陳偉強(qiáng),呂紅軍,劉 金,劉 輝,云 強(qiáng),吳幸培
(1、廣州地鐵集團(tuán)有限公司 廣州 510308;2、中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司 廣州 511455;3、中鐵建華南建設(shè)有限公司 廣州 511458;4、廣州大學(xué)土木工程學(xué)院 廣州 510006)
鉆孔樁是基礎(chǔ)工程中一種常用的樁基,具有靈活、高效且適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),目前在基礎(chǔ)工程中得到廣泛應(yīng)用[1]。鋼護(hù)筒具有定位、保護(hù)孔口和防止孔坍塌等作用[2],鉆孔樁的施工中需要使用護(hù)筒以保證成樁質(zhì)量和效率。全長(zhǎng)鋼護(hù)筒在螺旋灌注樁施工中進(jìn)行了應(yīng)用[3],為淤泥質(zhì)地層中灌注樁的施工技術(shù)提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。唐紅梅等人[4-5]對(duì)鉆孔樁施工鋼護(hù)筒的施工參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,鉆孔樁的施工質(zhì)量得到有效控制。張小聰[6]對(duì)深水軟厚弱覆蓋層樁基施工的鋼護(hù)筒的參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì),提高了深水地區(qū)成樁質(zhì)量。此外,鋼護(hù)筒在施工技術(shù)[7-9]和施工方法[10-11]等方面的改進(jìn)也取得了不錯(cuò)的效果,提高了鉆孔樁的施工質(zhì)量。雖然上述研究與應(yīng)用取得了成功,但是鋼護(hù)筒在鉆孔樁施工中的應(yīng)用仍存在諸多問題和挑戰(zhàn)。
鉆孔樁在富水地區(qū)進(jìn)行施工時(shí),地下水位較高,土壤潮濕[12],現(xiàn)有鋼護(hù)筒鉆孔樁施工實(shí)施效果差,現(xiàn)有鋼護(hù)筒長(zhǎng)度較短,容易造成鉆孔樁施工出現(xiàn)坍塌、縮頸等問題,導(dǎo)致成樁質(zhì)量低。現(xiàn)有鋼護(hù)筒直徑過大,導(dǎo)致灌注材料消耗嚴(yán)重。本文以廣州某車輛段項(xiàng)目為背景,對(duì)鉆孔樁施工鋼護(hù)筒的優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行研究,對(duì)項(xiàng)目中現(xiàn)有鋼護(hù)筒進(jìn)行尺寸優(yōu)化,合理增加護(hù)筒長(zhǎng)度以貫通軟弱底層,避免了施工時(shí)出現(xiàn)塌孔、縮徑等問題。其次縮小護(hù)筒直徑,減少灌注混凝土超耗,控制了施工成本,并將優(yōu)化后的鋼護(hù)筒應(yīng)用于工程項(xiàng)目,驗(yàn)證其使用效果,提出了相應(yīng)的建議和措施。
廣州某車輛段位于南沙區(qū),段址呈東北至西南方向布置。地塊長(zhǎng)約2 048 m,寬約460 m。地處珠江三角洲沖積平原,地形較平坦,相對(duì)高差較小,場(chǎng)地范圍內(nèi)地面高程一般為1.83~7.33 m,以河涌、農(nóng)田、蕉林、苗圃、水塘為主。車輛段距離七涌150 m,距離八涌550 m,距離珠江200 m,場(chǎng)區(qū)內(nèi)地表水發(fā)育,周圍水系發(fā)達(dá)。
本項(xiàng)目地層復(fù)雜,如圖1 所示。場(chǎng)地范圍內(nèi)揭露的地層從上到下有人工填土層〈1〉;海陸交互相淤泥〈2-1A〉、淤泥質(zhì)土〈2-1B〉及淤泥質(zhì)粉細(xì)砂〈2-2〉、淤泥質(zhì)中粗砂〈2-3〉;沖洪積粉細(xì)砂〈3-1〉、中粗砂〈3-2〉、礫砂〈3-3〉、圓礫〈3-4〉及粉質(zhì)黏土〈4N-2〉、〈4N-3〉;河湖相沉積淤泥質(zhì)土〈4-2B〉;下伏基巖為花崗巖。對(duì)于摩擦端承樁,要求入中風(fēng)化花崗巖1 m,其天然狀態(tài)下單軸抗壓強(qiáng)度約30 MPa。
圖1 地質(zhì)勘測(cè)Fig.1 Geological Survey
