郭 鵬
(晉能控股集團(tuán)鐵峰煤業(yè)有限公司,山西 右玉 037200)
8704 工作面位于鐵峰公司南陽坡礦307 盤區(qū),是該盤區(qū)的首采面。煤層走向北西,傾向南東,傾角5°~8°。8 號(hào)煤層以黑色、半暗煤為主,玻璃光澤,夾鏡煤條帶及黃鐵礦,斷口呈平坦?fàn)?、參差狀,裂隙發(fā)育,煤層夾有2~3 層夾矸,均為泥巖。煤層賦存條件穩(wěn)定。其上覆5 號(hào)煤層已被開采,地質(zhì)構(gòu)造簡單,局部小裂隙發(fā)育。位于尾巷578~655 m 處揭露一陷落柱,長軸長77 m,短軸長38 m[1-2]。
陷落柱嚴(yán)重制約煤礦的正常生產(chǎn),對(duì)煤層的頂?shù)装逶斐善茐?,影響正?;夭?。在工作面推進(jìn)到陷落柱附近時(shí),由于頂板和煤壁強(qiáng)度低,完整性差,無法起到承載作用,頂板的維護(hù)極其困難,容易發(fā)生漏頂事故,極大程度地減緩了工作面的推進(jìn)速度,并造成了一定的安全隱患,所以為了回采的安全性,保證工作面能順利通過此區(qū)域,必須要做好管控和治理[3-5]。
由于受陷落柱的影響,8704 尾巷578~655 m 處圍巖破碎性高,破碎范圍大,原有的支護(hù)在煤體中的最大深度才6 m 多,只能在很小的范圍起到作用,深部的圍巖根本無法得到改善,而且錨固劑與圍巖的黏結(jié)比較分散,無法集中在一起,煤體的完整性差,錨固效果不理想,無法充分發(fā)揮支護(hù)效果。當(dāng)工作面回采到陷落柱附近時(shí),在高應(yīng)力的影響下,不僅原有破碎加劇,而且新的裂隙產(chǎn)生,使圍巖的條件變得更差。所以之前的支護(hù)無法滿足要求,必須進(jìn)行注漿加固[6]。
圍巖注漿是通過鉆孔,以一定壓力將漿液注入到圍巖的方法。當(dāng)注入漿液后,漿液依靠自身的流動(dòng)性可以快速填充到圍巖的裂隙當(dāng)中,注漿材料強(qiáng)大的黏結(jié)性將分離的巖體黏結(jié)起來,重新保持其完整性,此時(shí)巖體的強(qiáng)度明顯增大,自身承載能力也大大提高,可以保持相對(duì)的穩(wěn)定性;如果破壞范圍大時(shí),可以增加鉆孔深度,使深部巖體的性能得到改善。
為了研究注漿對(duì)圍巖塑性區(qū)的效果,采用UDEC數(shù)值模擬軟件進(jìn)行模擬,模擬情況如圖1 所示。
圖1 注漿前后巷道圍巖塑性區(qū)分布情況
圖1 中深色區(qū)域?yàn)閺埨茐膮^(qū),從圖1 中可看出,在原有支護(hù)下,圍巖破壞范圍較大且?guī)筒看嬖诖罅康膹埨茐膮^(qū)域,破壞情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于頂?shù)装澹{后塑性區(qū)的面積明顯縮小,張拉破壞區(qū)范圍更是由原來的大片區(qū)域變?yōu)榱阈菂^(qū)域。在注漿后左幫最大破壞深度下降42%,右?guī)拖陆?5%,底板下降47%,頂板下降33.3%,這說明注漿對(duì)于治理圍巖破壞有著良好的效果[7-8]。
2.3.1 注漿壓力的確定
為了研究注漿壓力、水灰比對(duì)漿液擴(kuò)散效果的影響,分別選擇了5 組注漿壓力和0.5∶1~1∶1 的水灰質(zhì)量比,觀察此范圍內(nèi)漿液在煤體徑向和切向上的擴(kuò)散情況,并據(jù)此將數(shù)據(jù)繪制成表,具體規(guī)律如圖2 所示。
