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    2.5 Mt/a 重油催化裂化裝置節(jié)能改造技術(shù)措施

    2023-12-04 12:58:58王俊宏張俊猛劉坤林李彥斌中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司
    石油石化節(jié)能 2023年11期
    關(guān)鍵詞:供料除氧器收劑

    王俊宏 張俊猛 劉坤林 李彥斌(中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司)

    煉油單元的核心裝置之一催化裂化裝置因其工藝過(guò)程的特殊性,產(chǎn)能大,用能也大[1-2]。中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司2.5 Mt/a 重油催化裂化裝置,采用中石化石油化工科學(xué)研究研究的MIP-CGP工藝技術(shù),以加氫渣油為原料,并適時(shí)摻煉加氫柴油、常三線等,主要產(chǎn)品有干氣、液化氣、汽油、柴油、油漿等。裝置用能特點(diǎn)表現(xiàn)在:總輸入能多,需要高能級(jí)的輸入能,能量自給率高,低溫?zé)岫?,蒸汽用量多而分散,可回收利用能?shù)量大、質(zhì)量高等六大特點(diǎn)[3-4]。

    為了降低運(yùn)行能耗,節(jié)約成本,針對(duì)運(yùn)行過(guò)程中的反再系統(tǒng)卸劑、收劑用汽,除氧器乏汽回收,輕柴油外送,富氣壓縮機(jī)控制等用能特點(diǎn),開(kāi)展技術(shù)改造。改造后,節(jié)能效果明顯,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,并且有利于裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行[5]。

    1 反再系統(tǒng)卸劑、收劑系統(tǒng)的技術(shù)改造

    1.1 現(xiàn)狀

    催化裂化裝置生產(chǎn)過(guò)程中原料油在催化劑的作用下發(fā)生裂化分解、氫轉(zhuǎn)移、異構(gòu)化、芳構(gòu)化等一系列反應(yīng),催化劑受原料中重金屬及水蒸氣作用發(fā)生中毒和失活,活性和選擇性降低,為了維持反再系統(tǒng)中平衡劑的活性,需要定期卸出部分平衡劑,并補(bǔ)充部分新鮮劑。催化裝置使用的催化劑粒度為20~100 μm 的固體顆粒,因此一般催化劑的卸出和收取是通過(guò)集裝箱或編織袋盛裝。以工業(yè)風(fēng)作為輸送流化介質(zhì),用低壓蒸汽抽空器將廢催化劑罐和新鮮劑儲(chǔ)罐抽成負(fù)壓,以增加正壓和負(fù)壓的壓差的方式增加催化劑推動(dòng)力,從而增強(qiáng)催化劑的輸送效率,最終完成催化劑的輸送過(guò)程。整個(gè)操作過(guò)程勞動(dòng)強(qiáng)度大,故障率高,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),輸送效率低,而且使用大量蒸汽作為抽負(fù)壓的介質(zhì),造成蒸汽直接對(duì)空排放的浪費(fèi)。

    1.2 改造措施

    通過(guò)分析論證催化裂化裝置停用蒸汽抽真空系統(tǒng)輸送催化劑的可行性,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)摸索。通過(guò)技術(shù)改造,在外取熱器返回口增加大型卸劑線,并在卸劑線彎頭處增加工業(yè)風(fēng)輸送點(diǎn),不再對(duì)平衡劑罐處抽負(fù)壓,利用再生器的操作壓力及系統(tǒng)藏量靜壓(0.32 MPa 左右) 將平衡劑壓至罐中。卸劑時(shí),操作員只需控制卸劑線第二道手閥和輸送風(fēng)閥開(kāi)度,就可以保證卸劑速度,使卸劑線不發(fā)生超溫或者阻噎塞。

    對(duì)新鮮劑收劑系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,由抽吸式改為壓送式,將集裝箱收料改為粉罐車(chē)壓料。收劑前將粉罐車(chē)密閉沖壓至0.4~0.5 MPa,然后將罐車(chē)底部卸料線與收劑線通過(guò)軟管進(jìn)行連接,在管線彎頭處增設(shè)工業(yè)風(fēng)輸送點(diǎn),用于流化輸送。收劑時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)工業(yè)風(fēng)的開(kāi)度,控制催化劑輸送速度。當(dāng)粉罐壓力大幅降低,證明新鮮劑收劑完畢。反再系統(tǒng)卸劑、收劑技術(shù)改造流程見(jiàn)圖1。

