潘航
(浙江省舟山市中海石油舟山石化有限公司,浙江 舟山 316000)
對于汽輪機(jī)組而言,汽輪機(jī)軸瓦的運(yùn)行穩(wěn)定性被認(rèn)為是評價設(shè)備運(yùn)行效能的關(guān)鍵,但根據(jù)各地區(qū)的反饋情況來看,汽輪機(jī)軸瓦在運(yùn)行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)各類問題,包括汽輪機(jī)軸瓦燒灼、振動以及溫度異常等現(xiàn)象,極大地威脅了汽輪機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定性。因此,為解決上述問題,應(yīng)構(gòu)建完整的汽輪機(jī)軸瓦故障處置與檢修體系,這也是本文研究的主要目的。
汽輪機(jī)軸瓦燒灼是汽輪機(jī)組運(yùn)行中較為常見的故障,是指在異常情況下,軸向位移突然超過安全值而造成工作面燒毀或者汽輪機(jī)軸瓦燒灼破壞等。以某100MW機(jī)組為例,在該設(shè)備啟動前未設(shè)軸向位移保護(hù),在啟動后發(fā)現(xiàn)蒸汽異常,尤其是管道積水現(xiàn)象造成氣溫快速下降,根據(jù)現(xiàn)場觀測結(jié)果顯示主汽管道、主氣門、調(diào)節(jié)氣門冒白汽,控制盤上顯示軸向位移、脹差滿表,最后造成汽輪機(jī)軸推力瓦磨損6mm 左右,機(jī)組嚴(yán)重受損。
根據(jù)現(xiàn)有研究發(fā)現(xiàn),造成汽輪機(jī)軸瓦燒灼問題的原因主要包括以下幾方面。
(1)主油泵壓力與流量均低于啟動油泵,造成特性不匹配,在汽輪機(jī)軸瓦并列運(yùn)行下需要啟動油泵,但由于上述問題導(dǎo)致主油泵處于半工作狀態(tài),一旦停止油泵啟動,則會造成主油泵的流量瞬間發(fā)生改變,入口處的壓力下降,潤滑油向主油泵的補(bǔ)油量快速增加,因此潤滑油壓突降而造成汽輪機(jī)軸瓦問題。
(2)渦輪泵出力不足,設(shè)計流量偏低,再加之橢圓瓦結(jié)構(gòu)下的潤滑油油耗快速增加,因此,在工況改變的情況下,可能造成油泵因?yàn)闅馕g現(xiàn)象造成油壓突然改變,再加之渦輪泵流量減少且轉(zhuǎn)速加大,會進(jìn)一步加劇設(shè)備內(nèi)部出現(xiàn)的氣蝕問題,導(dǎo)致汽輪機(jī)軸瓦燒灼問題發(fā)生。
根據(jù)《防止汽輪機(jī)軸瓦損壞的技術(shù)措施》等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容,在汽輪機(jī)軸瓦燒灼問題檢修中應(yīng)重點(diǎn)做好以下工作:(1)在汽輪機(jī)組運(yùn)行過程中若發(fā)現(xiàn)回油溫度或者軸瓦鎢金溫度達(dá)到規(guī)定值時應(yīng)及時停機(jī)。(2)在汽輪機(jī)組日常維修階段,所有設(shè)計潤滑油系統(tǒng)的切斷操作(包括過濾器、啟動定速以及切換冷油器)都需要嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度,現(xiàn)場操作人員在相關(guān)技術(shù)人員的監(jiān)督下緩慢進(jìn)行,并與司機(jī)保持聯(lián)系,隨時監(jiān)督設(shè)備的油壓變化情況,若發(fā)現(xiàn)因?yàn)楦鞣N原因造成油壓變化均應(yīng)立即停止,確定油壓改變的原因。同時為保證,在操作中應(yīng)對可能存有空氣的部件與設(shè)備作排氣處理,確定空氣徹底排空后才能與潤滑系統(tǒng)連接。(3)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)瞬間斷油、水沖擊或者其他原因造成的汽輪機(jī)軸瓦損壞問題后,應(yīng)先查明損壞原因再啟動設(shè)備。(4)應(yīng)保證直流潤滑油泵以及密封油泵系統(tǒng)的電源供給可靠,相關(guān)聯(lián)動裝置回路中裝有交流中間繼電器的情況應(yīng)改為直流中間繼電器,并提升線纜防火與耐火等級,保證系統(tǒng)安全。(5)采用平裝潤滑油系統(tǒng)截門的方式,該結(jié)構(gòu)可避免門桿斷裂后發(fā)生斷油現(xiàn)象,并且為方便后期管理,潤滑油系統(tǒng)與冷油器冷卻水系統(tǒng)之間的截門可改為明桿截門,方便相關(guān)人員隨時了解截門開關(guān)度變化并進(jìn)行處置。(6)執(zhí)行嚴(yán)格的打閘停機(jī)技術(shù)規(guī)范。根據(jù)相關(guān)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn),為預(yù)防汽輪機(jī)軸瓦燒灼問題應(yīng)注意以下內(nèi)容:①當(dāng)軸承回油溫度突然提升至70℃;②主軸瓦鎢金溫度大于等于80℃;③潤滑油泵啟動后,發(fā)現(xiàn)油壓低于規(guī)定值。