圖2 注漿壓力、水灰比與漿液擴(kuò)散半徑關(guān)系
根據(jù)圖2 可以得到以下結(jié)論:
1)在一定范圍內(nèi),漿液擴(kuò)散半徑與壓力、水灰比呈現(xiàn)出正相關(guān)的關(guān)系,也就是說壓力和水灰比的增加會(huì)增強(qiáng)漿液的擴(kuò)散效果。在壓力小于3 MPa 時(shí),漿液在煤體徑向上的擴(kuò)散效果與切向相當(dāng),而超過3 MPa 后,切向上的擴(kuò)散效果明顯增加,最終成為主要的擴(kuò)散方向。
2)在注漿壓力較小的時(shí)候,注漿壓力是擴(kuò)散效果的主要影響因素,而隨著壓力的增大,曲線趨于平緩,此時(shí)水灰比的影響效果開始增強(qiáng),逐漸成為了擴(kuò)散效果的主要影響因素。
由上述分析可以知道,漿液的擴(kuò)散效果是由注漿壓力和水灰比共同決定的,一味的增加注漿壓力效果不明顯,所以根據(jù)實(shí)際情況確定最終的壓力為4 MPa。
2.3.2 注漿材料的確定
聯(lián)邦無機(jī)加固材料是一種具有多方面優(yōu)點(diǎn)的新型的材料,所以本次注漿治理使用該材料。
2.3.3 水灰比的確定
由于水的流動(dòng)性和滲透性強(qiáng),所以在注漿壓力相同的情況下,水灰比越大,漿液的擴(kuò)散效果越好,由于此加固工程選的加固材料水灰質(zhì)量比可在0.5∶1~1∶1 間調(diào)整,雖然本設(shè)計(jì)選用水灰比為0.6∶1~0.8∶1,但可根據(jù)現(xiàn)場裂隙情況進(jìn)行調(diào)整。
針對(duì)8704 工作面陷落柱位置與結(jié)構(gòu)情況,并依據(jù)注漿強(qiáng)化加固的作用機(jī)理,采用注漿的方式充填陷落柱周圍煤巖層內(nèi)部結(jié)構(gòu),以增強(qiáng)破碎煤巖塊的摩擦力和整體性,提高其強(qiáng)度和承載能力,防止漏頂。對(duì)南陽坡礦8704 工作面回風(fēng)巷標(biāo)牌550~670 m 段進(jìn)行注漿加固,施工范圍120 m。
鉆孔垂直工作面煤墻布置,每組設(shè)計(jì)9 個(gè)鉆孔,鉆孔每組排距10 m,上部4 個(gè)鉆孔為仰角孔(終孔穿過煤層頂板5 m),中部1 個(gè)鉆孔為水平孔(終孔穿過陷落柱5~10 m),下部4 個(gè)鉆孔為俯角孔(終孔穿過煤層底板5 m),具體鉆孔參數(shù)如表1 所示,鉆孔布置如圖3 所示。
表1 鉆孔參數(shù)表
圖3 鉆孔布置圖(單位:mm)
1)施工流程:開孔鉆進(jìn)→下套管、固管→透孔試壓合格→鉆進(jìn)至終孔→起鉆驗(yàn)收孔深→注漿加固→終壓封孔。
2)施工操作方法:先用Φ133 mm 鉆頭開孔,鉆進(jìn)過設(shè)計(jì)位置(一般超套管設(shè)計(jì)深度0.5~2.0 m)后,進(jìn)行沖孔,將孔內(nèi)巖粉、碎塊沖洗干凈。然后下入Φ108 mm 套管,套管下到設(shè)計(jì)深度后,向管內(nèi)壓入清水,沖洗套管的外壁與孔壁間巖粉,以提高固管質(zhì)量。