畢四龍
(四川成飛集成科技股份有限公司, 四川 成都 610091)
側(cè)圍外板是汽車(chē)覆蓋件中關(guān)注度較高的零件之一,其具有造型復(fù)雜、尺寸大、匹配關(guān)系多、成形難度大等特點(diǎn),在實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生諸多問(wèn)題,因此在工藝設(shè)計(jì)、CAE仿真、調(diào)試制造過(guò)程中都會(huì)有各種改善方案來(lái)應(yīng)對(duì)。雖然不同車(chē)型的造型需求不同,但在同一部位產(chǎn)生的問(wèn)題具有一定的典型性,現(xiàn)介紹某側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處成形問(wèn)題及解決措施。
側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處的結(jié)構(gòu)根據(jù)車(chē)型略有不同,某車(chē)型側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處造型如圖1所示,由于棱線(xiàn)R值較小,內(nèi)表面數(shù)模僅為R1.3 mm,拉深工序如果采用零件數(shù)模直接成形會(huì)開(kāi)裂,需采用過(guò)拉深工藝,后工序進(jìn)行整形。由于后保險(xiǎn)杠處A面(外觀面)與輪轂處安裝面的臺(tái)階高度相差較大,如圖2所示,臺(tái)階最深位置為39 mm,最淺位置為16 mm,采用過(guò)拉深后進(jìn)行整形容易起皺,同時(shí)尖點(diǎn)R值過(guò)小,拉深后材料已硬化,整形后常伴隨開(kāi)裂問(wèn)題。
圖1 某側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處結(jié)構(gòu)
圖2 側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處不同位置高度值
圖1所示區(qū)域的沖壓工藝排布為拉深、修邊、整形,該處的拉深補(bǔ)充造型對(duì)成形效果至關(guān)重要。表1所示為初期嘗試的3種拉深造型方案,并對(duì)各方案進(jìn)行了CAE分析驗(yàn)證,僅對(duì)拉深后側(cè)圍處板后保險(xiǎn)杠處局部造型進(jìn)行更改,其余工藝參數(shù)不變。
表1 3種拉深補(bǔ)充方案
從表1可以看出,改變拉深造型對(duì)整形開(kāi)裂與起皺影響較大,可以通過(guò)縮短拉深補(bǔ)充線(xiàn)長(zhǎng)的方式優(yōu)化起皺,控制成形深度及過(guò)拉深量解決開(kāi)裂問(wèn)題。綜合對(duì)比,方案2成形效果較好,但以上3種方案都不能完全解決成形缺陷問(wèn)題。整形時(shí)觸料的先后時(shí)序不同是導(dǎo)致起皺的主要原因,如圖3所示,區(qū)域1整形時(shí)先觸料,將多余的料向區(qū)域2堆積,導(dǎo)致區(qū)域2產(chǎn)生起皺且棱線(xiàn)上拋。因此拉深補(bǔ)充應(yīng)保證各區(qū)域的整形量盡量相同,同時(shí)還要考慮尖點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題,在棱線(xiàn)尖點(diǎn)處進(jìn)行球化處理,拉深后的減薄率不宜過(guò)大,應(yīng)控制在20%以?xún)?nèi),整形后尖點(diǎn)減薄率控制在25%以?xún)?nèi),最大失效值需小于0.8,保證整形后不開(kāi)裂。
圖3 整形起皺區(qū)域
經(jīng)過(guò)上述分析,零件起皺區(qū)域是由于臺(tái)階高度差過(guò)大,減少臺(tái)階的高度差是零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向,以下3種優(yōu)化方案都是基于方案2的后工序整形。
在靠近輪轂處的后保險(xiǎn)杠安裝面根部設(shè)計(jì)1個(gè)凹陷造型,造型深度最大為7 mm,如圖4所示,通過(guò)增加凹陷減少臺(tái)階的高度差。方案一CAE分析結(jié)果如圖5所示,靠近輪轂處上模整形鑲件比原來(lái)提前觸料,起皺情況得到改善,僅在棱線(xiàn)處有輕微的上拋。
