肖志紅
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
銻的氧化物——三氧化二銻可用于制造耐火材料,這也是銻最主要的用途。除了含鹵素的聚合物阻燃劑以外,三氧化二銻幾乎總是與鹵化物阻燃劑一起使用。三氧化二銻形成銻的鹵化物的過(guò)程可以減緩燃燒,此為其具有阻燃效應(yīng)的原因。貴溪冶煉廠金銀車間在處理銅陽(yáng)極泥回收金銀的同時(shí)得到富含鉍、銻、銅、砷等有價(jià)金屬二次凈化渣,由于含砷量較高,銻、鉍質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于14%,需進(jìn)一步將鉍、銻、銅、砷等有價(jià)金屬進(jìn)行分離[1-2]。
試驗(yàn)所用原料為貴溪冶煉廠一車間產(chǎn)出的二次凈化渣,其成分如表1 所示。
表1 二次凈化渣主要成分
試驗(yàn)工藝流程如圖1 所示。
圖1 二次凈化渣處理工藝流程
二次凈化渣中的主要成分是銻、鉍等有價(jià)金屬,其中銻、鉍大部分以氯氧鉍、氯氧銻形態(tài)存在,控制一定反應(yīng)條件,使二次凈化渣的氯氧鉍與氯化氫反應(yīng)生成氯化鉍進(jìn)入液相中,二次凈化渣的亞砷酸銅與氯化氫反應(yīng)生成氯化銅、砷酸進(jìn)入液相中,而二次凈化渣中的氯氧銻則不反應(yīng)保留在渣中,從而將鉍、銅與銻分離,其主要方程式為:BiOCl+2HCl=BiCl3+H2;CuHAsO4+2HCl=CuCl2+H3AsO4。
將酸浸渣進(jìn)行堿浸,使酸浸渣中的砷與堿反應(yīng)生成砷酸進(jìn)入液相中,可以有效地將砷除去,而銻則留在渣中,進(jìn)一步把有價(jià)元素銻富集,其主要方程式為:H3AsO4+3NaOH=Na3AsO4+3H2O。
浸出率是浸取各類金屬工藝的標(biāo)準(zhǔn)之一。生產(chǎn)實(shí)踐表明,浸出率越高,金屬的提取率就越好,工礦企業(yè)獲取的經(jīng)濟(jì)效益就越好。
浸出的目的,在于使所有要提取的金屬盡量溶解于溶劑中,而雜質(zhì)則溶解得越少越好,不管選擇什么樣的溶劑,所要提取的金屬總是難以100%都溶解。同樣,所含雜質(zhì)也總要溶解一些,為了表示某一物質(zhì)被浸出的程度,常用浸出率來(lái)表示[3]。
浸出率通用公式:
式中:R0為原料指定有價(jià)組分的品位;R 為浸出渣指定有價(jià)組分的品位。
為了更好地除去二次凈化渣中的鉍,為此采用單一變量法對(duì)二次凈化渣進(jìn)行試驗(yàn),從而探索出最佳工藝。
控制試驗(yàn)中二次凈化渣漿液的氯離子質(zhì)量濃度為120~140 g/L、浸出時(shí)間4 h、溫度恒定在80 ℃,考察酸度對(duì)鉍、銻浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)二次凈化渣漿液的酸度在100 g/L 以下,鉍浸出率隨酸度的增大而上升,而銻的浸出率則沒(méi)怎么變化;當(dāng)二次凈化渣漿液的酸度從100 g/L 增加到110 g/L,鉍浸出率上升幅度減緩,而銻的浸出率則隨之增加。這是因?yàn)榍懊嫣峁┑乃岫仁歉G反應(yīng)的,當(dāng)漿液中的鉍反應(yīng)完后,繼續(xù)增加酸度后則會(huì)與漿液中的銻反應(yīng),從而使渣中的銻浸出進(jìn)入液相中,這樣反而會(huì)導(dǎo)致銻的流失;同時(shí)考慮到酸度繼續(xù)增大,不僅對(duì)設(shè)備的腐蝕增加,而且也會(huì)增加生產(chǎn)成本的消耗,同時(shí)對(duì)環(huán)境也會(huì)造成一定的影響。因此,將二次凈化渣酸浸過(guò)程中的浸出酸度確定為90~100 g/L。
控制試驗(yàn)中二次凈化渣漿液的酸度為90~100 g/L、浸出時(shí)間4 h、溫度恒定在80 ℃,考察氯離子濃度對(duì)鉍、銻浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)二次凈化渣漿液的氯離子質(zhì)量濃度小于120 g/L,鉍的浸出率隨著氯離子濃度的增大而大幅度上升,而銻的浸出率則沒(méi)怎么變化;當(dāng)二次凈化渣漿液的氯離子質(zhì)量濃度大于120 g/L,鉍浸出率基本保持不變,然而進(jìn)一步增大氯離子濃度,銻浸出率則隨之增加。這是因?yàn)榍懊嫣峁┑穆入x子跟鉍反應(yīng),當(dāng)渣中的鉍反應(yīng)完后,再次增加的氯離子會(huì)跟渣中的銻反應(yīng),從而將渣中的銻浸出進(jìn)入溶液,這樣反而會(huì)導(dǎo)致銻的流失,同時(shí)考慮繼續(xù)增加氯離子濃度不僅會(huì)對(duì)設(shè)備造成腐蝕,對(duì)環(huán)境也會(huì)造成一定的影響,而且后期再除氯過(guò)程中也會(huì)相應(yīng)地增加成本。因此,將二次凈化渣酸浸過(guò)程中的氯離子質(zhì)量濃度控制在120~140 g/L[4]。
