崔志勇 馬東嶺 賈濤 姜彩彤
摘要:為解決某輕卡離合器掛擋困難問題,對(duì)離合器操縱機(jī)構(gòu)、變速箱一軸與從動(dòng)盤花鍵的配合間隙、從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、變速箱阻尼力矩、一軸與飛輪軸承的同軸度、離合器結(jié)構(gòu)和摩擦片性能等因素進(jìn)行排查,制定改進(jìn)措施并進(jìn)行路試驗(yàn)證。分析表明,變速箱一軸與從動(dòng)盤花鍵配合間隙過小、從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量過大、一軸和花鍵之間積聚的碎屑是造成掛擋困難的主要原因。試驗(yàn)結(jié)果表明,采用增大從動(dòng)盤花鍵齒槽寬、減小從動(dòng)盤外徑尺寸、開發(fā)自防護(hù)從動(dòng)盤等措施,可有效解決掛擋困難問題。
關(guān)鍵詞:離合器;掛擋困難;轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;配合間隙
中圖分類號(hào):TK428文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-6397(2023)01-0085-04
引用格式:崔志勇,馬東嶺,賈濤,等.某輕卡掛擋分析及其優(yōu)化[J].內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置,2023,40(1):85-88.
CUI Zhiyong,MA Dongling,JIA Tao,et al.Analysis of a light truck engaging and its optimization[J].Internal Combustion Engine & Powerplant, 2023,40(1):85-88.
0引言
隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,用戶對(duì)商用車舒適性需求不斷提高,掛擋順暢是評(píng)價(jià)駕駛舒適性的一個(gè)重要指標(biāo)[1]。掛擋困難影響司機(jī)的駕乘感受,降低客戶滿意度[2-3]。車輛長時(shí)間掛擋困難,會(huì)加速從動(dòng)盤摩擦片磨損,減少離合器壽命,增加發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪及相關(guān)軸承的故障率[4]。
某輕卡起步時(shí),起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),踩下離合器踏板,撥動(dòng)選擋桿,無法掛入一擋、二擋擋位,倒擋存在打齒現(xiàn)象,且有明顯反彈力,其他擋位工作正常;拆下傳動(dòng)軸后,起動(dòng)車輛,踩下離合踏板后,變速箱輸出軸一直轉(zhuǎn)動(dòng),無停止跡象,表明離合器并未分離。此車型裝配2種不同廠家生產(chǎn)的變速箱,分別為六擋箱和八擋箱,掛擋困難車輛裝配的變速箱均為六擋箱。
1故障排查分析
1.1離合器操縱機(jī)構(gòu)
離合器操縱機(jī)構(gòu)控制離合器與變速箱的結(jié)合和分離,完成變速箱換擋、掛擋操作,并提供離合器所需的分離軸承行程,是汽車行駛系統(tǒng)重要組成部分,包括離合器總泵、分泵、踏板、分離杠桿等[5-7]。離合器操縱機(jī)構(gòu)匹配不當(dāng),無法滿足離合器所需的分離軸承行程,會(huì)造成離合器分離不徹底,出現(xiàn)掛擋困難[8-9]。
車輛出現(xiàn)掛擋困難時(shí),需檢查分離軸承行程是否滿足規(guī)范要求。離合器不同,對(duì)應(yīng)的分離軸承行程不同。測量6臺(tái)掛擋困難車輛的分離軸承行程分別為105、106、103、105、107、106 mm,6臺(tái)車輛分離軸承行程均大于10 mm,滿足該規(guī)格離合器對(duì)操縱機(jī)構(gòu)完全分離時(shí)分離軸承行程為10~14 mm的設(shè)計(jì)要求。為進(jìn)一步驗(yàn)證分離軸承行程的影響,破壞離合踏板限位,分離軸承行程增大為125 mm,仍存在掛擋困難,表明離合器操縱機(jī)構(gòu)不是車輛掛擋困難的原因。
