黃 鵬,樊寶華,王 興,成澤強(qiáng),陳宗樂,王 坤,張俊璐
(陜鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院,陜西 漢中 723000)
PC 鋼棒因其具有高強(qiáng)度韌性、低松弛性、與混泥土握裹力強(qiáng)、良好的可焊接性、墩鍛性、節(jié)省材料等特點(diǎn),在國(guó)內(nèi)已被廣泛應(yīng)用于高強(qiáng)的預(yù)應(yīng)力混凝土離心管樁、電桿、高架橋墩、鐵路軌枕等預(yù)應(yīng)力構(gòu)件中[1]。
目前,最常見的產(chǎn)品為30MnSi 熱軋盤條,主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土管樁,作為建筑用鋼,自陜鋼集團(tuán)成功研發(fā)并打入市場(chǎng)以來,一直著力于持續(xù)提升產(chǎn)品性能,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。在近期生產(chǎn)過程中,針對(duì)夏季高溫天氣,通過優(yōu)化工藝參數(shù),對(duì)比工藝性能,最終得到性能穩(wěn)定、晶粒細(xì)小的30MnSi 盤條。本文主要針對(duì)30MnSi 在夏季高溫天氣情況下生產(chǎn)時(shí)的工藝優(yōu)化措施進(jìn)行論述。
陜鋼集團(tuán)煉鋼設(shè)備有1 座900 t 混鐵爐、2 座120 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐、1 座雙工位精煉爐、2 臺(tái)R10 m八機(jī)八流165 mm×165 mm 方坯連鑄機(jī)。連鑄過程采用保護(hù)澆注技術(shù),并配置液面自動(dòng)控制系統(tǒng)、結(jié)晶器電磁攪拌、末端電磁攪拌等裝備。
2 號(hào)高線的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60 萬t,配有1 座步進(jìn)梁式雙蓄熱小方坯加熱爐,粗軋前配置高壓水除鱗。全線共30 架軋機(jī),可控制鋼材尺寸精度在±0.1 mm以內(nèi)。全線共設(shè)置水冷箱8 個(gè)(長(zhǎng)6 m),風(fēng)冷線為斯太爾摩冷卻線,全線長(zhǎng)103 m,共14 臺(tái)風(fēng)機(jī),可生產(chǎn)Φ5.0~Φ22 mm 的光面線材及Φ6.0~Φ16 mm 的螺紋線材。
在化學(xué)成分控制上,按照GB/T 24587—2009《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼棒用熱軋盤條》要求,結(jié)合對(duì)標(biāo)同類,最終制定了30MnSi 化學(xué)成分要求,30MnSi 盤條的具體化學(xué)成分如表1 所示。
表1 30MnSi 盤條的化學(xué)成分
本次30MnSi 盤條的生產(chǎn)工藝流程主要為:轉(zhuǎn)爐→LF 爐精煉→八機(jī)八流連鑄機(jī)→連續(xù)式加熱爐加熱→軋制→斯太爾摩風(fēng)冷線→收集→打包→稱重→檢驗(yàn)入庫(kù)。
冶煉過程包括造渣過程和純凈化過程,鋼液中的夾雜物直接影響了鋼液的純凈度,進(jìn)而影響了鋼的綜合性能,因此在煉鋼過程中要提高耐火材料的質(zhì)量,防止夾雜物侵入鋼液,連鑄過程中要穩(wěn)定中間包液面,防止大包下渣,結(jié)晶器卷渣,確保鋼的純凈度[2]。
3.2.1 轉(zhuǎn)爐冶煉
為保證裝入量穩(wěn)定,裝入量中鐵水115 t,廢鋼25~30 t。本次生產(chǎn)鐵水成分如表2 所示。
表2 30MnSi 鐵水成分
3.2.2 LF 爐精煉
轉(zhuǎn)爐鋼水到達(dá)LF 精煉爐工位后,為保證鋼包雙透氣良好,精煉前期采用高電壓、短弧操作,并控制好氬氣流量,快速成渣。LF 精煉爐平均加熱時(shí)間24 min,精煉周期50~55 min,軟吹時(shí)間18 min,保證了充分的脫氧效果及夾雜物的有效去除。本次生產(chǎn)最終鋼水成分如表3 所示。
表3 30MnSi 最終鋼水成分
3.2.3 連鑄
連鑄過程全保護(hù)澆鑄,中包溫度控制在1 530~1 539 ℃,穩(wěn)定拉速1.6~1.8 m/min,液面波動(dòng)控制在±3 mm。隨著過熱度的增加,鑄坯中心會(huì)出現(xiàn)縮孔,中心偏析級(jí)別也會(huì)增加[3],所以將鑄坯過熱度控制在30 ℃以下。同時(shí)使用結(jié)晶器、末端電磁攪拌,保證鑄坯內(nèi)部質(zhì)量。
本次軋鋼過程,共采用兩種不同軋制方案進(jìn)行軋制,開始軋制時(shí)采用方案一進(jìn)行軋制,軋制完成后對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)抗拉強(qiáng)度為639~657 MPa,接近方案要求下限,考慮到正處于夏季高溫天氣(軋制期間處于40 ℃高溫天氣),隨即自220820482-P 批次開始直至軋制結(jié)束執(zhí)行方案二,具體工藝執(zhí)行如下:
