文/冀晉輝,陳攀,李文奇,史士鵬·北京新光凱樂汽車冷成型件股份有限公司
某德國進口冷鐓機剪切系統(tǒng)磨損嚴重,故進行了徹底的拆解檢查和大修,重點為機械傳動部分和剪切工作部分,采用了更換備件、局部修配磨損區(qū)域等方式,高效節(jié)約地完成了修復(fù)工作,修復(fù)前剪切重量偏差1.3%,修復(fù)后可達0.58%,基本恢復(fù)了新設(shè)備的狀態(tài)。修復(fù)中摸索出剪切刀板與剪切管的對中調(diào)整方法,提高了工效約3 倍。
我公司是一家中德合資企業(yè),冷鐓設(shè)備裝備水平較高,均為世界一線品牌。該德國進口冷鐓設(shè)備經(jīng)過18 年的持續(xù)運行,雖然保養(yǎng)到位,但局部磨損是難以避免的。其中剪切系統(tǒng)故障現(xiàn)象明顯,性能下降,調(diào)試和生產(chǎn)難度增加,經(jīng)過我公司徹底檢修,最終排除了問題,恢復(fù)了設(shè)備最初的性能?,F(xiàn)將整個檢修過程總結(jié)分享如下。
我公司某型冷鐓機是2005年進口自德國的設(shè)備,總體性能先進,故障率較低,一直穩(wěn)定運行,生產(chǎn)了超過2 億件產(chǎn)品。該機有效壓力500t,6 個成形工位,最大剪切原料鋼線材直徑φ30mm(600MPa)或φ33mm(400MPa)。該機采用封閉式剪切系統(tǒng):四個夾送輪送料,數(shù)控線材調(diào)整長度,數(shù)控線材頂料器調(diào)整位置。剪切原料長度調(diào)整可在控制電腦上輸入來完成操作,還可在生產(chǎn)過程中,在不停機的情況下調(diào)整剪切下料長度。在新機時期,剪切下料長度精度較高,整體性能優(yōu)秀。
在日常生產(chǎn)中,現(xiàn)場操作人員反饋該冷鐓機存在一些非正常的現(xiàn)象:經(jīng)過采取臨時措施處理和設(shè)備調(diào)整,可以維持生產(chǎn),但是效果不理想,設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定,影響了生產(chǎn)效率,且處理難度較大,需要有經(jīng)驗的操作人員才可以完成。
冷鐓機剪切系統(tǒng)剪出的原料段上,側(cè)面常見通長的縱向擦劃痕跡,深度和寬度不一,如圖1 所示。此類擦劃痕跡中,其中較淺者,目測是傷及了表面的磷化皂化層,這樣在較高壓力成形的工位,原料此處沒有磷化皂化層的保護,容易發(fā)生原料和模具表面粘合的現(xiàn)象,造成零件表面不良,有明顯的擦劃傷,致使零件報廢。同時模具表面粘合原料鋼鐵的薄層,會逐漸堆積,產(chǎn)生較多的摩擦熱量,最終導(dǎo)致模具表面破裂,模具報廢。
圖1 原料段側(cè)面的擦劃痕跡
至于較深的擦劃痕跡,除了上述危害以外,還可能直接導(dǎo)致零件在擠壓成形過程中,從擦劃痕跡發(fā)生開裂,導(dǎo)致零件報廢。
為了檢查該冷鐓機剪切系統(tǒng)的穩(wěn)定性,特進行了剪切重量稱量統(tǒng)計,原料線材直徑φ20mm,長度51.3mm,重量51g,稱量的剪切原料件數(shù)及每件的重量稱量結(jié)果見表1,柱狀統(tǒng)計圖如圖2 所示。
表1 剪切原料稱量
圖2 剪切原料重量稱重統(tǒng)計-1(修復(fù)前)
重量波動值51.25-50.6=0.65 克
0.65/51=1.3%
設(shè)備運行時,仔細傾聽,在切刀板下降過程中,有異常的撞擊和摩擦聲音,懷疑設(shè)備內(nèi)部存在間隙配合或者其他問題。
由上而下,由外及內(nèi),依次拆除電氣控制元件、線路、潤滑管路、液壓管路、設(shè)備外殼。拆除過程中作好標記,拍照記錄,方便后續(xù)裝回。潤滑管路、液壓管路接頭處等采用專用物品堵塞,防止灰塵、雜物入內(nèi)。拆卸直到露出該冷鐓機剪切系統(tǒng)內(nèi)部主要部件。主要部件外形示意圖,如圖3 所示;剪切系統(tǒng)主要部件結(jié)構(gòu)示意圖,如圖4 所示。
圖3 該冷鐓機剪切系統(tǒng)主要部件外形示意圖
圖4 該冷鐓機剪切系統(tǒng)主要部件結(jié)構(gòu)示意圖
清理設(shè)備外殼油污、擦拭剪切系統(tǒng)內(nèi)部主要部件外表面,便于觀察。
清理周邊部件和雜物,撤離維修人員,做好各種預(yù)案,確保安全。在此基礎(chǔ)上進行剪切系統(tǒng)的全面檢查,并作好記錄。
采用低速寸動的模式,緩慢轉(zhuǎn)動冷鐓機,按照冷鐓機主軸角度,間隔15°暫停一次,進行傳動部分的檢查,傾聽設(shè)備運行過程中,從剪切系統(tǒng)部件中發(fā)出的噪聲。拆解觀察分析,頂部的上下共4 塊耐磨銅塊摩擦表面,均有不同程度的磨損,致使配合間隙較大,在設(shè)備運行過程中,配合間隙較大,可能是產(chǎn)生沖擊噪聲的原因之一。
