王 磊,彭光杰,羅 輝
(中石化華東石油工程有限公司江蘇鉆井,江蘇揚州 225261)
頂部驅(qū)動裝置是鉆井裝備的三大新技術(shù)之一。頂驅(qū)在公司海內(nèi)外各項目應用越來越廣泛,頂驅(qū)的液壓系統(tǒng)雖然是一個輔助系統(tǒng),但是沒有它的可靠運行,頂驅(qū)就不能正常運行,所以對頂驅(qū)液壓系統(tǒng)的安全運行應該做到心中有數(shù)。結(jié)合現(xiàn)場多年頂驅(qū)使用維護經(jīng)驗,剖析頂驅(qū)液壓系統(tǒng)的工作原理以及故障處理方式方法。
頂驅(qū)液壓控制系統(tǒng)的組成如下:①動力部分:液壓源用于將機械能轉(zhuǎn)換成液體壓力能,蓄能器作為緊急或輔助動力源;②控制部分:各類壓力、流量、方向等控制閥,用于實現(xiàn)對執(zhí)行元件的運動速度、方向、作用力等控制,也用于實現(xiàn)過載保護;③執(zhí)行部分:如液壓缸、液壓馬達等,用于將液體壓力能轉(zhuǎn)換成機械能;④輔助部分:管道、蓄能器、過濾器、油箱以及壓力表等;⑤控制閥組:主控制閥組分7 個控制系統(tǒng),分別控制7 個執(zhí)行機構(gòu)。
頂驅(qū)的液壓控制系統(tǒng)分別由7 大液壓動作構(gòu)成:吊環(huán)傾斜系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、IBOP 系統(tǒng)、背鉗系統(tǒng)、平衡系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)鎖緊系統(tǒng)。DQ70 Ⅲ型頂驅(qū)液壓原理如圖1 所示。
圖1 DQ70 Ⅲ型頂驅(qū)液壓原理
頂部驅(qū)動鉆井裝置液壓系統(tǒng)主要的控制流程如下:操作者通過頂驅(qū)操作臺的控制旋鈕將控制指令傳到操作臺內(nèi)部PLC系統(tǒng)的DI 模塊,ET200 模塊通過通信電纜將控制指令傳遞至電控房內(nèi)PLC 系統(tǒng)的S7-300 CPU。PLC CPU 將信號處理后,通過DO 模塊給出執(zhí)行指令輸出信號。執(zhí)行指令信號通過頂驅(qū)的多芯電纜傳到頂驅(qū)本體的電磁閥。電磁閥件動作后液壓油將會驅(qū)動機械機構(gòu),這樣一個完整的液壓動作就完成了,頂驅(qū)液壓動作控制流程如圖2 所示。
圖2 頂驅(qū)液壓動作控制流程
頂驅(qū)液壓動作操作不當會對液壓系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)有極大損害。列舉6 種在現(xiàn)場頂驅(qū)使用過程中出現(xiàn)的操作不當?shù)那闆r。
(1)使用絞車上提或者下放,嚴禁將吊環(huán)前傾或者后傾,在起下鉆作業(yè)過程中二層臺操作完成后,未將頂驅(qū)吊環(huán)中位,就下放鉆具,導致二層臺被吊環(huán)刮壞,造成嚴重事故。在立根鉆進完成后,未將頂驅(qū)吊環(huán)中位就上提頂驅(qū),吊環(huán)油缸撞在頂驅(qū)導軌上,造成油缸和頂驅(qū)導軌的損壞。
(2)頂驅(qū)吊環(huán)傾斜油缸只能支撐3 t 的重量,過重會導致吊環(huán)傾斜油缸活塞損壞。在現(xiàn)場頂驅(qū)使用過程中,使用傾斜油缸拉鉆鋌的情況,會造成傾斜油缸活塞損壞。
(3)正常鉆進過程中盡量將液壓泵啟動,因為背鉗油缸有可能因為振動而伸出,磨壞鉗牙或鉆桿。使用頂驅(qū)背鉗上卸扣,操作背鉗松開旋鈕后,一定要等幾秒鐘(控制信號的傳遞和液壓動作的執(zhí)行需要時間),等背鉗完全松開后,才能上提頂驅(qū),否者會造成背鉗內(nèi)部彈簧損壞,這種情況在現(xiàn)場頂驅(qū)使用過程中多次出現(xiàn)。
(4)維修頂驅(qū)液壓系統(tǒng)前一定要停頂驅(qū)液壓泵,并通過主閥島上的溢流閥將系統(tǒng)壓力卸掉,否則有可能造成人身傷害是設(shè)備損壞。但在現(xiàn)場頂驅(qū)使用過程中未將系統(tǒng)泄壓就進行檢修作業(yè),造成的事故時有發(fā)生。
