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    節(jié)能管理與電熱生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性研究

    2023-12-26 08:24:24梁偉中國石油集團(tuán)電能有限公司熱電二公司
    石油石化節(jié)能 2023年12期
    關(guān)鍵詞:煤耗單耗廠用電

    梁偉(中國石油集團(tuán)電能有限公司熱電二公司)

    我國是能源資源嚴(yán)重短缺的國家,石油、天然氣人均剩余可采儲量僅有世界平均水平的7.7%和7.1%,儲量比較豐富的煤炭也只有世界平均水平的58.6%。因此,節(jié)能降耗工作始終是國家能源發(fā)展的總方針,節(jié)約資源已成為我國基本國策。國家《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》明確,到2025 年,全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消費總量要得到合理控制。近年來,國家對燃煤電廠能耗指標(biāo)管控日趨嚴(yán)格,對節(jié)能、降耗工作提出更高要求,這要求企業(yè)必須將節(jié)約資源擺在企業(yè)發(fā)展的首要位置,加強(qiáng)節(jié)能降耗管理,采取技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、環(huán)境和社會可接受的一切節(jié)能措施。作為熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),更加合理、有效地利用好資源和能源,持續(xù)降低電熱產(chǎn)品單位能耗,才能不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營效益,保證企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、高質(zhì)量發(fā)展[1-2]。

    1 現(xiàn)狀和問題

    中國石油集團(tuán)電能有限公司熱電二公司是熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),既是電熱能源生產(chǎn)單位,也是煤炭、水和電等能源消耗大戶。公司現(xiàn)裝機(jī)容量為200 MW,包括2 臺50 MW 背壓型和1 臺100 MW 雙抽型汽輪發(fā)電機(jī)組,以及乘銀網(wǎng)和讓龍網(wǎng)獨立運行的熱網(wǎng)首站,年民用采暖供熱量約900×104GJ。目前存在裝機(jī)容量小、自動化程度偏低、設(shè)備老舊等問題,節(jié)能管理還不夠精細(xì)、完善,原材料消耗量大、能耗偏高[3-5]。對標(biāo)電力系統(tǒng)同等規(guī)模先進(jìn)電廠,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)存在一定差距,如公司供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗298.46 g/kWh,對標(biāo)電廠僅為290.20 g/kWh。為落實國家節(jié)能降耗政策,減少資源、能源消耗,必須加強(qiáng)節(jié)能管理,努力降低生產(chǎn)成本,提升企業(yè)經(jīng)營效益。

    2 分析和對策

    通過對電熱生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備和生產(chǎn)過程的梳理分析,要減少能源消耗,降低企業(yè)電熱生產(chǎn)成本,就必須建立完善、有效的節(jié)能管理體系,加大節(jié)能技術(shù)改造,從技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能兩個方面開展好節(jié)能降耗工作[6]。

    2.1 明確方向

    一般說來,節(jié)能管理大致可以分為技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能兩個方面。技術(shù)節(jié)能主要是通過對設(shè)備、系統(tǒng)改造,加大高效、低耗設(shè)備的應(yīng)用,以技術(shù)更新和設(shè)備升級降低生產(chǎn)能耗。近幾年,隨著2#機(jī)組背壓改造、熱網(wǎng)循環(huán)水汽動改造等重點節(jié)能項目實施,在技術(shù)節(jié)能方面取得良好效果,解決了2#汽機(jī)冷源損失及熱網(wǎng)系統(tǒng)耗電量大等問題,標(biāo)準(zhǔn)供電煤耗和發(fā)電供熱廠用電率大幅降低,技術(shù)節(jié)能措施收效明顯,并在持續(xù)推進(jìn)。另一方面,由于能源消耗涉及電熱生產(chǎn)的諸多系統(tǒng)、設(shè)備和環(huán)節(jié),在系統(tǒng)完善、指標(biāo)管控等方面還存在一些短板,一些關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)低于同類型先進(jìn)企業(yè),在管理節(jié)能方面,還存在一定差距,通過完善管理節(jié)能,持續(xù)降低能源消耗,也是企業(yè)節(jié)能管理的另一項重點工作[7-10]。

    2.2 確定目標(biāo)

    對近年來公司主要生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,公司每年煤炭消耗量約145×104t,花費生產(chǎn)成本約5 億元,廠用電年消耗約19 200×104kWh,減少售電收入約9 700 萬元,年消耗生產(chǎn)生活用水約700×104t,耗費生產(chǎn)成本約4 700 萬元,此三項消耗生產(chǎn)成本最多。因此,確定節(jié)能管理重點關(guān)注和控制的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)就是煤耗、廠用電率和水耗。公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與氣進(jìn)指標(biāo)對比見表1。