3.3.1 加熱制度
鋼坯正常入爐,及時(shí)調(diào)整爐內(nèi)氣氛,采用低溫微正壓操作,減少鋼坯表面氧化,改善鋼材表面脫碳缺陷。兩種方案采用相同加熱制度,鋼坯在爐時(shí)間不小于2.5 h,預(yù)熱段溫度控制在910 ℃,加熱段溫度控制在1 090 ℃,均熱段溫度控制在1 100 ℃,開軋溫度控制在950 ℃。
3.3.2 軋制制度
兩方案在以下軋制參數(shù)上采用相同工藝:開軋前采用高壓水除磷,噴水嘴壓力保證在17 MPa 以上,確保除磷效果;軋制速度65 m/s;軋制規(guī)格Φ10 mm。水冷段控制情況為:長(zhǎng)流水一區(qū)一段、二區(qū)一段、二區(qū)二段,以保證冷卻效果達(dá)到預(yù)期。精軋減定徑在非再結(jié)晶區(qū)軋制,該區(qū)域內(nèi)奧氏體不再結(jié)晶長(zhǎng)大,晶內(nèi)形成大量變形帶,成為奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體的形核點(diǎn)。將吐絲溫度保持在850 ℃±20 ℃,吐絲溫度的降低可以保證控冷輥道采用緩冷型,冷卻速度較慢,盤條頭尾的氫能得到及時(shí)擴(kuò)散,盤條通條性穩(wěn)定,形成大量的鐵素體和部分珠光體。具體軋制溫度控制如表4 所示。
表4 30MnSi 軋制溫度控制 單位:℃
3.3.3 冷卻制度
在延遲型斯太爾摩冷卻線上進(jìn)行軋后鋼材的控制冷卻,采用保溫緩冷工藝,兩方案風(fēng)機(jī)使用情況如表5 所示,軋制輥道速度如表6 所示。
表5 30MnSi 風(fēng)機(jī)使用要求
表6 30MnSi 軋制輥道速度 單位:m/s
經(jīng)化學(xué)成分分析,盤條成分符合工藝設(shè)計(jì),具體如表7 所示。
表7 30MnSi 熱軋盤條化學(xué)成分
本次現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)30MnSiΦ10 mm 規(guī)格盤條,共計(jì)軋制33 批次,其中11 批次采用方案一進(jìn)行軋制,22 批次采用方案二進(jìn)行軋制。具體性能數(shù)據(jù)如表8、表9所示。通過數(shù)據(jù)對(duì)比可知,按照方案二執(zhí)行后,抗拉強(qiáng)度得到明顯提升,提升幅度在20 MPa 以上,雖然斷后伸長(zhǎng)率與斷面收縮率略有下降,但是所有數(shù)據(jù)全部符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。
表8 執(zhí)行方案一鋼材力學(xué)性能
表9 執(zhí)行方案二鋼材力學(xué)性能
通過對(duì)不同方案生產(chǎn)的盤條進(jìn)行顯微組織觀察發(fā)現(xiàn),按照方案一執(zhí)行的盤條組織均勻,由鐵素體+珠光體組成,無組織異常,珠光體體積分?jǐn)?shù)在40.63%~40.91%,晶粒度為10.5 級(jí),如圖1 所示。按照方案二執(zhí)行的盤條組織均勻,由鐵素體+珠光體組成,無組織異常,珠光體體積分?jǐn)?shù)在42.16%~43.12%,晶粒度為11.5 級(jí),如圖2 所示。
圖1 方案一盤條顯微組織(500×)
圖2 方案二盤條顯微組織(500×)
通過對(duì)比此次生產(chǎn)30MnSi 的兩個(gè)不同方案,工藝參數(shù)的變更主要體現(xiàn)在風(fēng)機(jī)投用量以及保溫時(shí)間上,通過增加風(fēng)機(jī)投用,使吐絲后的鋼材能夠快速降溫,然后在進(jìn)行保溫緩冷,從而起到調(diào)整性能的作用。因本次生產(chǎn)期間,正處于夏季高溫環(huán)境,室外溫度最高在40 ℃,環(huán)境高溫導(dǎo)致鋼材冷卻效果達(dá)不到要求,從而使過冷度降低,導(dǎo)致珠光體轉(zhuǎn)化量減少,成核量降低,晶粒在經(jīng)過保溫緩冷,使晶粒相比較長(zhǎng)大,最終導(dǎo)致抗拉性能較低。而增加風(fēng)機(jī)后,加快盤條冷卻速度,增大過冷度,使晶體結(jié)晶成核量增多,從而使晶粒細(xì)化,最終使強(qiáng)度提升。同時(shí)溫度是影響珠光體片間距大小的一個(gè)主要因素。隨著冷卻速度的增加,奧氏體轉(zhuǎn)變溫度降低,也即過冷度不斷增大,轉(zhuǎn)變所形成的珠光體的片間距不斷減小。加熱溫度低、保溫時(shí)間短,將加速珠光體的轉(zhuǎn)變,而珠光體片層間距減小,強(qiáng)度指標(biāo)上升。
此次生產(chǎn)實(shí)踐表明,生產(chǎn)過程中應(yīng)考慮到環(huán)境變化對(duì)現(xiàn)場(chǎng)軋制性能的影響,并且要通過實(shí)驗(yàn)修改工藝使產(chǎn)品最終性能能夠穩(wěn)定在要求范圍之內(nèi)。雖然本次生產(chǎn)通過新方案的使用提高了材料抗拉強(qiáng)度,但是距離方案設(shè)定的目標(biāo)值仍有較大差距,后續(xù)還應(yīng)結(jié)合實(shí)踐,優(yōu)化方案,使產(chǎn)品性能更加穩(wěn)定。