王立,徐恩獻(xiàn),王子含,王鵬飛,石如星,田磊,劉金來(lái)
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回轉(zhuǎn)窯即旋轉(zhuǎn)煅燒窯,屬于特種重型裝備,其廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工和環(huán)保等領(lǐng)域,其中水泥回轉(zhuǎn)窯的應(yīng)用最為廣泛?;剞D(zhuǎn)窯主要由筒體、輪帶及支承裝置這三大部分構(gòu)成,其中筒體、窯襯及物料等回轉(zhuǎn)窯的絕大多數(shù)重量都需要通過(guò)輪帶傳遞到支承裝置上,且支承裝置所提供的回轉(zhuǎn)力也需要通過(guò)輪帶傳遞給筒體,使之能夠平穩(wěn)回轉(zhuǎn),同時(shí)輪帶還可以起到加強(qiáng)筒體徑向剛度的效果,因此輪帶的質(zhì)量好壞直接決定了整窯的運(yùn)轉(zhuǎn)情況以及使用壽命[1]。
本文對(duì)ZG35Mn回轉(zhuǎn)窯輪帶典型缺陷問題進(jìn)行分析與試驗(yàn),確定該類缺陷主要形式與影響因素,并通過(guò)數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究制定優(yōu)化工藝方案,為提高大型鑄件生產(chǎn)質(zhì)量提供數(shù)據(jù)及生產(chǎn)指導(dǎo)。生產(chǎn)及試驗(yàn)輪帶技術(shù)要求見表1。
表1 生產(chǎn)及試驗(yàn)輪帶技術(shù)要求
通過(guò)對(duì)大型回轉(zhuǎn)窯輪帶質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,現(xiàn)存質(zhì)量問題主要為冒口面UT、MT不合格。其檢測(cè)結(jié)果見表2。
表2 鑄造輪帶無(wú)損檢測(cè)結(jié)果
冒口面UT、MT不合格缺陷一般都是疏松及疏松裂紋,鑄件最后凝固區(qū)域因沒有得到液態(tài)金屬補(bǔ)縮而形成細(xì)小且分散的孔洞即為疏松,疏松的存在將減少鑄件的有效承載面積,甚至造成應(yīng)力集中。零星且分散的疏松對(duì)零件影響不大,可讓步使用,但其若形成密集疏松裂紋,則需按裂紋進(jìn)行處理,打磨清除至無(wú)線性顯示后依專用補(bǔ)焊工藝進(jìn)行處理。
通過(guò)鑄件輪帶無(wú)損檢測(cè)結(jié)果與缺陷所出現(xiàn)的位置,初步判斷兩種缺陷的成因?yàn)椋好翱谖恢脽崃扛患?,凝固時(shí)間長(zhǎng)且冷卻緩慢,造成晶粒過(guò)度生長(zhǎng),最終導(dǎo)致此處晶粒組織過(guò)于粗大,另外此處溫度梯度小,金屬更趨近于同時(shí)凝固,即金屬液中同時(shí)出現(xiàn)許多細(xì)小晶粒,晶粒長(zhǎng)大相互連接后將金屬液分割為多個(gè)互不相通的小熔池,這些小熔池在進(jìn)一步冷卻凝固時(shí)得不到液體補(bǔ)縮,便會(huì)形成疏松。
對(duì)缺陷鑄件的冒口進(jìn)行解剖,并通過(guò)滲透檢測(cè)手段對(duì)其進(jìn)行觀察,如圖1所示。
圖1 缺陷鑄件冒口解剖后PT顯示
通過(guò)對(duì)冒口的解剖可發(fā)現(xiàn):出現(xiàn)無(wú)損檢測(cè)不合格的輪帶冒口中有著明顯的縮孔、縮松,有部分甚至已經(jīng)延伸到了鑄件本體,確定為冒口補(bǔ)縮不足導(dǎo)致的UT、MT檢測(cè)不合格。
解決冒口補(bǔ)縮能力不足一般有兩種思路:一是加寬、加高冒口,通過(guò)提高補(bǔ)縮鋼液量來(lái)解決問題;二是優(yōu)化溫度梯度,提高冒口的補(bǔ)縮效率。加寬加高冒口雖然可以直接提升冒口補(bǔ)縮能力,解決補(bǔ)縮鋼液不足的問題[2],但是這樣會(huì)降低鋼液利用率,一方面增加了生產(chǎn)成本;另一方面與國(guó)家所倡導(dǎo)的節(jié)能降碳,綠色發(fā)展的理念不符。改善溫度梯度一般有兩種思路,一是延長(zhǎng)冒口凝固時(shí)間;二是加速“末端區(qū)”凝固。目前冒口套的保溫性能較為良好,單從提升保溫材料方面來(lái)著手很難對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有明顯的改善。
工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化確定通過(guò)改善鑄件凝固時(shí)的溫度梯度來(lái)提升冒口補(bǔ)縮效率的解決思路為主。
