楊金澤
(中原油田分公司天然氣處理廠,河南 濮陽(yáng) 457162)
在線色譜儀是石油化工行業(yè)中應(yīng)用廣泛的精密分析儀器,在使用過(guò)程中隨著各電路板、電磁閥、色譜柱的老化或故障,會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題。如果處理不及時(shí),失去了提供可靠數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)的功能。輕則降低主工藝的效率,重則引起主工藝設(shè)備、設(shè)施的損壞。而問(wèn)題處理的首要手段是通過(guò)色譜譜圖進(jìn)行切入,與正常譜圖進(jìn)行比較、分析并通過(guò)輔助方法確認(rèn)后定位故障。本文列舉了幾個(gè)故障案例,具有一定的典型性和代表性,記錄下來(lái),為同行提供參考。
由高壓氣瓶提供的載氣,經(jīng)減壓閥減壓后通過(guò)預(yù)熱管、檢測(cè)器的一側(cè)后到達(dá)氣化室。同時(shí)工藝裝置中在線獲取的樣品氣通過(guò)六通閥進(jìn)樣,在氣化室經(jīng)瞬間氣化,被載氣帶入色譜柱。色譜柱是關(guān)鍵部件,利用待分析組分在可溶性、吸附性、揮發(fā)性等方面的物性差異進(jìn)行組分分離。載氣作為移動(dòng)相進(jìn)入色譜柱與固定相色譜填充柱接觸,很快被固定相溶解或吸附,隨著載氣的不斷通入,被帶入的樣品氣由固定相溶解或吸附又從固定相中揮發(fā)或脫附,這個(gè)過(guò)程反復(fù)進(jìn)行。不同的組分停留時(shí)間不同,分離后單個(gè)組分隨載氣先后進(jìn)入檢測(cè)器的另一側(cè)。檢測(cè)器位于色譜柱出口,將組分及其濃度隨時(shí)間的變化量轉(zhuǎn)為易測(cè)量、與各種組分濃度成比例的的傳感信號(hào)。再通過(guò)控制器由就地打印機(jī)或RS485通訊線連上PC機(jī)后接打印機(jī)記錄下來(lái)[1-5]。
某天然氣處理廠擁有的輕烴回收裝置是對(duì)油田伴生氣進(jìn)行分離的物理過(guò)程,產(chǎn)品有干氣、液態(tài)乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油。在線色譜儀用于對(duì)伴生氣組分和過(guò)程產(chǎn)品純度的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),并依據(jù)其質(zhì)與量的變化指導(dǎo)工藝生產(chǎn)參數(shù)和設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。
圖1 天然氣組分譜圖Fig.1 Natural gas composition spectrum
處理:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整載氣壓力到規(guī)定值,并觀察穩(wěn)壓閥工作穩(wěn)定性,酌情進(jìn)行修復(fù)或更換。
處理:測(cè)量3#六通閥是否動(dòng)作,辨識(shí)3#六通閥不動(dòng)作的具體原因,大概率是六通閥膜片通道堵塞或膜片泄漏,進(jìn)行膜片或整閥更換。
圖2 天然氣組分譜圖Fig.2 Natural gas composition spectrum
案例2:在走全順序流路時(shí),stream1(天然氣)中出現(xiàn)一個(gè)不正常峰,單走stream3(干氣),此峰不見(jiàn),單走stream1(天然氣),此峰出現(xiàn)。調(diào)整閥序,拋開(kāi)其余流路,只走stream1(天然氣)、stream3(干氣)時(shí)此峰不見(jiàn)。走stream2(干氣)、stream3(干氣)時(shí)此峰不見(jiàn)。見(jiàn)圖2。
排查:由于2#六通閥作用為各組分的分離反吹,懷疑出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是該閥的開(kāi)關(guān)時(shí)間漂移,修改2#六通閥的關(guān)閉時(shí)間,走stream1(天然氣)、stream2(干氣)、stream3(干氣)流路,stream1(原料氣)、stream2(干氣)顯示正常,stream3(干氣)流路出現(xiàn)一不正常峰。由此判斷該六通閥開(kāi)關(guān)時(shí)間失序,導(dǎo)致stream1(原料氣)中的組分沒(méi)有完全被反吹時(shí)六通閥關(guān)閉,阻斷停留的部分組分在下一流路被吹出。
原因:測(cè)量電壓,發(fā)現(xiàn)交流繼電器電流時(shí)斷時(shí)續(xù),導(dǎo)致該六通閥的電磁閥動(dòng)作異常。見(jiàn)圖3。
處理:修復(fù)交流繼電器,上述流路出峰正常。
案例3:主工藝停產(chǎn),色譜停機(jī)。一段時(shí)間后隨著主工藝的恢復(fù),色譜投用,stream1(原料氣)流路圖尾部出現(xiàn)一不知名峰。見(jiàn)圖3。
圖3 天然氣組分譜圖Fig.3 Natural gas composition spectrum
原因:關(guān)其他流路,走stream1(天然氣)單流路,雜峰依舊存在。結(jié)合工藝實(shí)際情況判斷在線色譜的管路系統(tǒng)內(nèi)由于主工藝的檢修、置換等原因,混入氮?dú)獾绕渌s質(zhì)。
處理:關(guān)閉所有流路進(jìn)樣針閥,只通載氣運(yùn)行在線色譜,相當(dāng)于使用載氣進(jìn)行連續(xù)吹掃,5個(gè)周期后,再行投用樣氣,各流路譜圖正常。
