吳國軍 曹 兵 沈遠海 程傳麟 胡佛明 李仲文
(安徽馬鋼礦業(yè)資源集團南山礦業(yè)有限公司)
南山礦業(yè)公司凹山選礦廠精礦工段過濾系統(tǒng)原處理精礦約160 萬t/a,有2臺φ15 m濃密機(1用1備)用于處理濃縮磁選機尾礦及過濾機溢流和濾液,濃密機底流經(jīng)泵輸送返回過濾系統(tǒng),溢流進入尾礦濃縮系統(tǒng)[1-3]。因和尚橋選礦廠建成投產(chǎn)后,年產(chǎn)100 萬t 精礦也進入凹山選礦廠過濾系統(tǒng),增加約60%處理量。因過濾系統(tǒng)精礦處理量大幅增加,導(dǎo)致φ15 m濃密機處理能力不足,大井循環(huán)負荷大,出現(xiàn)濃密機事故,同時濃密機溢流面跑渾,嚴重影響生產(chǎn)順行[4-7]。為確保過濾系統(tǒng)穩(wěn)定順行,結(jié)合普通濃密機生產(chǎn)過程中存在的問題進行技術(shù)攻關(guān),對高效濃密機的工作原理進行研究,得出普通濃密機的高效化改造方案,以期能夠解決濃密機負荷量大、精礦跑渾等問題[8-10]。
近年來,南山礦業(yè)公司凹山選礦廠經(jīng)一系列的擴產(chǎn)提質(zhì)技術(shù)改造,目前已形成了720 萬t/a 的原礦處理能力,年產(chǎn)鐵精礦約160 萬t,主要工藝流程為三段一閉路破碎—高壓輥磨破碎—階段磨礦選別—細篩分級—中礦再磨再選。凹山選礦廠精礦過濾系統(tǒng)采用10臺1024型濃縮磁選機將濃度30%~35%的精礦濃縮至60%~70%,經(jīng)8 臺80 m2、1 臺60 m2陶瓷過濾機及2 臺盤式過濾機過濾,精礦產(chǎn)品水分8%~10%。濃縮磁選機尾礦、陶瓷過濾機溢流、濾液進入2臺φ15 m 濃密機濃縮(1 用1 備),濃密機底流經(jīng)泵輸送返回過濾系統(tǒng)回收,溢流進入尾礦濃縮系統(tǒng)。過濾系統(tǒng)工藝流程見圖1。
南山礦業(yè)公司凹山選礦廠過濾系統(tǒng)原設(shè)計對凹山選礦廠生產(chǎn)的精礦礦漿過濾脫水,處理能力為160萬t/a。近幾年,南山礦業(yè)公司下屬和尚橋選礦廠、科技服務(wù)選礦廠生產(chǎn)的精礦全部進入凹山選礦廠過濾系統(tǒng),進入過濾系統(tǒng)的精礦量達280 萬t/a,由于過濾系統(tǒng)精礦處理量大幅增加,進入φ15 m濃密機的礦漿體積量大,導(dǎo)致底流泵電流持續(xù)偏高,同時濃密機溢流面跑渾,部分精礦直接經(jīng)濃密機溢流進入尾礦系統(tǒng)流失,嚴重影響生產(chǎn)運行。
(1)細粒物料沉降時間短。因和尚橋選廠精礦與凹山選廠精礦經(jīng)泵輸送至總精礦箱混合后分礦過濾,陶瓷過濾機溢流及濾液量大幅增加,原給礦溜槽通過困難。故在φ15 m 濃密機上方增加2 根副管道,將過濾機溢流、濾液直接給入濃密機液面,這種給礦方式未經(jīng)φ15 m濃密機中心盤給礦,礦漿直接沖擊濃密機液面,破壞了液面的平穩(wěn),在濃密機中部形成“翻花”,且礦漿流速快,細粒物料沉降時間短,來不及沉降,經(jīng)濃密機溢流面流失,溢流濃度高,造成精礦流失。
