劉姝祺(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
在聚合物驅(qū)油過程中,注聚泵是必不可少的裝置,它以擠送聚合物為目的,是一種壓力泵。傳統(tǒng)的注聚泵工藝復(fù)雜,注聚泵耗電也一直是注聚系統(tǒng)主要能耗節(jié)點(diǎn),其中注聚單耗是衡量注入系統(tǒng)耗電量的重要技術(shù)指標(biāo)。注聚單耗是指注聚系統(tǒng)設(shè)備每注入1 m3聚合物溶液所消耗的用電量,即月注聚單耗=注聚系統(tǒng)設(shè)備月耗電量/月注溶液量[1]。某油田某隊(duì)建成A、B、C 注入站3 座,管理注聚機(jī)泵70臺(tái),主要擔(dān)負(fù)某區(qū)塊三次采油的注入任務(wù),平均日注溶液6 700 m3。該區(qū)塊采用“比例調(diào)節(jié)泵”及“單泵單井”工藝流程。單泵單井注入工藝流程是一臺(tái)柱塞泵為一口注入井提供聚合物母液,經(jīng)注入泵增壓后,與高壓水經(jīng)靜態(tài)混合器混合稀釋至一定濃度的目的液的流程;比例調(diào)節(jié)泵工藝流程是在單泵單井和一泵多井的基礎(chǔ)上,采用一泵對(duì)三井、單缸對(duì)單井的工藝,聚合物母液由比例調(diào)節(jié)泵增壓后,利用其單缸可調(diào)的特點(diǎn),與高壓水混合稀釋至一定濃度的目的液的流程[2]。
在理想情況下,注聚泵柱塞左右活動(dòng)一次進(jìn)入腔體的聚合物體積等于排出的聚合物體積。在實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)泵排出的壓力較高時(shí),聚合物對(duì)吸入閥、排出閥造成磨損,柱塞密封函泄漏嚴(yán)重,配置站來液存在氣泡等影響,隨著泵壓的升高泵排量略有減小,因此在柱塞泵運(yùn)行過程中,實(shí)際排量Q實(shí)一般都會(huì)比理論排量Q理低,兩者的比值為注聚泵容積效率。當(dāng)注聚泵容積效率下降,會(huì)造成注聚泵理論排量與實(shí)際配注量不匹配,存在載荷過低現(xiàn)象,注聚單耗上升。容積效率升高,實(shí)際排量接近理論排量,注聚泵做有用功多,注聚單耗降低[3]。
為進(jìn)一步準(zhǔn)確掌握注聚泵運(yùn)行狀況,分別對(duì)B注入站1#、2#、3#共3 臺(tái)注聚泵進(jìn)行了運(yùn)行狀態(tài)測(cè)試。在注入濃度不變的情況下,檢測(cè)注聚泵在不同運(yùn)行頻率下容積效率和注聚單耗變化情況。注聚泵在不同運(yùn)行頻率下單耗統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 注聚泵在不同運(yùn)行頻率下單耗統(tǒng)計(jì)Tab.1 Statistics of unit consumption of polymer injection pump at different operating frequencies
從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)可看出:1#、2#、3#注聚泵在變頻器頻率20 Hz 運(yùn)行時(shí),注聚泵的吸液閥和排液閥因泵運(yùn)轉(zhuǎn)過于緩慢,導(dǎo)致吸、排液閥打開的程度變小,3 臺(tái)注聚泵的日注入量較低,注聚泵單耗整體偏高;在固定頻率運(yùn)行狀態(tài)下,注聚單耗隨著容積效率升高而降低。在不同頻率運(yùn)行狀態(tài)下,注聚泵單耗隨著頻率的升高而降低,并在30~45 Hz 范圍內(nèi)注聚單耗最低,為最佳運(yùn)行工況區(qū)間,當(dāng)頻率進(jìn)一步下降或上調(diào)時(shí),注聚單耗則呈上升趨勢(shì)。
由于注聚站采用一泵三井工藝流程,各單井配注量與注入壓力存在差異,為保證高壓力井的正常注入,必須使每臺(tái)注聚泵都保持較高的壓力,從而提高了注入泵的泵壓,造成其他注入井壓力損失。尤其在高濃度注聚過程中,注聚泵設(shè)備基本滿負(fù)荷運(yùn)行,注聚泵泵壓與單井井口油壓壓差高達(dá)2~3 MPa,造成一定的能量損失,耗電量增加。注聚泵不同壓力損失下注聚泵單耗變化統(tǒng)計(jì)見表2。從表2 中可以看出,注聚泵在運(yùn)行過程中隨著泵進(jìn)出口壓力差逐漸升高,注聚泵單耗也逐漸上升[4]。
表2 注聚泵不同壓力損失下注聚泵單耗變化統(tǒng)計(jì)Tab.2 Statistics of unit consumption change under different pressure loss of polymer injection pump
