胡明明 趙穎星 王新軒 張曉東 劉政修 趙瀟然
(1. 北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰?,北?100041;2.北京京能能源技術(shù)研究有限責(zé)任公司,北京100022)
水資源是基礎(chǔ)性自然資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源,是社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、維系生態(tài)平衡與和諧環(huán)境的重要基礎(chǔ)。全國發(fā)電總裝機(jī)容量中,火力發(fā)電用水量占全部工業(yè)用水量的40%?;鹆Πl(fā)電廠用水量大,水的問題已成為北方地區(qū)建設(shè)、發(fā)展電力工業(yè)的制約因素,因此,做好火力發(fā)電廠水資源的高效管理十分必要。
2015年04月,國務(wù)院頒布了《水污染防治行動計劃》(水十條),提出了水污染防治的總體要求,并制定了2020-2030年工作目標(biāo)及主要指標(biāo)。2018年《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決 打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》提出,著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。因此,開展火力發(fā)電廠深度節(jié)水、實現(xiàn)全廠廢水零排放高度契合國家政策,是應(yīng)盡的社會責(zé)任,并關(guān)系到企業(yè)的生存和可持續(xù)發(fā)展。
北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰荆ㄒ韵潞喎Q京西熱電),位于石景山西部高井地區(qū),安裝有一套“二拖一”及一套“一拖一”西門子“9F”級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組,總裝機(jī)容量為1307.8兆瓦,年發(fā)電量58.85億千瓦時,供熱能力883兆瓦,供熱面積1800萬平方米。
京西熱電全廠工業(yè)水源為城市污水處理廠(高碑店污水處理廠和吳家村污水處理廠)處理后的中水,來水主要用于機(jī)組循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)水及化學(xué)水處理系統(tǒng)原水。循環(huán)冷卻水采用常規(guī)的“硫酸+阻垢+殺菌滅藻”處理工藝,循環(huán)冷卻水濃水倍率控制在3.5左右,廠區(qū)主要生產(chǎn)排水為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排水。根據(jù)機(jī)組實際運行情況,在夏季工況時最大排水量約350m3/h,冬季工況最大排水量約60m3/h。
北京市環(huán)保局對京西熱電的環(huán)評批復(fù):生產(chǎn)廢水需經(jīng)處理達(dá)到GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)值》中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),其中TN≤10mg/L,后作為高井溝景觀補(bǔ)充水。為保證循環(huán)排污水水質(zhì)符合環(huán)評批復(fù)要求,循環(huán)排污水經(jīng)過“復(fù)合生物濾池(CBF)+流動床連續(xù)砂過濾” 處理,經(jīng)過深度脫氮、有機(jī)物降解和懸浮物過濾后達(dá)標(biāo)排放。
2015年04月,國務(wù)院頒布了《水污染防治行動計劃》(水十條),提出了水污染防治的總體要求,并制定了2020-2030年工作目標(biāo)及主要指標(biāo)。2018年《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決 打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》提出,著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。為節(jié)約水資源,降低發(fā)電綜合水耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,京西熱電積極開展全廠深度節(jié)水工作,期望實現(xiàn)燃?xì)怆姀S全廠廢水零排放。循環(huán)冷卻水采用生化處理技術(shù),大幅度提高循環(huán)冷卻水濃水倍率,實現(xiàn)全廠廢水零排放,是比較理想的技術(shù)路線。
循環(huán)冷卻水生化處理技術(shù)摒棄了傳統(tǒng)的火電廠循環(huán)冷卻水加酸、加阻垢緩蝕劑等聯(lián)合化學(xué)處理方法,利用經(jīng)過篩選、培養(yǎng)、馴化的有益微生物菌群和相適應(yīng)的營養(yǎng)調(diào)節(jié)劑對敞開式循環(huán)冷卻水進(jìn)行微生物化學(xué)處理,根據(jù)循環(huán)冷卻水補(bǔ)水水質(zhì),循環(huán)冷卻水倍率在提高至8~20倍運行的同時,實現(xiàn)冷卻系統(tǒng)的阻垢、緩蝕、避免藻類滋生粘泥等處理目標(biāo)。為節(jié)約水資源,實現(xiàn)全廠廢水零排放,保證循環(huán)冷卻水系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行,京西熱電進(jìn)行了循環(huán)冷卻水生化處理動態(tài)模擬試驗,驗證循環(huán)冷卻水生化處理技術(shù)效果,并確定實際運行控制標(biāo)準(zhǔn)。
