施敖榮 林金錫 林墾
(常州亞瑪頓股份有限公司 常州 213000)
在玻璃生產(chǎn)過程中,企業(yè)為了節(jié)約能源、降低成本,經(jīng)常會對碎玻璃(Material Glass,簡稱MG)率進行調(diào)整。如果在MG率調(diào)整過程中窯爐工藝參數(shù)沒有及時進行相應(yīng)的調(diào)整或調(diào)整不充分不到位,勢必會造成玻璃窯爐工藝的波動,使玻璃不良增加,在后續(xù)玻璃不良的對策過程中,有時會急功近利,往往欲速則不達。本文根據(jù)多年的玻璃生產(chǎn)實踐,在MG率調(diào)整時玻璃窯爐工藝應(yīng)對方面積累了一些經(jīng)驗,以供同行借鑒參考。
碎玻璃(MG)用作玻璃的原料不僅可以加速玻璃的熔制過程,降低玻璃熔制的熱量消耗,從而可以降低生產(chǎn)成本和增加產(chǎn)量,而且可以變廢為寶,減少環(huán)境污染。
當(dāng)企業(yè)為了節(jié)能降本增加產(chǎn)量時會適當(dāng)增加MG率,在MG率增加過程中,配合料中易熔的熟料比例增加,相對難熔的生料比例降低,有利于玻璃熔制,熔制玻璃所需的熱量是減少的,如圖1所示。
圖1 MG率增加與油耗的關(guān)系
在MG率增加過程中,窯爐所需熱量要及時減少,特別是窯爐投料口側(cè)的熱量要及時減少,并且每次MG率調(diào)整量不宜過大,一般以2%為宜,每次增加2%以后,需要觀察2~3天,以便在后續(xù)的MG率增加過程中能夠及時對窯爐工藝參數(shù)進行補正,確保窯爐工藝的穩(wěn)定,如表1和圖2所示。
表1 MG率增加時的工藝補正
圖2 Mg率增加和玻璃不良(T.GL)推移
在MG率由54%增加到64%過程中由于采取了穩(wěn)步增加MG率并及時減少了投料口側(cè)的熱量,同時適當(dāng)降低窯爐溫度控制點R/P#2的溫度,窯爐工藝保持穩(wěn)定,玻璃不良(T.GL)沒有隨MG率增加而增加,說明玻璃窯爐的工藝補正是充分的。
當(dāng)企業(yè)MG在庫量不足時會降低MG率,在MG率降低過程中,即配合料中易熔的熟料比例降低,相對難熔的生料比例增加,不利于玻璃熔制,熔制玻璃所需的熱量增加,如圖3所示。
圖3 MG率降低與油耗的關(guān)系
在MG率降低過程中,窯爐所需熱量要及時增加,特別是窯爐投料口側(cè)的熱量要及時增加,并且每次MG率調(diào)整量不宜過大,一般以2%為宜,每次降低2%以后,需要觀察2~3天,以便在后續(xù)的MG率降低過程中能夠及時對窯爐工藝參數(shù)進行補正,確保窯爐工藝的穩(wěn)定,如表2和圖4所示。
表2 MG率降低時的工藝補正
圖4 MG率降低和玻璃不良(T.GL)推移
在MG率由70%降低到46%過程中由于采取了穩(wěn)步降低MG率并及時增加了投料口側(cè)的熱量,同時適當(dāng)升高窯爐溫度控制點R/P#2的溫度,窯爐工藝保持穩(wěn)定,玻璃不良(T.GL)不僅沒有隨MG率降低而增加,反而有所下降,說明玻璃窯爐的工藝補正是充分的。
2019年3月在MG率由80%降低到60%的過程中,由于沒有采取穩(wěn)步降低MG率的措施,也沒有及時對窯爐工藝進行補正,導(dǎo)致窯爐工藝發(fā)生波動,氣泡不良(T.B)增加,如圖5所示。
每次MG率調(diào)整結(jié)束穩(wěn)定后要及時對窯爐內(nèi)表面玻璃液流速和流向進行調(diào)查,以便再次確認窯爐工藝是否處于最優(yōu)時的狀態(tài)。如果不是處于最優(yōu)狀態(tài),則需要根據(jù)玻璃不良情況決定是否進行工藝調(diào)整。表3為表面流調(diào)查歷史記錄。
表3 表面流調(diào)查歷史記錄
為了便于分析,將表面流調(diào)查記錄表中(表3)的位置和流速等數(shù)據(jù)做成圖,如圖6所示。
圖6 表面流調(diào)查位置和流速
結(jié)合玻璃不良實際情況(圖7)就可以判斷窯爐工藝是否需要進行調(diào)整。
圖7 玻璃不良(T.GL)推移
(1)在MG率增加或降低過程中需要及時減少或增加投料口側(cè)的熱量,并適當(dāng)降低或升高窯爐控制溫度,在這個過程中采取穩(wěn)步緩慢調(diào)整的方式,確保窯爐工藝保持穩(wěn)定。
(2)每次MG率調(diào)整量以2%為宜,且每次調(diào)整后需要觀察2~3天,以便檢查確認之前的補正是否充分,在后續(xù)的MG率調(diào)整過程中是否還需進行彌補。
(3)通過表面流調(diào)查可以檢討窯爐工藝是否處于最優(yōu)狀態(tài)。