現(xiàn)場建議:(1)皮帶的尺寸大小與皮帶輪槽匹配,最好選擇窄V型皮帶。(2)皮帶松緊保持適中,并保證“四點一線”調(diào)整到位。(3)調(diào)好抽油機平衡,抽油機平衡率越低,皮帶打滑磨損的越嚴重。(4)觀察皮帶間是否有油垢或則其他雜質(zhì),及時清理干凈,保持皮帶清潔。
游梁式抽油機的減速箱一般采用三軸兩級減速,減速箱部分的損失分為軸承損失與齒輪損耗。一副軸承的損失大約為1%,即減速箱部分的軸承損失約3%。在兩個人字形齒輪之間的傳動過程中,由于存在相互的滑動,會導(dǎo)致摩擦損失的增大,從而提高了動力的消耗,并降低了傳動效率。一對齒輪傳動功率損失大約為2%,即減速箱齒輪損失大約為4%。綜上所述,減速箱部分的功率損失大約為7%。如果減速箱的軸承、齒輪部分潤滑效果不好、保養(yǎng)不良,損失將會增加,效率下降。
現(xiàn)場建議:(1)減速箱中潤滑油不足或者油質(zhì)問題都可能導(dǎo)致其效率過低,應(yīng)定期檢查添加或更新。(2)保持減速箱內(nèi)部軸承齒輪運轉(zhuǎn)部件完好,出現(xiàn)問題及時更換。(3)保持減速箱內(nèi)油道通暢,如有堵塞,需返廠解體清洗。
四連桿機構(gòu)的性能受到多種因素的影響,其中最重要的是軸承的磨損和由于鋼絲繩的變形而造成的損失。軸承部分的損失大約為3%。鋼絲繩的損失大約為2%。因此,四連桿機構(gòu)的能量消耗大約只有5%,也就是說,它的效率高達95%。當然,如果四連桿機構(gòu)的軸承缺乏足夠的潤滑和維護,會降低其效率,也會帶來更多的損耗。
現(xiàn)場建議:(1)保證各個運轉(zhuǎn)部件,尤其是軸承潤滑到位,保持機體無異常響動。(2)對老化部件及時維修更新,降低機件間的摩擦損耗。
盤根盒過松,會產(chǎn)生井液漏失,過緊則增加能耗損失,同時縮短填封材料的使用壽命。光桿上下往復(fù)運動時,與盤根盒內(nèi)填料之間的摩擦力是造成盤根盒損失的主要原因,而這種摩擦力的大小取決于填封材質(zhì)、接觸面積、工作壓力、沖程、沖次等因素,一般來說,隨著這些因素的增加,摩擦力也會相應(yīng)增大。
現(xiàn)場建議:(1)查看驢頭是否偏斜,如果偏斜需要立即測量歸正。(2)若密封方式與井口不匹配,需要調(diào)整改變密封類型。(3)密封松緊度不當,需要適度調(diào)節(jié)。
抽油桿的性能受到多種因素的影響,其中最大的影響因素包括抽油桿與提升液體之間的摩擦力,以及抽油桿與油管之間的阻力,這些都會對抽油桿的效率產(chǎn)生影響。隨著油藏的開采,由于含水量的增加、結(jié)蠟和出砂的加劇,抽油桿和油管之間的摩擦力也會變得更強,這不僅會降低系統(tǒng)的運行效率,還會縮短設(shè)備的使用壽命。
現(xiàn)場建議:(1)為了提高抽油桿的效率,建議降低沖次和沖程,上提泵掛深度,優(yōu)化抽油桿的桿徑和材質(zhì)組合,以減少黏滯功率損耗和滑動功率損耗。(2)由于井下蠟堵在抽油桿提拉過程中形成損耗,需要化蠟清理,降低蠟堵。(3)桿管摩擦損耗,導(dǎo)致效率低下,需要及時調(diào)整或配套扶正器、加重桿等設(shè)施。
抽油泵是將井下液體提升至地面的主要設(shè)備,提升過程中存在一定的能量損失,主要包括機械損耗、容積損耗和水力損耗。
現(xiàn)場建議:(1)通過查詢抽油泵示功圖,判斷故障原因,及時進行故障整改。(2)由于泵體本身的機械原因?qū)е碌男实拖?,需要及時維修換泵。(3)做好清防蠟工作,保證井液過流通道暢通。(4)氣體影響明顯的井,可安裝氣錨、提高泵效。
針對陸梁油田抽油機井的日產(chǎn)液情況,按照“一井一策”的總體思路,分類進行優(yōu)化設(shè)計并配套地面設(shè)備。
(1)產(chǎn)液量小于10t/d,優(yōu)化設(shè)計沖次在1.5~2.5次范圍內(nèi)的油井,采用機械調(diào)速節(jié)能拖動裝置,部分產(chǎn)液波動大的油井采用雙速節(jié)能拖動裝置。(說明:機械調(diào)速節(jié)能拖動裝置由齒輪變速箱、電機、皮帶輪組裝而成,以小功率電機為驅(qū)動力,采用皮帶輪傳動方式,以小齒輪帶大齒輪實現(xiàn)降低轉(zhuǎn)速。有單速、雙速兩種,沖次調(diào)節(jié)范圍1.5~4次/min)。