注聚泵回流比是指注聚泵實(shí)際注入過程中的流量損失。由于注聚泵盤根加裝過松,腔室內(nèi)母液中存在雜質(zhì),隨柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)進(jìn)入填料與柱塞之間,最終造成柱塞表面磨損處深度劃痕,漏失量每分鐘超出40~60 滴,導(dǎo)致注聚泵柱塞伸縮性較差,進(jìn)而造成流量損失[5]。
從生產(chǎn)實(shí)際中發(fā)現(xiàn),注聚泵回流比對(duì)注聚單耗影響比較明顯,在地層壓力條件允許的范圍內(nèi),以C 注入站1#比例泵為例,該泵型號(hào)為QMJC3(I)6.0/2.0-16,分別調(diào)整3 口單井瞬時(shí)流量,計(jì)算1#注聚泵在不同回流比下,注聚泵日耗電量變化情況見表3。從注聚現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),注聚泵回流比越高,泵充滿系數(shù)越低,注聚泵能量損失越大,日耗電量越高。隨著注聚泵日注溶液量降低,注聚單耗越高,回流比達(dá)到60%以上的注聚泵單耗最高。
表3 1#注聚泵回流比與注聚泵日耗電量統(tǒng)計(jì)Tab.3 Statistics of reflux ratio of 1# polymer injection pump and daily power consumption of polymer injection pump
在冬季運(yùn)行管理中,A 注入站采用聚能加熱系統(tǒng)取暖,通過摸索聚能加熱泵回水設(shè)定溫度,發(fā)現(xiàn)聚能加熱泵回水溫度設(shè)置越高,注入站平均日注聚單耗越高[6]。回水溫度與A 注入站日耗電量統(tǒng)計(jì)見表4。
表4 回水溫度與A 注入站日耗電量統(tǒng)計(jì)Tab.4 Statistics of return water temperature and daily power consumption of A injection station
2.1.1 更換液力端柱塞
針對(duì)注入站注聚泵進(jìn)行改造,重新設(shè)計(jì)往復(fù)柱塞的直徑,將統(tǒng)一尺寸柱塞更換為與配注母液瞬時(shí)流量規(guī)格相匹配的柱塞,將其改造為單缸單柱塞泵。同時(shí)按照地質(zhì)方案調(diào)整皮帶輪尺寸,使吸入理論排量等于排出需要的液量,取消原來注聚泵剩余的液體通過回流開關(guān)流回吸入端的模式,使每臺(tái)注聚泵的充滿系數(shù)達(dá)到90%以上,并在滿負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行[7]。
2.1.2 優(yōu)化注聚泵進(jìn)出口閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)
由于B 注入站柱塞泵進(jìn)出口閥與閥座設(shè)計(jì)距離過小,導(dǎo)致柱塞泵進(jìn)液、排液過程行程小,泵效一直處于較低狀態(tài)。5 月份,通過對(duì)泵進(jìn)出口閥打磨增大行程間隙,增加閥芯與底座的橫截面積,改進(jìn)后注入站泵效由原來的89%提高到91.7%[8]。B 注入站優(yōu)化注聚泵進(jìn)出口閥結(jié)構(gòu)泵效變化見圖1。
圖1 B 注入站優(yōu)化注聚泵進(jìn)出口閥結(jié)構(gòu)泵效變化Fig.1 Change of structure pump efficiency of inlet and outlet valve in B injection station optimized polymer injection pump
2.1.3 提高注聚泵盤根性能
各注入站采用的是聚四氟乙烯材質(zhì)的盤根,聚氟乙烯材質(zhì)盤根耐腐蝕性及耐摩擦性能較好,但存在剛度、強(qiáng)度不夠等缺點(diǎn)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中,在盤根外側(cè)將一個(gè)聚四氟乙烯的盤根替換成一個(gè)聚氟乙烯(PVC)材質(zhì)的盤根,這樣盤根變?yōu)橛? 個(gè)聚四氟乙烯材質(zhì)和一個(gè)PVC 材質(zhì)組成,進(jìn)而提高了盤根的強(qiáng)度。采取注聚泵結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)措施,注入站注聚單耗由原來2.36 kWh/m3降為1.44 kWh/m3。各注入站注聚泵結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后注聚單耗變化見圖2。
