茍 海,靳瀚博,周建平,張 泰,曹烽華,張文宗
(中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300)
秦山三期CANDU 重水堆中,從反應(yīng)堆中剛下來的乏燃料棒束需要通過傳輸小車及時將其轉(zhuǎn)運至儲存池儲存,但在傳輸小車運行過程中,在2 號鏈上的卸料端??课恢妙l繁出現(xiàn)忽近忽遠的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響運行人員卸料操作,增加運行風(fēng)險。2020 年9 月18 日16 時12 分,1 號機組傳輸小車在2 號鏈卸料端與機械擋塊相撞。傳輸小車與機械擋塊相撞后,電機會一直打滑運行,傳輸小車上的乏燃料棒束存在損壞風(fēng)險。維修人員到達現(xiàn)場后,對卸料端開關(guān)重新調(diào)整,將傳輸小車與機械擋塊的距離增大,實驗兩次后,傳輸小車??课恢梅€(wěn)定,距離滿足要求。三天后,運行人員再次反饋,傳輸小車停靠位置與機械擋塊相距過遠,運行人員無法操作乏燃料棒束,維修人員再次干預(yù)。該現(xiàn)象近些年頻繁發(fā)生,對機組運行造成安全隱患。
從2 號鏈電機邏輯可知:傳輸小車從2 號鏈的傳輸端到卸料端的被動停止邏輯只有一個,即傳輸小車在卸料端開關(guān)觸發(fā)。
假設(shè)1:小車在傳輸端停止位置不穩(wěn)定;假設(shè)2:小車在傳輸端停止位置穩(wěn)定。
如果假設(shè)1 成立,則傳輸小車在2 號鏈傳輸時的起始位置就會不穩(wěn)定,故障很可能與1 號鏈傳輸有關(guān),分析的方向就會是1 號鏈傳輸?shù)姆€(wěn)定性。據(jù)1 號鏈控制邏輯可知,1 號鏈停止邏輯由軸編碼器控制,設(shè)定值為71128。通過多次觀察發(fā)現(xiàn),1 號鏈在傳輸端停止時軸編碼器讀數(shù)非常穩(wěn)定,且傳輸時間也很穩(wěn)定,因此可以認定1 號鏈的傳輸是穩(wěn)定的,假設(shè)1 不成立。
如果假設(shè)2 成立,則不需要考慮傳輸小車的起始點,影響傳輸小車在卸料端??课恢玫闹饕蛩赜? 號鏈電機、2 號鏈傳輸鏈條、卸料端開關(guān)組件。
1.2.1 2 號鏈電機穩(wěn)定性分析
2 號鏈電機是保德公司出品,型號GE 143TCYFCZ,額定電壓220/380 VAC,額定功率0.5 HP(1 HP=0.746 kW),轉(zhuǎn)速710 r/min。電機穩(wěn)定性測試比較復(fù)雜,由于條件限制,暫時沒有直接檢測的方法,通常情況下,電機的穩(wěn)定性與電機傳動打滑及電機剎車有關(guān)。
(1)電機齒輪打滑。電機傳動打滑的原因有多種,主要有:電機重負荷運行導(dǎo)致齒輪過載加速齒輪磨損,或缺油、長期高速運轉(zhuǎn),齒輪對齒輪的嚙合磨損或位置不當(dāng)?shù)?,都有可能使軸承損壞。如果是輕微磨損,可以調(diào)節(jié)兩個齒輪之間的距離,如果磨損嚴(yán)重需要更換齒輪。
目前,2 號鏈電機不存在長期或高負荷運轉(zhuǎn)的情況,還未發(fā)現(xiàn)齒輪磨損嚴(yán)重的情況,同時,對于電機鏈條有潤滑預(yù)維操作,因此電機齒輪打滑影響不是目前電機不穩(wěn)定性的主要因素。
(2)電機剎車動作延遲影響。為了驗證剎車的影響,利用做標(biāo)識的方法直觀地檢測電機、鏈條、剎車在運行過程中帶來的偏差量。
根據(jù)消缺頻率,每月必然會出現(xiàn)1~2 次,因此采用標(biāo)識法記錄1 個月的標(biāo)識情況(表1)。由于電機轉(zhuǎn)動軸轉(zhuǎn)動快(710 r/min),水下小車位置變化一點,電機轉(zhuǎn)動軸可能轉(zhuǎn)動十幾圈,因此這個位置做的標(biāo)識沒有意義,所以選定標(biāo)識位置有:電機傳動鏈條與枕塊,銜鐵與線圈(銜鐵間隙),前者是動作部件(標(biāo)識對象),后者是固定部件(參考對象)。
表1 標(biāo)識法記錄數(shù)據(jù)