接著漿液從套管內(nèi)壓入,待套管與孔壁間流出濃稠漿液后,停止壓漿,凝固24 h 后掃孔至原孔底以下0.5~1.0 m,進(jìn)行耐壓試驗(yàn),耐壓試驗(yàn)壓力不低于4 MPa,持續(xù)時(shí)間不少于30 min??妆诩般@孔周圍不漏水、不滲水為試壓合格,否則補(bǔ)漿。補(bǔ)漿采用單液水泥漿,漿液質(zhì)量比1.5,不宜過于濃稠。凝固24 h 后,掃孔、試壓。如此反復(fù),直至試壓合格。試壓合格后,在孔口套管上安裝好法蘭盤。固管試壓合格后用Φ94 mm 鉆頭鉆進(jìn)到設(shè)計(jì)孔深起鉆,開始注漿加固作業(yè)。
注漿工藝流程:檢查泵及注漿管路的連接等情況→打開輸出閥門→開始注漿→注漿→結(jié)束注漿→用清水清洗泵和注漿管路。
注漿前認(rèn)真檢查孔口管閘閥和球閥是否堵塞、完好,開關(guān)是否靈活,安裝是否牢靠等,連接注漿三通泄壓閥口要朝下,注漿孔孔口要安裝高壓耐震壓力表。注漿地點(diǎn)要有專人觀測孔口壓力表讀數(shù)變化,終壓4 MPa。注漿過程中,出現(xiàn)跑漿、底鼓、注漿量特別大及其他情況時(shí),要采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理,如添加骨料或調(diào)整漿液比。注漿結(jié)束后,及時(shí)關(guān)閉孔口閘閥,然后用清水沖洗管路,最后通知注漿站停泵[9-10]。
為進(jìn)一步驗(yàn)證注漿加固的效果,對(duì)注漿前后的圍巖情況進(jìn)行比較,在工作面揭露陷落柱前40 m 范圍內(nèi),大概發(fā)生煤壁片幫事故28 次,片幫范圍大,深度深,絕大多數(shù)深度在0.7~1.3 m 之間,局部可達(dá)2 m。在片幫的同時(shí),頂板漏頂也經(jīng)常發(fā)生,局部工作面頂板出現(xiàn)破碎、矸石掉落的現(xiàn)象,頂板破碎范圍0.6~0.9 m,極易造成支架被困住,無法移動(dòng),減緩工作面的推進(jìn)速度。通過注漿治理之后,在過陷落柱期間,煤壁片幫次數(shù)和范圍明顯減小,共發(fā)生煤壁片幫12 次左右,且片幫深度減小至0.4 m 左右,降低了60%以上。煤壁的強(qiáng)度和完整性得到了改善,支承能力提高。工作面頂板僅有局部出現(xiàn)輕微冒頂?shù)默F(xiàn)象,同時(shí)由于煤體情況良好,工作面的推進(jìn)速度也明顯加快,通過陷落柱的時(shí)間提前了一個(gè)多月,保證了煤炭產(chǎn)量。
1)針對(duì)8704 工作面陷落柱位置與結(jié)構(gòu)情況,并依據(jù)注漿強(qiáng)化加固的作用機(jī)理,采用注漿的方式充填陷落柱。
2)在數(shù)值模擬之后,理論分析了注漿壓力和水灰比對(duì)漿液擴(kuò)散效果規(guī)律,并確定了具體參數(shù),又根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際設(shè)計(jì)了鉆孔布置方式。
3)治理完成后,為了檢驗(yàn)此次注漿加固的效果,決定與之前煤壁片幫、陷架次數(shù)進(jìn)行比較。通過比較可以發(fā)現(xiàn):煤體強(qiáng)度增大,整體性得到了改善,可以有效形成承載結(jié)構(gòu);在回采過程中工作面陷架、片幫數(shù)量和片幫深度顯著降低,沒有發(fā)生大的漏頂事故,有效提高了工作面的推進(jìn)速度和安全性。