作者簡(jiǎn)介:高夢(mèng)路(1992-),工程師,從事工業(yè)爐電氣自動(dòng)化的設(shè)計(jì)工作,949718900@qq.com。
引用本文:高夢(mèng)路.焚燒爐高效清潔燃燒工藝研究及應(yīng)用[J].化工自動(dòng)化及儀表,2024,51(2):357-364.
DOI:10.20030/j.cnki.1000-3932.202402028
摘 要 國(guó)內(nèi)某化工廠配置的兩座焚燒爐,主要用于處理發(fā)酵尾氣中未完全反應(yīng)的CO,同時(shí)副產(chǎn)蒸汽供蛋白車(chē)間、蒸餾車(chē)間使用。為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),分析產(chǎn)生NO的影響因子,確定工業(yè)上可采用煙氣跟空氣混合的外部煙氣回流方式來(lái)實(shí)現(xiàn)焚燒爐的清潔燃燒。提出了一種高效清潔燃燒裝置,實(shí)現(xiàn)了煙氣與空氣混合的功能,進(jìn)一步建立了焚燒爐不同熱負(fù)荷輸出下煙氣殘氧量、煙氣與空氣混合后的氧氣濃度、助燃?xì)怏w及助燃?xì)怏w中的煙氣流量設(shè)定策略。與傳統(tǒng)的燃燒系統(tǒng)相比,所提出的高效清潔燃燒系統(tǒng)在全速升溫、控速升溫和保溫階段的煤氣消耗分別增加了38.2 m3/h,降低了382.85 m3/h,降低了160.44 m3/h;NO濃度分別降低了32.90、96.36、151.67 mg/m3。
關(guān)鍵詞 焚燒爐 殘氧量 外部煙氣再循環(huán) 空燃比 NO排放濃度
中圖分類號(hào) TQ534.9? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼 B? ?文章編號(hào) 1000-3932(2024)02-0357-08
廢氣焚燒爐是利用輔助燃料燃燒所產(chǎn)生的熱量,把可燃的有害氣體的溫度提高到反應(yīng)溫度,從而發(fā)生氧化分解的設(shè)備,主要由燃燒室、廢氣加熱區(qū)、余熱回收系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)組成[1,2]。為了節(jié)省燃料、確保燃燒安全[3,4]并提高運(yùn)行穩(wěn)定
性[5,6],通常在爐內(nèi)生成長(zhǎng)明火,可以以燃?xì)饣蚋邿嶂祻U氣作為長(zhǎng)明火燃料。然而為了保證煙氣中無(wú)CO殘留,通??諝膺^(guò)剩系數(shù)需要大于1,這無(wú)疑增加了NO的排放濃度[7]。
在“雙碳”目標(biāo)下,化工行業(yè)面臨著嚴(yán)峻大考,如何使焚燒爐實(shí)現(xiàn)高效清潔燃燒將關(guān)系到化工企業(yè)能否打破“貿(mào)易壁壘”,并在未來(lái)發(fā)展中占據(jù)先機(jī)[8,9]。為此,亟需開(kāi)展減少焚燒爐燃?xì)庀牟⒔档蚇O排放濃度的相關(guān)研究。
1 問(wèn)題調(diào)研
國(guó)內(nèi)某化工企業(yè)共配置兩座焚燒爐,主要用于處理發(fā)酵尾氣中未完全反應(yīng)的CO,同時(shí)副產(chǎn)蒸汽供蛋白車(chē)間、蒸餾車(chē)間使用,其燃燒系統(tǒng)如圖1所示。發(fā)酵尾氣通過(guò)進(jìn)氣閥門(mén)進(jìn)入尾氣處理裝置,隨后經(jīng)過(guò)尾氣預(yù)熱器預(yù)熱后,再與焦?fàn)t煤氣、沼氣混合。混合后的氣體作為焚燒爐燒嘴燃燒用燃?xì)?,并與經(jīng)過(guò)風(fēng)機(jī)增壓后的熱空氣在焚燒爐內(nèi)燃燒,產(chǎn)出約850~950 ℃高溫?zé)煔?,CO經(jīng)高溫焚燒和充分熱力氧化后,達(dá)到排放要求。
燃燒理論將NO的生成分為熱力型NO(Thermal NO)、快速型NO(Prompt NO)、燃料型NO(Fuel NO)、N2O中間型NO和NNH型NO
5種[10~12]。焦?fàn)t煤氣含氮量較低(2%~3%),燃燒溫度高,NO來(lái)源主要為熱力型NO。