    表1 近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與氣進(jìn)企業(yè)指標(biāo)對比Tab.1 Statistics of main economic indicators in the past three years

    縱向分析企業(yè)近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并與先進(jìn)電廠進(jìn)行對比,綜合考慮設(shè)備、系統(tǒng)以及運維條件差異,通過管理節(jié)能措施,降控年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

    1)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗控制在295.04 g/kWh 以內(nèi),供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗控制在40.30 kg/GJ 以內(nèi)。

    2)發(fā)電廠用電率控制8.78%以內(nèi),供熱廠用電單耗控制9.16 kWh/GJ 以內(nèi)。

    3)發(fā)電水單耗控制在3.35 kg/kWh 以內(nèi),供熱水單耗控制在0.35 t/GJ 以內(nèi)。

    通過開展3#機(jī)組綜合節(jié)能改造、鍋爐送風(fēng)機(jī)變頻改造和給水泵汽動改造技術(shù)節(jié)能項目的研究,對各項目降耗能力進(jìn)行測算。項目實施后,供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、發(fā)電廠用電率和發(fā)電水單耗等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較項目實施前將有較大幅度降低。

    2.3 對策措施

    為保障各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降控目標(biāo)的實現(xiàn),在管理節(jié)能方面,細(xì)化梳理主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響因素,找出導(dǎo)致能耗偏高的主要原因,制定并落實針對性的管理節(jié)能措施,努力實現(xiàn)年度指標(biāo)降控目標(biāo);在技術(shù)節(jié)能方面,加快推進(jìn)3#機(jī)組綜合節(jié)能改造、鍋爐送風(fēng)機(jī)變頻改造和給水泵汽動改造技術(shù)節(jié)能項目,確保技術(shù)節(jié)能項目降控目標(biāo)順利完成。

    2.3.1 管理節(jié)能措施

    結(jié)合電熱生產(chǎn)實際,分類制定重點能耗指標(biāo)降控推進(jìn)落實表,三項指標(biāo)降控推進(jìn)落實見表2。明確了3 類6 項具體指標(biāo)降控目標(biāo)、降控對策、責(zé)任部門和完成時限,并對對策落實情況進(jìn)行跟蹤、檢查,確保年度管理節(jié)能降耗目標(biāo)的實現(xiàn)。

    表2 三項指標(biāo)降控推進(jìn)落實Tab.2 Implementation of reduced control of three indicators

    2.3.2 技術(shù)節(jié)能措施

    1)3#汽輪機(jī)組綜合節(jié)能改造項目是通過對3#汽輪機(jī)低壓缸進(jìn)行零出力改造,將低壓缸局部及連通管進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,非采暖期熱負(fù)荷較小時低壓缸正常投入運行,采暖期熱負(fù)荷較大時切除低壓缸,大幅降低3#汽輪機(jī)冷源損失,增大采暖抽汽至低壓熱網(wǎng)加熱蒸汽量。為保證改造后的機(jī)組安全平穩(wěn)運行,此次改造將同步更換新型加強(qiáng)型末級與次末級葉片,優(yōu)化低壓缸測點布置,完善噴水降溫系統(tǒng),加裝葉片振動在線監(jiān)測系統(tǒng)以及其他輔機(jī)系統(tǒng)防護(hù)措施,改造后的供熱系統(tǒng)見圖1。

    圖1 改造后的供熱系統(tǒng)Fig.1 Heating system after transformation

    項目實施后,3#機(jī)組采暖抽汽流量增至196 t/h,相當(dāng)于減少標(biāo)煤消耗約13 645 t,并實現(xiàn)機(jī)組運行方式靈活調(diào)節(jié),每年還可減少循環(huán)水消耗約25.5×104t,該工況年度運行約90 d。按公司年發(fā)電量105 000×104kWh,供電量87 948×104kWh 計算,機(jī)組改造后標(biāo)準(zhǔn)供電煤耗降低15.51 g/kWh,發(fā)電水單耗降低0.24 kg/kWh,能耗指標(biāo)對比見表3。

    表3 3#機(jī)組改造前后能耗指標(biāo)對比Tab.3 Comparison of energy consumption index before and after the transformation of 3# unit

    2)針對熱電二公司鍋爐送風(fēng)機(jī)工頻運行存在出力偏大,能耗偏高問題,降低送風(fēng)機(jī)耗電量,改善送風(fēng)機(jī)及電動機(jī)運行條件,對5 臺鍋爐送風(fēng)機(jī)電動機(jī)進(jìn)行變頻改造。該項目安裝9 臺變頻器,其中4 臺變頻器電動機(jī)功率為355 kW,年均運行時間為160 d;5 臺變頻器電動機(jī)功率為560 kW,年均運行時間為210 d,電動機(jī)額定電壓均為6 000 V。風(fēng)機(jī)變頻改造運行參數(shù)及耗電對比見表4。