從表1 可知,電機傳動鏈條標(biāo)識每次都會存在變化。但是,變化量與小車??课恢没緦?yīng),如果手動轉(zhuǎn)動電機,能夠?qū)⑿≤囄恢煤蜆?biāo)識位置重合,且剎車銜鐵變化較小。因此,從標(biāo)識法可以得出電機傳動和剎車制動較為穩(wěn)定,不是目前傳輸小車不穩(wěn)定表現(xiàn)的主要因素。
1.2.2 傳輸鏈條穩(wěn)定性分析
傳輸鏈條松弛會影響鏈條和齒輪之間的傳動,一般會造成鏈條打滑以及鏈條磨損(圖1)。由于傳動鏈條都是在乏燃料水池中,很難查看是否有松動,平時在預(yù)維中的做法是,用鏈條脹緊工具檢查鏈條自鎖螺母的緊固力矩(80~120 英寸磅)。如果力矩偏小,說明鏈條有松動可能,需要重新緊力矩。在故障多次發(fā)生后,首先對傳輸鏈條的自鎖螺母力矩進行檢查,檢查結(jié)果是力矩在要求范圍內(nèi)。
圖1 水下傳輸鏈條磨損情況
在實際運行中,鏈條磨損情況的確存在。目前已經(jīng)對磨損的鏈條更換過多次,本故障現(xiàn)象出現(xiàn)后,也對水下鏈條進行了檢查,并更換了3 對,但是更換后故障現(xiàn)象沒有得到緩解。因此,傳輸鏈條磨損和松動打滑不是傳輸小車不穩(wěn)定表現(xiàn)的主要因素。
1.2.3 卸料端開關(guān)組件穩(wěn)定性分析
為了驗證卸料端開關(guān)組件的穩(wěn)定性,從庫存中領(lǐng)取2 個備件,將現(xiàn)場設(shè)備更換為新備件,經(jīng)過一段時間驗證,發(fā)現(xiàn)新備件仍然存在故障現(xiàn)象。因此,開關(guān)組件的穩(wěn)定性沒有下降,應(yīng)該是備件共同特性決定的。
為了進一步驗證開關(guān)組件的特性,設(shè)計一套驗證裝置,該裝置除了電機,其他設(shè)備都與設(shè)計一致,安裝方式也一致。
在確保初始位置不改變的情況下,記錄指示燈的斷開時間,反復(fù)測試多次后,發(fā)現(xiàn)開關(guān)組件中微動開關(guān)觸點斷開時間和斷開位置存在較大區(qū)別,試驗出的最大時差約3 s。按照鏈條傳輸速度30.5 mm/s 計算,3 s 的時差相差約90 mm,已經(jīng)超出設(shè)定的2~6 cm 的范圍。因此,卸料端開關(guān)組件是目前傳輸小車不穩(wěn)定表現(xiàn)的主要因素。
根據(jù)各組件穩(wěn)定性分析得出,影響傳輸小車在卸料端??坎环€(wěn)定的關(guān)鍵因素是卸料端開關(guān)組件。
開關(guān)組件內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖2,開關(guān)組件內(nèi)部傳動順序如下:減速器→件9→件3→件4→件5→件6→件7→件8。
圖2 卸料端開關(guān)組件內(nèi)部結(jié)構(gòu)
開關(guān)組件從功能結(jié)構(gòu)上主要分成4 部分,分別是傳動部分、觸發(fā)部分、調(diào)節(jié)部分以及微動開關(guān)。其中,調(diào)節(jié)部分在開關(guān)組件中只起調(diào)節(jié)作用,不影響開關(guān)組件的穩(wěn)定性。
(1)白色齒輪(件3、件4、件5、件6)為傳動部分。件9 連接減速器,件3 和件9、件4 和件5 均是同軸傳動,為一個整體。件3 和件4、件5 和件6 是齒輪傳動,齒輪間隙很小、大小一樣。
(2)黃色觸發(fā)塊(件7)與微動開關(guān)的觸發(fā)臂一起構(gòu)成觸發(fā)部分。黃色觸發(fā)塊帶有漸變式凸輪,觸發(fā)方式為點對點接觸式觸發(fā)。
(3)調(diào)節(jié)旋鈕(TMING、DEWLL)分別與紅色連接件(件1、件2)連接,構(gòu)成了開關(guān)組件觸發(fā)時間的調(diào)節(jié)部分。TIMING 旋鈕調(diào)節(jié)件1 的位置,整個行程60 mm。DEWLL 旋鈕調(diào)節(jié)件2 的位置,整個行程30 mm。
(4)微動開關(guān)(件8)連接指示燈,反映微動開關(guān)觸點狀態(tài)。
