王晨光,高 勝,牛光亮
(1.內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 元寶山露天煤礦,內(nèi)蒙古 赤峰 024050;2.中煤科工西安研究院(集團)有限公司,陜西 西安 710054)
露天采煤是我國煤炭資源開采的重要方式之一,為實現(xiàn)煤炭資源安全開采,露天煤礦需要對地下水進行預(yù)防和控制[1]。一直以來,我國露天煤礦地下水控制方式粗獷單一,主要通過抽水井或利用截水巷、集水坑等方式進行排水,這種方式不僅對地下水資源造成極大浪費,同時也破壞了礦坑周邊生態(tài)環(huán)境[2-4]。近年來,國家對地下水資源的保護利用制度不斷完善,礦井水“零”排放已成為行業(yè)趨勢,因此,露天煤礦開采必須采取有效措施保護好地下水資源,降低疏排水量。
截水帷幕技術(shù)作為露天開采領(lǐng)域一種新興的綠色開采、保水開采技術(shù),主要通過建造地下帷幕狀墻體來阻隔或減少地下水流入露天采場[5]。該項技術(shù)自2015年首次在扎尼河露天礦應(yīng)用以來[6],眾多學(xué)者進行了大量研究,初步形成了完善的技術(shù)體系和方法,帷幕截水技術(shù)也成為了煤炭行業(yè)保水采煤的研究熱點。董書寧等[7]根據(jù)工程實踐,提出構(gòu)筑連續(xù)的地下帷幕墻體可有效攔截潛水含水層側(cè)向補給;張雁等[8]以連續(xù)墻截水帷幕工法為例,系統(tǒng)總結(jié)了質(zhì)量控制措施和效果檢驗方法;李文嵩等[9]研發(fā)了一種防滲膜垂向鋪設(shè)工藝,大幅提高了墻體的防滲性;趙春虎等[10]總結(jié)了帷幕側(cè)向控水原理,并利用數(shù)值模擬分析了帷幕截水效果。
元寶山露天煤礦含煤地層全部被英金河沖積、洪積形成的強富水性第四系卵礫石層覆蓋,礦坑疏排水量常年居高不下(其中第四系水占95%),建礦以來一直采用疏干排水的方式控制地下水,且疏排水量巨大[11,12]。為響應(yīng)我國綠色發(fā)展理念,實現(xiàn)保水采煤,元寶山露天煤礦轉(zhuǎn)變治水思路,轉(zhuǎn)“疏”為“截”,提出采用截水帷幕技術(shù)取代傳統(tǒng)疏排降水技術(shù),并于2021—2022年在礦坑?xùn)|南側(cè)建造了一座平面長度約3600 m、寬0.8 m的截水帷幕,有效攔截了東南幫第四系涌水,保護了周邊地下水資源,同時解決了元寶山露天煤礦生態(tài)環(huán)保和經(jīng)濟安全等方面的難題。
元寶山露天煤礦位于內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū),地處燕山山脈的延伸部分,以低山丘陵為主,屬大陸季風(fēng)型氣候。礦區(qū)水文地質(zhì)條件較為復(fù)雜,地表水系有英金河和老哈河兩條季節(jié)性河流,英金河從礦區(qū)中部穿過,整個露天區(qū)內(nèi)含煤地層全部被英金河沖積、洪積形成的富水性極強的第四系含水層覆蓋;老哈河位于礦區(qū)東南側(cè),距離約3500 m。經(jīng)過多年的疏干排水,礦區(qū)周邊地下水位大幅下降,形成了以礦坑為中心的地下水降落漏斗,出現(xiàn)了老哈河河水向礦坑“倒灌”的現(xiàn)象。區(qū)域水文地質(zhì)如圖1所示。
圖1 元寶山露天煤礦區(qū)域水文地質(zhì)