1.2一軸和花鍵配合間隙
分別測量六擋箱和八擋箱的一軸齒寬、從動(dòng)盤花鍵齒槽寬,測量10組,取平均值,得到六擋箱及八擋箱一軸齒輪與從動(dòng)盤花鍵齒槽配合間隙,如表1所示。
由表1可知:六擋箱配合間隙小于八擋箱。分析六擋箱車輛掛擋困難,可能是由于一軸齒輪與從動(dòng)盤花鍵齒槽配合間隙過小造成[10]。
1.3從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和變速箱阻尼力矩
對(duì)從動(dòng)盤外徑分別為350、325 mm的離合器轉(zhuǎn)動(dòng)慣量進(jìn)行模擬計(jì)算,結(jié)果表明:外徑為350 mm的離合器從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量比325 mm增加了33%,為0009 kg·m2。掛擋困難車輛主要采用外徑為350 mm的離合器,分析認(rèn)為從動(dòng)盤的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量影響車輛掛擋。變速箱阻尼力矩主要包括變速箱內(nèi)部軸承和密封零部件之間的摩擦力矩、齒輪油的阻滯力矩,八擋箱比六擋箱內(nèi)部阻尼力矩更大,變速箱阻尼力矩影響車輛掛擋操作。主要原因是:從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量減小,變速箱阻尼力矩增大,踩下離合踏板后,從動(dòng)盤從高速旋轉(zhuǎn)到完全靜止所需時(shí)間減小,換擋等待時(shí)間縮短,駕駛員的體驗(yàn)感較好[11];從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量增大,變速箱阻尼力矩減小,從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)更加穩(wěn)定[12],從高速旋轉(zhuǎn)到完全靜止所需的時(shí)間增長,換擋等待時(shí)間延長,不利于掛擋操作。
1.4一軸與飛輪軸承的同軸度
離合器從動(dòng)盤與一軸是花鍵配合,二者分離時(shí),從動(dòng)盤應(yīng)與飛輪徹底分開。若一軸與飛輪軸承的同軸度過大,從動(dòng)盤與飛輪傾斜越大,從動(dòng)盤在一軸的滑動(dòng)易卡滯,不利于從動(dòng)盤自由移動(dòng)。調(diào)整變速箱一軸與從動(dòng)盤的夾角,模擬一軸與飛輪軸承的同軸度變化,進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí),環(huán)境溫度分別為25、200 ℃時(shí),一軸與從動(dòng)盤的夾角設(shè)定為0°、015°、030°,不同環(huán)境溫度、夾角下,離合器完全分離所需的最小分離行程如表2所示。
由表2可知:變速箱一軸與從動(dòng)盤花鍵夾角越大,離合器所需的最小分離行程越大;當(dāng)環(huán)境溫度為200 ℃、變速箱一軸與從動(dòng)盤花鍵夾角為015°時(shí),離合器所需的最小分離行程為100 mm。由于一軸與從動(dòng)盤花鍵夾角越大,對(duì)應(yīng)一軸與飛輪軸承的同軸度增大,模擬計(jì)算一軸與從動(dòng)盤夾角為015°時(shí)一軸和飛輪軸承的同軸度為056 mm。測量故障車同軸度均低于04 mm,且分離行程均大于10 mm,滿足設(shè)計(jì)要求,表明一軸與飛輪軸承的同軸度不是造成車輛掛擋困難的原因。
1.5離合器自身結(jié)構(gòu)和摩擦片性能