    表4 風(fēng)機(jī)變頻改造運行參數(shù)及耗電對比Tab.4 Comparison of operation parameters and power consumption of fan conversion transformation

    項目實施后,提高了鍋爐送風(fēng)系統(tǒng)的安全可靠性,年節(jié)約廠用電621.36×104kWh,按照年發(fā)電量10.5×108kWh 計算,降低發(fā)電廠用電率0.59%。

    3)通過對2 臺2DGB-9J 型鍋爐給水泵進(jìn)行節(jié)能改造,將原電動機(jī)驅(qū)動改為汽輪機(jī)驅(qū)動,驅(qū)動1.05 MPa、280 ℃的中溫中壓蒸汽,其排汽參數(shù)為0.2 MPa、172 ℃,排至熱網(wǎng)低壓加熱器用于供熱,不僅實現(xiàn)蒸汽能量的梯級利用,還大幅降低給水系統(tǒng)耗電量,提高機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性。汽動給水泵汽水系統(tǒng)設(shè)計方案見圖2。

    圖2 汽動給水泵汽水系統(tǒng)設(shè)計方案Fig.2 Design schemes of vapor system for steam feed pump

    2DGB-9J 型給水泵配套電動機(jī)的額定功率為1 600 kW,轉(zhuǎn)速為2 980 r/min,選配背壓式汽輪機(jī)型號為B1.6-1.05/0.2,額定功率為1 600 kW,額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,額定進(jìn)汽量為20.3 t/h,年運行時間約180 d。汽動泵改造前后電熱能耗統(tǒng)計見表5。

    該項目減少給水泵電量消耗1 106.2×104kWh,降低發(fā)電廠用電率1.05%。

    按公司電價0.63 元/kWh,蒸汽熱價45 元/GJ 計算,項目年度綜合收益為546.95 萬元。

    上述技術(shù)節(jié)能項目的實施,大幅降低了供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、發(fā)電廠用電率和發(fā)電水單耗等,在管理節(jié)能降控目標(biāo)完成的基礎(chǔ)上,技術(shù)節(jié)能項目指標(biāo)降控目標(biāo)見表6。

    表6 技術(shù)節(jié)能項目指標(biāo)降控目標(biāo)Tab.6 Reduced control target of technical energy conservation project index

    3 實施效果

    2023 年上半年,公司各相關(guān)部門細(xì)化措施、落實責(zé)任、提升管理、強(qiáng)化監(jiān)督,認(rèn)真落實各項降耗保障措施,管理節(jié)能收效明顯,全面實現(xiàn)公司年度各項能耗降控目標(biāo)。

    1)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗293.31 g/kWh,較年度指標(biāo)低1.73 g/kWh;供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗40.3 kg/GJ,與年度降控目標(biāo)持平。

    2)發(fā)電廠用電率8.32%,較年度指標(biāo)低0.46 個百分點;供熱廠用電單耗8.87 kWh/GJ,較年度供指標(biāo)低0.29 kWh/GJ。

    3)發(fā)電水單耗3.32 kg/kWh,較年度指標(biāo)低0.03 kg/kWh;完成供熱水單耗0.34 t/GJ,較年度指標(biāo)低0.01 t/GJ。

    技術(shù)節(jié)能方面,下半年,公司全力推進(jìn)節(jié)能改造項目實施,3#機(jī)組綜合節(jié)能改造項目完成后,將大幅降低公司供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗15.51 g/kWh,降低發(fā)電水單耗0.24 kg/kWh;送風(fēng)機(jī)變頻改造和汽動給水泵節(jié)能改造項目完成后,將降低發(fā)電廠用電率1.64個百分點,技術(shù)節(jié)能降耗效果會更明顯,并將持續(xù)推動企業(yè)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展。

    4 結(jié)束語

    通過管理節(jié)能工作的開展,上半年已實現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1 485 t,減少企業(yè)成本支出112 萬元,減少廠用電消耗786×104kWh,增加企業(yè)售電收入393 萬元,節(jié)約生產(chǎn)用水40×104t,降低用水成本232 萬元,全面完成年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降控目標(biāo)。技術(shù)節(jié)能項目完成后,將減少年度標(biāo)煤消耗約13 645 t,減少年度發(fā)電用水約25.5×104t,減少年度廠用電消耗1 727.56×104kWh,技術(shù)節(jié)能降耗的效果將更加凸顯。后續(xù),公司還將不斷完善節(jié)能管理體系建設(shè),持續(xù)做好技術(shù)節(jié)能項目研究推廣,并堅持常態(tài)化開展管理節(jié)能,以推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和持續(xù)提升效益。

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