本項(xiàng)目場(chǎng)地距離七涌約150 m,距八涌約550 m,距蕉門水道約200 m。場(chǎng)地內(nèi)及周邊有較多魚塘,水深約1.8 m,地表水發(fā)育。且項(xiàng)目場(chǎng)地處于海陸交互相沖積平原地貌,地下水水位埋藏淺,初見水位埋深0.00~4.00 m,穩(wěn)定水位埋深0.00~4.50 m。地下水位的變化與地下水的賦存、補(bǔ)給及排泄關(guān)系密切,每年5~10月為雨季,大氣降雨充沛,水位明顯上升,冬季因降水減少,地下水位隨之下降。
護(hù)筒埋設(shè)長(zhǎng)度盡可能以覆蓋整個(gè)流塑性淤泥層、保持地層基本穩(wěn)定性為原則。經(jīng)調(diào)查研究,目前快速打拔護(hù)筒的振動(dòng)錘打拔高度最大為18 m,現(xiàn)有鋼護(hù)筒長(zhǎng)度僅為12 m,難以滿足打拔高度要求。因此決定對(duì)現(xiàn)有護(hù)筒尺寸進(jìn)行優(yōu)化,將現(xiàn)有護(hù)筒?1.4 m、長(zhǎng)度僅為12 m 護(hù)筒優(yōu)化為?1.22 m、長(zhǎng)度18 m。因優(yōu)化后的護(hù)筒過長(zhǎng),同步設(shè)計(jì)了輔助打拔裝置,輔助護(hù)筒打拔施工。該優(yōu)化工藝的流程為:模具加工?護(hù)筒清理?護(hù)筒切割?護(hù)筒合攏?護(hù)筒焊接?護(hù)筒頂圓?護(hù)筒包邊?護(hù)筒拖運(yùn)。
為保證場(chǎng)內(nèi)護(hù)筒倒運(yùn)及施工效率,在車輛段鋼筋廠南側(cè)區(qū)域提供40 m×80 m 場(chǎng)地,作為臨時(shí)護(hù)筒改造修復(fù)作業(yè)區(qū),保證場(chǎng)地平整,施工用電、運(yùn)輸?shù)缆返韧〞?。配?5 t汽車吊1臺(tái)、二保焊機(jī)等相關(guān)小型設(shè)備,用于鋼護(hù)筒及優(yōu)化機(jī)具倒運(yùn),保證優(yōu)化修復(fù)工作順利有序進(jìn)行。
護(hù)筒優(yōu)化采用液壓式千斤頂頂進(jìn)原理,如圖2?所示,模具加工原材為20 mm 厚鋼板等零件組成,零件尺寸如圖2?所示,全部采用焊接方式拼接。將拼接好的模具配備50 t液壓式千斤頂,進(jìn)行整體組裝。
圖2 護(hù)筒加工機(jī)具Fig.2 Casing Processing Tools (mm)
已有護(hù)筒為?1.4 m,長(zhǎng)度12 m,為提高鋼護(hù)筒使用效率,優(yōu)先將已經(jīng)使用過且破損的護(hù)筒進(jìn)行優(yōu)化利用。為保證焊接質(zhì)量,采用大錘、鐵鍬、高壓水槍沖洗等方式,對(duì)利用的護(hù)筒粘附水泥漿進(jìn)行人工清理,達(dá)到護(hù)筒表面無水泥漿、泥土等雜物的要求。
護(hù)筒表面清理后,將原有直徑1.4 m護(hù)筒縮徑優(yōu)化為內(nèi)徑1.22 m,采用等離子切割機(jī)將多余部分切除,切除寬度為54.6 cm(3.14×1.412~3.14×1.232)切縫平整光滑,采用硬性鋼條進(jìn)行輔助施工,將原有護(hù)筒不規(guī)則部分切除,達(dá)到護(hù)筒斷面基本閉合的條件,采用軟型材質(zhì)對(duì)護(hù)筒進(jìn)行包裹,用等離子切割機(jī)對(duì)護(hù)筒進(jìn)行環(huán)切。
將已切割完成的護(hù)筒吊裝至夾具位置,如圖3?所示,采用吊車配合放置受壓槽,受壓槽為護(hù)筒優(yōu)化夾具受壓槽,內(nèi)徑為1.244 m。當(dāng)壓力達(dá)到飽和值,護(hù)筒受壓發(fā)生形變使兩條切割線重合,如圖3?所示,采用鋼板幫焊的方式將焊縫焊接,要求滿焊,焊縫飽滿,護(hù)筒內(nèi)外雙面同時(shí)進(jìn)行焊接,使護(hù)筒大致定位重合。為防止受壓變形過大以及切縫重合不閉合,在護(hù)筒內(nèi)部設(shè)置防壓梁(為鋼結(jié)構(gòu)加工零件),焊接至護(hù)筒內(nèi)側(cè),外徑為1.22 m。
原有護(hù)筒長(zhǎng)為12 m,需拼接為18 m,采用焊片幫焊形式提高焊縫位置強(qiáng)度,焊片尺寸為50 cm×50 cm,焊接位置要求焊縫飽滿。如圖4 所示,為保證護(hù)筒垂直度,將用20a 型工字鋼搭設(shè)施工平臺(tái),采用機(jī)械吊裝,將焊接前護(hù)筒吊裝至施工平臺(tái),采用水準(zhǔn)儀進(jìn)行測(cè)平,進(jìn)行下一步焊接作業(yè)。
圖4 護(hù)筒接長(zhǎng)焊接Fig.4 Long Welding of the Casing