(2)粗粒物料沉降距離長。φ15 m 濃密機的給料方式是上部給料口給料,沉淀物料需經(jīng)澄清區(qū)、渾濁區(qū),再到濃相區(qū)、底流區(qū),沉降距離長,且沉降物料與上升水流有相互交錯的過程,影響物料的沉降速度,導(dǎo)致濃密機底流濃度變低,達不到工藝指標(biāo),底流返回過濾系統(tǒng)后,過濾機溢流量進一步增加,再返回濃密機,循環(huán)量大并形成惡性循環(huán)。導(dǎo)致濃密機底流泵電流高達130~150 A(正常值為70~90 A),時常需通過限量生產(chǎn)來緩解濃密機壓力,影響生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
(3)紊流區(qū)域面積大。因濃密機給礦量增加,且中心盤給礦裝置在液面以下,在濃密機中形成大面積的紊流區(qū)域,固體顆粒沉降時的阻力增加,物料在濃密機中難以得到有效沉降。
改造前φ15 m濃密機工作原理見圖2。
根據(jù)流體力學(xué)原理,顆粒在流體中重力沉降時,受到流體阻力的作用,因顆粒大小、形狀、密度不同,其沉降速度不同。因φ15 m 濃密機在濃縮過程中的給礦物料直徑在74 μm 以下,粒度極細,若固體顆??v向沉降距離長,而橫向溢流時間短,導(dǎo)致固體顆粒從溢流面流失較多,沉降至底流少,造成底流濃度低,在過濾系統(tǒng)中形成惡性循環(huán)。針對上述問題,在無法擴大濃密機直徑以提高處理能力的情況下,借鑒高效濃密機深部給礦以縮短沉降距離的原理,確定φ15 m濃密機高效化攻關(guān)的主要方向為提高濃密機底流濃度,降低溢流濃度,從而提高φ15 m濃密機處理能力,減少金屬流失,確保凹山選礦廠過濾系統(tǒng)生產(chǎn)順行。
(1)改變細粒物料沉降路徑,延長細粒物料沉降時間。φ15 m 濃密機給礦物料中含有部分極細顆粒,進入大井液面后,沿著濃密機溢流面橫向流動,因φ15 m 濃密機直徑小,極細顆粒來不及沉降,從而進入溢流面流失。為減少細粒物料的橫向溢流,可人為改變細粒物料沉降路徑,延長細粒物料沉降時間。通過設(shè)計1 個圓筒形穩(wěn)流圈,并安裝在大井耙架上,穩(wěn)流圈使礦漿從中心向四周擴散時受到阻擋,強制細粒物料由水平方向運動改為向下運動,物料向下經(jīng)過穩(wěn)流圈下沿后方可克服流體阻力的作用,緩慢向上運動到達液面,再沿著水平方向運動,從而延長細粒物料的沉降路線和沉降時間。在此過程中,部分細粒物料在向下運動的過程中,進入濃相區(qū)后受底流區(qū)域渣漿泵的吸力作用,克服細粒物料的上浮力,強制物料向底流區(qū)域運動,減少了上浮物料數(shù)量。
(2)縮短粗粒物料沉降距離。采用強制沉降裝置,將穩(wěn)流圈置于液面0.9 m 以下,物料經(jīng)澄清區(qū)、渾濁區(qū)沉降后,強制物料均勻緩慢地進入濃密機的濃相區(qū),縮短物料的沉降距離,同時物料進入濃相區(qū)后,受到底流區(qū)域渣漿泵的吸力作用,粗粒物料被強制向底流區(qū)域運動,加快粗粒物料的沉降速度,起到強制沉降的作用。