剪刀柱和石墨銅套之間也存在較為嚴重的磨損情況,剪刀柱材質(zhì)為鋼鐵,且表面淬火,因此磨損程度較小,石墨銅套內(nèi)部磨損程度則較大,且由于施力方向的原因,磨損程度也有明顯的方向性。
搖臂以及之前的傳動部分,未見異常。
重點部位測量所獲得數(shù)據(jù),詳見表2。
表2 重點部位測量數(shù)據(jù)
該部分為剪切原料線材功能部件,其中剪切管、剪切板為消耗品,經(jīng)常更換,檢查未見異常。剪切模座前端內(nèi)孔檢查發(fā)現(xiàn)其變?yōu)榱死刃螤?,且不?guī)則,從前端測量不同深度處的內(nèi)徑,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)由新設(shè)備的φ110mm 變?yōu)榱甩?10.2mm ~φ110.6mm,越靠近前端面的位置,內(nèi)徑越大。當剪刀管放入剪切模座的時候,由于存在較大的配合間隙,剪刀管固定并不牢固,并且,剪刀管內(nèi)孔軸線已經(jīng)偏離了原設(shè)備的設(shè)計值,導(dǎo)致了剪刀管內(nèi)孔和剪刀板內(nèi)孔之間在上死點位置同軸度不良,這也造成剪切原料塊表面有縱向劃痕。
⑴對于摩擦銅塊,進行了備件的更換,恢復(fù)了出廠設(shè)置尺寸。
⑵石墨銅套也進行了更換,修磨銅套內(nèi)孔和剪刀柱的外徑,保持銅套與剪切柱之間的配合間隙為H7/f6 級別。
⑶更換所有的緊固件,按照推薦扭矩緊固。
⑷更換新的制動器。
如上更換或修復(fù)部件組裝完畢之后,重新測量重點部位數(shù)值,所獲得的數(shù)據(jù)見表3。
表3 修復(fù)后重點部位測量數(shù)值
由于剪切模座沒有備件,且無法短時間內(nèi)自行制造,因此只能選擇修復(fù)。我們分析其功能損壞情況后,決定采用鑲套的方式修復(fù),將剪切模座內(nèi)孔前端100mm 范圍內(nèi),擴孔至φ130mm,另行制造一個耐磨套,外徑φ130.2mm,用壓力機壓入剪切模座內(nèi)孔前端,之后修磨剪切模座內(nèi)孔到φ110mm。剪切模座鑲套修復(fù)示意圖,可參照圖5 所示,這樣可以恢復(fù)剪切模座內(nèi)孔直徑和功能。
圖5 剪切模座鑲套修復(fù)示意圖
上述所有工作完成后,安裝刀板,發(fā)現(xiàn)由于許多備件更換和修理,其尺寸和修復(fù)之前狀態(tài)多少存在著差異,尤其是剪切模座鑲套之后,其內(nèi)孔軸線與原來的軸線有很大的偏離,這些因素造成在剪切刀柱上死點位置,剪切管和剪切刀板內(nèi)孔不同軸,肉眼可見估計約有1mm 的偏心距離。只能通過修磨剪切刀板調(diào)整片的厚度來進行調(diào)整對中。
剪切刀板調(diào)整片的示意圖,如圖6 所示,調(diào)整片共有3 片,分別位于剪切刀板的左右兩側(cè)和頂部,采用螺栓與剪切刀柱下方空腔內(nèi)部連接。修改其厚度,可以調(diào)整剪切刀板在剪切刀柱的固定位置。但是此處空間狹小,難以使用測量儀器觀察,以前均采用反復(fù)目視檢查,修磨調(diào)整片、試驗裝配、試驗剪切、觀察效果,如此周而復(fù)始,需要十余次的摸索才能調(diào)整到滿意的效果。
圖6 剪切刀板調(diào)整片示意圖
為了縮短調(diào)整時間,特采用了新的方法。制造了一個特殊的工具,我們叫做對中柱,其后端外部直徑與剪刀管內(nèi)部緊密配合。使用方法:將其塞入剪切管中,保持前端不露出剪刀管。將剪切刀柱調(diào)整到上死點位置,安裝剪切刀板,開啟進料功能,將對中柱后端用原料線材頂死,則其前端進入了剪切刀板內(nèi)孔之中,然后用塞尺測量兩者之間的環(huán)周方向的間隙,作好記錄,從中我們可以分析出來剪切管與剪切刀板之間的偏心距離和方向,然后根據(jù)這個數(shù)值,反復(fù)修磨和測量幾次,就可以較為快捷地完成調(diào)整工作。剪切刀板對中調(diào)整示意圖,可參照圖7。
圖7 剪切刀板對中調(diào)整示意圖
經(jīng)過大修,該冷鐓機剪切系統(tǒng)性能得到了恢復(fù),運行噪聲明顯減小,切出的原料柱上沒有擦劃痕跡,原料柱兩端面平整,整體形狀較為規(guī)則。修復(fù)后剪切原料稱量數(shù)據(jù)見表4,柱狀統(tǒng)計圖,參照圖8,從中可以看出,修復(fù)后的剪切機所切出的原料剪切重量也比較穩(wěn)定。
表4 修復(fù)后剪切原料稱量
圖8 剪切原料重量稱重統(tǒng)計-2(修復(fù)后)
重量波動值51.1-50.8=0.3 克
0.3/51=0.58%
總之,該冷鐓機剪切系統(tǒng)大修工作達到了預(yù)定的目的,修復(fù)如新。