胡博元,楊 濤,宣中忠
(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長治 046000)
高溫熔渣是高爐煉鐵的附屬產物,經過水淬工藝處理后將產生70~90 ℃的高溫沖渣水。高爐沖渣水由于具有溫度穩(wěn)定、流量大的特點,可作為一種低溫廢熱源。通過回收利用該資源進行供熱,可以避免建設新鍋爐房,且不需煤場、灰渣場,從而減少土地占用面積。高爐沖渣的回收技術不僅能減少能源浪費,還能保護環(huán)境,因此,被廣泛應用于冶金企業(yè)。換熱站的工作原理是:沖渣熱水通過管道送到換熱站,經過過濾器過濾后進入換熱器內,通過換熱器的換熱,將沖渣水熱源交換到二次供熱管道內,二次供熱管道再引出至熱用戶。
長鋼公司換熱站使用的是板式換熱器,板式換熱器是一種高效的熱交換設備,由許多平行排列、波紋形狀的金屬板組成。流體通過這些板與另一種流體進行熱量傳遞,同時板間的波浪形狀增加了熱交換表面積,由于不同的波紋板相互倒置,構成復雜的流道,波紋板的復雜結構使得流體在其間的流道內呈現旋轉三維流動,即所謂的湍流。由于這種湍流可以在較低的雷諾數下產生,因此,傳熱系數比一般的管殼式傳熱器高約3~5 倍。換熱站的熱源來自高爐沖渣水,而不同的高爐沖渣工藝會導致沖渣水的水質有很大的不同。總的來說,底濾法的水質最好,嘉恒法次之,平流法和因巴法(INBA)法的水質最為惡劣。而8 號高爐使用的正是平流法,因水質差,板式換熱器在運行一段時間后,就會出現結垢,并且在換熱過程中,隨著渣水溫度降低,水中的鈣鎂離子析出,附著于污垢積瘤上,加速形成垢瘤,進而使換熱器的傳熱系數不斷下降,嚴重時板片的通道將發(fā)生堵塞,熱源介質無法進入換熱器,換熱器通道將會被堵死。此時,只能將換熱器退出供熱序列,進行拆卸、清洗(見圖1)。但這個操作復雜,需要浪費大量人力和時間,在清洗過程中必須停止供熱,還可能出現流道錯位、板片變形、膠條老化速度加快或板間距變小等問題,從而縮短換熱器的使用壽命。
圖1 對換熱器進行拆卸清洗
近年來,反沖洗清洗維護方法得到普遍推廣,該方法針對板式換熱器的結構特征,有效解決了設備堵塞和結垢問題。如圖2 所示,通過高壓水的作用,借助勢能反向沖洗板式換熱器的結垢,使污垢從板片上清除并隨著系統(tǒng)循環(huán)作用流出。換熱站的反沖洗清洗操作步驟如下:
圖2 對換熱器進行手動反清洗
1)打開換熱器排污系統(tǒng)中的排污閥門。
2)關閉熱源水閥門和用戶供熱水閥門。
3)打開反清洗清水閥門,利用高壓清水將換熱器換熱通道內的污垢沖刷掉,并從排污口排出,當排出的水不再包含雜質后,關閉反清洗閥門,然后再關閉排污閥門。
4)開啟熱水閥門,重新將熱水注入板式換熱器中,開啟用戶供熱閥門,使換熱器投入工作。
由于板式換熱器的通道較窄,需要增加清洗頻次,以保證換熱溫度的穩(wěn)定。反清洗操作由工人手動依次開啟、關閉4 個閥門完成。反清洗結束后,需要對以上閥門進行反向操作,使換熱器重新投入運行。以清洗單個換熱器為例,工人需要1.5~2 min(因職工體力等原因)才能打開或關閉一個閥門,僅開、關閥門就需要12~16 min,整個流程需要25~30 min。換熱站有8 個換熱器,如果將所有換熱器進行一次反清洗,需要近3 h。經觀察發(fā)現,換熱器在運行2 h 后,供熱溫度下降10%,而且隨著時間的推移,供熱溫度會出現加速下降。為了保證換熱效率,需要每隔2 h 對換熱器進行一次反清洗操作。由于換熱站是單人單崗位,僅進行反清洗就花費職工大量的時間和精力,而且在反清洗過程中,一旦閥門開關順序有誤,將造成熱水溢出,帶來燒燙傷的風險。
表1 改造前反清洗用時統(tǒng)計 單位:min
