王俊洋,鞏時(shí)尚,王 飛,李韓亮
( 中國能源建設(shè)集團(tuán)西北電力試驗(yàn)研究院有限公司,陜西 西安 710032 )
隨著在高溫材料方面的研究與應(yīng)用逐步成熟,清潔高效的燃煤發(fā)電方式已成為我國火力發(fā)電發(fā)展的主要方向。集清潔、高效、環(huán)保于一體的二次再熱燃煤發(fā)電技術(shù),其發(fā)電效率較傳統(tǒng)一次再熱機(jī)組提高2%~3%,已成為我國燃煤機(jī)組建設(shè)的更優(yōu)選擇。二次再熱機(jī)組是在傳統(tǒng)過熱、再熱蒸汽系統(tǒng)外,增加了一級再熱系統(tǒng),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,各級受熱面的熱量分配及汽溫調(diào)節(jié)更加困難[1]。由于我國超超臨界二次再熱技術(shù)起步較晚,缺乏設(shè)計(jì)、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),部分二次再熱機(jī)組塔式鍋爐投產(chǎn)后出現(xiàn)了蒸汽溫度偏低、飛灰含碳量高等問題,未能真正體現(xiàn)二次再熱的節(jié)能減排效果[2],因此分析二次再熱機(jī)組塔式鍋爐蒸汽溫度偏低原因并探究解決方法,對提高二次再熱機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性具有十分重要的意義。
本文以某1 000 MW 超超臨界二次再熱塔式鍋爐為研究對象,針對其主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度偏低等問題開展了試驗(yàn)研究,為同類型二次再熱塔式鍋爐的設(shè)計(jì)、調(diào)整提供技術(shù)參考。
廣西某1 000 MW 超超臨界二次再熱塔式鍋爐為國產(chǎn)變壓直流爐,單爐膛、二次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐配6 臺磨煤機(jī),從下往上依次為A →F 磨煤機(jī),在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(boiler maximum continue rate,BMCR) 工況下,5 臺運(yùn)行,1 臺備用。設(shè)計(jì)燃用神華混煤,爐后尾部煙道出口有一臺選擇性催化還原法(selective catalytic reduction,SCR)反應(yīng)裝置,SCR 下方布置兩臺四分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。鍋爐采用雙層等離子點(diǎn)火方式,主要性能參數(shù)見表1 所列,煤質(zhì)分析見表2 所列。
表1 鍋爐主要性能參數(shù)
表2 鍋爐煤質(zhì)分析
對該塔式鍋爐在50%和75%額定負(fù)荷進(jìn)行摸底試驗(yàn),結(jié)果見表3 所列。由表3 可知,鍋爐在中高負(fù)荷段NOx排放量小于250 mg/Nm3,優(yōu)于設(shè)計(jì)值,但在75%額定負(fù)荷時(shí)主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度均低于設(shè)計(jì)值,在50%額定負(fù)荷時(shí)與設(shè)計(jì)值差距更大,同時(shí)機(jī)組飛灰含碳量均大于2%,煤粉燃盡性較差。針對上述問題,本研究通過單一變量法進(jìn)行試驗(yàn)分析,對該鍋爐優(yōu)化調(diào)整。
表3 機(jī)組優(yōu)化調(diào)整前主要參數(shù)
該鍋爐為四角切圓燃燒方式,每臺磨煤機(jī)提供2 層燃燒器所需的煤粉。磨煤機(jī)出口的4 根煤粉管道在燃燒器前通過煤粉均分器,分成8 根煤粉管道,進(jìn)入4 個(gè)角燃燒器的2 層煤粉噴嘴中。上層4 個(gè)煤粉噴嘴為S1 →S4,下層4 個(gè)煤粉噴嘴為X1 →X4。