(5)頂驅(qū)自動防噴器關(guān)閉前必須要保證泥漿泵停止工作且立管內(nèi)的壓力降至0。頂驅(qū)自動防噴器的承壓機構(gòu)在閥芯下部,用以封住井下鉆具內(nèi)壓力。在自動防噴器閥芯上部沒有承壓裝置。故開泵過程中關(guān)閉自動防噴器會導致自動防噴器損壞。
(6)吊環(huán)回轉(zhuǎn)操作與吊環(huán)傾斜操作互鎖。進行吊環(huán)回轉(zhuǎn)操作時,吊環(huán)傾斜操作無效;進行吊環(huán)傾斜操作時,吊環(huán)回轉(zhuǎn)操作無效(兩功能同時操作存在極大的危險性)。進行吊環(huán)傾斜之后如要進行吊環(huán)回轉(zhuǎn)操作必須使吊環(huán)先中位。
頂驅(qū)有7 個液壓動作系統(tǒng),吊環(huán)傾斜系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、IBOP 系統(tǒng)、背鉗系統(tǒng)、平衡系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)鎖緊系統(tǒng)。其中任意一個液壓動作失靈,都將造成生產(chǎn)的停怠,而各個液壓動作均涉及到電控、液壓、機械3 個方面,液壓動作故障處理的關(guān)鍵在于快速判斷故障來源,然后鎖定故障點所在。結(jié)合頂驅(qū)使用經(jīng)驗對頂驅(qū)故障進行如下的分類(圖3)。
圖3 頂驅(qū)液壓故障分類
(1)液壓源系統(tǒng)故障:液壓泵故障、液壓系統(tǒng)壓力值設(shè)置過低、系統(tǒng)存在溢流等。
(2)通信或電路故障:PLC 通信故障、24 V 電磁閥電源故障等。
(1)電路控制類故障:PLC 輸入或輸出點故障、控制線路存在斷點或者虛接、反饋信號異常、電磁閥損壞等。
(2)液壓控制類故障:控制閥件閥芯阻卡、液壓管線存在泄漏、液壓元件損壞、控制油缸存在內(nèi)泄、控制壓力值設(shè)置錯誤。
(3)機械類故障:控制本體故障、控制對象存在阻卡等。
故障現(xiàn)象:搬遷安裝完畢后,調(diào)試頂驅(qū)時,所有液壓動作全部失靈。
原因分析:由于是所有液壓動作都沒有,沒有必要一個回路一個回路地檢查,大致能判斷故障可能存在于液壓泵未運行或者液壓系統(tǒng)壓力值不對、PLC 通信異常導致控制系統(tǒng)失靈。可能的故障點如下:①PLC 通信異常;②司控臺24 V 電源故障;③電磁閥24 V 供電故障;④液壓泵電機斷路器;⑤液壓泵電機接觸器;⑥信號纜24 V 公共線斷路;⑦液壓泵電機損壞;⑧液壓系統(tǒng)壓力值異常。
處理過程:首先啟動頂驅(qū)液壓泵,觀察液壓泵電機運轉(zhuǎn)情況,檢測液壓系統(tǒng)壓力值,為14 MPa;通過手動點動各個液壓動作電磁閥,均有動作,基本將故障點鎖定在電控系統(tǒng);到電控房內(nèi)綜合控制柜檢查PLC 系統(tǒng)通信正常,24 V 供電均正常,將PLC 系統(tǒng)斷電,測量各個電磁閥絕緣電阻均為無窮大,檢查多芯控制電纜及插頭均正常。判斷為頂驅(qū)本體接線盒內(nèi)給電磁閥供電的24 V 公共線斷路,打開頂驅(qū)接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)24 V 公共線從頂驅(qū)上接線盒端子排上脫落(搬遷過程中,顛簸導致電源線掉落)(圖4),從新接好后故障排除,同時緊固接線盒內(nèi)線路,防止類似故障再次發(fā)生。
圖4 頂驅(qū)本體接線盒24 V 公共線
(1)故障一:頂驅(qū)背鉗無動作。
故障原因分析:只是背鉗無動作,而其他液壓動作正常。可以從背鉗的電路控制回路、及背鉗的液壓回路查找故障原因??赡艿墓收宵c如下:①操作箱背鉗控制旋鈕失靈;②司鉆控制臺數(shù)字量輸入模塊或控制線路虛接;③電控房PLC 數(shù)字量輸出模塊或線路虛接;④接近開關(guān)損壞;⑤中間繼電器損壞;⑥頂驅(qū)本體電磁閥信號線。
