摘 要:目前火電機組仍是我國電力供應的主體,因此通過運行優(yōu)化技術(shù)來實現(xiàn)鍋爐燃燒效率的提升,同時減少NOx等污染氣體排放具有重要意義。鑒于此,針對現(xiàn)有技術(shù)建模精度低、運行效果差、脫離實際需求等缺點,采用改進粒子群算法建立鍋爐燃燒模型,得出機組最佳運行參數(shù),以期提高機組運行的安全性和經(jīng)濟性。
關鍵詞:火電機組;鍋爐燃燒效率;NOx;改進粒子群算法
中圖分類號:TM621" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2023)18-0024-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.18.006
0" " 引言
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的持續(xù)壯大,風電和太陽能逐漸改變了目前的電網(wǎng)格局,由于新能源的不穩(wěn)定性,各機組的靈活性改造成為保證電力系統(tǒng)安全運行的主要方式之一[1]。
靈活性改造主要技術(shù)難點在于如何使大容量煤電機組適應超低負荷深度調(diào)峰,這就對大容量煤電機組的燃燒穩(wěn)定性提出了更高要求[2]。
鍋爐燃燒控制優(yōu)化是通過分級配風、協(xié)調(diào)配煤等手段減少NOx的生成,同時也要兼顧CO排放濃度、鍋爐效率等經(jīng)濟性指標和預防高溫蒸汽管壁超溫等安全性指標,是一個多場耦合、多變量制約、多目標優(yōu)化的復雜問題[3-4]。在深度調(diào)峰運行下,負荷的下降可能導致鍋爐燃燒的不穩(wěn)定性、脫硝系統(tǒng)無法有效運行、鍋爐汽水系統(tǒng)管壁超溫等問題。常規(guī)的燃燒優(yōu)化系統(tǒng)大多只能實現(xiàn)穩(wěn)態(tài)和開環(huán)優(yōu)化,不易取得符合預期的優(yōu)化效果,因此需要把人工智能技術(shù)和先進控制理論相結(jié)合,研究新型的鍋爐燃燒系統(tǒng)閉環(huán)優(yōu)化控制方法[5-6]。如何有效保證鍋爐效率和NOx排放是深度調(diào)峰下燃燒優(yōu)化需要研究的重要問題。同時,機組實際運行中,常存在SCR出口NOx濃度偏差大的問題,導致脫硝系統(tǒng)一側(cè)長期過噴的情況,不利于機組安全、經(jīng)濟運行。
針對上述問題,提出了基于改進粒子群算法的火電機組多目標鍋爐燃燒優(yōu)化控制方案,建立了以鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差為目標輸出的鍋爐燃燒模型,以期提升機組運行的安全性和經(jīng)濟性。
1" " 現(xiàn)有技術(shù)及其缺點
當前鍋爐燃燒多目標優(yōu)化的主要技術(shù)路線如下:
1)從DCS歷史庫中篩選模型參數(shù),篩選出有效的穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),并進行歸一化處理;
2)以鍋爐燃燒效率和NOx排放質(zhì)量濃度為目標參量,由鍋爐熱平衡計算理論可知,飛灰含碳量和排煙溫度直接影響鍋爐燃燒效率,根據(jù)鍋爐燃燒特性、NOx生成機理和鍋爐燃燒效率影響因素,基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡建立NOx排放質(zhì)量濃度預測模型和鍋爐燃燒效率預測模型;
3)以加權(quán)求和法或約束法確立遺傳算法的目標函數(shù),尋找最優(yōu)工況,進而獲得最優(yōu)的運行參數(shù)。
現(xiàn)有技術(shù)主要存在以下問題:
1)數(shù)據(jù)篩選過程中只選取穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),而模型的建立應包含動態(tài)過程,即從一個穩(wěn)態(tài)到下一個穩(wěn)態(tài)之間的數(shù)據(jù);
2)以鍋爐燃燒效率和NOx排放質(zhì)量濃度為目標參量建立模型不適應實際需求;
3)BP神經(jīng)網(wǎng)絡建模需要大量的樣本數(shù)據(jù),且無法避免過擬合的問題,不利于模型的在線修正。
當前鍋爐燃燒多目標優(yōu)化的技術(shù)路線圖如圖1所示。
2" " 基于改進粒子群算法的火電機組鍋爐燃燒多目標優(yōu)化
2.1" " 本方案技術(shù)路線
本方案基于改進粒子群算法,建立以鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差為目標輸出的鍋爐燃燒模型,建模的精度滿足需求,且建模速度快,利于模型的在線修正。其中,提升鍋爐燃燒效率必然會導致NOx生成濃度增加,因此根據(jù)機組特性和專家經(jīng)驗確立其最優(yōu)值;考慮凈煙氣NOx濃度是為了在環(huán)保指標達標的前提下,盡可能地提高NOx排放濃度,降低機組氨耗量;考慮脫硝兩側(cè)出口NOx濃度偏差是為了確保在凈煙氣NOx濃度達標的前提下,減少兩側(cè)出口NOx濃度偏差,避免脫硝系統(tǒng)一側(cè)過噴、另一側(cè)欠噴的情況,提升機組運行的安全性和經(jīng)濟性。
其主要步驟如下:
1)從DCS或SIS中獲取歷史數(shù)據(jù),包括:實際負荷、總?cè)剂狭俊⒏鲗咏o煤機燃料量、各層磨煤機一次風量、各層二次風門開度、二次風總量、總風量、煙氣擋板開度、排煙溫度、給水流量、主蒸汽壓力、調(diào)節(jié)級壓力、煙氣含氧量、送風機入口風溫、兩側(cè)入口NOx濃度、兩側(cè)出口NOx濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)噴氨閥門開度和兩側(cè)噴氨量;
2)依次對歷史數(shù)據(jù)中進行粗大值處理、線性插值和濾波噪聲處理,得到初步合格的歷史數(shù)據(jù)庫;
3)采用滑動窗口法對數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進行篩選,篩選規(guī)則為“穩(wěn)態(tài)→動態(tài)→下一個穩(wěn)態(tài)”,得到建模的訓練數(shù)據(jù);