    圖1 反再系統(tǒng)卸劑、收劑技術(shù)改造流程Fig.1 Transformation process of reagent unloading and collecting technology for reverse regeneration system

    1.3 效果評(píng)價(jià)

    將反再系統(tǒng)卸劑、收劑由抽吸式改為壓送式,流程相對(duì)簡(jiǎn)單,技術(shù)改造工作量低,施工周期短,整改操作簡(jiǎn)便,不需使用低壓蒸汽進(jìn)行抽真空的操作。單次卸劑可以節(jié)省蒸汽10 t/h,卸劑時(shí)間由2 h縮短至1 h,每年節(jié)約低壓蒸汽1 500 t。收劑單次節(jié)省低壓蒸汽12 t/h,收劑操作時(shí)間由5 h 縮短至50 min,每一年節(jié)約1.2 MPa 低壓蒸汽8 100 t。卸劑位置由高溫的燒焦罐改至溫度相對(duì)較低的外取熱器,減少了再生器熱損失,降低了卸劑的危險(xiǎn)性,有助于安全生產(chǎn),整個(gè)操作過(guò)程避免了催化劑粉塵的外漏,對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。

    2 催化柴油外送熱供料技術(shù)改造

    2.1 現(xiàn)狀

    為不斷降低裝置生產(chǎn)運(yùn)行的能耗,在熱進(jìn)料技術(shù)改造上,各裝置之間的熱聯(lián)合方面不斷優(yōu)化,取得了良好的效果[6-7]。傳統(tǒng)物料傳送是將產(chǎn)品經(jīng)過(guò)換熱冷卻達(dá)到規(guī)定溫度后進(jìn)入下游裝置,下游裝置再根據(jù)需要加熱升溫后使用[8]。熱供料則是中間產(chǎn)品在出裝置后不經(jīng)冷卻直接進(jìn)入下游加工裝置,通過(guò)減少冷卻與加熱過(guò)程來(lái)達(dá)到減少能量損失的目的。催化裂化裝置生產(chǎn)的柴油自分餾塔流至柴油汽提塔,經(jīng)過(guò)輕柴油泵加壓先后與脫乙烷汽油、富吸收油、熱水換熱后再經(jīng)過(guò)空氣冷卻器冷卻,最后作為產(chǎn)品外送。催化柴油主要作為柴油加氫裝置、蠟油加氫裝置、渣油加氫裝置的原料,剩余的送至柴油罐區(qū)。生產(chǎn)過(guò)程中為了控制柴油汽提塔液位,保證罐區(qū)安全,操作上控制柴油外送溫度不大于45 ℃[9]。由于柴油溫度換熱冷卻后,到加氫裝置又需要加熱到300 ℃左右,不利裝置間的節(jié)能降耗。

    2.2 改造措施

    如將催化裝置剩余柴油單獨(dú)外送,柴油汽提塔的液位就可控制,則柴油溫度不必低于45 ℃。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,在貧吸收油冷卻器后增加一個(gè)柴油至罐區(qū)界區(qū)閥后的控制回路,實(shí)現(xiàn)柴油汽提塔液位平穩(wěn)控制,外送溫度45 ℃以下。催化柴油外送給加氫裝置采用熱供料,外送溫度控制在80 ℃左右,停運(yùn)3 臺(tái)柴油干式空冷。催化輕柴油外送技術(shù)改造流程見(jiàn)圖2。

    圖2 輕柴油外送技術(shù)改造流程Fig.2 Transformation process of delivery technology for light diesel oil

    2.3 效果評(píng)價(jià)