熱力型NO主要由約95%的NO組成,其生成機(jī)理一般采用澤爾多維奇機(jī)理[12],主要影響因素有反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)長(zhǎng)、氧氣濃度和氮?dú)鉂舛?。澤爾多維奇機(jī)理如下:
[NO]=Kte[N][O](1)
其中,K為系數(shù),5.2×1017;K也為系數(shù),-72 300;t為反應(yīng)時(shí)間,s;T為反應(yīng)溫度,K;[NO]為生成NO的濃度,ppm(1ppm=0.001‰);[O]為參與燃燒的氧氣濃度,%;[N]為參與燃燒的氮?dú)鉂舛龋?。
由式(1)可知,為了降低燃燒過(guò)程中的NO濃度,需要降低反應(yīng)溫度、氮?dú)鉂舛?、氧氣濃度和縮短反應(yīng)時(shí)間。然而,反應(yīng)溫度與生產(chǎn)工藝有關(guān),控制范圍±20 ℃,可優(yōu)化窗口較窄;反應(yīng)時(shí)間影響著加熱效率,反應(yīng)時(shí)間越短,加熱效率越低,且對(duì)爐墻耐材的熱沖擊較大,容易產(chǎn)生局部熱點(diǎn),影響耐材使用壽命。故關(guān)于焚燒爐高效清潔燃燒工藝就聚焦在如何降低反應(yīng)的氧氣濃度和氮?dú)鉂舛取?/p>
該焚燒爐燃?xì)獠捎玫氖墙範(fàn)t煤氣,完全燃燒后產(chǎn)生的煙氣成分主要由CO、O、N、HO、NO等構(gòu)成,與空氣相比,煙氣的特點(diǎn)為低氧、低氮、高NO。結(jié)合式(1)可知,采用煙氣跟空氣混合的方式可在一定程度上降低NO的排放濃度。
2 高效清潔燃燒工藝研究
2.1 高效清潔燃燒裝置
為了實(shí)現(xiàn)煙氣與空氣混合的功能,設(shè)計(jì)了一種外部煙氣回流裝置,如圖2所示。在煙氣排放管道增加一路支管,利用風(fēng)機(jī)的抽力將一部分煙氣抽送至助燃風(fēng)機(jī)入口;此外,為了實(shí)現(xiàn)煙氣回流比的調(diào)節(jié)功能,在該支管配置流量調(diào)節(jié)閥FCV03和流量變送器FT03。
2.2 燃燒控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
由于煙氣與空氣混合后的助燃?xì)怏w中的氧氣濃度低于空氣中的氧氣濃度,在燃?xì)饬恳欢〞r(shí),要使其完全燃燒就需要更多的助燃?xì)怏w。為了定量計(jì)算煙氣與空氣混合后的理論空燃比,建立了焚燒爐不同熱負(fù)荷輸出下燃燒系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)的計(jì)算策略,其架構(gòu)如圖3所示,主要包括3部分:煙氣中殘氧量設(shè)定策略;煙氣與空氣混合后的氧氣濃度設(shè)定策略;空氣及與空氣混合的煙氣流量設(shè)定策略。
煙氣中殘氧量設(shè)定策略。燃?xì)饬髁縁的計(jì)算式如下:
F=max,(2)
其中,P為焚燒爐熱負(fù)荷輸出,%;LCV為燃?xì)鉄嶂担琸J/m3,焦?fàn)t煤氣熱值范圍為16 500~18 500 kJ/m3;P為焚燒爐燒嘴總功率,kW。
煙氣中殘氧量設(shè)定值O的計(jì)算式如下:
O=k?搖?搖?搖? ? ? ,0%<P≤6%k?搖?搖?搖? ? ? ,6%<P≤11%k?搖?搖?搖? ? ? ,11%<P≤15%k?搖?搖?搖? ? ? ,15%<P≤18%k?搖?搖?搖? ? ? ,18%<P≤20%(P-20)+k,20%<P≤100%(3)
其中,k(i=1,2,…,6)為焚燒爐熱負(fù)荷輸出對(duì)應(yīng)的殘氧量設(shè)定值,對(duì)于焦?fàn)t煤氣,k~k的范圍為15%~18%,k~k的范圍為2.5%~6.5%。
煙氣與空氣混合后的氧氣濃度O設(shè)定策略。具體策略為:
a. 全速升溫階段,O控制范圍為19%~20%;
b. 控速升溫階段,O控制范圍為14%~19%;
c. 保溫階段,O控制范圍為8%~18%。
助燃?xì)怏w及助燃?xì)怏w中的煙氣流量設(shè)定策略。根據(jù)燃?xì)饬髁縁、煙氣中殘氧量設(shè)定值O、煙氣與空氣混合后的氧氣濃度O,得到助燃?xì)怏w(空氣+煙氣)的流量設(shè)定值F和與空氣混合燃燒的煙氣流量F。