礦區(qū)含水層主要為第四系孔隙潛水含水層和基巖承壓含水層。第四系潛水含水層主要由卵礫石、砂礫和細砂組成,厚度約38~75 m,平均厚度70 m,該含水層單位涌水量q為24~143 L/(s·m),滲透系數(shù)K約為123~710 m/d,透水性強?;鶐r含水層主要是白堊系孔隙裂隙承壓水,由砂巖、砂礫巖、粉砂巖及煤層組成,富水性很弱,單位涌水量q為0.088 L/(s·m),滲透系數(shù)約0.083 m/d。
元寶山露天煤礦自1990年建礦以來,經(jīng)過30多年的探索研究和實際運行,形成了“以群井疏干為主,明排疏干為輔,基巖巷道疏干為補充,精準疏導(dǎo)殘余水為保障”的聯(lián)合疏干排水系統(tǒng)。
1)群井疏干系統(tǒng)的目的在于超前采掘,預(yù)先降低地下水位,為露天礦采剝生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。元寶山露天煤礦采用環(huán)型加線型的方式布設(shè)疏干井群,有效將第四系潛水控制在安全范圍內(nèi)[13]。
2)明排疏干系統(tǒng)主要包括集水坑和排水溝,集水坑相當于一個大口徑的集中疏干井,并以排水溝作為擴大疏水影響范圍的一種手段。其位置處于采掘場含水層底部,既可解決大氣降水、坑內(nèi)滲出的明水,同時又起到平行降水疏干作用。
3)基巖巷道疏干系統(tǒng)是在采場煤層揭露處沿煤層施工巷道下山,并在巷道內(nèi)布設(shè)水平放水孔、巷道上方布設(shè)垂直放水孔的方式進行疏干放水,不僅解決了基巖水影響生產(chǎn)(陷車、陷鎬等)的難題,也滿足了安全生產(chǎn)及開拓延伸需要[11]。
4)殘余水精準疏導(dǎo)主要是利用相互連通的導(dǎo)水管溝和導(dǎo)水盲溝將殘余水引流至集水坑內(nèi)集中疏排,解決其他疏排水方式或礦井生產(chǎn)殘余水影響問題[14]。
截水帷幕實施前,元寶山露天煤礦處于平行疏干階段,礦坑疏排水量已基本穩(wěn)定,約維持在16.4萬m3/d。疏排水量構(gòu)成見表1。從疏排水方式來看,疏干井排水量約7.2萬m3/d,眀排水量約9.2萬m3/d;從匯水方向來看,東南側(cè)邊坡明排涌水與疏干井排水量合計達到9.2萬m3/d,占整個礦坑疏排水總量的50%以上,西北側(cè)水量相對較小,為7.2萬m3/d;從充水水源來看,除基巖裂隙水占1.0萬m3/d以外,其余均為第四系涌水,占疏排水總量的近95%,是礦坑的主要充水水源。因此,東南側(cè)的第四系涌水是首要防治對象。
表1 元寶山露天煤礦疏排水量構(gòu)成 萬m3/d
元寶山露天煤礦的聯(lián)合疏干排水系統(tǒng)雖然保證了礦坑的正常生產(chǎn),但生態(tài)環(huán)保和經(jīng)濟安全兩大方面的問題仍十分突出。一方面,長期大量疏排地下水,造成礦區(qū)周邊地下水位下降,形成了地下水超采區(qū),企業(yè)面臨的環(huán)保問題與地下水資源管理難度逐漸加大;另一方面,每年大量疏排水,造成疏排水費投入和水資源稅繳納數(shù)額巨大,增加了生產(chǎn)成本,而且礦坑?xùn)|南幫將實現(xiàn)內(nèi)排,第四系涌水制約內(nèi)排土場的形成,不利于礦坑邊坡穩(wěn)定,對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅[15,16]。此外,隨著露天煤礦繼續(xù)向北推采,將跨越英金河沖洪積富水條帶,屆時疏排水量將達到23.8 萬m3/d,環(huán)保問題和疏排水費用將會進一步增加。因此,必須采取措施對第四系地下水進行治理。