京西熱電全廠生產(chǎn)用水水源取自高碑店污水處理廠和吳家村污水處理廠處理后出水,動態(tài)模擬試驗水質(zhì)指標(biāo),如表1所示。
表1 動態(tài)模擬試驗水質(zhì)
循環(huán)冷卻水生化處理技術(shù)動態(tài)模擬試驗分三個階段:
(1)試驗準(zhǔn)備:接取試驗用水、動模裝置(裝置配備儀器、儀表、熱力、動力系統(tǒng)、管路閥門等)調(diào)試、試驗需用藥品及試片、試管用品材料、常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)分析化驗準(zhǔn)備;
(2)試驗階段:主要是正式啟動循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗裝置后,循環(huán)冷卻水濃縮、穩(wěn)定倍率運行兩個階段,主要包括金屬試片加掛、日常水質(zhì)化驗分析、運行數(shù)據(jù)查看等;
(3)試驗數(shù)據(jù)分析:主要是模擬試驗結(jié)束,水質(zhì)進(jìn)行多項指標(biāo)分析、金屬試片和試管處理分析、對試驗各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析匯總。
1.2.1 循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗濃縮階段
循環(huán)冷卻水濃縮階段:循環(huán)冷卻水系統(tǒng)只進(jìn)行補(bǔ)水,不排污,進(jìn)行循環(huán)冷卻水濃縮,基本上每天濃縮倍率增加1倍左右,至11天時循環(huán)冷卻水濃縮倍率達(dá)到12倍,在此期間調(diào)控循環(huán)冷卻水主要指標(biāo)pH在7.5~8.2之間,堿度<2.0mmol/L,如圖1所示。
圖1 循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗在線pH曲線
從日常水質(zhì)分析數(shù)據(jù)看均在此范圍內(nèi),兩組試管在線污垢熱阻也基本0.004~0.006×10-4(m2·K/W)之間,如圖2所示。
在線電導(dǎo)率基本成線性趨勢上升,最高至8450μS/cm,如圖3所示。
1.2.2 循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗運行階段
循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗日常運行控制階段,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)維持濃縮倍率在11~12倍區(qū)間運行。調(diào)整設(shè)定動態(tài)模擬裝置在線電導(dǎo)率,對應(yīng)電磁閥開啟停止上下限在8300~8500μS/cm,排污流量設(shè)定6L/h,保持循環(huán)冷卻水濃縮倍率在 11~12倍間波動,分析控制循環(huán)冷卻水pH與堿度等指標(biāo),觀察控制電腦在線污垢熱阻變化情況,觀察各試片情況,觀察冷卻塔內(nèi)部填料有無綠藻滋生。
1.3.1 動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水?dāng)?shù)據(jù)
動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水日常分析是指試驗裝置啟動運行后,每天定點取兩組循環(huán)冷卻水樣化驗分析,確認(rèn)循環(huán)冷卻水生化處理調(diào)控在預(yù)計控制范圍之內(nèi)。由于兩組化驗分析相近,選取A組作為循環(huán)水化驗數(shù)據(jù)分析對象。動態(tài)模擬試驗結(jié)束時A組循環(huán)冷卻水水主要水質(zhì)指標(biāo)分析數(shù)據(jù),如表2所示。
A組循環(huán)冷卻水日常監(jiān)測電導(dǎo)率曲線如圖4所示。
圖4 循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗A組在線電導(dǎo)率曲線
A組循環(huán)冷卻水日常監(jiān)測濃縮倍率(以Cl-計)曲線如圖5所示。
圖5 循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗A組循環(huán)冷卻水日常監(jiān)測濃縮倍率以cl計曲線
A組循環(huán)冷卻水化驗日常監(jiān)測Ca2+變化曲線如圖6所示。
圖6 動態(tài)模擬試驗A組循環(huán)冷卻水化驗日常監(jiān)測Ca2+變化曲線圖
A 組循環(huán)冷卻水Ca2+與Cl-濃縮倍率比較如圖7所示;
圖7 動態(tài)模擬試驗A組循環(huán)冷卻水Ca2+與Cl-濃縮倍率比較圖