故障處理過程:首先手動點動背鉗夾緊電磁閥,動作正常,初步判斷為電控系統(tǒng)出現(xiàn)故障。檢查司鉆控制臺旋鈕正常、控制臺數(shù)字量輸入模塊輸入信號正常。到電控房內(nèi)綜合控制柜內(nèi)檢查,操作臺操作背鉗夾緊旋鈕,中間繼電器沒有得電,于是用多用表歐姆擋檢查電磁閥電阻正常,說明控制線路及控制線路上接插件正常。判斷為控制電控閥數(shù)字量輸出模塊控制背鉗的點燒毀或者是接近開關(guān)損壞,檢查PLC 系統(tǒng)數(shù)字量輸入模塊發(fā)現(xiàn)頂驅(qū)本體上接近開關(guān)無信號反饋(模塊中I1.4 指示燈不亮),將故障點鎖定在接近開關(guān)。由于現(xiàn)場無配件,為保證現(xiàn)場生產(chǎn)的正常進行,于是將接近開關(guān)做短接處理,處理過程如下:在PLC 控制柜內(nèi),將X1:32(I1.4)電纜線接到X1:10(+L02)端子(從端子排上端跳線),觀察DI 模塊的I1.4 指示燈亮起,證明已經(jīng)短接成功。之后更換接近開關(guān)后,功能恢復。PLC 數(shù)字量模塊如圖5 所示。
圖5 PLC 數(shù)字量模塊
(2)故障二:頂驅(qū)回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)動作時有時無。
故障原因分析:頂驅(qū)回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)無動作,需要先確定是機械故障還是液壓故障,再進一步鎖定故障點。可能的故障點如下:①操作箱回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)控制旋鈕失靈;②司鉆控制臺回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)數(shù)字量輸入模塊或控制線路虛接;③電控房回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)PLC 數(shù)字量輸出模塊或線路虛接;④多芯電纜存在虛接或斷點;⑤回轉(zhuǎn)頭液壓馬達存在內(nèi)泄。
故障處理過程:首先在回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)無動作時,手動點動電磁閥閥芯,回轉(zhuǎn)頭有動作,說明機械及液壓控制均不存在問題。通過操作旋鈕控制旋轉(zhuǎn)頭旋轉(zhuǎn),電磁閥芯無動作,將故障點鎖定在電控上面。檢查操作箱PLC 的DI 模塊輸入點正常;檢查電控房綜合柜內(nèi)PLC 的DO 模塊輸出點及中間繼電器也正常;將多芯電纜插頭重新插拔后,故障還是存在。將多芯電纜中回轉(zhuǎn)頭順、逆時針控制信號線對調(diào),回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)功能恢復,而順時針旋轉(zhuǎn)功能丟失,判斷多芯控制電纜中逆時針旋轉(zhuǎn)控制電纜存在斷點,使用多芯電纜中備用控制電纜替換原逆時針旋轉(zhuǎn)控制電纜后,回轉(zhuǎn)頭逆時針旋轉(zhuǎn)功能恢復,故障得以解決。
頂驅(qū)液壓動作電控類故障點很多,容易存在于液壓控制系統(tǒng)中(圖6)??梢宰裱鞒蹋▓D7)逐一追蹤液壓動作電磁閥24 V控制電源,能較快鎖定故障點??蓮碾娍胤績?nèi)綜合柜中PLC 系統(tǒng)中的DO 模塊輸出點有無輸出來進行判斷,比較直觀也比較快捷。背鉗夾緊和回轉(zhuǎn)頭鎖緊這兩個液壓動作存在邏輯關(guān)系,只有回轉(zhuǎn)頭鎖緊后,接近開關(guān)將鎖緊信號傳遞到PLC 系統(tǒng),PLC系統(tǒng)才能給出背鉗夾緊指令,接近開關(guān)故障率也較高,處理背鉗夾緊動作故障,要注意排查接近開關(guān)是否正常工作。
圖6 電磁閥
圖7 電控類故障排查流程
故障現(xiàn)象:回轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)速慢。