燃燒器熱負(fù)荷分配不均不僅會造成切圓中心偏斜,煤粉沖刷水冷壁,部分受熱面超溫,左右兩側(cè)工質(zhì)溫度偏差大,同時(shí)也令主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度無法達(dá)到設(shè)計(jì)值,鍋爐飛灰含碳量過高。因此對燃燒器進(jìn)行了一次風(fēng)熱態(tài)調(diào)平試驗(yàn),見表4 所列,調(diào)整后各粉管偏差明顯減小,為提高蒸汽溫度奠定了基礎(chǔ)。
表4 燃燒器一次風(fēng)熱態(tài)調(diào)平試驗(yàn)結(jié)果
負(fù)荷750 MW,在鍋爐參數(shù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行了O2優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),具體測量以省煤器出口數(shù)據(jù)為準(zhǔn),O2分別選取為3.4%、3.7%和4.0%,具體試驗(yàn)結(jié)果如圖1、圖2 所示。試驗(yàn)結(jié)果表明:運(yùn)行O2由3.4%上升到4.0%時(shí),飛灰含碳量由3.7%降至2.5%,主蒸汽和一、二再熱蒸汽溫度均呈現(xiàn)增加趨勢,并且一、二次再熱蒸汽溫度的上升程度大于主蒸汽溫度。這是由于運(yùn)行O2是由總風(fēng)量控制,在不改變各級空氣比例的前提下,中高負(fù)荷時(shí)適當(dāng)提高總風(fēng)量,能夠增加各區(qū)域的氧濃度,從而使燃燒更完全,飛灰含碳量降低,同時(shí)也提高了煙氣流量,增強(qiáng)了再熱器對流換熱。鍋爐效率隨著運(yùn)行O2的增加呈現(xiàn)先增加后降低趨勢,這是初始運(yùn)行O2增加時(shí),鍋爐飛灰含碳量降低,固體可燃物損失降低。但隨著O2過大,使得排煙熱損失增加[3],而且隨著運(yùn)行O2的增加,燃燒區(qū)氧濃度加大,生成的原始NOx同步增加,不利于環(huán)保參數(shù)控制。
圖1 運(yùn)行O2對蒸汽溫度的影響
圖2 運(yùn)行O2對飛灰含碳量和鍋爐效率的影響
磨煤機(jī)組合方式不僅影響燃燒器高寬比和爐內(nèi)切圓大小,而且對原始NOx濃度、鍋爐效率、主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度等參數(shù)都有著決定性作用,合理的磨煤機(jī)組合是保證機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的基礎(chǔ)。
本次試驗(yàn)機(jī)組負(fù)荷為750 MW,在其他參數(shù)穩(wěn)定不變的前提下選取兩種磨煤機(jī)組合,具體試驗(yàn)工況為:工況1 為A/B/C/E 磨煤機(jī)組合,工況2 為B/C/D/E 磨煤機(jī)組合;不同磨煤機(jī)組合主要參數(shù)見表5 所列。由表5 可知,采用B/C/D/E 磨煤機(jī)組合時(shí)主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度要高于A/B/C/E 磨煤機(jī)組合,同樣原始NOx生成量要高于A/B/C/E 磨煤機(jī)組合,這是由于采用B/C/D/E 磨煤機(jī)組合時(shí),整體爐內(nèi)火焰中心較高,鍋爐水冷壁吸熱減少,屏式過熱器輻射熱增加,一、二次再熱器入口煙溫提高,增加了再熱器對流換熱,使得蒸汽溫度提高[4]。但B/C/D/E 磨煤機(jī)組合時(shí)火焰中心較高,還原區(qū)距離縮短,令原始NOx生成量增加,不利于環(huán)保。
表5 不同磨煤機(jī)組合機(jī)組主要參數(shù)
燃盡風(fēng)的主要作用是調(diào)節(jié)火焰中心,控制爐內(nèi)各受熱面吸熱比例,進(jìn)而調(diào)節(jié)蒸汽溫度,同時(shí)燃盡風(fēng)還能調(diào)節(jié)爐內(nèi)氧量場分布,控制NOx生成。該二次再熱機(jī)組在主燃燒器上方布置8 層燃盡風(fēng),每4 層為一組,下組從下至上依次命名為LL1 →LL4,上組從下至上依次命名為:UU1 →UU4。燃盡風(fēng)射流角度與主燃燒器一致,同時(shí)為了減弱爐膛內(nèi)煙氣氣流的殘余旋轉(zhuǎn),燃盡風(fēng)還可水平擺動±25°。