帷幕截水施工技術(shù)至今已有50多年的歷史[17],時至今日,根據(jù)成墻方式、墻的用途、墻體材料、開挖情況等不同的分類標準,被劃分為不同的類型,且廣泛應(yīng)用于水利水電、市政地鐵等基坑防滲工程領(lǐng)域,該技術(shù)具有施工效率高、截水效果好、地層適應(yīng)性強等優(yōu)點[5,18,19]。
根據(jù)元寶山露天煤礦疏排水現(xiàn)狀,分析其疏排水量構(gòu)成,其中第四系水占比95%,是礦坑的主要充水水源,為此,采用截水帷幕技術(shù)可有效封堵和攔截第四系水。由于東南側(cè)為第四系水主要來水方向,老哈河與英金河交匯河段地下水倒流為主要補給來源,在礦坑?xùn)|南側(cè)優(yōu)先實施截水帷幕可以起到立竿見影的截滲減排效果。
根據(jù)整體布局,分步實施的原則,元寶山露天煤礦首先實施位于礦坑?xùn)|南側(cè)的截水帷幕一期工程,重點解決東南側(cè)涌水問題,防止老哈河河水倒灌,工程布置如圖2所示。為驗證帷幕工藝在元寶山露天煤礦的可行性,2021年在礦坑?xùn)|南側(cè)+452 m平盤開展工藝試驗,建造了一座平面長度1369 m、厚度0.8 m、深度16~43 m、墻體底部嵌入隔水層3 m的落底式截水帷幕,截水效果顯著。試驗工程攻克了多項技術(shù)難題,突破了防滲膜磁吸式水下隱蔽連接關(guān)鍵技術(shù),形成了適用于元寶山露天煤礦的截水帷幕成套關(guān)鍵技術(shù)體系,為后續(xù)工程的實施奠定了基礎(chǔ)。在工藝試驗基礎(chǔ)上,2022年7月至11月完成了截水帷幕一期工程整體實施,累計平面長度近3600 m,墻體有效厚度0.8 m,墻體最大深度超過40 m,底部嵌入基巖隔水層3 m,保證了截水效果。
圖2 截水帷幕一期工程布置
圖3 截水帷幕剖面
元寶山露天煤礦采用的帷幕工藝是防滲膜垂向隱蔽鋪設(shè)與抗?jié)B混凝土澆筑充填的二元防滲工藝,將防滲、承重、抗變形等性能有效綜合,防滲效果更優(yōu)[20],二元防滲結(jié)構(gòu)剖面如圖2所示。該技術(shù)的主要工藝流程為:槽段分幅開挖、防滲膜鋪設(shè)、澆筑成墻和墻體連接等四大步驟。
3.3.1 槽段分幅開挖
由于施工工藝限制,帷幕墻由單幅槽段拼接而成,墻體接縫對帷幕整體防滲效果至關(guān)重要,增加單幅槽段長度可減少接頭數(shù)量,增強防滲性能。槽段分幅一般分為首開幅(8 m)、閉合幅(7 m)和連接幅(6 m)三種類型。經(jīng)工程地質(zhì)條件分析及試驗研究,本次帷幕施工過程中優(yōu)化了分幅參數(shù),將單幅槽段劃分為首開幅15 m、連接幅14 m和閉合幅13 m,提高了施工效率,減少了接頭數(shù)量,增強了帷幕墻整體連續(xù)性。
分幅完成后,采用成槽機或雙輪銑進行開挖,開挖過程中利用泥漿進行護壁,防止塌孔,同時需利用設(shè)備導(dǎo)向裝置控制槽段垂直度,達到設(shè)計深度后完成單幅槽段開挖。
3.3.2 防滲膜鋪設(shè)
