紀(jì)瑞琦 寧武珍 張 浩 沈亞鵬 朱小明
(珠海杰賽科技有限公司,廣東 珠海 519170)
在含鎳廢水蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)中,由于蒸發(fā)系統(tǒng)的特點(diǎn)及含鎳廢水的復(fù)雜成分,導(dǎo)致蒸發(fā)濃縮過程中會在蒸發(fā)器的換熱管壁處產(chǎn)生大量白色垢狀物質(zhì)。該白色垢狀物質(zhì)不溶于強(qiáng)酸強(qiáng)堿,且積累到一定厚度后會增加換熱器的熱阻,降低蒸發(fā)器的換熱效率,導(dǎo)致循環(huán)水無熱負(fù)荷,浪費(fèi)電能,并造成蒸發(fā)器內(nèi)部流速過快引起霧沫夾帶[1]。因此,須在蒸發(fā)器工作的同時加入阻垢劑及消泡劑。但阻垢劑及消泡劑會增加蒸發(fā)器處置含鎳廢水的成本,且該方法只能延長結(jié)垢時間,無法從根本上解決結(jié)垢的問題。與此同時,換熱器產(chǎn)生的垢會大大增加后續(xù)人工處置的工作量,同時會降低含鎳廢水蒸發(fā)濃縮的工作效率。為了解決蒸發(fā)器濃縮工作中存在的問題,需要研究一套新的方法,從根本上消除蒸發(fā)器結(jié)垢的現(xiàn)象。
含鎳廢水蒸發(fā)器的工作原理是通過降低蒸發(fā)罐里的壓強(qiáng)來降低溶液的沸點(diǎn)。由真空泵將蒸發(fā)罐抽成真空狀態(tài),在此壓強(qiáng)下,水的沸點(diǎn)為35 ℃左右,溶液通過循環(huán)泵將物料連續(xù)循環(huán)霧化至換熱器上,溶液中水分被蒸發(fā);再通過冷凝裝置冷卻水汽。蒸發(fā)器的主要動力部件壓縮機(jī)作用于冷媒,在不同的換熱部位,通過對冷媒壓力進(jìn)行控制同時實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)與冷卻,余熱隨冷媒循環(huán)利用;此外,低溫蒸發(fā)與環(huán)境溫度接近,不存在大溫差熱交換,將熱量損失降到最低,達(dá)到節(jié)能的目的。含鎳廢水蒸發(fā)器如圖1所示。
圖1 含鎳廢水蒸發(fā)器
1.2.1 含鎳廢水成分分析
含鎳廢水產(chǎn)自沉鎳金產(chǎn)線中的水洗槽,主要含有鎳離子、鈣離子、鎂離子及其他有機(jī)聚合物,pH 值為3~4,無色透明,在遇堿調(diào)節(jié)pH 值至7 以上時,溶液會產(chǎn)生不溶的凝膠狀物體。
通過反滲透膜作用后的含鎳廢水為綠色,相較于反滲透前的含鎳廢水,其鎳離子、鈣離子、鎂離子、含量均增加,pH 值為2~3,在遇堿調(diào)節(jié)pH 值至7 以上時產(chǎn)生綠色沉淀,隨著pH 值的升高,綠色沉淀的量也逐漸增多。
1.2.2 蒸發(fā)器結(jié)垢的原因分析
通過取樣檢測得出反滲透后濃縮液的數(shù)據(jù)見表1。
表1 含鎳廢水檢測數(shù)據(jù)
由表1 可知,含鎳廢水中鈣離子、硫酸根離子、鎂離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高。其中,硫酸鎂極易溶于水,硫酸鈣微溶于水,且硫酸鈣微溶于強(qiáng)酸強(qiáng)堿的性質(zhì)與蒸發(fā)器結(jié)垢的情況相同。通過檢測蒸發(fā)器的結(jié)垢固體得出其主要成分為硫酸鈣。
通過檢測數(shù)據(jù)結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,得出蒸發(fā)器結(jié)垢的原因?yàn)椋涸谡舭l(fā)器蒸發(fā)含鎳廢水時,結(jié)垢分為3 個過程,分別為溶液中過飽和→晶核形成→晶體生長。硫酸鈣在特定的鹵水中有特定的溶解度,當(dāng)硫酸鈣在鹵水中的過飽和度達(dá)到一定程度時,就會產(chǎn)生微觀的硫酸鈣晶粒作為結(jié)晶的核心,形成晶核;晶核形成后,硫酸鈣分子會圍繞晶核快速聚集并形成大晶體,晶體不斷堆積最終形成難溶鈣垢[2]。
根據(jù)蒸發(fā)器結(jié)垢的原因以及廢水和蒸發(fā)器的情況,擬先進(jìn)行小試實(shí)驗(yàn)。在小試實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,最終確定解決蒸發(fā)器結(jié)垢的方法。
