王普成
(酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司煉鐵分廠,甘肅 蘭州 730104)
面對鋼鐵行業(yè)追求低成本冶煉和高質(zhì)量發(fā)展要求,高爐用料發(fā)生了變化。針對粉末量大幅度上升,卡篩、糊篩現(xiàn)象,原料篩分設(shè)備已經(jīng)無法滿足高爐生產(chǎn)需求,甚至嚴重制約高爐爐況長期穩(wěn)定、產(chǎn)能提升、指標優(yōu)化,對礦槽系統(tǒng)進行優(yōu)化已經(jīng)迫在眉睫。結(jié)合榆中鋼鐵有限責任公司煉鋼廠實際生產(chǎn)情況,通過幾年來對礦槽系統(tǒng)優(yōu)化、篩分系統(tǒng)優(yōu)化和技術(shù)參數(shù)優(yōu)化,使得礦槽技術(shù)創(chuàng)新取得了一定成效,并為后續(xù)技術(shù)的升級優(yōu)化起到了指導作用,高爐入爐料小于5 mm 粉末量有較大的降低,返礦粒度同比更加合理利用,為低成本冶煉創(chuàng)造了條件。
結(jié)合礦槽槽下振篩情況,對比各料種振篩速度,總結(jié)數(shù)據(jù),結(jié)合實際篩分效果,不斷調(diào)整探索,分階段控制振料速度、下料量、空振延時等。探索優(yōu)化調(diào)整,將原料振篩給料量控制在1.2~2 t/min、振篩延時60~80 s,焦炭振篩給料量控制在1.0~1.5 t/min、振篩延時50~70 s,提高篩分效果,控制入爐粉末<1%。同時,對礦石及焦炭振篩振幅(振幅控制在2.5 mm)、給料機傾角(傾角由40°逐步降至30°)、下料量(焦炭下料量由2.5 t/min 下調(diào)至1.5 t/min,礦石下料量由3.5 t/min下調(diào)至2 t/min)、篩面加裝擋料板等指標不斷進行試驗調(diào)整,督促槽下崗位人員時時對振篩下料過快或過慢情況進行調(diào)整,保證槽下入爐振篩均勻,達到高爐入爐料的振篩效果。通過此項目實施后,高爐入爐粉末量平均降低0.5%(返礦率由15%升18%),高爐利用系數(shù)提高了1%,入爐焦比降低0.25%(根據(jù)資料查找高爐入爐粉末每降低1%,高爐利用系數(shù)提高2%,焦比降低0.5%),直接經(jīng)濟創(chuàng)效可達3 500 元/d,同時高爐爐況穩(wěn)定運行時間延長,爐內(nèi)風量保持在5 400 m3/min以上,高爐日產(chǎn)均可達到7 200 t 以上,實現(xiàn)了高爐爐況的順行及生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
現(xiàn)階段礦石振動篩分設(shè)備在工礦企業(yè)得到廣泛應用,而普通礦石振動篩多采用篩板形式,體積大、重量大、安裝費時費力且受制于加工工藝的限制,技術(shù)能力薄弱的企業(yè)生產(chǎn)的篩板易造成卡料、糊篩現(xiàn)象,尤其在雨雪天氣條件下篩面黏結(jié)的礦石粉末極難清理,耗費大量的人工作業(yè)時間清理振篩,既造成篩分設(shè)備的作業(yè)時間減少又增加大量的人工成本,在清理振篩篩板的過程中還存在機械傷害的安全風險,造成設(shè)備制造廠家技術(shù)研發(fā)費用較高,篩板的制造成本高,供貨商比較單一,供貨周期長,產(chǎn)生的積壓備件資金需求較大。
雙層共振異頻自清理鋼絲網(wǎng)的設(shè)計采用普通鋼絲網(wǎng),通過不同絲徑和孔徑的鋼絲編織成篩網(wǎng),通過傳統(tǒng)的膠條雙層疊加安裝,利用振篩電振傳導的振動頻率作用到不同絲徑的鋼絲網(wǎng)上產(chǎn)生的振動頻率不同,可實現(xiàn)上下層絲網(wǎng)相互振動清理的作用,從而增強篩網(wǎng)的過篩效率,達到自清理的效果。該設(shè)計減少了人工作業(yè)的成本,且鋼絲網(wǎng)的重量輕、下線組裝簡單,安裝方便快捷,增加了振篩的使用時間,減少了檢修人員更換篩網(wǎng)時長,降低了安全事故發(fā)生的概率。
在雙層篩網(wǎng)的上層篩網(wǎng)和下層篩網(wǎng)兩側(cè)固定安裝有壓條,在壓條的兩外側(cè)壁固定安裝有鋼板。壓條包括上壓條和下壓條,在上壓條的底面設(shè)置有凹槽,在凹槽內(nèi)固定連接有插桿,在下壓條的底面固定連接有插孔,插桿可插接于插孔內(nèi)。雙層篩網(wǎng)優(yōu)點:結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單、易于加工、加工成本低、操作過程便捷、易于維護保養(yǎng),通過設(shè)置上下層不同孔徑的篩網(wǎng),利用振篩電振傳導的振動頻率作用到不同孔徑的篩網(wǎng)上產(chǎn)生的振動頻率不同,達到上下層篩網(wǎng)相互振動,實現(xiàn)自動清理作用。雙層篩網(wǎng)的安裝情況如圖1、圖2 所示。