將故障車從動(dòng)盤拆下,清理干凈變速箱一軸與從動(dòng)盤花鍵之間的碎屑,去除附著在摩擦片表面的磨損碎屑后,重新將從動(dòng)盤裝到故障車上,故障消失,車輛運(yùn)行3000 km后故障再次出現(xiàn),積聚在花鍵內(nèi)部的碎屑和吸附在摩擦片表面的磨損碎屑影響離合器正常分離。主要原因是離合器從動(dòng)盤在結(jié)合過程中,與飛輪、壓盤面發(fā)生滑磨,一部分磨損碎屑吸附在摩擦片表面,另一部分掉落到一軸表面,隨著一軸轉(zhuǎn)動(dòng)及從動(dòng)盤滑動(dòng),碎屑進(jìn)入花鍵與一軸配合槽內(nèi),積聚的碎屑增多,花鍵和一軸的配合間隙減?。划?dāng)踩下離合踏板時(shí),從動(dòng)盤在一軸上無法滑動(dòng),與飛輪不能徹底分離,出現(xiàn)掛擋困難;同時(shí)吸附在摩擦片和飛輪表面磨損的碎屑,在高溫下容易出現(xiàn)粘連,踩下離合踏板后,從動(dòng)盤與飛輪無法正常分離,出現(xiàn)掛擋困難[13]。
2優(yōu)化措施及驗(yàn)證
2.1增大一軸與花鍵配合間隙
六擋箱一軸齒寬保持不變,六擋箱花鍵齒槽寬由596 mm增加為600 mm,二者的配合間隙由024 mm增加為028 mm,將改進(jìn)后的從動(dòng)盤裝配到掛擋困難的車輛上試車,故障排除,運(yùn)行10萬 km后,未再出現(xiàn)掛擋困難。
2.2減小從動(dòng)盤慣量或增大變速箱阻力矩
將從動(dòng)盤外徑由350 mm縮小到335 mm,模擬計(jì)算從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量降低了17%,為0006 kg·m2,且滿足可靠性要求。將改進(jìn)后的從動(dòng)盤裝配在掛擋困難的車輛上,故障排除,車輛運(yùn)行10萬 km后,故障未再出現(xiàn)。
調(diào)整變速箱內(nèi)部軸承和齒輪難度較大,因此通過增加齒輪油黏度等級(jí),增大變速箱的阻尼力矩[14],將齒輪油型號(hào)由85W/90更換為85W/140,車輛掛擋困難得到緩解,但無法徹底解決。
2.3自防護(hù)從動(dòng)盤
改進(jìn)從動(dòng)盤盤轂結(jié)構(gòu),增加從動(dòng)盤自防護(hù)功能。保持內(nèi)側(cè)花鍵的長度不變,增加花鍵輪轂的整體長度,自防護(hù)從動(dòng)盤結(jié)構(gòu)如圖1所示,磨損的碎屑掉落飛輪殼內(nèi)腔中,一軸和花鍵之間的碎屑大量減少。將新開發(fā)的自防護(hù)從動(dòng)盤裝到車輛上試車,故障排除,車輛運(yùn)行10萬 km后,故障未再出現(xiàn)。
2.4摩擦片結(jié)構(gòu)優(yōu)化
圖2優(yōu)化前、后摩擦片結(jié)構(gòu)在摩擦片上增加容屑槽,儲(chǔ)存和排出磨損碎屑,防止碎屑吸附在摩擦片表面直接與飛輪接觸,優(yōu)化前、后摩擦片結(jié)構(gòu)如圖2所示。將增加容屑槽的從動(dòng)盤裝配在掛擋困難的車輛上試車,故障排除,但車輛運(yùn)行5000 km后,故障再次出現(xiàn)。摩擦片表面增加容屑槽可以緩解掛擋困難,但無法徹底解決故障。
2.5路試
增大六擋箱花鍵齒槽寬、采用外徑為335 mm的從動(dòng)盤、帶自防護(hù)功能的離合器裝配在車輛上試車,故障排除,車輛運(yùn)行10萬 km后,故障未復(fù)現(xiàn)。
3結(jié)論
1)一軸和花鍵配合間隙過小、從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量過大、一軸和花鍵之間積聚的碎屑是導(dǎo)致車輛掛擋困難的主要原因。
2)增加從動(dòng)盤花鍵齒槽寬、減小從動(dòng)盤外徑、開發(fā)自防護(hù)從動(dòng)盤,可有效解決掛擋困難問題。
3)從動(dòng)盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量越小,離合器分離越快,但轉(zhuǎn)動(dòng)慣量不能無限減小;針對(duì)不同配置的變速箱,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的量化還需進(jìn)一步深入研究。
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