2.1.1 問題描述
某廠一臺汽輪發(fā)電機(jī)組在2019 年4 月某日發(fā)現(xiàn)軸承潤滑油壓快速下降,停機(jī)檢查后發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)軸瓦碎裂現(xiàn)象嚴(yán)重,技術(shù)人員采取更換汽輪機(jī)軸瓦的措施,但在更新后運(yùn)行一段時間又一次發(fā)生汽輪機(jī)軸瓦破碎現(xiàn)象。截止至2022 年5 月,近3 年時間,中共發(fā)生9 次汽輪機(jī)軸瓦破碎問題,為解決上述情況,期間技術(shù)人員采用了調(diào)整進(jìn)油溫度、油壓以及優(yōu)化軸承連接剛度等技術(shù)措施,但均未得到有效解決,上述問題存在嚴(yán)重影響了該廠的正常生產(chǎn)運(yùn)行。
2.1.2 汽輪機(jī)軸瓦振動破碎原因分析
為有效解決上述問題,技術(shù)人員對該汽輪機(jī)組展開詳細(xì)調(diào)查,從現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果可發(fā)現(xiàn),當(dāng)汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到3000r/min 時,設(shè)備軸頸在水平方向上產(chǎn)生了約為380μm 的位移,而垂直方向的位移量約為250μm。根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以認(rèn)為,問題汽輪機(jī)組在3000r/min 工況下的最小油膜厚度不足30μm,但按照軸承的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),汽輪機(jī)的最小油膜厚度應(yīng)大于等于60μm,由此可見,在上述工況下最低油膜厚度無法保證設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定?;谏鲜龇治觯J(rèn)為案例汽輪機(jī)組發(fā)生軸瓦振動破碎的原因主要包括:(1)軸頸振動值偏高而導(dǎo)致軸瓦承受了更多的交變荷載;(2)軸頸晃度異常;(3)軸頸水平位移量異常造成油膜厚度改變。
2.1.3 制定檢修方案
(1)調(diào)整軸系中心。為預(yù)防汽輪機(jī)軸瓦破碎問題,選擇通過調(diào)整軸頸中心的方法控制軸頸晃度值,因此在檢修階段將3 號軸承標(biāo)高抬高100μm 來降低1 號軸承承擔(dān)的荷載,并沿著順時針方向?qū)? 號周正水平移動約100μm 的距離。經(jīng)過上述改動后,根據(jù)現(xiàn)場測試結(jié)果發(fā)現(xiàn),在汽輪機(jī)組低速轉(zhuǎn)動條件下,軸頸的晃動幅度略有減??;隨著轉(zhuǎn)動速度增加,軸承軸頸的偏移振動情況表現(xiàn)得越明顯,但與改造前相比,其水平方向的偏移量減少102μm,垂直方向的偏移量減少78μm,由此認(rèn)為設(shè)備的最小油膜厚度值明顯增加,因此,1 號軸承的振動幅度也會明顯下降,但整體依然偏高。
(2)現(xiàn)場動平衡。為了進(jìn)一步改善1 號軸承的軸頸振動現(xiàn)象,還需要對案例汽輪機(jī)組做動平衡,技術(shù)人員采取的措施包括:①改造汽輪機(jī)末級葉輪,即在葉輪上加重488g ∠180°,改造后結(jié)果顯示,1 號軸承的軸頸振動量明顯下降,但3 號軸承的振動量偏大。②第二次改造集中在對輪上,選擇將對輪加重550g ∠350°,改造后的試運(yùn)行結(jié)果證實(shí)軸承振動量明顯下降,但1 號軸承的軸頸振動幅度增加。③第三次改造主要圍繞發(fā)電機(jī)兩側(cè)進(jìn)行,即在3 號軸承一側(cè)加重300g ∠315°,在四號軸承上加重300g ∠135°。后期試運(yùn)行結(jié)果發(fā)現(xiàn),改造后軸系各點(diǎn)的振動量明顯下降,平衡效果滿意。