領(lǐng)取5 個新的微動開關(guān),制作一套專用裝置反復(fù)測量觸發(fā)和恢復(fù)距離。每個開關(guān)實驗100 次,測試其穩(wěn)定性,100 次實驗中以每20 次為一組,計算平均值,統(tǒng)計結(jié)果見圖3。
圖3 微動開關(guān)測試數(shù)據(jù)(mm)
從圖3 可以看出,觸發(fā)距離和恢復(fù)距離基本平穩(wěn),且在100 次實驗中未發(fā)現(xiàn)不觸發(fā)的現(xiàn)象。因此認為選用的微動開關(guān)性能可靠,不是開關(guān)組件不穩(wěn)定的主要原因。
卸料端開關(guān)組件的觸發(fā)方式是觸發(fā)塊轉(zhuǎn)動過程中,凸輪碰觸微動開關(guān)觸發(fā)臂滾輪,往下壓縮觸發(fā)臂,致使微動開關(guān)觸發(fā)(圖4)。
圖4 卸料端開關(guān)觸發(fā)
根據(jù)卸料端開關(guān)組件的結(jié)構(gòu)可知,如果是順時針轉(zhuǎn)動,將是斜面觸發(fā)滾輪,反之則是直面觸發(fā),這兩種觸發(fā)方式姑且稱之為漸變式觸發(fā)和直線式觸發(fā),兩種觸發(fā)方式如圖5 所示。
圖5 觸發(fā)塊斜面和直面
根據(jù)安裝位置,開關(guān)觸發(fā)方式不同。卸料端開關(guān)組件是安裝在外側(cè),在卸料端時的觸發(fā)方式為漸變式觸發(fā)。
為了區(qū)分漸變式觸發(fā)和直線觸發(fā)的區(qū)別,在實驗裝置上分別進行了10 次實驗,實驗結(jié)果:漸變式觸發(fā)區(qū)間為57.25~61.17 s,平均時間為59.607 s,有2.92 s 的波動;直線式觸發(fā)區(qū)間為58.97~60.48 s,平均時間為59.828 s,有1.51 s 的波動。實驗結(jié)果表明,直線式觸發(fā)方式較為穩(wěn)定。
根據(jù)實驗分析結(jié)果,影響卸料端開關(guān)組件不穩(wěn)定的主要原因是觸發(fā)塊與微動開關(guān)觸發(fā)臂之間接觸不穩(wěn)定,如果能夠?qū)u變式觸發(fā)方式改為直線式觸發(fā)方式,會提高卸料端開關(guān)組件觸發(fā)精度。
結(jié)合現(xiàn)場實際,將漸變式觸發(fā)改成直線式觸發(fā)有兩種方法:①將卸料端開關(guān)和傳輸端開關(guān)位置互換;②調(diào)整卸料端開關(guān)內(nèi)部觸發(fā)塊的方向
現(xiàn)場安裝方式是卸料端開關(guān)安裝在外側(cè),傳輸端開關(guān)安裝在內(nèi)側(cè),如果兩者互換就可以實現(xiàn)卸料端開關(guān)直線式觸發(fā)。
(1)優(yōu)點:實施簡單,并且能夠?qū)崿F(xiàn)卸料端開關(guān)和傳輸端開關(guān)都能夠直線式觸發(fā)的目的,提高傳輸小車在2 號鏈上雙向運行的穩(wěn)定性。
(2)缺點:需要現(xiàn)場設(shè)備變更,并修改設(shè)計圖紙和維修規(guī)程,實施周期較長。
將卸料端開關(guān)組件的觸發(fā)塊調(diào)換方向,可以實現(xiàn)卸料端開關(guān)直線式觸發(fā)。
(1)優(yōu)點:實施簡單,不改變現(xiàn)場布置。
(2)缺點:在更換卸料端開關(guān)組件時,需要提前調(diào)換觸發(fā)塊;維修規(guī)程中調(diào)節(jié)方法不適用,需要修改。
為了盡快解決問題,決定采取分兩步走的方式。第一步,先調(diào)整卸料端開關(guān)觸發(fā)塊的方向,驗證1 年,如果故障頻率能夠降低到預(yù)期值(將卸料端開關(guān)調(diào)整頻率降低到每年1~2 次),進行第二步,將卸料端開關(guān)和傳輸端開關(guān)互換位置,實現(xiàn)永久變更。
現(xiàn)已將兩個機組的卸料端開關(guān)組件的觸發(fā)塊位置調(diào)換了方向,到目前為止,已經(jīng)觀察近半年時間,發(fā)現(xiàn)傳輸小車在卸料端??课恢脿顩r良好。