4)通過改進粒子群算法建立以鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差為目標輸出的鍋爐燃燒模型。
2.2" " 粒子群算法改進方案
1)慣性權(quán)重的改進。
采用帶多目標最優(yōu)因子的迭代下降法,即結(jié)合當前的尋優(yōu)結(jié)果和迭代次數(shù),動態(tài)調(diào)整慣性權(quán)重值,更快速準確地尋到全局最優(yōu),其公式為:
式中:w為慣性權(quán)重;wmin為最小權(quán)重值;wmax為最大權(quán)重值;tmax為算法的最大迭代次數(shù);t為當前迭代次數(shù);N為多目標尋優(yōu)的目標參數(shù)個數(shù);n為當前尋優(yōu)結(jié)果中各目標參數(shù)達到最優(yōu)值的個數(shù)。
鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差各目標參數(shù)最優(yōu)值為基于機組特性和專家經(jīng)驗的機組負荷函數(shù),分別為X10、X20、X30、X40。
2)適應度函數(shù)。
首先,根據(jù)機組特性和專家經(jīng)驗確定各目標參數(shù)最優(yōu)值;
其次,按照不同負荷及基于專家經(jīng)驗的指數(shù)系數(shù)確立各參數(shù)尋優(yōu)的優(yōu)先級,規(guī)則如下:
a)20%~40%Pe,從高到低目標參數(shù)的優(yōu)先級為鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差(優(yōu)先級系數(shù)依次為10、7、4、1);
b)40%~70%Pe,從高到低目標參數(shù)的優(yōu)先級為鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度(前兩者優(yōu)先級相同)、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差(優(yōu)先級系數(shù)依次為10、10、5、1);
c)70%~100%Pe,從高到低目標參數(shù)的優(yōu)先級為NOx生成濃度、鍋爐燃燒效率、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差(優(yōu)先級系數(shù)依次為10、7、4、1);
d)專家經(jīng)驗指數(shù)系數(shù):ε=e|x-x0|,其中x為參數(shù)實際值,x0為參數(shù)最優(yōu)值。
改進粒子群算法的適應度函數(shù):
f=ε1K1|X1-X10|+ε2K2|X2-X20|+ε3K3|X3-X30|+
式中:下標1~4分別對應鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差的相關參數(shù);εi為專家經(jīng)驗指數(shù)系數(shù);Ki為優(yōu)先級系數(shù);Xi為參數(shù)實際值;Xi0為參數(shù)最優(yōu)值。
基于改進粒子群算法的火電機組鍋爐燃燒多目標優(yōu)化的技術(shù)路線圖如圖2所示。
3" " 應用分析
3.1" " 仿真結(jié)果分析
以某660 MW超臨界機組的實際應用為例,通過提取海量歷史數(shù)據(jù),對現(xiàn)有技術(shù)和改進技術(shù)的優(yōu)化效果進行仿真對比分析,結(jié)果如圖3、圖4所示。
可以看出,改進技術(shù)提高鍋爐效率和降低NOx生成濃度的效果優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)。
3.2" " 應用效果
該機組采用本方案進行優(yōu)化并投入使用后,2022年12月至2023年5月期間:
1)20%~40%Pe時鍋爐效率提高0.8%~1%,NOx生成濃度降低了50~80 mg/Nm3;
2)40%~70%Pe時鍋爐效率提高0.3%~0.5%,NOx生成濃度降低了30~60 mg/Nm3;
3)70%~100%Pe時鍋爐效率提高0.1%~0.2%,NOx生成濃度降低了40~50 mg/Nm3;
4)全負荷段凈煙氣NOx濃度小時均值由平均32.7 mg/Nm3提升至平均46.4 mg/Nm3,兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差由平均26.8 mg/Nm3降低至平均4.7 mg/Nm3,節(jié)氨量為16.3%,空預器差壓平均降低了0.15 kPa。
4" " 結(jié)論
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,本文首先從電廠DCS海量數(shù)據(jù)中篩選出包含“穩(wěn)態(tài)—動態(tài)—穩(wěn)態(tài)”特征的訓練數(shù)據(jù),增強了所建模型的動態(tài)屬性,模型更加全面準確;然后在平衡鍋爐燃燒效率與NOx生成濃度兩者關系的前提下,結(jié)合機組實際運行需求,兼顧節(jié)氨與平衡兩側(cè)脫硝出口NOx濃度,建立以鍋爐燃燒效率、NOx生成濃度、凈煙氣NOx濃度、兩側(cè)脫硝出口NOx濃度偏差為目標輸出的鍋爐燃燒模型;最后改進粒子群算法的慣性權(quán)重和適應度函數(shù),結(jié)合專家經(jīng)驗,建立鍋爐燃燒模型,有效克服了機組運行的非線性和實時數(shù)據(jù)波動等困難,使現(xiàn)有技術(shù)存在的問題得到了有效解決,提高了機組運行的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。
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收稿日期:2023-05-05
作者簡介:魏向國(1979—),男,河北人,高級工程師,研究方向:熱工自動化、檢修管理。