華劉開
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 江陰 214400)
某鋼廠大棒線是由1 臺Φ1 200 mm 輥徑的來回往復(fù)式初軋機(jī)和8 臺平立交替的連軋機(jī)組成,主要生產(chǎn)軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼和鏈條鋼等高檔品種,規(guī)格為Φ110~Φ350 mm,主要供應(yīng)汽車、能源用鋼等用戶。目前,隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,鋼材需求量逐年增大,受市場經(jīng)濟(jì)的影響,生產(chǎn)的成本也在逐年升高。由于受后道客戶加工方式的影響,對大規(guī)格棒材原料的頭部彎曲度要求也越來越高。如果頭部彎曲度控制不好,將無法進(jìn)行壓力矯直,最終產(chǎn)生報(bào)廢,嚴(yán)重影響成本控制。因此,提高產(chǎn)品質(zhì)量對提升企業(yè)的競爭力有著深遠(yuǎn)的意義。本文主要從加熱、軋輥冷卻水、成品軋輥工作輥徑和出口導(dǎo)衛(wèi)尺寸等因素,論述Φ250~Φ350 mm 棒材頭部彎曲的控制方法。
圖1 所示為某生產(chǎn)車間的實(shí)際軋件產(chǎn)品,通過對棒材彎曲情況進(jìn)行測量計(jì)算,繪制成每月彎曲率趨勢圖,如圖2 所示。
圖1 改善前彎曲情況
圖2 改善前頭部彎曲率
由圖2 可知,大規(guī)格棒材的彎曲率在15.4%~16.2%之間波動,并有上升的趨勢。彎曲率過高,給精整矯直和入庫周期帶來極大壓力,影響合同的交付率。因此,改善大規(guī)格棒材的彎曲率迫在眉睫。
在加熱過程中,燒嘴的火焰燃燒方向由兩側(cè)向中間噴射,在均熱段時,只需少量煤氣就能維持溫度,導(dǎo)致火焰長度變短,兩側(cè)溫度偏高,中間溫度偏低,形成方向上的溫度差。在軋制過程中,由于溫度的影響,產(chǎn)生了頭部彎曲[1]。另外,短坯在加熱爐內(nèi)是固定北定位的,因此,按正常的方式燃燒時,鋼坯南端的頭部沒有足量火焰的保護(hù),頭部彎曲較長坯相比較嚴(yán)重。
對加熱工藝進(jìn)行優(yōu)化,采用脈沖燃燒技術(shù),即在加熱爐的均熱段加大煤氣量(≥8 000 m3/h),使?fàn)t內(nèi)正壓力、火焰加長,減少整個加熱爐內(nèi)溫差,如圖3 所示,間接減少了鋼坯在長度方向上的溫差。同時,在換規(guī)格時、2 臺爐子交替出鋼時以及因故停軋時,增加爐前空步。
圖3 改善后加熱爐內(nèi)溫度情況
受加熱溫度的影響,坯料初軋過程中就產(chǎn)生彎曲,增加了對精軋成品的控制難度。因此,當(dāng)粗軋頭部條形不良時,如:側(cè)彎或翹頭等,初軋操作工序增加2個道次進(jìn)行平整,確保初軋條形的穩(wěn)定。
在軋制過程中,為提高軋輥的強(qiáng)度和保證軋槽的表面質(zhì)量,都是用在線冷卻水進(jìn)行噴淋冷卻的[2]。3 號成品軋機(jī)是立軋機(jī),由于軋輥冷卻水是從上往下流動的,造成軋輥的上部干燥,下部濕潤。因此,軋輥上面的摩擦力大于下面的摩擦力,軋材頭部產(chǎn)生翹頭,如圖4 所示。
圖4 改善前冷卻水影響翹頭
為了改善冷卻水對翹頭的影響,提出了干槽軋制方法,成品軋機(jī)的軋輥冷卻水利用前面一架軋機(jī)的脫尾信號來提前關(guān)閉,利用軋輥上的余熱來將軋輥表面殘余的冷卻水蒸發(fā)干凈,從而保證下一支軋件咬入時,成品軋機(jī)的軋輥表面是完全干燥的,防止軋件頭部產(chǎn)生翹頭。電氣部分,則通過添加冷卻水開啟延遲時間和脫尾延時時間的設(shè)置畫面來完成操作。
1)冷卻水開啟延遲時間:以坯料頭部出來2~3 m為準(zhǔn)。
2)冷卻水關(guān)閉延遲時間:設(shè)置軋機(jī)脫機(jī)架后30~45 s 后關(guān)閉。
3)脫尾延時時間:軋輥冷卻水采用2H 拖尾信號,提前關(guān)閉,保證下一支軋件咬入時,軋輥是干燥的,即干槽軋制。
由于鋼坯是從加熱爐的東面進(jìn)鋼,西面出鋼的,當(dāng)爐門打開時,鋼坯西面的溫降快,鋼坯西面的溫度低于東面的溫度,軋制時,造成軋材向西側(cè)彎。
以上情況是加熱爐性質(zhì)決定,無法改變,因此,決定對軋輥進(jìn)行工藝優(yōu)化。采用壓力軋制技術(shù)[3],外輥直徑略大于內(nèi)輥直徑(大約4~10 mm),外輥的線速度略小于內(nèi)輥的線速度,內(nèi)輥給軋材的作用力略大于外輥給軋材的作用力,使得軋材有往東側(cè)彎的趨勢,從而抑制軋材頭部往西側(cè)彎,如圖5 所示。
圖5 增加外輥直徑后效果圖
導(dǎo)衛(wèi)裝置的設(shè)計(jì)和使用是否合理,直接影響所軋產(chǎn)品的質(zhì)量和軋機(jī)的生產(chǎn)能力。盡管孔型設(shè)計(jì)合理,如果導(dǎo)衛(wèi)裝置設(shè)計(jì)不當(dāng)或使用不當(dāng),也不能軋出合格的成品。因此,大規(guī)格材的軋機(jī)出口導(dǎo)衛(wèi)全部采用了小出口導(dǎo)衛(wèi)[4]??刂苹驈?qiáng)制軋件扭轉(zhuǎn)或彎曲變形,使軋件出來按一定的方向運(yùn)動。
通過以上應(yīng)對策略,軋材的頭部彎曲情況明顯改善,如圖6 所示。
圖6 最終改善后實(shí)物圖
隨著市場的不斷細(xì)分,客戶對產(chǎn)品的要求也會越來越高,只有不斷研究高精度軋制方法,生產(chǎn)出外形形狀優(yōu)良、性能優(yōu)越的產(chǎn)品,才能使產(chǎn)品在市場上具有更持久、更強(qiáng)大的競爭力。本文針對影響Φ250~Φ350 mm 棒材頭部彎曲控制的主要因素,提出相應(yīng)的措施,并在生產(chǎn)中加以改進(jìn),大規(guī)格棒材頭部彎曲得到控制,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。同時,減少了因鋼坯頭部彎曲被鋸切掉而導(dǎo)致的效益損失。今后,還要不斷實(shí)踐,進(jìn)一步完善其他控制參數(shù),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。