(3)減小紊流區(qū)域面積,穩(wěn)定液面。直接進濃密機的2根副管道與濃密機液面高差為2.5 m,管道直徑為φ219 mm,因高差大,管道直徑小,因礦漿給入濃密機液面的流速快、沖擊力大,破壞了已穩(wěn)定的礦漿液面,加快了濃密機中的礦漿流速,細粒物料來不及沉降,從溢流面流失,故需將2根給礦副管道拆除,改進給礦方式。φ15 m 濃密機中心盤給礦裝置在液面以下,在礦漿液面產(chǎn)生大面積紊流區(qū)域,為減小紊流區(qū)域面積,需控制中心盤排料口到液面的高差值;若高差太小,礦漿在排放時,因渦流作用,會吸入大量空氣,礦漿在排放空氣時,影響礦粒的沉降;若高差太大,礦漿對液面的沖擊力增加,會加大紊流區(qū)域面積。
(1)制作穩(wěn)定礦漿液面、預(yù)先、強制沉降裝置。南山礦設(shè)計制作了直徑3 m、高1.2 m 的圓筒形穩(wěn)流圈,安裝在濃密機耙架上,并置于液面以下0.9 m,耙架帶動穩(wěn)流圈一起傳動。
(2)改進中心盤排料口到液面的高差。經(jīng)現(xiàn)場測算,設(shè)計中心盤排料口到液面的高差為20 cm,將環(huán)形給礦裝置下礦口按設(shè)計尺寸環(huán)形切割,改進中心盤排料口到液面的高差。
(3)改進給料方式。拆除直接進濃密機的2根副管道,將凹山選礦廠與和尚橋選礦廠過濾機的溢流、濾液、磁尾全部匯入溜槽給入大井中心盤,使全部物料得到充分沉降,有效降低了副管道對平穩(wěn)礦漿液面的影響。對中心盤下礦口、給礦溜槽、閥門進行擴容改造,采用上立式車床將中心盤下礦孔由φ350 mm擴大至φ420 mm,鑲嵌耐磨內(nèi)襯。將300 mm×400 mm 給礦溜槽、DN300 mm 給礦閥門拆除,安裝400 mm×500 mm 給礦溜槽及DN400 mm 給礦閥門,并設(shè)計、制作了專門橋架提高承載力,提高了物料的通過能力。
(4)改進小車傳動方式。將小車傳動方式由原來的三級傳動改為二級傳動,小車電動機受電接點由1 組改為2 組,確保電機受電可靠,降低設(shè)備故障率。
改造后φ15 m濃密機工作原理見圖3。
為驗證改造后φ15 m濃密機的生產(chǎn)效果,進行了為期半年的生產(chǎn)情況調(diào)研、考查。改造前后技術(shù)指標(biāo)對比見表1。
由表1 可知,濃密機溢流精礦品位從17.15%下降至7.80%,底流濃度從4.53%提高至20.38%,濃密機處理能力從16.25 t/h提高至20.83 t/h;通過改造,降低了濃密機循環(huán)負荷,提高了濃密機處理能力,濃密機底流泵電流趨于正常值,凹山選礦廠過濾系統(tǒng)穩(wěn)定運行,經(jīng)濟效益顯著。
(1)近幾年南山礦業(yè)公司過濾系統(tǒng)精礦處理量遠超設(shè)計值,進入φ15 m 濃密機的礦漿體積量大,導(dǎo)致底流泵電流持續(xù)偏高,同時濃密機溢流面跑渾,部分精礦直接經(jīng)濃密機溢流進入尾礦系統(tǒng)流失,嚴重影響生產(chǎn)運行。
(2)南山礦業(yè)公司凹山選礦廠對φ15 m濃密機原結(jié)構(gòu)進行分析,結(jié)合現(xiàn)場存在的問題,對原濃密機給礦裝置、濃密機傳動部件進行了改造,達到了較好的濃縮效果,提高了大井底流濃度及處理能力,確保了凹山選礦廠過濾系統(tǒng)穩(wěn)定運行,經(jīng)濟效益顯著,可為其他礦山提供經(jīng)驗借鑒。