2.1.1 實(shí)驗(yàn)用物品
實(shí)驗(yàn)儀器:加熱器,滬興電熱電器廠;燒杯;溫度計(jì);量筒。
實(shí)驗(yàn)藥品:乙二胺四乙酸(ethylene diamine tetraacetie acid,EDTA)(深圳市博林達(dá)科技有限公司);氫氧化鈉(分析純)(茂名市熊大化工有限公司);鹽酸(天津市凱通化學(xué)試劑有限公司);含鎳廢水。
2.1.2 實(shí)驗(yàn)方案
根據(jù)廢水的特點(diǎn)及蒸發(fā)器結(jié)垢的原因,進(jìn)行如下3組實(shí)驗(yàn)。
方案1:由于硫酸鈣在酸性條件下隨著pH 值的降低其溶解性逐漸增大,因此擬設(shè)計(jì)5 組樣品,每組各1 L,置于燒杯內(nèi),將其溶液pH 值分別調(diào)至2.0、1.5、1.0、0.8 和0.3,調(diào)節(jié)pH 值后將其放置于加熱器加熱至沸騰,直至溶液的體積減少至100 mL,在蒸發(fā)結(jié)束后觀察燒杯內(nèi)結(jié)晶情況。具 體實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如圖2所示。
圖2 pH值降低時燒杯底部的結(jié)晶
通過實(shí)驗(yàn)得出,隨著含鎳廢水pH 值逐漸降低,蒸發(fā)后在燒杯底部的結(jié)晶越來越少,在pH 值降至0.3時,蒸發(fā)完畢后燒杯底部無結(jié)垢產(chǎn)生。但由于pH 值為0.3 時,廢液存在較大的安全隱患且強(qiáng)酸容易對蒸發(fā)器造成損壞,且該廢液調(diào)節(jié)至酸性需要消耗大量鹽酸,約為蒸發(fā)含鎳廢液體積量的50%,處置成本很高,并且在蒸發(fā)過程中及蒸發(fā)完畢后會產(chǎn)生強(qiáng)烈刺鼻的酸氣,具有較大的安全隱患,故排除該方案。
方案2:由于EDTA 與鈣離子絡(luò)合生成的絡(luò)合鈣離子化合物在pH 值小于等于6 時比較穩(wěn)定,且溶于水,故擬加入EDTA,通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證其降低結(jié)垢的效果。
實(shí)驗(yàn)方案如下:①直接加入5%的EDTA,混合均勻后直接加熱至沸騰,待溶液體積減少至100 mL,停止加熱并觀察結(jié)垢情況。② 調(diào)節(jié)pH 值至5 左右,加入5%的EDTA,混合均勻后直接加熱至沸騰,待溶液體積減少至100 mL,停止加熱并觀察結(jié)垢情況。實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如圖3所示。
圖3 加入EDTA后的結(jié)晶狀態(tài)
通過實(shí)驗(yàn)得出,加入EDTA 后,如不調(diào)節(jié)pH值(含鎳廢液pH 值為2.1),加熱過程中會產(chǎn)生大量的泡沫,蒸發(fā)濃縮后底部產(chǎn)生大量的白色固體,且很難去除。當(dāng)pH 值為5 時,在蒸發(fā)的過程中基本無泡沫,蒸發(fā)濃縮結(jié)束后,相對于未調(diào)節(jié)pH 值的含鎳廢液,燒杯底部會產(chǎn)生一層較薄的白色固體。通過實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象得出,該方案處置效果較差,故排除該方案。
方案3:硫酸鈣在堿性條件下會和氫氧根生成氫氧化鈣沉淀,與此同時也會將含鎳廢液中的鎳離子以及鎂離子、膠體聚合物(該聚合物會在堿性條件下聚合成坨沉降)等成分完成沉降。因此設(shè)計(jì)如下實(shí)驗(yàn)方案:擬設(shè)計(jì)5 組樣品,每組各1 L置于燒杯內(nèi),將其溶液pH值分別調(diào)節(jié)至7.0、8.0、9.0、10.0、11.0,調(diào)節(jié)pH 值后將其放置于加熱器加熱至沸騰,待溶液的體積減少至100 mL,在蒸發(fā)結(jié)束后觀察燒杯內(nèi)結(jié)晶情況。具體實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如圖4所示。
圖4 堿性條件下燒杯底部的結(jié)晶
