陶海波
(浙江杭叉集團股份有限公司,浙江杭州 311300)
隨著我國交通運輸及物流業(yè)的快速發(fā)展,對各種貨物的流動需求日漸增長。叉車的使用不僅可以提高貨物的流動速度,而且可以減少人力成本,從而提高物流運輸業(yè)的經(jīng)濟效益。然而,在叉車生產(chǎn)及工裝過程中,門架故障不但會使叉車的工作效率受到限制,而且對其使用的安全性也有很大影響[1-2]。因此,加強叉車門架設備出廠前的質(zhì)量檢驗,重視叉車門架的工裝質(zhì)量,對提升叉車工作的穩(wěn)定性具有重要意義。
叉車門架不能升降主要是由于液壓油黏度過大,或者是油封損壞造成的。當液壓油黏度過大時,液壓系統(tǒng)壓力增大,導致門架升降不到位的現(xiàn)象發(fā)生;而如果是油封損壞,則會導致油缸內(nèi)密封不嚴,造成門架不能升降。對此,更換油封,在液壓系統(tǒng)中注入適量的潤滑油就可以有效解決這個問題。除了門架不能升降外,還有一些故障是由于車輛使用不當造成的,具體故障有:①叉車門架運行過程中頻繁啟停開關后,使門架各部件過度磨損;②由于門架不能升降,制動時門架過重或過輕引起故障;③頻繁開關門導致門架出現(xiàn)磨損、變形以及損壞;④當叉車在使用過程中突然停下時,門架會突然下落而導致貨物掉落[3-4]。
首先檢查門架彈簧、制動器彈簧和制動蹄片是否出現(xiàn)變形,然后用卡尺檢查門架的每個軸,如果沒有變形,就需要檢查門架的定位銷、導向輪和制動摩擦片以及制動器是否存在磨損、變形等情況。檢查中可以先將其拆下,用細砂紙打磨各軸使其光滑,然后再用游標卡尺檢查,如果發(fā)現(xiàn)定位銷、導向輪和制動摩擦片的磨損情況比之前明顯增加或減少,說明這些部件已經(jīng)損壞,應該及時更換損壞的部件;其次,如果發(fā)現(xiàn)問題比較嚴重,就需要將這些部件重新組裝起來;最后,如果門架在正常狀態(tài)下運行一段時間后出現(xiàn)故障,或者是某一個部件出現(xiàn)了問題,檢查修復后不能完全解決問題,那么就需要更換零部件或者重新組裝,也可以考慮更換叉車門架上不正確的安裝位置[5-6]。
叉車門架產(chǎn)生噪聲的主要原因是由于各零件之間的摩擦。噪聲源主要包括傳動系統(tǒng)、發(fā)動機和液壓系統(tǒng)等[7]。例如,在開式起重機的驅(qū)動裝置中,門架鏈條、傳動軸和齒輪箱等都會產(chǎn)生振動,在這種情況下,也會產(chǎn)生噪聲。而且,在機械運轉(zhuǎn)的時候,因為氣流和脈沖的吸入會產(chǎn)生噪聲,同樣,廢氣也會有漩渦的噪聲,而且當排氣管振動時也會產(chǎn)生噪聲。
引起叉廣式車門架振動[8-9]的原因有:
(1)叉車內(nèi)外門架和滑塊的間隙較大。叉車門架通常為可折疊式結(jié)構(gòu),在工作條件下可達到堆垛機高度、叉車高度等方面的需要。通常情況下,內(nèi)門架的導向軌道是外門架,其運動軌道是以上下作為運動方向進行的,如果內(nèi)門架的滑塊間隙大,調(diào)節(jié)不夠合理,可能導致貨叉提升時產(chǎn)生內(nèi)門架不穩(wěn)定的現(xiàn)象,進而導致叉車機架出現(xiàn)嚴重的抖動現(xiàn)象。
(2)在叉車廣式門架中,支架與銅套管的支承銷間隙過大。叉車門架的外支架通常用于支持內(nèi)門架,而外側(cè)的門架則會與支架的框架鉸鏈連接,通過一個傾斜的液壓缸使支架向前和向后傾斜。若支架的支承銷與銅套管嚴重磨損,兩者間隙過大,一側(cè)支架的軌道沿運轉(zhuǎn)路線移動,則會引起起重機的擺動。
QA 型倉儲門架出廠合格率調(diào)查結(jié)果見表1。
表1 QA 型倉儲門架不合格項調(diào)查情況
通過對QA 型倉儲門架側(cè)移時出現(xiàn)異常跳動的原因分析,最終認為可能的原因為:掛鉤板與側(cè)移架左右間隙偏差大、側(cè)移叉橫梁材料不平整、貨叉架體材料橫梁不平整、下掛鉤材料尺寸偏差、左右掛鉤板松緊不一致、左右固定螺栓扭力差異、下掛鉤板與側(cè)移架沒有間隙要求、裝配員工未按工藝安裝、側(cè)移總成安裝完成后未設置檢驗項目等,根據(jù)原因進行分步確認(表2)。
表2 要因確認
通過測量實驗之后,得到下掛鉤板與側(cè)移架沒有間隙要求、側(cè)移總成安裝完成后未設置檢驗項目為主要影響因素。
(1)下掛鉤板與側(cè)移架沒有間隙要求:工藝文件增加下掛鉤板與側(cè)移架間隙差,要求小于0.5 mm,工藝改進安裝工藝,增加間隙要求,對裝配調(diào)試人員進行針對性培訓。
(2)側(cè)移總成安裝完成后未設置檢驗項目:增加側(cè)移總成檢驗項目,側(cè)移總廠安裝后100%檢驗,工藝對側(cè)移運行檢查項目加入《整車門架調(diào)試作業(yè)指導書》,對裝配調(diào)試人員進行針對性培訓。
改進措施實施后,生產(chǎn)的303 臺QA 型倉儲門架,其中出廠檢驗合格264 臺,不合格39 臺,其中側(cè)移時出現(xiàn)異常跳動5 臺,QA 型倉儲門架的出廠檢驗合格率87.13%,達到改進預期目標。側(cè)移時出現(xiàn)異常跳動不合格項占比由72.15%降至10.26%。統(tǒng)計結(jié)果如圖1 所示。
圖1 QA 型倉儲門架改進后不合格項占比
公司2020 年、2021 年QA 型倉儲門架生產(chǎn)量分別是698臺和1326 臺,按照2022 年QA 型倉儲門架生產(chǎn)預計2000 臺計算,可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益=(2000×46.83%×72.15%-2000×13.87%×10.26%)×45.65=29 549 元。且降低車輛單位生產(chǎn)時間,提高總裝分廠的生產(chǎn)效率;減少因返工造成的車輛逆流行駛,減少生產(chǎn)亂序現(xiàn)象,降低生產(chǎn)安全風險;加快車輛發(fā)貨速度,降低資金周轉(zhuǎn)壓力;提升合同履約率,提高顧客滿意度,提升品牌影響力。
在大數(shù)據(jù)、信息化技術快速發(fā)展的背景下,叉車門架故障診斷應朝著自動化、智能化方向發(fā)展,以達到對叉車故障的及時診斷和預防,提高生產(chǎn)及工裝效率。并通過強化叉車門架出廠的合格率檢測,保證叉車門架的使用效果。