機(jī)組其他參數(shù)保持不變,750 MW 負(fù)荷下進(jìn)行燃盡風(fēng)優(yōu)化調(diào)整,在燃盡風(fēng)進(jìn)風(fēng)量不變的基礎(chǔ)上通過開度變化投入不同高度的燃盡風(fēng),試驗(yàn)結(jié)果見表6 所列。由表6 可知,燃盡風(fēng)投入層數(shù)逐漸由下層轉(zhuǎn)入上層時(shí)主蒸汽溫度、一次再熱蒸汽溫度、二次再熱蒸汽溫度分別增加5.7 ℃、3.3 ℃和3.4 ℃,脫硝入口NOx下降24 mg/Nm3,排煙溫度和飛灰含碳量略微升高,這是由于燃盡風(fēng)進(jìn)入爐內(nèi)的位置提高,爐內(nèi)火焰中心上移,整體火焰拉長,水冷壁吸熱減少,靠近過熱器側(cè)煙氣溫度增加,過熱器輻射熱吸熱增多,使得主蒸汽溫度增加[5],由于煙氣流量未發(fā)生變化,再熱蒸汽溫度增加幅度小于主蒸汽溫度。同時(shí)燃盡風(fēng)轉(zhuǎn)入上層后,燃燒高溫區(qū)域氧量減少,使得燃燒生成的NOx減少,飛灰含碳量略有上升。
表6 不同燃盡風(fēng)投入位置時(shí)機(jī)組主要參數(shù)
在鍋爐出口處設(shè)計(jì)煙氣擋板,通過平衡一、二次再熱器煙氣流量,從而調(diào)整一、二次再熱蒸汽溫度,煙氣擋板調(diào)整主要適用于以下情況:①一次再熱蒸汽溫度偏高,且一次再熱減溫水投入量大,二次再熱蒸汽溫度未達(dá)到額定值且二次再熱減溫水未投入;②二次再熱蒸汽溫度偏高,且二次再熱減溫水投入量大,一次再熱減溫水未投入且一次再熱蒸汽溫度未達(dá)到額定值。
機(jī)組其他參數(shù)保持不變,750 MW 負(fù)荷下分析煙氣擋板對一、二次再熱蒸汽溫度及鍋爐效率的影響,試驗(yàn)結(jié)果見表7 所列。
表7 不同煙氣擋板開度下機(jī)組主要參數(shù)
工況1 為調(diào)整前工況:一、二次再熱煙氣擋板均處于全開狀態(tài),一次再熱蒸汽溫度較高且減溫水投入量大,而二次再熱蒸汽溫度低,適用于情況①,此時(shí)一次再熱器側(cè)煙氣流量偏大。調(diào)整后工況2 如下:關(guān)小一次再熱煙氣擋板,提高二次再熱側(cè)煙氣流量,增加二次再熱器對流換熱,提高二次再熱蒸汽溫度,同時(shí)一次再熱減溫水在自動狀態(tài)下逐漸關(guān)小,一次再熱減溫水流量減少,有利于提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。依據(jù)此方法,將一次再熱煙氣擋板關(guān)至少50%開度后為工況3,相比原始工況(工況1),主蒸汽和一次再熱蒸汽溫度基本穩(wěn)定,二次再熱蒸汽溫度提高6.2 ℃,同時(shí)一次再熱減溫水流量減少29.5 t/h,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性提高,建議機(jī)組運(yùn)行時(shí)通過煙氣擋板平衡一次、二次再熱器煙氣流量,從而調(diào)整一、二次再熱蒸汽溫度。
該機(jī)組配備有煙氣再循環(huán)系統(tǒng),如圖3 所示,該技術(shù)是將鍋爐尾部低溫?zé)煔馔ㄟ^再循環(huán)風(fēng)機(jī)重新送回爐膛,爐煙噴口設(shè)置在爐膛燃燒器區(qū)域下方、兩側(cè)冷灰斗水冷壁進(jìn)入。煙氣再循環(huán)系統(tǒng)的引入降低了火焰溫度,增加了煙氣流量,能夠削弱爐膛內(nèi)的輻射換熱,強(qiáng)化再熱器對流吸熱,實(shí)現(xiàn)主蒸汽和一、二次再熱蒸汽吸熱量的調(diào)整。
圖3 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)示意圖
機(jī)組其他參數(shù)保持不變,750 MW 負(fù)荷下進(jìn)行煙氣再循環(huán)率優(yōu)化調(diào)整,煙氣再循環(huán)率分別選取4%、6%、8%、10%四個(gè)工況,試驗(yàn)結(jié)果如圖4、圖5 所示。由圖可知主蒸汽、一、二次再熱蒸汽溫度隨著煙氣再循環(huán)率的增加均呈上升趨勢,一、二次再熱蒸汽溫度受煙氣再循環(huán)影響較大,主蒸汽溫度受煙氣再循環(huán)影響較小,這是由于主蒸汽同時(shí)受到輻射和對流換熱影響,當(dāng)煙氣再循環(huán)量增加時(shí),爐膛溫度下降,輔熱吸熱減少,而爐膛火焰中心上移,同時(shí)煙氣流量增大,對流吸熱增加,所以主蒸汽溫度呈略微升高,一、二次再熱蒸汽溫度增加幅度較大[6]。而且隨著煙氣再循環(huán)率的增加,由于蒸汽溫度均提升,鍋爐效率隨之增加,飛灰含碳量整體呈下降趨勢。