    催化裂化裝置共有輕柴油干式空冷器4 臺(tái),停運(yùn)3 臺(tái),1 臺(tái)投用保證流程切換時(shí)能迅速降低柴油溫度。采用催化裝置與加氫裝置柴油外送熱供料,停運(yùn)催化柴油空冷器。改造后節(jié)約電能,減少CO2的排放量,同時(shí)又降低了加氫裝置加熱爐負(fù)荷,節(jié)省瓦斯用量。觸類(lèi)旁通,渣油加氫裝置將加氫柴油冷供料改為熱供料,溫度由40 ℃提高至130 ℃,可以減少催化原料開(kāi)工加熱器的4.0 MPa 蒸汽用量,保證了原料的霧化效果,對(duì)降低了焦炭產(chǎn)率起到了積極作用。

    3 除氧器乏汽回收技術(shù)改造

    3.1 現(xiàn)狀

    為了保證汽包上水的除氧水質(zhì)量,需要用除氧器對(duì)除鹽水進(jìn)行熱力除氧。除氧器排出的氣體除了氧氣和其他雜質(zhì)氣體外,還攜帶有大量高溫蒸汽。蒸汽含有大量的顯熱和潛熱,可回收價(jià)值較高。高溫蒸汽直接排放到大氣,造成裝置能量的浪費(fèi)。除氧器排放乏汽的管線縮徑造成現(xiàn)場(chǎng)噪音較大,不利于現(xiàn)場(chǎng)降噪。除氧器使用的除鹽水因換熱設(shè)備停運(yùn)、散熱損失大、供水溫度低等原因造成換熱后的溫度低于設(shè)計(jì)溫度,進(jìn)入除氧器后需要使用大量蒸汽才能保證溶解氧符合汽包上水的要求。

    3.2 改造措施

    為了避免蒸汽的浪費(fèi),提高除鹽水上水溫度,對(duì)排放的乏汽進(jìn)行回收。乏汽回收設(shè)施由乏汽吸收動(dòng)力頭、乏汽回收設(shè)施本體和乏汽回收水泵組成,采用文丘里管吸射裝置、填料吸收裝置、水膜吸收裝置三級(jí)吸收,確保外排的乏汽全部回收。除氧器產(chǎn)生的乏汽(單臺(tái)按2.5 t/h、104 ℃),進(jìn)入對(duì)應(yīng)的乏汽吸收動(dòng)力頭,利用乏汽吸收動(dòng)力頭內(nèi)的文丘里射流裝置和汽水混合裝置將乏汽和低溫除鹽水進(jìn)行汽水混合吸收,形成79 ℃的高溫除鹽水后,自流進(jìn)入乏汽回收設(shè)施本體,再通過(guò)乏汽回收水泵升壓后送回除氧器再利用,以充分回收乏汽熱量,減少除氧器蒸汽消耗。

    3.3 效果評(píng)價(jià)

    投資和改造費(fèi)用相對(duì)專(zhuān)利設(shè)備較低,而且改造方便、設(shè)備儀表維護(hù)量小、一次性投資低、回報(bào)周期短。除氧器乏汽回收實(shí)現(xiàn)了工藝介質(zhì)的循環(huán)再利用,解決了乏汽排放造成的蒸汽污染,乏汽完全被除鹽水吸收,除氧器乏汽回收技術(shù)改造后,可節(jié)約1.2 MPa 低壓蒸汽4.4 t/h,回收除鹽水9.5 t/h,年節(jié)約除鹽水8.2×104t 乏汽回收單元投用后,不影響原來(lái)的除氧器運(yùn)行,乏汽回收投用前后除氧水溶解氧對(duì)比見(jiàn)表1,除氧水溶解氧未發(fā)生變化。當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí),能快速的完成切換,便于乏汽回收和直排,汽水系統(tǒng)運(yùn)行安全有保障。采用的噴射混合方式回收使無(wú)噪音,降低了裝置的噪聲污染,減少對(duì)聽(tīng)力的損害。

    表1 乏汽回收投用前后除氧水溶解氧對(duì)比Tab.1 Comparison of dissolved oxygen in deoxygenated water before and after the operation of exhaust steam recovery ug/L