護(hù)筒接長(zhǎng)后,使用護(hù)筒優(yōu)化內(nèi)模具臺(tái)車對(duì)護(hù)筒頂圓。如圖5?所示,臺(tái)車為零散件拼裝而成,設(shè)置萬向輪,方便在護(hù)筒內(nèi)部行走。臺(tái)車模具外徑為1.22 m。配備20 t 液壓站千斤頂組合,對(duì)模具進(jìn)行施壓,由護(hù)筒內(nèi)部產(chǎn)生反壓力,對(duì)護(hù)筒進(jìn)行物理式形變,考慮到護(hù)筒材質(zhì)為鋼材,有一定的彈性,故在護(hù)筒頂圓時(shí)將持續(xù)加壓3~5 s,以保證頂圓工序完成后護(hù)筒內(nèi)徑滿足設(shè)計(jì)內(nèi)徑要求,護(hù)筒頂圓施工如圖5?所示。
圖5 護(hù)筒頂圓Fig.5 Casing Top Circle
為保證護(hù)筒多次重復(fù)利用,減少護(hù)筒磨損,提高護(hù)筒使用壽命,對(duì)護(hù)筒兩頭進(jìn)行鋼板包邊處理,如圖6所示,包邊寬度25 cm為避免材料浪費(fèi),將原切割下來的不規(guī)則部分重新處理加工,滿足使用條件后進(jìn)行焊接施工,焊接位置要求焊縫飽滿。護(hù)筒加工完成后,為方便護(hù)筒轉(zhuǎn)運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)吊裝,設(shè)置兩個(gè)吊裝孔,吊裝孔用氧氣乙炔切割而成。
圖6 護(hù)筒包邊Fig.6 Casing Hemming
為了探討鉆孔樁施工鋼護(hù)筒優(yōu)化后的使用效果,將優(yōu)化后的鋼護(hù)筒用于萬頃沙車輛段鉆孔樁的施工中。該車輛段庫(kù)區(qū)為1.0~1.2 m 鉆孔樁基礎(chǔ),樁長(zhǎng)45~70 m。在護(hù)筒優(yōu)化完成后,考慮施工難度及代表性,分別進(jìn)行3 次鉆進(jìn)實(shí)驗(yàn),均為1.2 m 嵌巖樁,設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)分別為54.85 m、50.35 m 和60.85 m,實(shí)際終孔深度分別為51.251 m、47.100 m 和61.956 m,基本涵蓋場(chǎng)內(nèi)樁基施工長(zhǎng)度,各工序均正常進(jìn)行。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,護(hù)筒拔除過程中均在護(hù)筒底部軟弱地層出現(xiàn)輕微擴(kuò)孔或縮徑現(xiàn)象,但是鉆進(jìn)完成后,鋼筋籠仍可正常下放,二次清孔效率明顯提高,說明鉆進(jìn)過程中并未出現(xiàn)嚴(yán)重的縮徑或塌孔現(xiàn)象,不影響樁基實(shí)體質(zhì)量。同時(shí),混凝土實(shí)際灌注量與設(shè)計(jì)灌注量相差不大,證明優(yōu)化后的護(hù)筒能夠有效控制混凝土超耗,降低施工成本。
試驗(yàn)完成后,優(yōu)化后的鋼護(hù)筒在場(chǎng)內(nèi)開始大規(guī)模使用,僅有小部分軟弱地層厚度超過20 m的樁基出現(xiàn)不同程度的擴(kuò)孔、縮徑現(xiàn)象,并不影響樁基實(shí)體質(zhì)量。使用效果顯示,護(hù)筒優(yōu)化后,樁基施工進(jìn)度明顯提高,混凝土超耗量明顯降低。
本文為解決富水地區(qū)鉆孔樁施工中傳統(tǒng)鋼護(hù)筒難以保證成樁質(zhì)量等問題,對(duì)鋼護(hù)筒優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了研究,利用該技術(shù)對(duì)廣州某車輛段鉆孔樁基礎(chǔ)施工中所使用的鋼護(hù)筒進(jìn)行優(yōu)化,并在實(shí)際工程中應(yīng)用,得出以下結(jié)論:
⑴在軟弱地層進(jìn)行樁基施工,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,及時(shí)調(diào)整護(hù)筒長(zhǎng)度,最好采用貫通式鋼護(hù)筒進(jìn)行防護(hù),可顯著提高樁基施工效率,減少塌孔、擴(kuò)孔、縮徑現(xiàn)象。
⑵適當(dāng)控制護(hù)筒直徑,可有效降低樁基混凝土損耗。
⑶護(hù)筒優(yōu)化修復(fù)技術(shù)使施工過程中變形較大、面臨淘汰的護(hù)筒可以繼續(xù)使用,減少了護(hù)筒損耗,提高了護(hù)筒使用壽命。