張孟昆
(國能粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 臺山 529228)
廣東國能臺山電廠位于珠江口以西60kM(直線距離)沿海的銅鼓灣上, 屬臺山市赤溪鎮(zhèn)銅鼓村地域, 三面環(huán)山,南面臨海,每年5 月至10 月是雨季及臺風(fēng)季節(jié)。電廠發(fā)電機組分2 期建設(shè),一期5×600MW 機組于2003~2006 年相繼投產(chǎn),二期2×1000MW 機組于2011 年投產(chǎn)。輸煤系統(tǒng)分3 期建設(shè),一期輸煤系統(tǒng)是配套一期5×600MW 機組建成完成的,二期輸煤系統(tǒng)是配套二期2×1000MW 機組建設(shè)完成的,三期輸煤系統(tǒng)是由于環(huán)保要求而建設(shè)的圓形封閉煤場系統(tǒng),該系統(tǒng)是配套二期2×1000MW 機組而建設(shè)。三期輸煤系統(tǒng)全部建設(shè)完成后,一期5×600MW 機組是由一期露天煤場系統(tǒng)供煤,二期2×1000MW 機組是由二期露天煤場系統(tǒng)和圓形封閉煤場系統(tǒng)供煤。國能臺山電廠輸煤系統(tǒng)共分3 期建設(shè),建成之初,一期與二期輸煤系統(tǒng)互不相通,二期煤場與圓形煤罐的儲煤無法通過一期輸煤系統(tǒng)向一期5×600MW 機組供煤,輸煤系統(tǒng)在工藝流程上存在問題,后經(jīng)研究決定實施優(yōu)化改造,以實現(xiàn)二期煤場向一期機組供煤,改造實施地點分別為:T12 轉(zhuǎn)運站,實現(xiàn)二期輸煤系統(tǒng)中C13A 皮帶通過增加三通擋板的方式向一期輸煤系統(tǒng)的C6C 皮帶供煤;T13 與T5 轉(zhuǎn)運站,通過在C14B 皮帶上增加犁煤器的方式實現(xiàn)二期輸煤系統(tǒng)的C14B 皮帶向一期輸煤系統(tǒng)的C6B 供煤。其中在C14B 皮帶上,因受空間布局等因素的限制,最終決定在C14B 皮帶頭部斜坡處設(shè)置單側(cè)犁煤器。
單側(cè)犁煤器在現(xiàn)場應(yīng)用實例很少,且其中大部分安裝于水平段,極少于斜坡段應(yīng)用,因此本文將介紹國能臺山電廠單側(cè)犁煤器在應(yīng)用過程中存在的問題及優(yōu)化解決方法。
斜坡段相比于水平段,物料更易發(fā)生滑落倒流現(xiàn)象,在犁頭處產(chǎn)生堆積、倒流現(xiàn)象,造成撒漏煤。因單側(cè)犁煤器犁頭的不對稱性,在工作過程中使煤流向左側(cè)流動,容易使皮帶產(chǎn)生單側(cè)的橫向力,向右側(cè)跑偏,料斗與皮帶左側(cè)邊緣間隙增加,造成撒漏煤。刮刀底板與皮帶長時間摩擦,底板磨損厚度減小,與皮帶接觸面出現(xiàn)間隙,煤從間隙通過,造成撒漏煤。
相比于雙側(cè)犁煤器,單側(cè)犁煤器只有一個料斗,相同時間內(nèi)流通量為雙側(cè)犁煤器料斗的2 倍,容易在料斗槽角處發(fā)生擁堵,造成漏煤。
皮帶邊膠與犁頭尖端處距離小,運行時距離僅為43mm,跑偏裕量小,當(dāng)皮帶向右跑偏時,皮帶右側(cè)邊膠與犁頭尖端處相摩擦,邊膠的破損處與刮刀鉤掛,容易使得皮帶發(fā)生卷曲、撕裂等故障。
優(yōu)化犁頭形狀,使煤流更為順暢,增加曲度,增加刮刀寬度。
改造前犁頭如圖1 所示,刮刀部分由3 段碳鋼焊接而成,頭部處為一段,長度824mm,中間段長度為2309mm,第三段位于落料斗處,長度為300mm,與皮帶運行方向垂直。三段刮刀底板寬度均為70mm,刮刀整體在皮帶運行方向的長度為2700mm,帶寬方向上的寬度為1562mm,其中邊膠與刮刀處不發(fā)生摩擦的跑偏裕量為43mm。
圖1 改造前的犁頭形狀示意圖
優(yōu)化后的犁頭刮刀如圖2 所示,將原設(shè)計的刮刀前2段改為3 段式,使整體更加平滑,其中一、二段底板為直型碳鋼板,長度分別為823mm 和830mm,第三段則帶有一定曲度,曲率半徑為3808mm,長度為1330mm,刮刀整體在皮帶運行方向的長度為2422mm,在皮帶帶寬方向的尺寸為1639mm,使皮帶邊緣與犁頭尖端處間距由43mm 擴大為160mm。原設(shè)計的底板材質(zhì)為Q235,耐磨性能較差,在使用過程中容易磨損,如果使用耐磨合金則可能會損傷皮帶,為此我們選擇將底板材質(zhì)由Q235 改為強度更高的Q345,并經(jīng)過熱處理,提高底板耐磨性能,同時也不易損傷皮帶。
圖2 優(yōu)化后的犁頭示意圖
針對單側(cè)犁式卸料器在卸料過程中導(dǎo)致膠帶跑偏的問題,采取了在帶式輸送機上安裝上、下強制糾偏器的設(shè)計思路,卸料器投用后膠帶未出現(xiàn)因單側(cè)犁式卸料器而引起的跑偏問題。共在C14B 皮帶安裝上糾偏器2 個、下糾偏器2 個。
通過增加刮刀段數(shù)與曲率的優(yōu)化方式,使刮刀整體形狀更為平滑,消除了原設(shè)計中一段與二段刮刀間的轉(zhuǎn)角,煤流在通過刮刀時更為順暢,避免了煤流在轉(zhuǎn)角發(fā)生堆積而造成撒漏煤的現(xiàn)象。通過將刮刀底板材質(zhì)由Q235 更換為Q345,并經(jīng)過熱處理,使得底板更加耐磨,同時不易損傷皮帶,運行過程中厚度方向的磨損減少,延緩了刮刀與皮帶之間間隙的產(chǎn)生及擴大,從而大大降低了因間隙更大造成撒漏煤的概率。
通過調(diào)整犁煤器犁頭的安裝角度,增加了刮刀在皮帶帶寬方向的尺寸,增大了右側(cè)皮帶邊膠與刮刀尖端的距離,大大降低了邊膠與尖端的磨損頻次,減少了因刮膠破損處被刮刀鉤掛造成皮帶撕裂的現(xiàn)象。
本文介紹了國能臺山電廠輸煤系統(tǒng)中單側(cè)犁煤器在輸煤皮帶斜坡段的應(yīng)用實例,因受現(xiàn)場布局空間等條件的限制,選擇在斜坡段設(shè)置單側(cè)犁煤器,并順利解決單側(cè)犁煤器在現(xiàn)場使用過程中遇到的撒漏煤、皮帶跑偏、撕裂等問題,提升設(shè)備可靠性,使其完全適配于現(xiàn)場生產(chǎn)實際,使本廠二期輸煤系統(tǒng)向一期機組供煤改造順利完成,成為單側(cè)犁煤器應(yīng)用于斜坡段的一個范例,其經(jīng)驗與措施供從事輸煤專業(yè)工作的同行探討、借鑒。