白霄飛
(中鋼設(shè)備有限公司,北京 100080)
我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)過近10 年的飛躍發(fā)展,鋼產(chǎn)量越來越大,國企通過兼并重組產(chǎn)生了一批世界級規(guī)模的大鋼廠;民企也通過擴張式的發(fā)展產(chǎn)生了很多聯(lián)合鋼廠。不管是國企還是民企,為了占有更大的市場、提高產(chǎn)品競爭力,都不斷的向產(chǎn)業(yè)的上游和下游拓展,逐漸形成全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合鋼廠。燒結(jié)礦作為煉鐵必不可少的原料,因其不便運輸和儲存的特點,使燒結(jié)廠的大規(guī)模新建、擴建成為了綜合鋼廠發(fā)展過程中的重要一環(huán)[1]。隨著高爐大型化,燒結(jié)也向著大型化的發(fā)展。因此,燒結(jié)廠的用水量也越來越大,節(jié)水降耗的呼聲更是越來越高。
本文將從分析燒結(jié)循環(huán)水系統(tǒng)傳統(tǒng)流程入手,分析傳統(tǒng)流程的不足之處,深入研究先進、適用、有效、成熟的循環(huán)水技術(shù),并結(jié)合工程實例找出有效的處理方法和結(jié)論。
燒結(jié)系統(tǒng)用水分為冷卻水、工藝添加水和地坪沖洗水。
燒結(jié)用冷卻水均為間接冷卻水,冷卻水經(jīng)供水泵組加壓送用戶使用,然后無壓回至泵站熱水井,經(jīng)上塔泵組加壓至冷卻塔冷卻后回到冷吸水井,再經(jīng)供水泵組供用戶循環(huán)使用。使用后水質(zhì)基本沒有污染,僅水溫升高。主要用戶有燒結(jié)機隔熱板,單齒輥(主軸和蓖板),一次混合機和二次混合機的主電機、減速機和液力耦合器,主抽風(fēng)機及各處除塵風(fēng)機、環(huán)冷風(fēng)機等。供水壓力在0.55~0.65 MPa 之間,溫升約8 ℃。工藝流程如圖1 所示。
圖1 燒結(jié)循環(huán)水傳統(tǒng)工藝流程圖
工藝添加水為根據(jù)工藝需要加入工藝物料的水,對水質(zhì)沒有要求。主要用戶有一次混合機和二次混合機的添加水,生石灰消化用水,各處除塵加濕機用水。除塵加濕機用水量較小,為間斷用水。其他用戶用水量較大,均為連續(xù)用水;而且水溫越高對工藝越有利。水源為生產(chǎn)新水或中水。
地坪沖洗水重要是各車間、轉(zhuǎn)運站、通廊的灑掃用水。各處地坪沖洗水經(jīng)過集水溝收集至集水坑,用水泵加壓送至濃縮池。濃縮池上清液回到清水池,用泵加壓供各處沖洗地坪使用;底泥排入泥漿池,用泵加壓送入一次混合機回用[2]。系統(tǒng)補充水為生產(chǎn)新水或中水(再生水)。
單齒輥蓖板回水采用集管、漏斗的形式,為無壓回水;系統(tǒng)中其他用戶均為有壓回水,回水壓力0.4 MPa左右。為了滿足單齒輥蓖板的用水要求,整個循環(huán)水系統(tǒng)做成了無壓回水。該系統(tǒng)供水壓力為0.65 MPa,阻損在25 m 以內(nèi);這樣,對于其他用戶點而言,有0.4 MPa的壓力浪費。
燒結(jié)廠內(nèi)循環(huán)水用戶主要有點火爐隔熱板、單齒輥的主軸和篦板、助燃風(fēng)機、環(huán)冷風(fēng)機、主抽風(fēng)機主電機和液壓站,一次混合機和二次混合機的電機、減速機、液力耦合器,各處環(huán)境除塵的風(fēng)機、變頻器冷卻等。用水點十分分散,用水量個別用戶較大,普遍較小。水質(zhì)要求不高,符合《工業(yè)循環(huán)水處理設(shè)計規(guī)范》中對開式間接冷卻水的水質(zhì)要求即可。供水壓力在0.2~0.5 MPa 之間,僅單齒輥篦板為無壓回水,其余用戶回水壓力可保證0.25 MPa。