故障原因分析:回轉(zhuǎn)頭有動作,只是轉(zhuǎn)速緩慢,說明電磁閥沒有問題,可以排除電控類故障,將故障鎖定在液壓和機械方面??赡艿墓收宵c如下:①RDDA LAN 壓力值設(shè)置低;②回轉(zhuǎn)頭液壓馬達內(nèi)泄;③回轉(zhuǎn)頭存在阻卡。
故障處理過程:旋轉(zhuǎn)頭能正常盤動,排除回轉(zhuǎn)頭存在阻卡。操作旋轉(zhuǎn)頭控制旋鈕,觀察本體電磁閥上閥芯,順、逆時針均有動作,進一步確定電控部分無故障。檢查RDDA LAN 壓力,在10 MPa 左右,壓力設(shè)定不存在問題。通過主閥島上的泄壓閥將系統(tǒng)壓力卸掉。拆掉電磁閥,檢查放置于電磁閥P 口和T 口的阻尼器,發(fā)現(xiàn)阻尼器存在嚴重變形,更換阻尼器后頂驅(qū)回轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)速正常(圖8)。阻尼器的作用在于控制流量,進而控制回轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)速,而該系統(tǒng)的壓力值較大(10 MPa),長時間的沖刷造成阻尼器變形,導致該故障。
(1)故障一:頂驅(qū)自動防噴器關(guān)閉不嚴,試壓不過關(guān)。
故障原因分析:頂驅(qū)自動防噴器能夠關(guān)閉,只是關(guān)閉不嚴,可以排除電控類故障,需要在液壓和機械方面找原因??赡艿墓收宵c如下:①PRDB LAN 壓力值設(shè)置低;②自動防噴器油缸內(nèi)泄;③自動防噴器油缸位置不正確,導致關(guān)閉行程不夠;④自動防噴器滑套及曲柄存在磨損;⑤自動防噴器內(nèi)部球閥及密封損壞。
故障處理過程:檢查PRDB LAN 壓力值,壓力值正常。檢查自動防噴器油缸位置正常,自動防噴器關(guān)閉行程足夠。更換全新的自動防噴器滑套及曲柄,自動防噴器還是關(guān)閉不嚴,將故障點鎖定在自動防噴器,更換自動防噴器后,試壓正常。拆解更換下來的自動防噴器,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的密封件已經(jīng)損壞,該井使用的是油基泥漿,加上泵壓、泥漿溫度較高,加劇自動防噴器內(nèi)部密封件的損壞。操作者在關(guān)閉自動防噴器前,一定要保證泥漿泵停止工作且立管內(nèi)的壓力降至0,否則會造成自動防噴器的損壞。
(2)故障二:頂驅(qū)液壓盤剎剎車能力不足。
故障原因分析:需要從機、電、液3 個方面進行考慮,需要先確定是機械故障還是液壓故障,然后再逐一鎖定故障點??赡艿墓收宵c如下:①剎車片磨損嚴重;②剎車片被油污染;③剎車間隙不對稱;④剎車鉗體復位彈簧老化;⑤剎車液壓系統(tǒng)壓力過低;⑥電磁閥不工作;⑦液壓管線有漏點。
故障處理過程:由于是在處理井下復雜情況,頻繁使用頂驅(qū)液壓盤剎釋放反扭矩,出現(xiàn)剎車能力不足的情況,基本可以確定剎車片磨損嚴重造成剎車能力不足。檢查后發(fā)現(xiàn)剎車片磨損嚴重,更換剎車片后剎車能力恢復。
故障處理總結(jié):頂驅(qū)液壓盤剎為靜剎車,若使用其釋放反扭矩會加劇剎車片的磨損,故在使用其釋放反扭矩后,必須要立即檢查剎車片和鉗體。在正常使用情況下,必須每月檢查剎車片磨損情況。某鉆井公司出現(xiàn)過未及時檢查剎車片磨損情況導致頂驅(qū)剎車油缸、剎車盤磨損嚴重,剎車油缸卡住剎車盤,頂驅(qū)主電機旋轉(zhuǎn)導致過熱,剎車油缸起火,造成嚴重后果。所以一定要及時檢查剎車片磨損情況。
在日常工作中,應做好頂驅(qū)液壓系統(tǒng)的維護檢查工作,定期更換液壓油及油濾;定期檢查液壓系統(tǒng)壓力和儲能器壓力,壓力值不符合標準時應及時調(diào)整;保證加油器具及液壓油的純凈,做好基礎(chǔ)的維護工作能夠有效的降低故障率。操作技能也至關(guān)重要,必須要按照正確的操作規(guī)程進行操作,避免因操作失誤而造成故障。操作人員對頂驅(qū)液壓系統(tǒng)控制原理要熟悉,一旦出現(xiàn)故障,不要慌張,按照所述的方法,逐步縮小故障點的范圍,進而找出故障點進行相應處理。