輪帶設(shè)計(jì)方案的核心思路是順序凝固,通過(guò)工藝手段,調(diào)整鑄件的溫度梯度,使缺陷集中于冒口內(nèi),最后將冒口去除從而得到合格的鑄件[3]。
原輪帶鑄造工藝設(shè)計(jì)采用整圈冒口、其余三面掛砂冷鐵+階梯堵截式澆注系統(tǒng)的工藝方案,如圖2所示(灰色表示鑄件,紅色表示冒口,藍(lán)色表示冷鐵)。三面掛砂冷鐵的使用確保了鑄件的表面質(zhì)量,如圖3所示。階梯堵截式澆注系統(tǒng)的使用規(guī)避了底部澆口附近過(guò)熱的問題,確保了凝固開始時(shí)鑄件能有一個(gè)合理的溫度場(chǎng)。
圖2 原輪帶澆注工藝
圖3 原冷鐵設(shè)置工藝
若要對(duì)鑄件凝固時(shí)的溫度梯度進(jìn)行優(yōu)化,則從調(diào)整冷鐵方面進(jìn)行考慮可行性更高。設(shè)置冷鐵部位鑄件所需冷鐵重量計(jì)算公式[4]為
式中Gch——冷鐵重量(kg);
V0——設(shè)置冷鐵部位鑄件體積(dm3);
M0——設(shè)置冷鐵部位的幾何模數(shù)(dm);
Mr——相鄰部位的幾何模數(shù)(dm)。
經(jīng)推導(dǎo),冷鐵壁厚與冷鐵部位鑄件壁厚的關(guān)系式為
式中δch——冷鐵厚度(dm);
δ——冷鐵部位鑄件壁厚(dm)。
實(shí)際生產(chǎn)中,冷鐵和鑄件之間敷適當(dāng)厚度的掛砂層時(shí),冷鐵厚度取被激冷部位厚度的0.75倍,可起到最好的激冷效果。
原工藝方案為保證鑄件表面質(zhì)量,確保冷鐵的激冷效果最大化,保險(xiǎn)起見外層采用了三層450mm厚度的冷鐵;現(xiàn)在從控制溫度梯度的角度出發(fā),將外圈冷鐵調(diào)整為上薄下厚階梯狀分布[5],并調(diào)整冷鐵厚度為被激冷部位厚度的0.75倍。調(diào)整后輪帶鑄造工藝如圖4所示(灰色表示鑄件,紅色表示冒口,藍(lán)色表示冷鐵),冷鐵設(shè)置工藝如圖5所示。
圖4 調(diào)整后輪帶鑄造工藝
圖5 調(diào)整后冷鐵設(shè)置工藝
使用有限元分析軟件對(duì)調(diào)整后的方案進(jìn)行模擬,與原方案進(jìn)行對(duì)比,當(dāng)凝固分?jǐn)?shù)為78%時(shí),溫度場(chǎng)分布如圖6所示;當(dāng)凝固分?jǐn)?shù)為90%時(shí),溫度場(chǎng)分布如圖7所示。
圖6 凝固分?jǐn)?shù)78%時(shí)溫度場(chǎng)分布
圖7 凝固分?jǐn)?shù)90%時(shí)溫度場(chǎng)分布
從圖6、圖7可看出,在鑄件凝固過(guò)程相同固液分?jǐn)?shù)的情況下,調(diào)整后的方案溫度梯度更為理想,本體上端面的冷卻情況有所改善,這說(shuō)明采取的工藝措施切實(shí)起到了預(yù)想效果,但該措施產(chǎn)生的實(shí)際效果還有待驗(yàn)證。
采用優(yōu)化后冷鐵設(shè)置工藝對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了跟蹤記錄,按GB/T 7233.1—2009 中2級(jí)進(jìn)行半精車態(tài)鑄造輪帶UT、MT檢測(cè),結(jié)果均合格。
將優(yōu)化工藝后鑄造冒口進(jìn)行進(jìn)行解剖,并進(jìn)行著色PT檢測(cè),如圖8所示。
圖8 合格鑄件冒口解剖后PT顯示
檢測(cè)結(jié)果表明,冒口致密度良好,無(wú)貫穿性疏松產(chǎn)生。通過(guò)數(shù)值模擬與實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,表明三層階梯狀布置及0.75倍冷鐵厚度設(shè)計(jì)方案可行。冒口補(bǔ)縮狀態(tài)明顯改善,質(zhì)量結(jié)果反饋良好。
1)回轉(zhuǎn)窯輪帶UT、MT檢測(cè)不合格主要是因?yàn)槊翱谘a(bǔ)縮不足導(dǎo)致的。
2)數(shù)值模擬顯示三層階梯狀布置及0.75倍冷鐵厚度設(shè)計(jì)方案可有效改善鑄件凝固溫度梯度、冷卻情況。
3)經(jīng)實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,工藝方案優(yōu)化設(shè)計(jì)后,冒口補(bǔ)縮狀態(tài)明顯改善,質(zhì)量結(jié)果反饋良好。