于萬鵬
(大慶石化公司化工三廠,黑龍江 大慶 163711)
通過對聚丙烯裝置尾氣回收利用情況的調(diào)研與分析,由于該裝置處于長時間的運行狀態(tài),加上檢修維護工作不及時,使設(shè)備部件長期存在化學(xué)腐蝕等現(xiàn)象,磨損問題愈加嚴(yán)重化,極大地降低了該裝置的工作性能,同時也是導(dǎo)致尾氣中丙烯回收率低,丙烯原料使用量增加的主要因素,某種程度上也面臨著污染大氣環(huán)境的風(fēng)險。如何改造聚丙烯裝置,提升設(shè)備性能,解決該裝置目前運行過程中存在的問題,是各相關(guān)人員需要考慮的問題。
聚丙烯是一種具有多功能性、需求量較大且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛特點的重要化工品,由聚丙烯裝置所產(chǎn)生的產(chǎn)品均以粒料的形式包裝后銷售,運用不同的方法對其進行二次或多次加工,可生產(chǎn)出管材、纖維等終端產(chǎn)品。其中氣相法、溶液法、漿液法等其他組合工藝是現(xiàn)階段較為常見的聚丙烯生產(chǎn)工藝;循環(huán)氣壓縮機、聚合反應(yīng)器、循環(huán)氣冷卻器等是構(gòu)成聚丙烯裝置的核心設(shè)備,并由原料(丙烯、乙烯、氫氣)、氮氣供給、精制單元、聚合反應(yīng)單元、尾氣回收單元等多個單元共同組成聚丙烯整套生產(chǎn)工藝流程,可以根據(jù)市場需求生產(chǎn)具有不同性能特點的多種類型產(chǎn)品。雖然聚丙烯生產(chǎn)工藝種類繁多,但具體技術(shù)操作流程相差不多。
一般情況下,是通過與聚丙烯裝置配套的尾氣回收裝置對未反應(yīng)的丙烯氣進行回收再利用,規(guī)避大氣環(huán)境污染的同時,又能保證丙烯利用率。針對聚丙烯裝置尾氣回收處理,先對富含丙烯、氮氣的脫倉氣進行預(yù)處理,再采用壓縮、冷凝工藝將大部分液相丙烯單體從氣液分離器中獲取,進而完成對尾氣中丙烯的回收再利用。因脫倉氣中也含有一定量的氮氣,受到氣液平衡條件制約,導(dǎo)致不凝氣中仍有丙烯單體存在,若將其送入火炬系統(tǒng),不僅會造成極大地資源浪費,也會伴隨大氣環(huán)境污染問題?;诖?,需要選擇合適的回收利用技術(shù)對這一部分丙烯單體進行回收,以提高丙烯利用率,減少聚丙烯裝置運行過程中尾氣排放對大氣環(huán)境的污染,進而實現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)。
以壓縮冷凝工藝對聚丙烯裝置排放尾氣中含有的丙烯進行回收,是現(xiàn)階段較為常用的回收利用技術(shù),丙烯回收率最高未超過50%,剩余部分的丙烯則是被送入火炬系統(tǒng)。丙烯等高價值烴類未得到完全的回收利用是該工藝明顯的弊端,不僅會因聚丙烯裝置尾氣排入火炬系統(tǒng)燃燒而造成大氣環(huán)境污染,也極大地浪費了資源,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增加。
2.1.1 膜分離技術(shù)
在分離回收丙烯等其他烴類時,主要應(yīng)用膜分離技術(shù),則是利用該項技術(shù)溶解-擴散的原理,使分子向化學(xué)勢降低的方向運動,并在膜的外表面層上停留和溶解,再沿著濃度梯度進行擴散和傳遞,在膜的另一側(cè)完成解吸,由于混合氣體中的組分不同,混合氣體在膜通過時,即可利用不同的滲透速率實現(xiàn)氣體相互分離。
因膜的材質(zhì)不同,使氣體分離過程中對其控制要求也有著一定的差異。例如,混合氣體通過玻璃態(tài)聚合物膜進行分離時,要選擇性控制擴散分子;混合氣體通過橡膠態(tài)聚合物膜進行分離時,則是要選擇性控制溶解分子,組分沸點升高時,氣體在膜中的溶解度系數(shù)也會隨之增加,大分子組分具有滲透速率快、膜內(nèi)溶解度大的特點。利用VOC膜分離混合氣體時,主要是利用該類膜材質(zhì)優(yōu)先處理滲透系數(shù)較高氣體的特性,在壓差推動作用下,使混合氣體在通過膜時,讓丙烯優(yōu)先透過并進行富集回收處理,其中未透過的烴類則是選擇性截留。