(2)產(chǎn)液量大于10t/d,優(yōu)化設(shè)計沖次在2.5~3.5次范圍內(nèi)的油井,采用慢速電機,部分產(chǎn)液波動大的油井采用雙速電機。(說明:應(yīng)用慢速電機后沖次可降低為原來的0.5~0.67倍。有單速、雙速兩種,沖次調(diào)節(jié)范圍2.5~5次/min。)
3.2.1 確定生產(chǎn)目標
確定生產(chǎn)目標是進行機采系統(tǒng)設(shè)計的前提,生產(chǎn)目標共五個參數(shù):產(chǎn)液量、含水率、動液面、油壓、套壓,其中產(chǎn)液量、動液面是最關(guān)鍵的兩個參數(shù)。
產(chǎn)液量。目標產(chǎn)液量一般以地質(zhì)設(shè)計提供的產(chǎn)液為準。
動液面。生產(chǎn)平穩(wěn)的井,動液面的取近18個月的平均值;如果動液面逐漸上升或下降,產(chǎn)液量趨于增加或減少,說明該井地層供液能力增強或減弱,則應(yīng)按最近一個月的平均產(chǎn)液量來確定;如果產(chǎn)液量明顯減少,動液面逐漸上升,說明該井管漏或泵漏或雙漏,則應(yīng)按正常生產(chǎn)時的動液面來確定。
含水率、油壓、套壓。含水率取最近一個正常生產(chǎn)月的數(shù)值,油壓、套壓取最近1個月的數(shù)值。
3.2.2 不同類型井的設(shè)計思路
(1)“三低井”設(shè)計。“三低井”即產(chǎn)液低、泵效低、沉沒度低且示功圖呈現(xiàn)“刀把狀”的井,這類井生產(chǎn)參數(shù)偏大,可以直接進行地面“降桿速”調(diào)參,檢泵設(shè)計時,加深泵掛、降低桿速。
(2)“三高井”設(shè)計?!叭呔奔串a(chǎn)液高、液面高、泵效高且示功圖正常的井,這類井檢泵設(shè)計時增大泵徑、上提泵掛、降低桿速。
(3)“常規(guī)井”設(shè)計?!俺R?guī)井”即產(chǎn)液量在均值附近、動液面平穩(wěn)且示功圖正常的井,這類井檢泵設(shè)計時降低桿速,但不建議大幅上提泵掛。
(4)“提液井”設(shè)計。生產(chǎn)中時常進行提液設(shè)計,這類井應(yīng)根據(jù)新的目標產(chǎn)量,通過IPR曲線預(yù)測新的動液面。
(5)“新投井”設(shè)計。新投產(chǎn)的井根據(jù)試油資料確定生產(chǎn)目標,進行能耗最低機采系統(tǒng)設(shè)計,后期密切跟蹤生產(chǎn)動態(tài),及時開展地面參數(shù)的匹配調(diào)整。
現(xiàn)場完成實施300井,完成改造后測試300井,已安裝地面設(shè)備174臺(慢速電機155臺,抽油機傳動裝置19臺)。
實施井產(chǎn)液量增加,提效降耗效果顯著:平均系統(tǒng)效率提高9.74%,平均節(jié)電率26.86%,平均單井日節(jié)電49.3kWh。
改造前:平均單井產(chǎn)液量21.2t/d,平均產(chǎn)液單耗7.03kWh/t,平均系統(tǒng)效率21.49%。
改造后:平均單井產(chǎn)液量26.1t/d,平均產(chǎn)液單耗5.14kWh/t,平均系統(tǒng)效率31.23%。
(1)節(jié)約桿管。實施井泵掛上提,液面下降,平均沉沒度從767.5m變?yōu)?17.8m,共節(jié)約桿管22852.8m,桿管按110元/m計,節(jié)約生產(chǎn)成本251萬元。
(2)提液增油。平均單井增液4.9t/d,實施井增加液量1327t/d,增加油量53.5t/d。截至7月底,累計增加液量139335t,累計增加油量5617t。按原油價格2200元/噸計算,創(chuàng)產(chǎn)值1236萬元。
(1)通過對各影響因素技術(shù)現(xiàn)狀進行分析得出,對于地面系統(tǒng),最大節(jié)能潛力在于優(yōu)化電機負載率以及日常抽油機平衡的調(diào)整。井下系統(tǒng)影響因素中,抽油桿的摩擦損失、抽油泵的容積損失和水力損失是影響井下系統(tǒng)效率的關(guān)鍵。
(2)已實施的300井提效降耗效果顯著。產(chǎn)液增加(平均由21.2t/d上升至26.1t/d),平均產(chǎn)液單耗節(jié)能率下降26%以上,平系統(tǒng)效率提高9.7%,達到了提效降耗的目的。
(3)實施井節(jié)約桿管22853m,節(jié)約成本251萬元。