圖4 零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案一
圖5 方案一CAE分析結(jié)果
更改靠近輪轂處的側(cè)壁角度,將此處的側(cè)壁角度調(diào)整為與沖壓方向一致,通過(guò)控制早期成形的側(cè)壁間隙來(lái)改善起皺問(wèn)題,如圖6所示。方案二分析結(jié)果如圖7所示,起皺情況同樣也得到了改善,但在棱線(xiàn)處仍然出現(xiàn)了上拋。
圖6 零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案二
圖7 方案二CAE分析結(jié)果
增加靠近輪轂處的頂部棱線(xiàn)的高度,減小臺(tái)階的相對(duì)高度差,使頂部棱線(xiàn)處在整形時(shí)與上模鑲件提前觸料,如圖8所示。方案三CAE分析結(jié)果如圖9所示,起皺還是集中在棱線(xiàn)處,棱線(xiàn)上拋現(xiàn)象仍然存在。
圖8 零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案三
圖9 方案三CAE分析結(jié)果
對(duì)以上3種零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案進(jìn)行分析,降低臺(tái)階的相對(duì)高度差能夠起到作用,3種方案均可以減輕起皺情況,但在棱線(xiàn)處都沒(méi)有較好地解決上拋現(xiàn)象。相對(duì)方案一的效果最好,零件臺(tái)階的高度差H應(yīng)控制在5 mm以?xún)?nèi),但由于零件結(jié)構(gòu)功能受限,客戶(hù)不能接受方案一和方案二的優(yōu)化方式,僅同意方案三的零件結(jié)構(gòu)更改,加高輪轂處棱線(xiàn),使臺(tái)階過(guò)渡平緩。
雖然零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化能夠起到一定作用,但是不能完全解決零件的成形缺陷問(wèn)題,需要進(jìn)一步優(yōu)化成形工藝。采用的方式為拉深后修邊保留側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處尾部位的廢料,整形工序需要壓料成形,最后精修至零件尺寸,如圖10所示。
圖10 沖壓工藝排布
由于起皺區(qū)域在靠近輪轂處,壓料整形工序需要從2個(gè)方向控制材料流動(dòng),即a、b方向(見(jiàn)圖10),修邊工序要保留相應(yīng)區(qū)域的廢料。為了保證A面的成形質(zhì)量,零件內(nèi)部壓料需強(qiáng)壓,外部補(bǔ)充面區(qū)域弱壓,如圖11所示,整形時(shí)材料由外向內(nèi)流動(dòng),不能拖動(dòng)A面。優(yōu)化成形工藝后,成形過(guò)程中板料基本無(wú)起皺,如圖12所示。
圖11 壓料整形工序壓料器結(jié)構(gòu)
圖12 壓料整形CAE分析結(jié)果
如圖13所示,通過(guò)拉深補(bǔ)充、零件結(jié)構(gòu)、工藝排布的優(yōu)化,經(jīng)CAE分析驗(yàn)證,實(shí)際零件出件后的成形情況良好,滿(mǎn)足質(zhì)量要求,且批量生產(chǎn)時(shí)成形穩(wěn)定,為類(lèi)似問(wèn)題提供了改善思路。
圖13 批量生產(chǎn)零件
側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處造型為了滿(mǎn)足零件功能性需求,如果前期不能較好地控制零件的成形性,在后期的調(diào)試及批量生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生缺陷問(wèn)題,增加了調(diào)試周期及制造成本。通過(guò)拉深補(bǔ)充造型、零件結(jié)構(gòu)、沖壓工藝的優(yōu)化,能使側(cè)圍外板后保險(xiǎn)杠處區(qū)域的成形性得到改善,并達(dá)到質(zhì)量要求,其中零件結(jié)構(gòu)優(yōu)化盡量在沖壓同步工程階段進(jìn)行,優(yōu)化方案會(huì)更容易通過(guò)。