相較傳統(tǒng)尾氣回收利用技術(shù),膜分離技術(shù)具有操作便捷、設(shè)備簡單等優(yōu)點,將其應(yīng)用于聚丙烯裝置中,當(dāng)排放的尾氣組成與處理量出現(xiàn)較大波動情況時,也能保證該項技術(shù)應(yīng)用效果的穩(wěn)定性;但由于膜分離氣體分子的選擇性特點,使分離處理的尾氣中仍含有大量的丙烯,排入火炬系統(tǒng)燃燒,不僅會造成大氣環(huán)境污染,也會使企業(yè)額外生產(chǎn)成本增加。
2.1.2 透平膨脹深冷分離技術(shù)
深冷分離技術(shù)實際應(yīng)用過程中,將氣體或氣體混合物作為介質(zhì),在介質(zhì)自身壓力膨脹的作用下完成制冷,再借助換熱器對低溫冷量進行反流回收或使氣體達到冷凝狀態(tài),該過程不會再有額外的冷量與動力產(chǎn)生。對聚丙烯裝置尾氣中各組分不同的沸點進行利用,同時經(jīng)過低溫液化分離處理,尾氣在自身壓力通過對外做功、墑膨脹等方法,實現(xiàn)尾氣溫度降低并使尾氣中的烴類組分呈現(xiàn)液化狀態(tài),此時,即可利用高效氣液分離器對液相烴類與氮氣等進行分離。
技術(shù)操作流程簡單、能量利用率較高等是該項技術(shù)明顯的應(yīng)用優(yōu)勢,但在實際操作過程中,由于對氣量與組分的變化具有較高的敏感性,進而使氫氣無法從氮氣中有效脫除,若回收氮氣,必然會增加一定的安全風(fēng)險。
以某化工廠聚丙烯裝置為例,該裝置液環(huán)壓縮機的設(shè)計能力為350kg/h,入口與出口壓力分別為0.02MPa、0.38MPa;正式投入使用后,在生產(chǎn)某類產(chǎn)品時,發(fā)現(xiàn)汽蒸罐的壓力控制閥有10%左右的開度,導(dǎo)致低壓排放系統(tǒng)進入部分尾氣,使尾氣中含有丙烯未得到充分回收,造成嚴(yán)重資源浪費。雖然針對該裝置的檢修與維護工作一直未間斷,但并未起到提升其性能的作用。從該裝置運行數(shù)據(jù)來看,近年來,設(shè)備性能逐漸降低,壓力控制閥的開度達到30%左右,DCS流量計顯示,尾氣回收僅有300kg/h左右,其中50kg/h的尾氣被送入火炬系統(tǒng)中,50kg/h的尾氣中丙烯含量高達90%,導(dǎo)致丙烯材料被嚴(yán)重浪費,同時也是造成該廠生產(chǎn)時帶來大氣環(huán)境污染的主要因素。
在聚丙烯裝置原有尾氣回收系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,新建兩個回收單元,分別是膜分離回收單元與透平膨脹深冷分離單元。首先,聚丙烯裝置運行過程中所排放的尾氣進入膜分離回收單元后,利用過濾器將尾氣中夾帶的固體顆粒進行脫除處理,再送入VOC膜分離器。此時,尾氣通過VOC膜時,將被分成2股物流,一部分物流是富集烴類,會返回原裝置的排放氣緩沖罐中,另一部物流則是被送入氫氣膜分離器。氫氣膜也會將通過的氣體分成2股物流,其中低壓火炬接收富含氫氣的物流,透平膨脹深冷分離回收單元則是接收貧氫物流。其次,同時,在近期裝置停車檢修過程中,則是利用該裝置“窗口檢修”這一契機,對該裝置運行過程中出現(xiàn)故障的原因、設(shè)計不足及缺陷等進行綜合分析,在掌握該裝置實際情況情況的前提下,提出針對性優(yōu)化該設(shè)備結(jié)構(gòu)和設(shè)計參數(shù)的方案,目的是進一步提升設(shè)備性能,并滿足該裝置現(xiàn)行生產(chǎn)需求,使其工作能力得到整體性提升。在檢修過程中,發(fā)現(xiàn)壓縮機入口堵塞了大量的聚丙烯粉,鐘罩內(nèi)外防腐層也存在明顯的脫落以及泄漏點等情況,增加安全隱患發(fā)生概率的同時,也會導(dǎo)致丙烯原料損失不斷增多。