最后,經(jīng)過上述處置后,技術(shù)人員在正常工況下檢查汽輪機(jī)瓦軸的運(yùn)行狀態(tài)情況,根據(jù)現(xiàn)場反饋的信息可以發(fā)現(xiàn),在滿負(fù)荷狀態(tài)下1 號軸承軸頸在水平方向上的偏移量僅為134μm,而在垂直方向的偏移量約為122μm,此時,裝置最小油膜厚度達(dá)到了138μm,滿足安全生產(chǎn)要求。
2.2.1 故障描述
某企業(yè)工作人員發(fā)現(xiàn)某汽輪機(jī)組的3 號汽輪機(jī)軸瓦出現(xiàn)了嚴(yán)重的振蕩現(xiàn)象,整個振蕩持續(xù)時間約為80 分鐘,其中最大振蕩幅度約為141μm,同時比較3 號軸承與正常軸承的振動數(shù)據(jù)差異后發(fā)現(xiàn),造成該軸承振動的主要原因是變頻振動分量異常,根據(jù)3 號軸承的機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行結(jié)果發(fā)現(xiàn),該軸承的軸心位置呈抬高狀,最大提升量達(dá)到了205μm。
2.2.2 汽輪機(jī)軸瓦油膜振蕩的原因分析
一般認(rèn)為,造成汽輪機(jī)軸瓦油膜振蕩的原因是軸承油膜自身存在技術(shù)缺陷,表現(xiàn)為軸瓦壓比偏低、軸承間隙配合超標(biāo)或者軸瓦荷載分布不合理等。同時就設(shè)備本身而言,當(dāng)因?yàn)閮?nèi)外部因素造成減速荷載變化或者汽輪機(jī)進(jìn)汽、抽汽等過程也會影響軸瓦的功能,導(dǎo)致油膜渦動發(fā)展為振蕩。
2.2.3 處理措施
在本次案例中,考慮到3 號軸承的運(yùn)行狀態(tài)較差,并且為避免因?yàn)榇蠓日駝佣l(fā)嚴(yán)重后果,因此決定在設(shè)備運(yùn)行期間采取以下應(yīng)對方案:(1)汽輪機(jī)組運(yùn)行期間應(yīng)避免出現(xiàn)負(fù)荷較大的波動,以此來杜絕軸瓦荷載突然改變而影響油膜的性能。(2)考慮增加潤滑油的油溫來降低黏度,這也是抑制汽輪機(jī)軸瓦振動的有效手段,并且在設(shè)備運(yùn)行后注意記錄軸瓦金屬溫度,避免因?yàn)楦邷卦斐奢S瓦燒灼。(3)合理利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會做好搶修。在搶修后將兩側(cè)汽輪機(jī)軸瓦取下發(fā)現(xiàn)鎢金面嚴(yán)重磨損。
根據(jù)上述現(xiàn)場勘查結(jié)果,為杜絕汽輪機(jī)軸瓦油膜振蕩問題發(fā)生,技術(shù)人員采取了以下應(yīng)對措施:(1)圓滑過渡處理鎢金受損部位,修刮進(jìn)出油口,增大軸瓦壓比。(2)采用軸瓦結(jié)合面車對口方法,將軸瓦頂部的縫隙由最初的0.53mm 下調(diào)0.10mm。(3)現(xiàn)場調(diào)整3 號軸瓦標(biāo)高,盡量保證整個結(jié)構(gòu)的分布合理,因此選擇在軸瓦兩側(cè)墊塊位置設(shè)置0.05mm 墊片,確保墊片的接觸效果良好,無接觸不良情況。
2.2.4 效果評價
經(jīng)過上述處理后,汽輪機(jī)軸瓦油膜振蕩問題得到有效緩解,根據(jù)現(xiàn)場檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn),問題軸瓦的X 方向軸振幅約為45.8μm,Y 軸方向振幅約為49.1μm,未發(fā)現(xiàn)低頻成分,機(jī)組自改進(jìn)后尚未發(fā)生汽輪機(jī)軸瓦油膜振蕩問題。
汽輪機(jī)軸瓦磨損失效是較為常見的故障,其主要原因包括以下幾方面。
有研究認(rèn)為,汽輪機(jī)軸頸的轉(zhuǎn)動速度成為影響油膜性能的重要指標(biāo),其中在低轉(zhuǎn)速階段設(shè)備所形成的油膜較薄且承載力差;而隨著轉(zhuǎn)速的增加,油膜厚度不斷增加,承載力也會明顯增加,二者的關(guān)系可以用公式(1)描述。