防滲膜作為截水帷幕二元防滲工藝的關(guān)鍵防滲材料,具有良好的防滲性和延展性,采用寬8 m,厚1.5 mm的HDPE土工膜。防滲膜鋪設(shè)時需將膜卷至專用的鋪膜機具上,其次,借助配重將防滲膜緊貼外側(cè)槽壁垂直下放至槽段底部,固定后完成單幅防滲膜的鋪設(shè)。
為使防滲膜形成一道有機連續(xù)的帷幕體,提高帷幕墻的整體抗?jié)B性能,提出采用接頭箱技術(shù)將膜與膜之間進行連接,連接寬度為1 m,即一續(xù)防滲膜鋪設(shè)完成后,利用接頭箱自身體積占據(jù)1 m的連接空間,待相鄰槽段開完后,下放二續(xù)防滲膜,實現(xiàn)膜與膜之間的有效搭接。防滲膜連接如圖4所示。
圖4 防滲膜連接
3.3.3 注漿成墻
防滲膜鋪設(shè)完成后進行槽孔注漿,采用注漿導(dǎo)管泥漿下、導(dǎo)管升的技術(shù)進行澆筑,注漿材料為P6級抗?jié)B混凝土。根據(jù)槽段長度,配置兩套(槽長6~8 m)或四套導(dǎo)管(13~15 m),根據(jù)槽孔深度,借助打灰架將每套導(dǎo)管連接后下放至槽底,澆筑前用直徑略大于導(dǎo)管管徑的橡皮球塞堵管口,避免澆筑時混凝土與泥漿混合。澆筑過程中每套導(dǎo)管澆筑速率均勻,通過適時提升和拆卸導(dǎo)管,保證導(dǎo)管底端在混凝土面以下2~6 m,達到設(shè)計標高后形成單幅混凝土墻體。
3.3.4 墻體連接
相鄰槽段間的墻體連接是整個帷幕墻形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié),墻體之間的接縫對帷幕整體抗?jié)B性能有至關(guān)重要的影響。該工程墻體連接采用較為成熟的“接頭管”連接方式,將光滑的方管放置在槽段兩端,用來擋住澆筑材料并形成平整的墻面,接著施工相鄰槽段,從而完成墻體的連接,有效提高防滲截水效果。該方法應(yīng)控制好拔管時間,避免影響接頭質(zhì)量,一般在混凝土開始澆筑后的6 h后上下活動接頭管,10~14 h后可緩慢拔出。
實體開挖檢驗是截水帷幕墻體質(zhì)量檢測中最直觀、最有效的一種方法,在帷幕墻施工完成后,通過對墻體內(nèi)側(cè)土體進行開挖,觀察墻體澆筑質(zhì)量是否存在缺陷。該方法在市政基坑中較為常用,工程挖方量較大。由于本項目存在跨越平盤施工帷幕墻的特殊性(從+452 m平盤上升至+480 m地表),為實現(xiàn)墻體的有效連接,需開挖邊坡露出部分墻體,同時可直觀檢驗墻體質(zhì)量,墻體開挖實景如圖5(a)所示??梢园l(fā)現(xiàn),帷幕墻鉛直、厚度均勻,混凝土澆筑連續(xù)、密實,未發(fā)現(xiàn)孔洞、夾層,防滲膜鋪設(shè)完好、平展,防滲膜與混凝土墻密貼良好。
圖5 墻體開挖實景與巖心樣
鉆孔取芯驗證與實體開挖類似,主要通過觀察墻體巖芯來判斷混凝土澆筑質(zhì)量,同時可檢驗底部沉渣厚度和墻體深度是否達到設(shè)計要求[5],另一方面,在防滲膜垂向鋪設(shè)與混凝土充填雙重防滲工藝中,通過觀察巖芯樣之間是否夾膜來判斷防滲膜鋪設(shè)有無浮膜現(xiàn)象的發(fā)生。采用該方法時,要求混凝土澆筑28 d后進行,所取巖芯要按次序擺放整齊。元寶山露天煤礦帷幕墻巖芯取樣如圖5(b)所示,可以看出,巖芯密實、連續(xù),無夾膜、孔洞等現(xiàn)象。