為了節(jié)能減排,增加能源利用率,并減少生產(chǎn)成本,采用有壓回水更為有利。在單齒輥的篦板側(cè)面,每個集管下面都有一個回水漏斗??梢匀∠厮┒?,將集管直接接到回水管上,最后匯集回到循環(huán)回水總管上。此時,工藝流程如圖2 所示。
圖2 燒結(jié)循環(huán)水改進工藝流程圖
部分工廠的操作工有目視回水的習(xí)慣,因此比較堅持單齒輥篦板無壓回水,可以從漏斗處觀察出水是否通暢。針對運行中的操作習(xí)慣,可以在取消漏斗后原位增加軟管窺鏡,同樣可以觀察水流情況[3]。
某燒結(jié)廠2 臺燒結(jié)機,總循環(huán)水量為754 m3/h,改進前和改進后設(shè)備選型如表1 所示。
表1 新舊工藝設(shè)備選型對比表
從表1 中可以看出,改進后少了一組水泵;因此,降低了能耗,也減少了維護的工作量。
1)節(jié)能降耗。取消了冷卻塔供水泵組,降低了能耗,達到了節(jié)能減排的目的。
2)工藝簡單。工藝流程簡單化。
3)運行簡單。少了一組泵,減少了運行維護的工作量。
4)減少投資。燒結(jié)泵站設(shè)備減少,水泵站長度減少1/3,一次性投資減少。
北方某廠新建360 m2燒結(jié)工程,在設(shè)計之初就采用了單齒輥篦板有壓回水的方案。在篦板訂貨時,就要求制造廠按照有壓回水設(shè)計制作,取消了回水漏斗,并裝有軟管窺鏡。實施后,使用效果良好,實現(xiàn)了設(shè)計時提出的節(jié)能減排的目的,在減少投資并不影響生產(chǎn)的前提下,提高了燒結(jié)廠的能源利用率。
該廠用水量如表2 所示。
表2 北方某廠燒結(jié)工程用水量表
480 m2的燒結(jié)機是最高級別的燒結(jié)工程。該工程還配套建設(shè)了余熱鍋爐和發(fā)電,煙氣脫硫,煙氣循環(huán)等設(shè)施。因此,該廠除了一般燒結(jié)廠的共同特點,還有自身的一些獨有的特點。為了提高運行的靈活性和供水穩(wěn)定性,并降低能耗,余熱鍋爐和發(fā)電單設(shè)一組泵供水。以為發(fā)電部分用水量相對燒結(jié)部分十分大,這就造成泵站布置不均衡。此時,如果仍然堅持單齒輥篦板無壓回水,會讓泵站和吸水井布置非常不均衡。
該工程一開始就采納了兄弟工廠的先進經(jīng)驗,采用了燒結(jié)循環(huán)水系統(tǒng)有壓回水的方式,在有效地節(jié)能并降低投資的同時,大大改善了泵站的布置合理性,成為燒結(jié)廠和余熱發(fā)電聯(lián)合布置的典范。
在做某國的燒結(jié)廠時,充分考慮了各種適用技術(shù)。單齒輥篦板有壓回水作為其中之一,從始至終都在考慮范圍,最終應(yīng)運到了該工程中。咨詢公司等外方技術(shù)人員在項目初期也是顧慮重重。在參觀過相關(guān)工廠后,同意采用該技術(shù)。項目竣工投產(chǎn)后,業(yè)主對此贊不絕口。
1)對傳統(tǒng)燒結(jié)循環(huán)水系統(tǒng)的流程及使用,發(fā)現(xiàn)其中不足,當(dāng)系統(tǒng)供水壓力為0.65 MPa,阻損在25 m以內(nèi),這樣就有0.4 MPa 的壓力浪費。
2)通過改進后的燒結(jié)循環(huán)水系統(tǒng)的用水,增加了能源利用率,采用有壓回水,新工藝達到節(jié)能減耗,工藝、運行簡單,節(jié)省投資,值得在生產(chǎn)實踐中大力推廣。