式中,C 表示軸承特征因數(shù);η表示潤滑油黏度,單位為MPa;n 表示設(shè)備的轉(zhuǎn)速,單位為r/min;P 表示軸承單位承受的荷載,單位為kg/cm2。
根據(jù)公式(1)的相關(guān)內(nèi)容可知,當(dāng)C 處于500 ~600 時軸承為穩(wěn)定的流體動力潤滑,而C 的水平越低則潤滑油膜越不易形成。因此,對于汽輪機(jī)而言,在設(shè)備停止、啟動過程中必然存在低轉(zhuǎn)速情況,一般當(dāng)軸頸轉(zhuǎn)速低于153r/min 時C 值偏低,油膜的穩(wěn)定性差,此時任何細(xì)微的外界干擾(如油溫變化、振動等)都會導(dǎo)致油膜破壞而發(fā)生干摩擦問題,最終造成汽輪機(jī)軸瓦磨損,導(dǎo)致軸瓦表面粗糙。為解決上述問題,在設(shè)備停止、啟動過程中,應(yīng)適當(dāng)提升轉(zhuǎn)速來強(qiáng)化潤滑因子水平,解決因?yàn)椴荒苄纬捎湍ざ斐傻哪Σ疗茐膯栴}。也可以在汽輪機(jī)組頂部增設(shè)頂軸油泵,上述改造后,可使高壓力潤滑油進(jìn)入軸頸下方,達(dá)到略微頂起軸頸的效果,其頂起高度約為0.05mm,即可有效緩解設(shè)備磨損破壞現(xiàn)象。也可以在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)的情況下向潤滑油中添加抗磨節(jié)能劑,該物質(zhì)可在軸瓦表面快速形成吸附膜,強(qiáng)化軸頸保護(hù)能力,可預(yù)防軸頸磨損破壞問題發(fā)生。
硬質(zhì)雜質(zhì)顆粒對汽輪機(jī)軸瓦的破壞機(jī)制已經(jīng)得到了相關(guān)學(xué)者的廣泛關(guān)注,一般當(dāng)顆粒的粒徑達(dá)到油膜厚度的1/10 時,即可產(chǎn)生嚴(yán)重的磨損破壞作用。此類細(xì)小顆粒經(jīng)潤滑流體動力學(xué)作用而出現(xiàn)聚集現(xiàn)象,一旦進(jìn)入潤滑油內(nèi)部后,會導(dǎo)致油膜動力承載特性明顯變化,大量硬質(zhì)顆粒的破壞作用會導(dǎo)致金屬表面出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損與疲勞破壞,最終影響鎢金表面性能。同時,固體顆粒的存在也可能造成空氣滯留以及起泡、氧化等破壞作用,改變油膜強(qiáng)度,嚴(yán)重情況下可能造成油膜失效。以某企業(yè)為例,該企業(yè)汽輪機(jī)機(jī)組在運(yùn)行期間所出現(xiàn)軸承金屬溫度升高以及軸瓦鎢金被碾壓問題,根據(jù)技術(shù)人員的現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),發(fā)生碾瓦破壞的軸承上均有較大劃痕,而下瓦則未碾壓部分也可發(fā)現(xiàn)劃痕,根據(jù)這一現(xiàn)象可發(fā)現(xiàn)潤滑油中有直徑較大的顆粒。而后續(xù)的油質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果也證明,油中有一定數(shù)量的機(jī)械雜質(zhì)。為預(yù)防上述問題發(fā)生,在檢修期間可采用以下應(yīng)對措施:(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場環(huán)境管理工作,做到設(shè)備現(xiàn)場解體清掃,并貫徹落實(shí)油路系統(tǒng)管材配置工作,要求所有焊口應(yīng)做到100%氬弧焊打底。(2)保證油循環(huán)壓力,尤其是要提升焊口、三通以及彎頭位置的振打次數(shù),確保內(nèi)部機(jī)械雜物快速脫落。(3)增加油箱清潔管理力度,必要時可對油箱單獨(dú)進(jìn)行大流量循環(huán)。
對于相關(guān)人員而言,在汽輪機(jī)軸瓦日常檢修處置中,應(yīng)高度了解汽輪機(jī)軸瓦燒灼、振動以及磨損破壞現(xiàn)象,盡早制定針對性的檢修措施,避免故障損失增加,爭取將設(shè)備故障控制在萌芽狀態(tài),保證汽輪機(jī)正常運(yùn)行,最終為企業(yè)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。