通過實(shí)驗(yàn)得出:隨著含鎳廢水pH 值逐漸升高,蒸發(fā)后燒杯底部的結(jié)晶減少,在pH值升至11時,蒸發(fā)完畢后燒杯底部無結(jié)垢產(chǎn)生。在加入液堿后會產(chǎn)生綠色沉淀;隨著pH 值的升高產(chǎn)生沉淀的厚度變大,靜置后會分層,上層為清液,下層為沉淀。通過實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象得出:該處置方法安全可靠,液堿的使用量僅為含鎳廢水的2%左右,成本低廉;同時在處置的過程中無泡沫產(chǎn)生,下層沉淀可溶于含鎳廢液(沉淀溶于含鎳廢液的過程中無放熱、冒煙的現(xiàn)象產(chǎn)生,整個溶解過程安全可靠),故擬在車間采用該處置方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
通過小試實(shí)驗(yàn)確定了含鎳廢水蒸發(fā)器的實(shí)驗(yàn)方案,見表2。實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如圖5所示。
表2 含鎳廢水蒸發(fā)器實(shí)驗(yàn)方案
圖5 蒸發(fā)器蒸發(fā)后無垢產(chǎn)生
在含鎳廢水原液的處置過程中,隨著pH 值的升高,溶液溫度逐漸升高。在pH 值為11.5 左右時,溫度為35~40 ℃左右。隨著pH 值的升高,含鎳廢液產(chǎn)生的沉淀增多。整個處置過程無有毒、有害、特殊氣味的氣體產(chǎn)生,原液處置過程安全可靠。處置后的原液進(jìn)入蒸發(fā)器蒸發(fā)時內(nèi)部無泡沫產(chǎn)生,證明無需添加消泡劑。在蒸發(fā)器運(yùn)行半個月之后,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器內(nèi)部基本無結(jié)垢產(chǎn)生,證明該方法滿足實(shí)際生產(chǎn)需求。為了驗(yàn)證該方法的穩(wěn)定性,進(jìn)行了3個月的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,根據(jù)3個月內(nèi)的實(shí)際實(shí)驗(yàn)情況及現(xiàn)場一線員工的反饋得出,處置效率由優(yōu)化前的每日1 t提升至每日2 t,處置效果見表3。
表3 新方法的處置效果及收益
通過處置效果得出該處置方法滿足實(shí)際需求,安全可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,將蒸發(fā)器的處置效率提升了1 倍,達(dá)到了除垢效果,降低了處置成本及員工工作量,并提高了實(shí)際含鎳廢水系統(tǒng)的處置效率。該方法可應(yīng)用于實(shí)際含鎳廢水系統(tǒng)處置中。
通過實(shí)驗(yàn)及車間驗(yàn)證,確定蒸發(fā)器結(jié)垢處置方法如下。
(1)在含鎳廢液原液中添加工業(yè)級液堿,邊添加邊攪拌,直至pH 值調(diào)節(jié)至11.5 后停止加液堿。
(2)含鎳廢液原液處置完畢后開啟蒸發(fā)器,在進(jìn)入蒸發(fā)器蒸發(fā)的過程中無需添加阻垢劑及消泡劑,直至蒸發(fā)濃縮至指定標(biāo)準(zhǔn),停止蒸發(fā)濃縮。
在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)存在少許問題,提出了相應(yīng)的解決方法,具體如下。
(1)液堿添加為人工操作,較為繁瑣,且在添加過程中有安全隱患。為解決該問題,在原液儲罐處增加了一條液堿輸送管線。
(2)蒸發(fā)后的濃縮液需采用移動的潛水泵抽至含鎳廢水池,操作過程中工作量較大且存在安全隱患。為解決該問題,在濃縮液儲罐處增加一條管線,由隔膜泵抽至含鎳廢水池內(nèi)。
通過小試實(shí)驗(yàn)及車間驗(yàn)證,確定了解決蒸發(fā)器結(jié)垢的處置方法。該方法處置效果滿足蒸發(fā)器除垢要求,且節(jié)約了阻垢劑及消泡劑使用成本。同時,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的情況對方法進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),整個方法安全可靠。