圖1 雙層篩網(wǎng)平面安裝圖
圖2 雙側(cè)篩網(wǎng)立面安裝圖
煉鐵礦槽現(xiàn)有酸礦振動篩8 套(其中球團4 套、塊礦2 套、雜礦2 套),按照《榆鋼煉鐵原燃料使用管理規(guī)程》中規(guī)定酸返粒度>8 mm 的占比<5%。榆鋼酸礦儲運系統(tǒng)因受露天儲存的影響,冬季凍塊使物料表面黏粉量大、不易篩分,夏季雨水浸濕后造成糊篩及粉末入爐;長期球團含粉率為5%,塊礦含粉率8%~12%。如何有效地發(fā)揮振動篩的篩分效率能夠應對四季變化,如何實現(xiàn)篩網(wǎng)自清理能力,如何滿足篩后酸礦入爐粉末的達標及篩下返礦粒度的達標是生產(chǎn)中需解決的重要問題。通過采用不銹鋼雙絲網(wǎng)過篩技術(shù)取得了顯著的應用效果。該技術(shù)的好處:利用下層10 mm 不銹鋼絲網(wǎng)作為支撐網(wǎng),上層為5 mm 不銹鋼絲網(wǎng)為過篩網(wǎng),通過粗細絲網(wǎng)在振動篩上的振動頻率不同,實現(xiàn)粗細篩網(wǎng)之間的頻率自清理,保證過篩后篩網(wǎng)干凈,同時保證振篩運行過程中球團、塊礦中存有的雜質(zhì)被完全去除掉,由此提高了酸礦表面潔凈度,由于塊礦含粉量高、不易篩分,以下數(shù)據(jù)以塊礦作為數(shù)據(jù)來源。雨季的時候,塊礦極易在秤斗或者篩子上黏結(jié),經(jīng)過自主設(shè)計不銹鋼絲網(wǎng)過篩后,該現(xiàn)象得到明顯改善,在一定程度上使入爐塊礦上的含粉量有所降低,使爐況的順行周期延長;可以使整體塊礦粒度保持均勻,一定程度上改善高爐料柱的透氣性;使入爐生礦比例提高,在驗證相關(guān)高爐數(shù)據(jù)后得知,塊礦配比得到了提高,從原來的6.00%提高到了10.00%,并且具備后續(xù)繼續(xù)提升的能力。
通過階段性的實驗數(shù)據(jù),酸礦的綜合入爐粉末控制在0.65%,酸返粒度>8 mm 可以控制在4%,是高爐冶煉強度提高的有效手段和措施。
煉鐵礦槽使用2 套XF1230 陶瓷棒條焦丁振動篩,此振動篩在使用過程中對水分較大的焦粉過篩效果不佳,黏濕的焦粉容易黏連在棒條上造成過篩效果持續(xù)惡化。為改善過篩效果,減少進入高爐的焦粉量,有利于改善高爐的透氣性。在焦丁篩下加裝1 套壓縮空氣吹掃裝置,將下料過程中的焦丁上黏連的焦粉吹離,并且在焦丁篩中部加裝2 條擋料板,使焦粉在篩面的時間延長。同時,利用壓縮空氣的吹掃自清理篩板上黏連的焦粉,防止焦粉糊篩,還能使焦粉處于懸浮狀態(tài),提高篩分效果。經(jīng)優(yōu)化后,日增加焦粉拉運量60 t/d,篩分效率提高,高爐透氣性明顯改善,高爐冶煉強度改善,風量增大并且持續(xù)穩(wěn)定。
近幾年高爐入爐粉末情況統(tǒng)計如表1 所示。
表1 高爐入爐粉末統(tǒng)計
通過對連續(xù)4 年的入爐粉末進行對比分析,燒結(jié)礦、焦炭、塊礦入爐粉末在逐年下降,尤其塊礦入爐粉末下降明顯,充分體現(xiàn)了雙層同頻共振異頻自清理篩網(wǎng)的作用,達到了“粗料精吃”的目的,為高爐長期穩(wěn)定順行,產(chǎn)能提升、指標的進步奠定了基礎(chǔ)。
近幾年高爐產(chǎn)量指標及爐況波動情況統(tǒng)計如表2 所示。
表2 高爐產(chǎn)量指標及爐況波動情況統(tǒng)計表
通過對連續(xù)4 年高爐指標進行對比,高爐入爐焦比持續(xù)降低,產(chǎn)能得到有效提高,同時高爐爐況連續(xù)兩年未出現(xiàn)波動。
1)“粗料精吃,精料細吃”煉鐵原料管理探索實踐在高爐生產(chǎn)過程中取得了一定的成效,為高爐長周期穩(wěn)定運行和指標進步奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2)原燃料管理是一項追求精益求精的過程,在經(jīng)濟用料過程中,需進一步探索原燃料精細化管理手段和方法,使高爐原燃料更穩(wěn)定、更干凈、更均勻。
3)在生產(chǎn)中結(jié)合實際情況發(fā)明雙層同頻共振異頻自清理篩網(wǎng)技術(shù),有力推動了“粗料精吃,精料細吃”的原料管理,并在后續(xù)應用過程中不 斷完善并推廣。