助燃?xì)怏w(空氣+煙氣)流量設(shè)定值F的計(jì)算式如下:
F=F(4)
其中,F(xiàn)為煙氣與空氣混合后的流量,即流量變送器FT01測(cè)量值,Nm3/h;F為燃?xì)饬髁?,即流量變送器FT02測(cè)量值,Nm3/h;f為燃?xì)馔耆紵傻臒煔饬颗c燃?xì)饬矿w積比,無(wú)量綱,取4.678 0;r為理論空燃比,無(wú)量綱,取4.094 8。
與空氣混合的煙氣流量F的計(jì)算式如下:
F=F(5)
其中,F(xiàn)為與空氣混合的煙氣流量,即流量變送器FT03的測(cè)量值,Nm3/h。
某焚燒爐有12個(gè)燒嘴,每個(gè)燒嘴功率120 kW,燃?xì)獠捎媒範(fàn)t煤氣,熱值LCV為17 038.81 kJ/m3,理論空燃比r為4.094 8,燃?xì)馔耆紵傻臒煔饬颗c燃?xì)饬矿w積比f(wàn)為4.678 0。
根據(jù)式(2)~(5)可得到不同熱負(fù)荷輸出下,高效清潔燃燒系統(tǒng)的過(guò)程控制參數(shù)(表1)。
焚燒爐熱負(fù)荷輸出與煙氣中殘氧量、不同爐況下助燃?xì)怏w中的氧氣濃度關(guān)系如圖4所示。隨著熱負(fù)荷輸出的增加,煙氣中的殘氧量逐漸增加,不同加熱階段的殘氧量逐步降低。
熱負(fù)荷輸出與燃?xì)饬髁吭O(shè)定值、助燃?xì)怏w流量設(shè)定值、煙氣回流量設(shè)定值之間的關(guān)系如圖5所示。由圖5中的各趨勢(shì)可以看出,在熱負(fù)荷輸出大于20%時(shí),隨著熱負(fù)荷輸出的增加,煙氣回流量逐漸增加;小于20%時(shí),隨著熱負(fù)荷輸出的增加,煙氣回流量逐漸減小。
3 工業(yè)化應(yīng)用效果
筆者分別試驗(yàn)了傳統(tǒng)燃燒系統(tǒng)與高效清潔燃燒系統(tǒng)在全加熱周期內(nèi)的NO生成量和煤氣消耗變化趨勢(shì)。試驗(yàn)期間,每隔30~60 min,對(duì)煙氣成分進(jìn)行檢測(cè)并記錄過(guò)程數(shù)據(jù),如圖6所示。由圖可知:傳統(tǒng)燃燒系統(tǒng)在升溫階段,隨著退火溫度的增加,NO生成量緩慢增加;保溫階段,NO生成量急劇增加。
全速升溫階段數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,由表2中數(shù)據(jù)可以看出,高效清潔燃燒系統(tǒng)比傳統(tǒng)燃燒系統(tǒng)的焚燒爐,煤氣總消耗增加了38.2 m3,NO濃度降低了32.90 mg/m3。
控速升溫階段數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,由表3中的數(shù)據(jù)可以看出,0高效清潔燃燒系統(tǒng)比傳統(tǒng)燃燒系統(tǒng)的焚燒爐,煤氣總消耗降低了382.85 m3,NO濃度降低了96.36 mg/m3。
保溫階段數(shù)據(jù)見(jiàn)表4,由表4中的數(shù)據(jù)可以看出,高效清潔燃燒系統(tǒng)比傳統(tǒng)燃燒系統(tǒng)的焚燒爐,煤氣總消耗降低了160.44 m3,NO濃度降低了151.67 mg/m3。
4 結(jié)束語(yǔ)
提出了一種高效清潔燃燒裝置,實(shí)現(xiàn)了煙氣與空氣混合的功能;建立了焚燒爐不同熱負(fù)荷輸出下煙氣殘氧量、煙氣與空氣混合后的氧氣濃度、助燃?xì)怏w及助燃?xì)怏w中的煙氣流量設(shè)定策略。測(cè)試了焚燒爐高效清潔燃燒系統(tǒng)與傳統(tǒng)的燃燒系統(tǒng),在全加熱周期內(nèi)的NO生成量和煤氣消耗變化趨勢(shì)。與傳統(tǒng)的燃燒系統(tǒng)相比,高效清潔燃燒系統(tǒng)在全速升溫階段中煤氣消耗增加了38.2 m3/h,NO濃度降低了32.90 mg/m3;在控速升溫階段煤氣消耗降低了382.85 m3/h,NO濃度降低了96.36 mg/m3;在保溫階段煤氣消耗降低了160.44 m3/h,NO濃度降低了151.67 mg/m3。
參 考 文 獻(xiàn)
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(收稿日期:2023-02-17,修回日期:2024-01-21)