最后,以提升設(shè)備性能、擴大尾氣緩沖空間為切入點,對該裝置實施針對性改造,同時優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)與原有設(shè)計參數(shù),目的是使尾氣可以不通過氣柜直接送入壓縮機進行回收再利用。在原有設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)上增設(shè)一個尾氣緩沖罐,并調(diào)整壓縮機進口壓力,以保證進口壓力穩(wěn)定性,使尾氣中聚丙烯粉末的沉降空間得到有效增大,解決壓縮機入口堵塞大量聚丙烯粉末的問題。改造實施流程如下。
(1)將壓力變送器增設(shè)于壓縮機入口緩沖罐處,使用電動閥組開關(guān)與緩沖罐壓力聯(lián)鎖替代氣柜入口電動閥組開關(guān)與氣柜高度的聯(lián)鎖保護。(2)將定壓調(diào)節(jié)閥合理設(shè)置在壓縮機入口緩沖罐前部位,目的是將壓縮機出口部分尾氣能夠以循環(huán)的方式進入壓縮機入口緩沖罐。(3)將壓縮機入口壓力設(shè)置為高低限聯(lián)鎖,緩沖罐運行壓力設(shè)置為0.004~0.007MPa,打開排氣柜閥、關(guān)閉火炬閥、循環(huán)調(diào)節(jié)閥。
首先,要遵循以下幾項運行及操作原則,目的是避免改造后的聚丙烯裝置尾氣回收系統(tǒng)出現(xiàn)運行不穩(wěn)定等情況,原則如下。
(1)尾氣壓縮機設(shè)置為單機運行狀態(tài),維持壓縮機1開1備的狀態(tài)。將罐區(qū)尾氣壓縮機入口壓力設(shè)置為穩(wěn)壓。實施改造后,會使壓縮機入口工況產(chǎn)生一定變化,進而要在壓縮機入口設(shè)置高、低壓聯(lián)鎖保護開關(guān),確保尾氣壓縮機設(shè)備運行安全性。(2)控制聚丙烯裝置尾氣排放。因尾氣壓縮機入口壓力受到尾氣排放影響后,可能會出現(xiàn)入口壓力不穩(wěn)定的情況,致使壓縮機聯(lián)鎖停機問題發(fā)生,不僅會造成相關(guān)部件發(fā)生損壞,也會提升對火炬的控制難度;加強該裝置尾氣排放控制尤為關(guān)鍵。(3)聚丙烯裝置實施改造后,相較于改造前,無論是壓縮機切換操作還是尾氣壓縮機聯(lián)鎖后的恢復(fù)操作等,均得到明顯改善,同時結(jié)合該裝置現(xiàn)場實際運行情況和記錄各項運行參數(shù),進一步優(yōu)化聚丙烯裝置的設(shè)計參數(shù),以保證尾氣壓縮機入口壓力、各級出口壓力等均能夠被控制在規(guī)定指標(biāo)范圍內(nèi),實現(xiàn)更加平穩(wěn)地運行。
從現(xiàn)場回裝處理后啟動情況來看,聚丙烯裝置運行無異常狀態(tài)。電流160A(額定電流為180A),流量480kg/h,出口壓力達到0.38~0.4MPa。在改造設(shè)計過程中,提出通過開回流線達到降低壓縮機做功的目的,使電流降至130A,流量390kg/h,PV-501閥關(guān)閉,以此將尾氣全部回收。經(jīng)過統(tǒng)計后,聚丙烯裝置中液環(huán)壓縮機實施改造后,使尾氣排放量有效減少了90kg/h。聚丙烯裝置改造后效益統(tǒng)計參考表1。
表1 聚丙烯裝置改造后效益統(tǒng)計
結(jié)合表1統(tǒng)計的數(shù)據(jù),聚丙烯裝置改造實施后,不僅使聚丙烯裝置尾氣中丙烯的回收再利用率得到進一步提高,丙烯原料費用支出也大幅度減少,幫助企業(yè)有效節(jié)約生產(chǎn)成本的同時,也解決了因裝置尾氣排入火炬系統(tǒng)燃燒時所造成的大氣環(huán)境污染問題。
為解決聚丙烯裝置運行過程中出現(xiàn)尾氣進入低壓排放系統(tǒng)、丙烯原料消耗量大等問題,本文提出在原有聚丙烯裝置尾氣回收利用技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,對該裝置實施針對性改造,優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)及設(shè)計參數(shù),以提升設(shè)備性能,提高聚丙烯裝置尾氣中丙烯的回收再利用率,極大地節(jié)約了原料成本,同時,也降低了因裝置尾氣排入火炬系統(tǒng)燃燒所造成的大氣環(huán)境污染。