圖2 各注入站注聚泵結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后注聚單耗變化Fig.2 Change of polymer injection unit consumption at each injection station before and after the optimization of polymer pump structure
由于注聚泵采用工頻運(yùn)行時(shí),無法有效地解決注聚泵理論排量與注聚區(qū)塊地質(zhì)配注量不符的矛盾,無法保證聚合物溶液的連續(xù)注入,注聚泵單耗較高,不能達(dá)到節(jié)能效果。針對(duì)此種情況,對(duì)B 注入站14 臺(tái)比例泵增加變頻器,通過改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)而改變電動(dòng)機(jī)輸出功率,根據(jù)配注方案,對(duì)變頻器輸出頻率進(jìn)行設(shè)定,不但控制精度高、運(yùn)行平穩(wěn),而且注聚單耗下降明顯[9]。在設(shè)備調(diào)試運(yùn)行期間,對(duì)B 注入站進(jìn)行注聚泵單耗測(cè)試,在注入壓力,注入量不變的情況下,投加變頻器后,平均注聚單耗由2.21 kWh/m3降為1.96 kWh/m3,日耗電量由5 100 kWh 降為4 800 kWh,平均日節(jié)電300 kWh,全站14 臺(tái)變頻器每年可節(jié)電262.8×104kWh,年節(jié)約電費(fèi)157.6 萬元。加裝變頻器前后注聚單耗變化見圖3。
圖3 加裝變頻器前后注聚單耗變化Fig.3 Change of polymer injection unit consumption before and after installing inverter
在保證開井時(shí)率、機(jī)泵無故障平穩(wěn)運(yùn)行前提下,注聚泵日注溶液量較高時(shí),單耗相應(yīng)較低。如果存在機(jī)泵故障或地質(zhì)關(guān)井時(shí),在1 口或者2 口單井注入時(shí),隨著注聚泵日注溶液量的降低,注聚單耗明顯升高。以C 注入站10#比例泵為例,分別計(jì)算不同注入方式下,注聚單耗變化情況。C 注入站10#比例泵不同注入方式下單耗變化見表5。從表5中可以看出,注聚泵只有在3 口井正常注入時(shí),注聚單耗最低。
表5 C 注入站10#比例泵不同注入方式下單耗變化Tab.5 Unit consumption change of 10# proportional pump in C injection station under different injection modes
針對(duì)注聚泵,要做好維護(hù)與保養(yǎng)工作,保證開井時(shí)率,降低泵故障率。要做到及時(shí)清洗泵入口過濾器;及時(shí)檢測(cè)泵出口緩沖器充氣壓力,使緩沖器壓力始終保持在泵出口壓力的70%~80%;及時(shí)排空,減小大站來液中氣體對(duì)注聚泵的影響,提高泵充滿系數(shù);積極更換機(jī)油,做好日常維護(hù)工作,降低故障次數(shù)。在全隊(duì)的3 座注入站管理中,C 注入站平均泵時(shí)率高于96%,開井率高于95%,泵故障頻率最低,平均注聚單耗控制在1.6 kWh/m3,在全隊(duì)中注聚單耗最低[10]。
通過A 注入站聚能加熱泵采暖溫度摸索,制定一系列管理措施。要求冬季聚能加熱回水溫度控制在45 ℃,注入站值班室運(yùn)行溫度為20 ℃,操作間溫度10 ℃,積極控制注聚泵用電量,在冬季運(yùn)行管理中A 注入站平均注聚單耗控制在2.42 kWh/m3。
通過對(duì)聚合物注入站注聚單耗的影響因素分析,在技術(shù)及管理兩方面提出4 項(xiàng)降低注聚單耗的節(jié)能措施。
在技術(shù)方面,通過更換注聚泵液力端柱塞、優(yōu)化注聚泵進(jìn)出口閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)、改進(jìn)注聚泵盤根等技術(shù)措施,注入站注聚單耗由2.36 kWh/m3降為1.44 kWh/m3。通過加裝變頻器裝置,改變電動(dòng)機(jī)輸出功率,達(dá)到較好節(jié)能效果。變頻器投入使用后,B 注入站日注聚單耗由2.21 kWh/m3降為1.96 kWh/m3,日節(jié)電量為300 kWh,年節(jié)約電費(fèi)157.6 萬元。
在管理方面,加強(qiáng)注聚泵的日常維護(hù)與保養(yǎng),通過降低泵故障率,提高日注溶液量,C 注入站平均注聚單耗控制在1.6 kWh/m3;通過冬季現(xiàn)場(chǎng)管理摸索,設(shè)定聚能加熱泵回水溫度45 ℃,A 注入站注聚單耗控制在2.42 kWh/m3合理范圍內(nèi)。