案例4:stream4(乙烷)流路中出現(xiàn)一未知峰,導(dǎo)致組分報(bào)告中分析結(jié)果失準(zhǔn),同時(shí)steam5(丙烷)流路中的丙烷峰出現(xiàn)平頂。見(jiàn)圖4。
圖4 乙烷組分譜圖Fig.4 Ethane component spectrogram
原因:stream4(乙烷)流路中的未知峰按照保留時(shí)間判斷應(yīng)為丙烷,關(guān)1#進(jìn)樣六通閥,走stream4(乙烷)、stream5(丙烷)流路,出峰顯示正常。由于stream4(乙烷)和stream5(丙烷)兩流路都是1#六通閥進(jìn)樣,初步判斷是兩流路的進(jìn)樣發(fā)生了互竄,導(dǎo)致部分丙烷進(jìn)入了stream4(乙烷)流路,因此將故障點(diǎn)鎖定在流路切換電磁閥或1#進(jìn)樣六通閥發(fā)生泄漏。
關(guān)stream4(乙烷)進(jìn)樣針閥,吹掃兩天后,乙烷流路出峰紊亂,最大的特點(diǎn)是出丙烷峰。見(jiàn)圖5。
圖5 乙烷組分譜圖Fig.5 Ethane component spectrogram
關(guān)stream5(丙烷)進(jìn)樣針閥,吹掃兩天后,丙烷流路出現(xiàn)一不知名雙肩峰,并出乙烷峰。見(jiàn)圖6。
圖6 丙烷組分譜圖Fig.6 Propane composition spectrum
因此判斷樣氣互竄發(fā)生在進(jìn)色譜柱之前,排除1#進(jìn)樣六通閥泄漏之后,可判定,是由于stream4或stream5流路切換電磁閥發(fā)生了泄漏,導(dǎo)致乙烷和丙烷樣氣互竄。
處理:更換steam4流路切換電磁閥后,上述兩流路譜圖恢復(fù)正常。
案例5:stream7(輕油)流路中異戊烷i-C5、正戊烷N-C5峰同時(shí)后移;
原因:輕質(zhì)油成分重,凝點(diǎn)高。同時(shí)在預(yù)處理和加熱爐中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)樣品汽化和穩(wěn)定流動(dòng)。應(yīng)用中多次出現(xiàn)樣品未合理汽化,造成氣液混合物進(jìn)樣,不能準(zhǔn)確出峰,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引發(fā)色譜柱污染。譜圖上的表現(xiàn)就是保留時(shí)間漂移。見(jiàn)圖7。
圖7 輕油組分對(duì)比譜圖Fig.7 Light oil component contrast spectrum
處理:利用工藝排液點(diǎn)或在線色譜外接排液口排液,并增加循環(huán)時(shí)間,同時(shí)調(diào)整輕油進(jìn)樣量和進(jìn)樣溫度。
案例6:stream4(乙烷)流路中出現(xiàn)一不知名峰。見(jiàn)圖8。
圖8 乙烷組分對(duì)比譜圖Fig.8 Contrast spectra of ethane components
原因:排查在線色譜的前端進(jìn)樣電磁閥和六通閥均運(yùn)轉(zhuǎn)正常,進(jìn)一步檢查色譜柱,發(fā)現(xiàn)Dual column off時(shí)間提前,導(dǎo)致上一流路中的甲烷C1峰沒(méi)有完全被吹出色譜柱,殘留的甲烷在stream4中被吹出,形成一相似組分峰。
處理:逐次按照1 s/次調(diào)整Dual column off時(shí)間,直至此雜峰消失。
案例7:stream5(丙烷)流路只出現(xiàn)一無(wú)名小峰,其他組分峰全部消失。見(jiàn)圖9。
圖9 丙烷組分對(duì)比譜圖Fig.9 Contrast spectra of propane components
原因:出現(xiàn)此現(xiàn)象的最大可能原因是沒(méi)有進(jìn)樣,按照從后往前的順序拆開(kāi)本流路中接頭,逐步檢查進(jìn)樣壓力是否正常,最后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)取樣點(diǎn)減壓閥后已經(jīng)沒(méi)有壓力,但減壓閥前丙烷樣品氣壓力正常,判斷減壓閥泄漏。
處理:更換減壓閥,出峰正常。
案例8:stream4(乙烷)流路中各組分峰峰形正常,但保留時(shí)間整體后移。同時(shí)組分報(bào)告中C1含量47.13%,CO2含量52.13%,C2含量0%。與第三方正常組分報(bào)告中C1含量3.67%,CO2含量3.95%,C2含量92.31%偏離較大。見(jiàn)圖10。
原因:期初判斷為保留時(shí)間漂移,但修改保留時(shí)間后,組分結(jié)果仍然偏離,檢查發(fā)現(xiàn)隨著組分峰的漂移,inhibit時(shí)間隨之漂移,導(dǎo)致雖然組分出峰正常,但并沒(méi)有被識(shí)別捕捉。
處理:依照組分峰出峰順序修改inhibit時(shí)間,并小范圍調(diào)整保留時(shí)間,組分報(bào)告恢復(fù)正常。
圖10 乙烷組分對(duì)比譜圖Fig.10 Contrast spectra of ethane components
文章中所舉案例只是很少的一部分,在線色譜的運(yùn)行過(guò)程中,諸如電磁干擾、灰塵、主工藝污染、溫度、濕度、供電等環(huán)境條件及操作方法的變化,譜圖是最先反映出色譜狀態(tài)穩(wěn)定和可信程度的。定期保存完整的譜圖報(bào)告,可以根據(jù)基線噪音和基線漂移,譜峰趨勢(shì)的變化、峰形的標(biāo)準(zhǔn)度、組分峰的完整度,識(shí)別并判斷故障。而在進(jìn)行故障排查處理時(shí),不能一次更換多個(gè)部件,應(yīng)分次、分階段逐個(gè)確定,防止對(duì)故障原因的判斷失誤。