    4 富氣壓縮機(jī)優(yōu)化控制改造

    4.1 現(xiàn)狀

    催化裂化裝置反應(yīng)壓力控制方案是利用富氣壓縮比控制分餾塔頂壓力,間接控制反應(yīng)壓力,但氣壓機(jī)反喘振閥不參與壓力控制。因此,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)中,分餾塔頂壓力自動(dòng)控制時(shí),氣壓機(jī)DV 值(工作點(diǎn)與喘振點(diǎn)的差值)不受自動(dòng)控制方案約束,特定條件下有可能造成氣壓機(jī)喘振。為控制反應(yīng)壓力,兼顧氣壓機(jī)工況,需要人工調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和反飛動(dòng)量,不僅使自控率降低、人員勞動(dòng)強(qiáng)度增大,并且在手動(dòng)控制時(shí),需采用增加反飛動(dòng)量的方式,保持氣壓機(jī)DV 值有較大安全裕度,以保證異常工況下,氣壓機(jī)不發(fā)生喘振,間接造成了氣壓機(jī)蒸汽用量增加。

    4.2 改造措施

    催化裂化裝置采用氣壓機(jī)的性能控制可以兼顧反應(yīng)壓力和氣壓機(jī)工況,增加汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速與防喘振閥解耦控制功能,可以保證在分餾塔頂壓力自動(dòng)控制時(shí),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和防喘振控制同時(shí)起作用,控制壓力在設(shè)定范圍,避免單一調(diào)整轉(zhuǎn)速造成機(jī)組喘振的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)控制程序和操作畫(huà)面中一些不滿足操作需要的地方進(jìn)行優(yōu)化,完善操作記錄、歷史數(shù)據(jù)記錄和SOE 記錄等[10]。

    4.3 效果評(píng)價(jià)

    性能控制投用后,優(yōu)化控制方案調(diào)節(jié)更加靈敏可靠,分餾塔頂壓力控制平穩(wěn),在工況突變時(shí),可以同時(shí)調(diào)整汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和反喘振閥,相比人工調(diào)節(jié)更加快速,可有效保證氣壓機(jī)DV 值處于安全狀態(tài)。在同負(fù)荷下,由于氣壓機(jī)DV 值可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,且調(diào)節(jié)速度更加靈活,DV 值控制安全裕度可以在確保安全的前提下,由原來(lái)的4~6,降低到2~3,汽輪機(jī)使用的4.0 MPa 蒸汽用量平均降低約2.7 t/h。

    5 經(jīng)濟(jì)效益

    反再系統(tǒng)卸劑、收劑系統(tǒng)的技術(shù)改造后,單次卸劑可以節(jié)省蒸汽10 t/h,單次收劑節(jié)省低壓蒸汽12 t/h,年節(jié)省1.2 MPa 低壓蒸汽8 100 t;催化柴油外送熱供料技術(shù)改造后,可停用柴油干式空冷3臺(tái),年節(jié)約電能42.65 kWh;除氧器乏汽回收技術(shù)改造后,年可節(jié)約1.2 MPa 低壓蒸汽36 960 t,回收除鹽水9.5 t/h,減去機(jī)泵電耗費(fèi)用;富氣壓縮機(jī)優(yōu)化控制改造可節(jié)約4.0 MPa 中壓蒸汽22.68×104t。各項(xiàng)節(jié)能技術(shù)改造措施效益如表2 所示,除氧器乏汽回收技術(shù)改造創(chuàng)效最為明顯。

    表2 節(jié)能技術(shù)改造措施年創(chuàng)造效益Tab.2 Transformation measures for energy conservation technology and annual benefits created萬(wàn)元

    6 結(jié)論

    催化裂化裝置通過(guò)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中反再系統(tǒng)卸劑、收劑系統(tǒng),輕柴油外送熱供料,除氧器乏汽回收,富氣壓縮機(jī)性能控制等技術(shù)改造,避免了蒸汽直接對(duì)空排放,減少了蒸汽消耗,也節(jié)省了用電消耗,減少了二氧化碳的排放,各項(xiàng)措施節(jié)能效果明顯,合計(jì)每年可節(jié)省1.2 MPa低壓蒸汽4.50×104t,節(jié)省4.0 MPa 中壓蒸汽22.68×104t,節(jié)約電能42.65 kWh,經(jīng)濟(jì)效益顯著。石油化工裝置節(jié)能是一項(xiàng)任重道遠(yuǎn)的工作,需要不斷創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn),該裝置的節(jié)能改造技術(shù)措施對(duì)重油催化裂化裝置具有一定的推廣借鑒意義。

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