基于PLC 控制的自動反清洗系統(tǒng)硬件包括西門子S7-200 SMART、24 V 直流中間繼電器、接觸器和電動閥門等,采用Step7、WinCC 和SQLServer 等軟件,可以通過程序邏輯控制現場閥門,進行自動反清洗操作。自動反清洗系統(tǒng)可根據預設的時間間隔和換熱器狀態(tài),自動發(fā)出反清洗指令,控制閥門的開閉,完成反清洗過程。與手動清洗相比,自動反清洗系統(tǒng)的準確性更高、反應速度更快、操作更安全。此外,該系統(tǒng)還可以記錄每次反清洗操作的時間和結果,并可自動報警,提高了設備運行的穩(wěn)定性和可靠性,減少了人工干預的風險。
對反清洗閥門進行改造,將手動閥門升級為電動閥門,通過繼電器控制閥門開關。然后,利用西門子S7-200 SMART 編程軟件Step7 和WinCC,可以通過上、下位機實現對換熱器反沖洗閥的控制,整個反沖洗過程實現自動化。
1)選取適當型號的電動閥門,適配反沖洗閥門的尺寸和特點。
2)根據電動閥門的接線方式和控制要求,設計繼電器電路和配電盤布局,并安裝電動閥門和繼電器及其周邊設備。
3)使用S7-200 SMART 編程軟件Step7,編寫PLC 程序,實現對電動閥門的控制邏輯。根據需要設置反沖洗時間間隔和閥門開閉時間等參數,保證反沖洗效果并避免過度損耗。
4)配合WinCC 人機界面軟件,設計反沖洗操作界面,實現對反沖洗閥門的遠程監(jiān)控和控制。該界面應包括反沖洗狀態(tài)顯示、反沖洗計劃設置和反沖洗啟停控制等功能,方便操作和管理。
5)將程序下載到PLC 控制器中,并進行調試和測試。根據實際情況對程序進行優(yōu)化和改進,提高反沖洗效率和可靠性。
通過上述步驟,可以將反沖洗閥門升級為電動閥門,并利用S7-200 SMART 編程軟件Step7 和WinCC實現自動化控制,提高換熱器的效率和安全性。
對自動反清洗系統(tǒng)進行單元測試、集成測試和系統(tǒng)測試。
1)單元測試:對系統(tǒng)中的各個模塊或組件進行獨立測試,以驗證其功能是否正確。例如,可以對PLC控制程序的各個函數進行測試,檢查其是否能夠按預期運行,并產生正確的結果。還可以對閥門控制電路進行測試,驗證電路設計是否符合要求。在單元測試中通常使用模擬器或其他仿真工具來模擬實際操作環(huán)境。
2)集成測試:將已經通過單元測試的模塊或組件組合起來進行測試,以驗證模塊或組件之間的接口和交互是否正確。例如,可以將PLC 控制程序和人機界面軟件集成起來進行測試,檢查二者之間的通信是否正常,并確保用戶界面能夠正確地顯示反沖洗狀態(tài)和相關信息。
3)系統(tǒng)測試:對整個系統(tǒng)進行全面測試,以驗證其功能和性能是否符合需求和規(guī)范。例如,可以對系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和靈敏度等方面進行測試,以確保系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、準確地執(zhí)行反沖洗操作,并能有效地監(jiān)測和響應異常情況。
在測試過程中,需要編寫詳細的測試計劃和測試用例,并記錄測試結果和缺陷報告。對發(fā)現的問題和缺陷,需要及時進行修復和改進,并重新進行測試,直至滿足要求為止。通過單元、集成和系統(tǒng)測試,可以提高自動反清洗系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,減少系統(tǒng)故障和安全風險。
1)整個反清洗過程均由PLC 自動控制系統(tǒng)完成,有效減輕了職工作業(yè)的勞動強度,同時也可規(guī)避職工現場操作所帶來的安全風險。
2)可以靈活設置清洗的時間和間隔時間,提高換熱器的換熱效率,提高供熱溫度。改造后,反清洗用時大大縮短,如表2 所示。
表2 改造后反清洗耗時統(tǒng)計 單位:s
反沖洗清洗方法可有效去除板面的污垢和雜質,能夠顯著提高傳熱效率,并降低能耗。此外,基于電動閥的自動控制系統(tǒng)大大簡化了維護工作,并降低了人工成本。本研究為板式換熱器維護中反沖洗清洗方法的實施提供了實用指南,突出了其優(yōu)勢和潛在應用。