圖4 煙氣再循環(huán)率對蒸汽溫度的影響
圖5 煙氣再循環(huán)率對飛灰含碳量和鍋爐效率的影響
圖6 煤粉細(xì)度對蒸汽溫度的影響
圖7 煤粉細(xì)度對飛灰含碳量和鍋爐效率的影響
同時(shí)隨著煙氣再循環(huán)量的增加,主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度變化率減少,其受煙氣再循環(huán)影響減弱,這是由于隨著煙氣再循環(huán)量增加,爐膛溫度降低,煙氣和蒸汽間的溫差減小,從而使得對流換熱減弱,一、二次再熱器吸熱量減少[7]。另外,由于低負(fù)荷時(shí)煙氣再循環(huán)量過大將影響下層火焰穩(wěn)定性,因此低負(fù)荷進(jìn)行煙氣再循環(huán)率調(diào)整時(shí)應(yīng)關(guān)注火檢強(qiáng)度和火焰穩(wěn)定性。
機(jī)組其他參數(shù)保持不變,750 MW 負(fù)荷下進(jìn)行煤粉細(xì)度優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),煤粉細(xì)度R90分別為21.6%、18.4%和15.7%。試驗(yàn)結(jié)果如圖6、圖7 所示。當(dāng)煤粉細(xì)度由21.6%提高至15.7%時(shí),鍋爐主蒸汽溫度提高5.0 ℃,一次再熱蒸汽溫度提高5.9 ℃,二次再熱蒸汽溫度提高4.9 ℃。這是由于煤粉越細(xì),著火時(shí)間越提前,并且隨著煤粉細(xì)度增加,煤粉顆粒比表面積增大,有利于煤粉燃盡,從而使得飛灰含碳量降低,鍋爐效率提高。同時(shí)煤粉細(xì)度的調(diào)整主要靠磨煤機(jī)加載力和分離器轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn),分離器轉(zhuǎn)速越高,煤粉越細(xì),煤粉均勻性更高,從而使得水冷壁吸熱更加均勻,有利于提高蒸汽溫度[8,9]。但煤粉細(xì)度越細(xì),磨煤機(jī)電耗增加,同時(shí)生成NOx含量增加,綜合考慮,建議煤粉細(xì)度R90控制在18%左右。
鍋爐運(yùn)行時(shí)受負(fù)荷和煤質(zhì)影響,各受熱面積灰輕重程度不同,合理有序的吹灰方式不僅有利于清除受熱面積灰,增加受熱面吸熱,提高主蒸汽和一、二次再熱蒸汽溫度,而且能夠減少沾污腐蝕,提高機(jī)組運(yùn)行安全性。
機(jī)組其他參數(shù)保持不變,750 MW 負(fù)荷下分別對過熱器和再熱器吹灰,吹灰前后主要參數(shù)見表8 所列。由表可知,過熱器受熱面吹灰后,主蒸汽一級減溫水流量增加42.1 t/h,主蒸汽溫度穩(wěn)定,一、二次再熱蒸汽溫度略微下降,這是由于過熱器受熱面吹灰后過熱器吸熱增加,進(jìn)入再熱器的煙氣溫度下降,一、二次再熱器對流換熱減弱。再熱器受熱面吹灰后,主蒸汽溫度維持穩(wěn)定,一、二次再熱蒸汽溫度分別提高4.4 ℃和4.6 ℃。因此需要提高一次、二次再熱蒸汽溫度,可減少過熱器及水冷壁吹灰,適當(dāng)增加再熱器受熱面吹灰,增加再熱器的吸熱,提高再熱汽溫。
表8 過熱器吹灰前后鍋爐主要參數(shù)
針對某二次再熱塔式鍋爐投運(yùn)后主蒸汽和再熱蒸汽溫度低、煤粉燃盡性差的問題,分析了主要原因,首先進(jìn)行了一次風(fēng)熱態(tài)調(diào)平試驗(yàn),保證了燃燒器熱負(fù)荷分配的均勻性,在此基礎(chǔ)上,通過試驗(yàn)得出磨煤機(jī)組合和煙氣再循環(huán)是影響主蒸汽、一二再熱蒸汽溫度的主要因素,選用上層磨煤機(jī)組合可提高火焰中心,有利于提高主蒸汽、一二次再熱蒸汽溫度;增加煙氣再循環(huán)量,水冷壁吸熱減少,過熱器、一、二次再熱器受熱面吸熱增加,提高了蒸汽溫度;同時(shí)通過燃盡風(fēng)配風(fēng)調(diào)整、煙氣擋板優(yōu)化調(diào)整、運(yùn)行煤粉細(xì)度和運(yùn)行O2等反復(fù)優(yōu)化調(diào)整,提升了主汽溫和一、二次再熱汽溫,降低了飛灰含碳量。本研究通過各種試驗(yàn)手段總結(jié)摸索經(jīng)驗(yàn),為超超臨界二次再熱塔式鍋爐的設(shè)計(jì)、調(diào)整優(yōu)化提供了參考。