1.3.2 動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水水質(zhì)分析
(1)動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水pH總體在7.6~8.2區(qū)間波動,和實驗室日常監(jiān)測數(shù)據(jù)基本一致,與循環(huán)冷卻水生化處理調(diào)控循環(huán)冷卻水pH目標(biāo)7.5~8.2基本吻合,說明以此補(bǔ)充水的循環(huán)冷卻水生化處理可控;
(2)動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水濃縮倍率確認(rèn)為實際濃縮,通過循環(huán)冷卻水的Cl-和Ca2+對應(yīng)指標(biāo)的濃縮倍率確認(rèn)是真實循環(huán)冷卻水濃縮,Ca2+沒有結(jié)垢析出;并通過計算Cl-濃縮倍率與Ca2+濃縮倍率的差值,最大值為0.12,小于0.2控制標(biāo)準(zhǔn),循環(huán)冷卻水生化處理實現(xiàn)穩(wěn)定高濃縮倍率運行;
(3)動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水電導(dǎo)率基本與含鹽量成線性比例關(guān)系,由于生化處理的特點,要消耗堿度等帶電離子,所以電導(dǎo)率的濃縮倍率比氯離子和鈣離子濃縮倍率同比低1~2倍,所以在濃縮倍率12倍時,電導(dǎo)倍率約10倍左右,為此,循環(huán)冷卻水生化處理的電導(dǎo)率作為總體判斷循環(huán)冷卻水濃縮的一個實時監(jiān)測依據(jù);
(4)動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水堿度總體在1.0~2.0mmol/L區(qū)間波動,符合循環(huán)冷卻水生化處理調(diào)控循環(huán)冷卻水堿度不高于2.0mmol/L要求,沒有酚酞堿度出現(xiàn),有效保障不形成碳酸鈣水垢;
(5)動態(tài)模擬試驗循環(huán)冷卻水其他水質(zhì)指標(biāo)情況:循環(huán)冷卻水濁度無明顯變化,小于5NTU,可防止循環(huán)冷卻水系統(tǒng)沉積物下腐蝕;循環(huán)冷卻水總鐵含量小于2mg/L,符合GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》[1]要求;循環(huán)冷卻水色度有較大幅度增加,約70號左右,符合生化處理特點;循環(huán)冷卻水全硅與鎂之積小于50000,避免出現(xiàn)硅酸鎂泥垢,符合GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》規(guī)定;循環(huán)冷卻水CODcr較高,主要是原補(bǔ)充水含量高出一般水平所致;循環(huán)冷卻水BOD5較低,主要是原補(bǔ)充水含量較低,基本為很難生物降解的CODcr部分,為此也造成循環(huán)冷卻水總體CODcr含量一定程度增高;循環(huán)冷卻水氨氮較低,符合GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》不大于5mg/L要求;循環(huán)冷卻水總磷、銅、鋁、鋅等離子含量都較低(小于1mg/L),基本與原水對應(yīng)倍率濃度相近;循環(huán)冷卻水NO3-正常濃縮對應(yīng)濃度,該濃度利于系統(tǒng)不銹鋼管材與設(shè)備的緩蝕性能。
1.3.3 動態(tài)模擬試驗在線污垢熱阻分析
污垢熱阻是循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗重要的分析指標(biāo),直接確定動態(tài)模擬試驗成功與否,是確定循環(huán)冷卻水處理三大目標(biāo)之一(阻垢)的重要表征。本次模擬試驗,A、B兩組試驗污垢熱阻均處于非常低的數(shù)值區(qū)間,確認(rèn)循環(huán)冷卻水生化處理高濃縮倍率下阻垢效果異常優(yōu)異,整個模擬試驗期間最高污垢熱阻為0.06×10-4(m2.K/W),遠(yuǎn)小于GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中要求不大于3.44×10-4(m2.K/W)的數(shù)值,這也是循環(huán)冷卻水生化處理最突出的特點。
1.3.4 動態(tài)模擬實驗不銹鋼金屬試片腐蝕情況分析
金屬試片的腐蝕情況也是循環(huán)冷卻水動態(tài)模擬試驗重要的分析指標(biāo),是循環(huán)冷卻水處理緩蝕的重要表征。本次動態(tài)模擬試驗,主要根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備及系統(tǒng)實際材質(zhì),選用304、316L不銹鋼材質(zhì)金屬試片共4片,作為模擬試驗金屬腐蝕監(jiān)測依據(jù)。根據(jù)試驗期間對4片掛在兩組進(jìn)出口動模掛片器的金屬試片觀察,發(fā)現(xiàn)掛入前后試片無明顯變化,沒有局部腐蝕、點蝕, 如圖8表示,在氯離子接近1700mg/L的水中,緩蝕效果顯著。通過計算,不銹鋼金屬試片平均腐蝕率均小于0.005mm/a,符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中規(guī)定要求。
