田玉珠,劉景波,田曉男
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
直頭機(jī)用來(lái)在穿帶時(shí)通過(guò)上輥與下輥嚙合矯直帶鋼頭部和尾部,使得帶鋼頭尾部不至于太彎而不能穿帶,可以順利到達(dá)焊機(jī)并與前帶帶尾焊接。矯直輥嚙合情況是根據(jù)二級(jí)傳來(lái)的帶鋼厚度、鋼種數(shù)據(jù)和預(yù)先存儲(chǔ)的各種矯直嚙合設(shè)置數(shù)據(jù)來(lái)設(shè)定矯直嚙合數(shù)據(jù),矯直的嚙合通過(guò)電機(jī)來(lái)控制。
直頭機(jī)由基架、移動(dòng)框架、矯直輥系、調(diào)速電機(jī)及1 個(gè)輸入軸和7 個(gè)輸出軸的減速機(jī)組成(圖1),由電機(jī)驅(qū)動(dòng)矯直輥,恒速齒輪電機(jī)用于調(diào)整上矯直輥。
圖1 直頭機(jī)結(jié)構(gòu)
直頭機(jī)為組式結(jié)構(gòu),采用平行輥矯直方法,將間斷的壓力矯直轉(zhuǎn)化為輥式連續(xù)矯直,從入口到出口交錯(cuò)布置互相平行的矯直輥。根據(jù)來(lái)料規(guī)格,通過(guò)調(diào)整2#和6#輥獲得合適的嚙合量,并進(jìn)行多次反復(fù)壓彎,保證帶鋼的矯直效果(圖2)。直頭機(jī)矯直帶鋼的實(shí)現(xiàn)過(guò)程非常復(fù)雜,主要涉及原料厚度和屈服強(qiáng)度、插入量、壓入時(shí)序等方面。
圖2 矯直輥結(jié)構(gòu)
某酸軋線由于產(chǎn)品鋼種和規(guī)格范圍跨度較大,同時(shí)受直頭機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)的限制,部分鋼種直頭機(jī)矯直效果不良,經(jīng)常造成入口段堆鋼,處理時(shí)間較長(zhǎng)且影響帶鋼成材率,同時(shí)頭尾板形不好嚴(yán)重影響焊接質(zhì)量,造成重焊和斷帶問(wèn)題。堆鋼問(wèn)題的影響因素如下:
(1)標(biāo)定塊變形。標(biāo)定塊材料影響零位標(biāo)定精度,造成插入量的誤差。
(2)零位標(biāo)定作業(yè)方法不規(guī)范。四班操作人員零位標(biāo)定技能水平差異是影響堆鋼次數(shù)的重要因素。
(3)直頭機(jī)二級(jí)參數(shù)按照原料厚度和屈服強(qiáng)度分檔,其分檔跨度范圍大,部分鋼種無(wú)法達(dá)到良好的矯直效果。
(4)直頭機(jī)初始二級(jí)參數(shù)設(shè)定不合理,受插入量限幅調(diào)整的限制,需要操作工每次人為調(diào)整較大的補(bǔ)償量,但仍存在帶鋼頭尾下翹的問(wèn)題。
(5)2#輥插入量不變,增大6#輥?zhàn)硬迦肓恐?,存在直頭效果不良和出口6#輥磨損嚴(yán)重問(wèn)題。
整改前,標(biāo)定塊材料為Q235B 鋼,材料較軟,易變形,影響零位標(biāo)定精度。將標(biāo)定塊材料換成了高錳合金鋼,硬度提高,保證了零位標(biāo)定精度,減小了因標(biāo)定塊變形而引起的插入量誤差。標(biāo)定塊整改前、后對(duì)比如圖3 所示。
圖3 標(biāo)定塊整改前后對(duì)比
統(tǒng)計(jì)1 年內(nèi)甲、乙、丙、丁四個(gè)班組分別造成的堆鋼次數(shù),得出丙班次數(shù)最多,其次為乙班,其中丙班一班的堆鋼次數(shù)比其他三個(gè)班組之和都多,說(shuō)明操作人員零位標(biāo)定技能水平是影響堆鋼次數(shù)的重要因素之一。為此制定了零位標(biāo)定作業(yè)方法,并對(duì)標(biāo)定人員進(jìn)行了培訓(xùn),定期由專人按照零位標(biāo)定作業(yè)方法進(jìn)行標(biāo)定,減小了因個(gè)人因素導(dǎo)致的插入量的誤差。零位標(biāo)定方法如下:
(1)定期由專人按照零位標(biāo)定作業(yè)方法進(jìn)行標(biāo)定。
(2)打開直頭機(jī),清潔直頭機(jī)工作輥與標(biāo)定塊表面。
(3)放入標(biāo)定塊,調(diào)整到合適的位置。
(4)點(diǎn)動(dòng)直頭機(jī)入口、出口MESH JOG DOWN,緩慢壓下直頭機(jī),直到直頭機(jī)上輥即將和標(biāo)定塊接觸,停止操作,鎖定面板。
(5)由機(jī)械人員,用塞尺測(cè)量C 的大小,分別測(cè)量直頭機(jī)入口值C1和出口值C2。
(6)壓下直頭機(jī),測(cè)量C1、C2間隙0.05 mm 時(shí)結(jié)束。
(7)矯直機(jī)標(biāo)定在矯直機(jī)界面的Calib Gap Ref 內(nèi)輸入實(shí)測(cè)值,再按下Calibrate At Zero 標(biāo)定即可。
酸軋直頭機(jī)參數(shù)主要按照原料厚度和屈服強(qiáng)度分檔,利用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析得出插入量與屈服強(qiáng)度和厚度的關(guān)系具有以下規(guī)律:同一屈服強(qiáng)度,厚度與插入量接近線性關(guān)系;同一厚度,屈服強(qiáng)度越大,直頭機(jī)插入量越大(圖4)。
圖4 插入量與屈服強(qiáng)度和厚度的關(guān)系
整改前屈服強(qiáng)度以100 MPa 為分檔單位,分檔跨度范圍大,對(duì)部分鋼種的矯直效果較差。為了改善這個(gè)問(wèn)題,把屈服強(qiáng)度分檔單位細(xì)化為50 MPa,使矯直效果提升23%(圖5)。
圖5 屈服強(qiáng)度分檔
整改前直頭機(jī)設(shè)定參數(shù)不合理,插入量調(diào)整限幅為5 mm,導(dǎo)致在生產(chǎn)高強(qiáng)鋼時(shí),人工補(bǔ)償量達(dá)到最大仍存在帶鋼下翹問(wèn)題。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究,對(duì)直頭機(jī)設(shè)定參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,將程序中的限幅從5 mm 增加到10 mm,人工補(bǔ)償量由1~7 mm 縮窄到0~0.5 mm,可以滿足屈服400 MPa 以下直頭效果,高強(qiáng)鋼直頭效果提升了16%(圖6)。
整改前酸軋直頭機(jī)參數(shù)為保持2#輥插入量不變,增大6#輥?zhàn)硬迦肓恐?,存在直頭效果不良和出口6#輥磨損嚴(yán)重問(wèn)題。整改后同時(shí)調(diào)整2#輥和6#輥的插入量,既保證直頭效果,又可以減少輥系磨損(圖7)。
圖7 壓入時(shí)序調(diào)整
整改實(shí)施后,堆鋼問(wèn)題的影響因素均有不同程度的改善。月平均堆鋼次數(shù)由原來(lái)的5.25 次下降為1 次,基本上消除了產(chǎn)線入口堆鋼事故,減少停機(jī)時(shí)間,提高設(shè)備作業(yè)效率。同時(shí)消除了安全隱患,避免堆鋼問(wèn)題造成設(shè)備損壞和機(jī)械傷害,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益(圖8)。
圖8 堆鋼影響因子改善效果
通過(guò)優(yōu)化標(biāo)定塊材料、標(biāo)定方法以及直頭機(jī)插入量參數(shù)等,有效避免產(chǎn)線的堆鋼問(wèn)題,減少人為更改工作參數(shù)的頻率,減少重焊次數(shù),降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,使生產(chǎn)線連續(xù)順?lè)€(wěn)生產(chǎn)。