聲波透射法是通過聲波在非連續(xù)或非均勻介質(zhì)中表現(xiàn)出波速、波長和頻率等參數(shù)變化來反映帷幕墻樁與樁之間的連續(xù)性與完整性[21,22]。其原理是在墻體澆筑過程中成對埋設(shè)一定數(shù)量的聲測管(間距1~1.5 m),利用聲波發(fā)射和接收裝置探測墻體介質(zhì)的聲學(xué)參數(shù),聲波透射探測如圖6所示。該方法是有效檢測帷幕墻接縫是否存在夾泥、透水孔等質(zhì)量缺陷的常用方法,要求在混凝土澆筑28 d后測試,測試時要保持發(fā)射探頭和接收探頭同步下放和提升。
圖6 聲波透射探測
元寶山帷幕實施過程中共檢測聲測管46對,其中聲學(xué)參數(shù)無異常,無聲速低于低線異常值的I類樁42對,個別測點聲學(xué)異常,輕微缺陷的II類樁4對,表明帷幕墻連接緊密,整體性強。
水位變化觀測是一種分析和研究帷幕截水效果的動態(tài)觀測方法,同時能反映帷幕墻對地下水流場變化的控制作用,定性判斷截流防滲效果[8]。觀測孔需沿帷幕墻兩側(cè)成對、均勻進行布置,并進入目標含水層,數(shù)據(jù)監(jiān)測采用實時觀測的方式,以準確反映帷幕墻截水效果和顯現(xiàn)規(guī)律。
元寶山露天煤礦截水帷幕一期實施過程中共布設(shè)內(nèi)外觀測孔9對,采用遙測儀實時監(jiān)測水位變化,典型的2對觀測孔水位變化曲線如圖7所示,可以發(fā)現(xiàn),隨著帷幕工程施工,帷幕墻內(nèi)外兩側(cè)觀測孔水位差逐漸增大,至施工結(jié)束,最大水位差已達26.17 m,其中,墻外水位上升17.85 m,墻內(nèi)水位下降8.32 m,有效攔截了采場東南幫第四系涌水,帷幕截水效果顯著。
圖7 帷幕墻兩側(cè)觀測孔水位變化曲線
疏干排水是露天煤礦生產(chǎn)過程普遍采用的一種控水方式,而截水帷幕是通過攔截地下水進入礦坑,達到截滲減排的目的。疏排水量的變化最能直接、有效地反映帷幕截水效果,是定量判斷帷幕截水效果的關(guān)鍵指標。截水帷幕實施前后,可從日、月、年等不同時間尺度分析疏排水量變化規(guī)律。
項目實施過程中礦坑疏排水量呈逐年減小趨勢,由2020年帷幕實施前的16.4萬m3/d減少至實施后的9.5萬m3/d,減少了6.9萬m3/d,減少比例達42%,達到了截滲減排與地下水資源保護的雙重目的,帷幕截水效果顯著。
1)在綠色開采與保水開采理念驅(qū)動下,元寶山露天煤礦打破現(xiàn)有的聯(lián)合疏干排水系統(tǒng),轉(zhuǎn)變治水思路,提出采用截水帷幕技術(shù)取代疏排降水技術(shù),解決元寶山露天煤礦生態(tài)環(huán)保和經(jīng)濟安全面臨的難題。
2)結(jié)合元寶山露天煤礦第四系涌水占疏排水量95%的現(xiàn)狀,采用防滲膜與抗?jié)B混凝土充填的帷幕截水技術(shù)治理第四系水,經(jīng)帷幕施工工藝優(yōu)化,槽段長度調(diào)整,防滲膜有效搭接,提高了截水帷幕整體防滲性能。通過帷幕墻實體開挖、鉆孔取芯、超聲波檢測、水位變化和水量對比等檢驗方法,證實元寶山露天煤礦截水帷幕一期工程墻體質(zhì)量良好,截水效果顯著。
3)元寶山露天煤礦一期帷幕工程的實施,解決了礦坑?xùn)|南側(cè)第四系地下水入滲問題,減少了礦坑疏排水量,緩解了生態(tài)環(huán)保與經(jīng)濟安全兩大難題。進一步驗證了帷幕截水技術(shù)在露天煤礦截滲減排中的可行性,對于存在類似問題的露天煤礦及其他礦山,具有重要的示范和推廣意義。