圖8 動態(tài)模擬試驗A組出口側(cè)不銹鋼304、316L試片對比圖
試片平均腐蝕速率計算評價情況如表3表示。
表3 動態(tài)模擬實驗兩組循環(huán)冷卻水金屬試片腐蝕速率及評價
粘附速率計算評價情況如表4表示。
表4 動態(tài)模擬實驗兩組循環(huán)冷卻水金屬試管粘附速率及評價
1.3.5 動態(tài)模擬試驗不銹鋼金屬試管粘附速率情況分析
不銹鋼試管的粘附速率主要是表征循環(huán)冷卻水污垢(含水垢)沉積吸附在金屬管內(nèi)表面的情況,也是反映循環(huán)冷卻水處理阻垢分散、抑垢、除垢的功效。根據(jù)本次動態(tài)模擬試驗結(jié)束后對兩支(A組、B組各1根)換熱管的肉眼觀察(管內(nèi)表面較為光滑)和處理后定量分析,平均粘附速率為0.13mg/cm2.月,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》規(guī)定不應(yīng)大于15 mg/cm2.月要求,由此說明循環(huán)冷卻水生化處理對于改循環(huán)冷卻水的污垢抑制及去除能力強(qiáng)勁。
1.3.6 動態(tài)模擬試驗抑制有害菌藻情況分析
由于動態(tài)模擬試驗總體運行時間較短,以試驗結(jié)束時運行20天的水樣進(jìn)行循環(huán)冷卻水異養(yǎng)菌總數(shù)分析,按國標(biāo)GB/T 14643.1-2009《工業(yè)循環(huán)冷卻水中粘液形成菌的測定平皿計數(shù)法》[2]進(jìn)行測定分析,經(jīng)過培養(yǎng)最終測定A組循環(huán)冷卻水中異養(yǎng)菌總數(shù)為28000CFU/mL,B組循環(huán)冷卻水中異養(yǎng)菌總數(shù)為29000CFU/mL,均符合GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》規(guī)定不應(yīng)大于100000CFU/mL要求;再有,從外部肉眼看,未見動態(tài)模擬試驗裝置的塑料冷卻塔與水箱內(nèi)表面有綠藻滋生,說明循環(huán)冷卻水生化處理采用生態(tài)平衡抑制有害微生物和藻類滋生效果顯著,達(dá)到了循環(huán)冷卻水處理抑制有害微生物繁殖和藻類滋生生物粘泥目的。
(1)循環(huán)冷卻水生化處理技術(shù)摒棄了傳統(tǒng)的火電廠循環(huán)冷卻水化學(xué)藥劑處理方法,利用經(jīng)過篩選、培養(yǎng)、馴化的有益微生物菌群和相適應(yīng)的營養(yǎng)調(diào)節(jié)劑對敞開式循環(huán)冷卻水進(jìn)行微生物化學(xué)處理,大幅度提高循環(huán)冷卻水倍率,實現(xiàn)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的阻垢、緩蝕、殺菌滅藻等目標(biāo),保證循環(huán)冷卻水系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)及環(huán)保運行;
(2)循環(huán)冷卻水生化處理動態(tài)模擬試驗結(jié)果表明,碳鋼及不銹鋼腐蝕速率、污垢熱阻、粘附速度及有害微生物指標(biāo)均能滿足GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》要求;
(3)通過循環(huán)冷卻水生化處理技術(shù)動態(tài)模擬實驗,確定了實際生產(chǎn)控制指標(biāo):pH7.5~8.2、氯離子不大于1300mg/L、鈣離子不大于800mg/L,循環(huán)冷卻水濃縮倍率控制在8~10倍之間;
(4)循環(huán)冷卻水生化處理技術(shù)與傳統(tǒng)循環(huán)冷卻水處理技術(shù)相比,具有節(jié)水減排、對環(huán)境無二次污染、運行參數(shù)控制穩(wěn)定、補(bǔ)充水質(zhì)變化容忍度超強(qiáng)、阻垢和溶垢同步、沒有新增設(shè)備投資和原有設(shè)備改造投資、綜合運營成本較低等系列優(yōu)點,創(chuàng)新了火力發(fā)電廠節(jié)水方法及循環(huán)冷卻水管理手段,可應(yīng)用于火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水處理;
(5)根據(jù)GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》,考慮循環(huán)冷卻水系統(tǒng)風(fēng)吹泄漏損失,當(dāng)循環(huán)冷卻水濃縮倍率達(dá)到10及以上時,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排污水量可以降低至0t/h,實現(xiàn)全廠廢水零排放;
(6)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用生化處理技術(shù)后,循環(huán)冷卻水濃縮倍率可以達(dá)到10倍左右,經(jīng)核算每年循環(huán)冷卻水補(bǔ)水節(jié)約近100萬噸,直接經(jīng)濟(jì)效益179萬元;每年降低循環(huán)冷卻水排污水量80萬噸,減少運行費用100萬元。