控制實(shí)驗(yàn)中二次凈化渣漿液的酸度為90~100 g/L、氯離子質(zhì)量濃度為120~140 g/L、溫度恒定在80 ℃,考察浸出時(shí)間對(duì)鉍、銻浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)二次凈化渣漿液浸出時(shí)間在2~4 h 段時(shí),鉍的浸出率隨浸出時(shí)間的延長(zhǎng)而增大,這時(shí)銻的浸出率沒(méi)有變化;當(dāng)浸出時(shí)間達(dá)到4 h 后,鉍的浸出率基本沒(méi)有變化,表明時(shí)間超過(guò)4 h,二次凈化渣漿液的鉍已經(jīng)基本反應(yīng)完全;如繼續(xù)增加反應(yīng)時(shí)間,一方面會(huì)使生產(chǎn)成本不斷增加,同時(shí)會(huì)縮短設(shè)備的使用壽命。因此,將二次凈化渣的浸出時(shí)間確定在4 h。
控制試驗(yàn)中二次凈化渣漿液的酸度為90~100 g/L、氯離子質(zhì)量濃度為120~140 g/L、浸出時(shí)間固定為4 h,考察浸出溫度對(duì)鉍、銻浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)二次凈化渣的溫度低于60 ℃時(shí),鉍的浸出率隨溫度的變化不明顯;當(dāng)二次凈化渣漿液的溫度在60~80 ℃時(shí),鉍浸出率隨溫度的上升而增加;當(dāng)浸出溫度達(dá)到80℃后,鉍浸出率隨溫度的變化幅度很小,表明此時(shí)漿液中的鉍已經(jīng)基本反應(yīng)完全,繼續(xù)升溫不僅會(huì)增加生產(chǎn)成本,而且會(huì)縮短設(shè)備的使用壽命。因此,將二次凈化渣的酸浸溫度確定為80 ℃左右。
根據(jù)小型條件試驗(yàn)確定二次凈化渣酸浸的最佳工藝技術(shù)條件:酸度90~100 g/L、氯離子質(zhì)量濃度120~140 g/L、浸出時(shí)間4 h、溫度80 ℃;二次凈化渣經(jīng)過(guò)酸浸將鉍和銅脫除,鉍浸出率達(dá)94.24%,銅浸出率達(dá)93.92%。下一步可以將酸浸渣的砷出去,以進(jìn)一步達(dá)到富集銻的目的。
為了將酸浸渣中的砷進(jìn)一步除去,同樣采取單一控制變量法對(duì)酸浸渣進(jìn)行試驗(yàn),并探索出最佳工藝[5]。
控制試驗(yàn)中酸浸渣漿液的浸出時(shí)間為2 h、溫度恒定在90 ℃,考察酸浸渣漿液的堿度對(duì)砷浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)酸浸渣漿液的堿度為0~50 g/L時(shí),砷的浸出率隨堿度的增加而增加;當(dāng)堿度達(dá)到50~60 g/L 時(shí),砷的浸出率基本沒(méi)有變化,表明此時(shí)漿液中的砷已經(jīng)基本反應(yīng)完全,若堿度繼續(xù)增加,不僅會(huì)增加生產(chǎn)成本,而且對(duì)浸出砷沒(méi)有任何效果,反而會(huì)增加后期處理堿浸液的生產(chǎn)成本。因此,將酸浸渣堿浸的堿度控制在50 g/L。
控制試驗(yàn)中酸浸渣漿液的浸出時(shí)間為2 h、堿度固定在50 g/L,考察酸浸渣漿液的溫度對(duì)砷浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)酸浸渣漿液的溫度不斷上升時(shí),砷的浸出率也隨之增加,當(dāng)溫度升至90 ℃時(shí),砷的浸出率保持緩慢增加,當(dāng)溫度升至95 ℃時(shí),砷浸出率基本保持不變,表明此時(shí)漿液中的砷已經(jīng)基本反應(yīng)完全,再繼續(xù)升溫不僅對(duì)砷的浸出沒(méi)有效果,反而增加了生產(chǎn)成本。因此,將酸浸渣的溫度控制在90 ℃。
控制試驗(yàn)中酸浸渣漿液的溫度為90 ℃、堿度固定在50 g/L,考察酸浸渣漿液的浸出時(shí)間對(duì)砷浸出率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)酸浸渣漿液的浸出時(shí)間不斷增加,砷的浸出率也隨之增加,當(dāng)浸出時(shí)間在2 h以后,砷的浸出率基本保持不變,表明此時(shí)酸浸渣中的砷已基本反應(yīng)完全,再延長(zhǎng)浸出時(shí)間只會(huì)增加生產(chǎn)成本,故將酸浸渣的浸出時(shí)間定為2 h。
根據(jù)小型條件試驗(yàn)確定了酸浸渣堿浸的最佳工藝技術(shù)條件:堿度50 g/L、浸出時(shí)間2 h、溫度90 ℃;酸浸渣經(jīng)過(guò)堿浸后可以將酸浸渣中的砷除去,且砷的浸出率達(dá)到94.12%,從而進(jìn)一步達(dá)到了富集銻的目的。
在酸性體系中,采用酸浸將二次凈化渣中銻鉍分離開(kāi)是可行的,在一定的工藝條件下,可以將銻、鉍分離開(kāi),從而達(dá)到富集銻的目的,其銻的品位w(Sb)能達(dá)到30%以上,同時(shí)將酸浸液中的鉍進(jìn)行回收利用,可使有價(jià)金屬得到綜合利用。再通過(guò)酸浸渣堿浸的方法,將酸浸渣中的砷除去,進(jìn)一步提高了銻的品位,為后續(xù)焦銻酸鈉工序提供了更優(yōu)質(zhì)的原料。